劉曉寧(西安航空學院能源與建筑學院,陜西西安710077)
改良型CASS工藝在污水廠提標改造中的應用
劉曉寧(西安航空學院能源與建筑學院,陜西西安710077)
某城鎮(zhèn)污水處理廠在提標改造過程中,采用改良型CASS工藝,出水水質(zhì)達到了《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)》一級A標準。本文介紹了該工程主要的工藝參數(shù)和設備,可供類似的污水處理廠提標改造進行參考。
改良型CASS工藝;污水廠提標
某城鎮(zhèn)污水處理廠總設計規(guī)模5.0×104m3/d,分兩期建設,改造前建成設施為一期工程。一期工程設計規(guī)模2.5×104m3/ d,出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)》一級B標準。隨著當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展以及環(huán)境治理要求的提高,排水標準執(zhí)行一級A標準,因此需要對該污水處理廠進行提標改造。進水水質(zhì)如表1所示。
原有系統(tǒng)中存在以下問題:
(1)系統(tǒng)TN去除效率僅有40%左右,出水TN在12~21mg/ L之間,說明系統(tǒng)反硝化脫氮能力有限,且進水NH3-N未達到原設計的35mg/L,若進水水質(zhì)進一步提升,則系統(tǒng)出水可能會無法穩(wěn)定達到一級B標準,距一級A標準差距更大。
(2)進水水質(zhì)波動時,出水TP不能穩(wěn)定達到1mg/L的一級B標準,分析為生物除磷效果有限,且受進水水質(zhì)影響較大。
(3)目前CASS生物池內(nèi)潷水器為無動力浮筒式,不潷水時,其出水堰高度亦隨混合液液位上下浮動,導致潷水初期一部分混合液排出,使出水SS升高;另外由于為無動力潷水器,其潷水速度不可調(diào),在潷水末期由于潷水速度過快,易將水中污泥帶出,同樣導致SS指標不穩(wěn)定;從實際數(shù)據(jù)看,目前SS指標偶爾超過一級B標準,距一級A標準差距較大。
(1)所選工藝方案必須與原有設施良好結合,在考慮工藝可行的情況下還必須充分考慮工程實施的可行性。
(2)所設計工藝方案必須充分考慮與本污水廠二期擴建工程的良好銜接。
(3)確保技術成熟,處理效果穩(wěn)定,出水水質(zhì)符合國家排放要求。
(4)基建投資及運作成本低,占地面積小,以最少的投入達到可能的效益。
(5)操作方便,操作靈活,并根據(jù)進出口水質(zhì)的不同要求調(diào)整操作方式和工藝參數(shù),最大限度地提高加工設備和結構的加工能力。
(6)所選技術及設備先進可靠。
(7)易于實現(xiàn)過程的自動控制,減少操作人員數(shù)量,方便維護和管理,降低勞動強度和人工成本。4主要構筑物及設備參數(shù)
改造后構筑物及設備參數(shù):
(1)粗格柵及進水泵房,1座,地下鋼筋混凝土結構,地上單層框架結構。內(nèi)設粗格柵2臺,55KW潛污泵3臺,2用1備。
(2)細格柵及旋流沉砂池,1座,鋼筋混凝土結構。內(nèi)設細格柵3臺,沉砂池成套設備2套。
(3)CASS生物池,1座,外形尺寸:B×L×H=51.95×65× 6.55m,半地上鋼筋混凝土結構。單座有效容積18525m3,停留時間17.76h,內(nèi)設微孔曝氣器,污泥回流泵1臺,剩余污泥泵1臺,潛水攪拌機1臺,潷水器1臺。
(4)中間提升泵房及污泥泵池,1座,有效容積:432m3,內(nèi)設污水提升泵。
(5)鼓風機房,1座,22×9m。內(nèi)設120KW多級離心鼓風機3臺,2用1備。
(6)消毒接觸池,1座,16×26m,地下鋼筋混凝土結構。停留時間0.5h。
(7)加氯間,1座,9×13.1m。內(nèi)設產(chǎn)10Kg/h有效率的二氧化氯發(fā)生器1套。
(8)污泥池及污泥泵房,1座,10×18m。內(nèi)設污泥螺桿泵2臺。
(9)污泥脫水機房,1座,8×21m。內(nèi)設有效帶寬2m帶式濃縮脫水機1臺。
(10)變配電間,1座,26.7×9m。
本工程對CASS池進行局部改造具體改造內(nèi)容如下:
(1)為了減少現(xiàn)有CASS生物池中的污泥量,加入懸浮生物質(zhì)填料形成MBBR反應區(qū)。在MBBR反應區(qū),在MBBR反應區(qū)的表面形成固化生物膜,增加其系統(tǒng)污泥減少污泥負荷。
(2)在CASS好氧池池中加入攪拌器,CASS池進行低氧攪拌,增強脫氮作用。
(3)分配到水分配選擇器,缺氧區(qū)和MBBR反應區(qū),使BOD5最大化有效碳源,加強生物除磷能力的系統(tǒng)。
(4)通過加強控制程序調(diào)整,加入缺氧混合工藝,提高原有系統(tǒng)自身反硝化能力,形成CASS時間A/O替代環(huán)境,增強脫氮。(5)更換現(xiàn)有CASS池內(nèi)的曝氣器,提高系統(tǒng)充氧效率;更換現(xiàn)有潷水器,降低出水SS指標.
(6)增設化學除磷加藥間,在CASS池出水中投加化學藥劑,進行輔助化學除磷。
該該項目于2016年8月31日投入運行,環(huán)境承諾于2013年12月4日實施。用電設計值為0.5kw hm/m3,實際運行值為0.234kw hm/m3。水運單位平均運行費用為0.422元,該成本僅為電費、藥劑費、維修費等費用,實際運行為0.336元。
從項目實際運行情況來看,改性CASS工藝對氮磷去除效果好,具有一定的沖擊負荷能力,類似項目有一定參考。
[1]張統(tǒng).SBR及其變法污水處理與回用技術[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003.
[2]李軍,楊秀山,彭永臻.微生物與水處理工程[M].北京:化學工業(yè)出版社,2002.