徐慶楠(大慶油田第一采油廠第三油礦,黑龍江 大慶 163000)
西區(qū)弱堿三元復合驅(qū)機采井清防垢技術(shù)初步認識
徐慶楠(大慶油田第一采油廠第三油礦,黑龍江 大慶 163000)
三元復合驅(qū)能夠提高采收率,但在開發(fā)過程中機采井會產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象,降低開井時率,影響原油產(chǎn)量。本文針對西區(qū)弱堿三元復合驅(qū)機采井結(jié)垢現(xiàn)象進行了描述,分析了機采井頻繁卡泵的機理,探索了西區(qū)三元機采井結(jié)垢判定標準,并進行了清防垢治理措施的效果評價與分析,對西區(qū)弱堿三元復合驅(qū)機采井清防垢技術(shù)有了初步認識。
弱堿;三元復合驅(qū);機采井;結(jié)垢;清防垢技術(shù)
區(qū)塊注入井236口,采出井281口,主要開采層位PⅠ5~PⅡ10、SⅡ10~SⅢ10(PⅠ5-7),區(qū)塊于2014年2月注入前置聚合物段塞,2014年7月注入三元主段塞。截止2016年6月末,區(qū)塊注入地下孔隙體積0.4PV,目前全區(qū)見效井227口,見效比例80.5%,其中西過上返見效115口,見效比例87.8%,單井累計增油2869t,單井日增油3.6t,含水下降8.1個百分點;西區(qū)下返見效112口,見效比例74.2%,單井累計增油1830t,單井日增油2.7t,含水下降4.9個百分點。2014年10月出現(xiàn)第一口垢卡井,累計垢卡104口,平均檢泵周期429天,二次垢卡46口,平均運轉(zhuǎn)周期90天。
2.1 結(jié)垢機理分析
當弱堿三元復合驅(qū)溶液注入地層后,溶液中的Na2CO3和地層中的礦物質(zhì)及地層水發(fā)生反應,產(chǎn)生大量易成垢離子,如Ca2+、Mg2+、HCO3-等。當混有易成垢離子的三元復合驅(qū)溶液進入油井后,在井筒附近其壓力急劇下降,流速劇烈變化,液體中離子濃度平衡被打破,從而導致井筒、井下設備和地面設備等產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象,若油井進入結(jié)垢期,地層堿性增加,即PH值呈上升趨勢,Ca2+和Mg2+離子濃度下降、HCO3-離子濃度下降、CO32-離子濃度上升。
2.2 機采井結(jié)垢現(xiàn)象分析
2.2.1 抽油機結(jié)垢現(xiàn)象
結(jié)垢對抽油機的影響主要是卡泵,從現(xiàn)場上看,主要表現(xiàn)在停機卡泵,熱洗卡泵和抽汲卡泵。
(1)停機卡泵:在柱塞兩端壓差作用下,液體中的垢在刮砂槽內(nèi)被過濾、堆積、壓實;而且,柱塞兩端存在一定的梢度,停機后管內(nèi)液體中垢加速下沉,在此處堆積、壓實造成卡泵。
(2)熱洗卡泵:熱水洗井時,大量熱水進入井筒內(nèi),液體粘度降低,垢加速下沉,在柱塞上部逐漸堆積造成卡泵。
(3)抽吸卡泵:多發(fā)生在柱塞運動的下行程,原因是在活塞上下運動中,泵間隙內(nèi)液體流動、摩擦、成垢,在泵筒內(nèi)壁及防砂槽內(nèi)逐漸吸附→生長→堆積→濾失→壓實→增加與泵筒阻力,最終卡泵。
2.2.2 螺桿泵結(jié)垢現(xiàn)象
螺桿泵井見垢之后,定、轉(zhuǎn)子間的過盈值增加,導致定、轉(zhuǎn)子間法向應力增大,其摩擦系數(shù)呈無規(guī)則變化,工作載荷常劇烈波動,這種工作負載的劇烈波動將直接導致螺桿泵井頻繁發(fā)生桿柱疲勞斷裂事故,另外垢質(zhì)在定、轉(zhuǎn)子間堆積同樣會造成卡泵。
