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        沸騰爐蒸發(fā)管組爆管原因分析及措施

        2017-03-04 03:10:48趙敏金堆城鉬業(yè)股份有限公司陜西渭南714101
        化工管理 2017年2期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)帽爐水管組

        趙敏(金堆城鉬業(yè)股份有限公司,陜西 渭南 714101)

        沸騰爐蒸發(fā)管組爆管原因分析及措施

        趙敏(金堆城鉬業(yè)股份有限公司,陜西 渭南 714101)

        沸騰爐蒸發(fā)管組爆管需停爐處理,檢修難度大、時(shí)間長(zhǎng),頻繁爆管嚴(yán)重影響系統(tǒng)運(yùn)行及鉬冶煉煙氣吸收。為杜絕蒸發(fā)管組爆