2.3 清防垢措施及效果分析
2.3.1 井下防垢措施應用及效果
針對三元復合驅(qū)結(jié)垢對泵的影響,抽油機井下入長柱塞短泵筒防垢泵。該泵柱塞長度長于泵筒長度,在抽油機上死點時,柱塞上端高于泵筒上端,柱塞下端進入泵筒內(nèi),抽油過程中,柱塞全段和泵筒全段始終有相對運動,柱塞、泵筒表面不易結(jié)垢,泵上油管結(jié)垢后可以通過此通道沉入泵下尾管,不會影響抽油泵生產(chǎn),可以延長使用壽命。對比采取單一物理防垢措施且出現(xiàn)二次垢卡的25口抽油機井,檢泵周期延長54天。針對已見垢井不再下入篩管,泵下直接連接尾管,減少因結(jié)垢后導致篩管被垢糊住后引起的抽汲卡泵。
螺桿泵井井下下入小過盈螺桿泵,即將螺桿泵定轉(zhuǎn)子過盈由0.2mm減小到0.15mm,減小因結(jié)垢導致過盈量和摩擦系數(shù)的增加導致的扭矩增加,從而減少卡泵。
2.3.2 地面防垢措施應用及效果
對于作業(yè)證實已見垢井,采用雙柱塞加藥裝置進行井口點滴加藥。該加藥裝置能夠?qū)崿F(xiàn)純藥劑與井口摻水以不同比例(最大1:10)混合后注入環(huán)空(藥泵排量0-6L/h,水泵排量60L/ h),根據(jù)日加藥量設置每小時啟泵2-15次。
2016年1月開始對垢卡井進行井口點滴加藥,累計實施42口井。初始加藥濃度為200mg/L,正常加藥情況下仍出現(xiàn)二次垢卡井將加藥濃度調(diào)至400mg/L,目前已有17口井加藥濃度上調(diào),上調(diào)后均未出現(xiàn)二次卡泵。截至2016年6月,西區(qū)三元加藥井平均檢泵周期由74天延長至254天,平均每月垢卡檢泵井次由6.7井次降至4.2井次,具體情況見圖3。
2.3.3 清垢措施應用及效果
(1)小修解卡,利用作業(yè)機上提柱塞和利用泵車油管打壓使柱塞在卡死點處反復上提和下放,最終達到成功解卡目的。小修解卡具有施工周期短(1天)、費用低(0.9萬元)的優(yōu)點,若小修不成功,作業(yè)機不撤直接轉(zhuǎn)檢泵。目前西區(qū)三元共累計進行93井次,成功48井次,成功率51.6%。
(2)化學清垢,清垢前先用清水洗井,反循環(huán)注入清垢劑10m3后,再向地層擠入清垢劑10m3,關(guān)井反應4小時?,F(xiàn)場應用11口井,成功4口井,成功率36%。
進過現(xiàn)場摸索,對于不同步井進行化學清垢成功率較高(5口成功4口),而對于卡死井,小修解卡成功率較高。
2.3.4 生產(chǎn)現(xiàn)場管理
井下防垢、地面加藥以及作業(yè)洗井等措施離不開日常管理,面對三元井停機易卡泵這一特點,做到故障事不過夜,無特殊情況停機必須停在下死點,尤其測靜壓等人為情況。對地面加藥裝置要確保加藥時率,保證加藥濃度滿足設計,跟蹤加藥效果,確保藥劑連續(xù)穩(wěn)定的加入井下。
西區(qū)弱堿三元復合驅(qū)機采井結(jié)垢主要為碳酸鹽垢居多,井下采用長柱塞短泵筒防垢泵與小過盈螺桿泵,地面采用點滴加藥技術(shù)加入防碳酸鹽垢的防垢劑并注重好加藥時率,配合物理解卡、化學清垢措施可以有效減少卡泵次數(shù),延長檢泵周期,提高開井時率。
徐慶楠,男,黑龍江省大慶市人,畢業(yè)于東北石油大學油氣儲運專業(yè),現(xiàn)工作于大慶油田第一采油廠第三油礦。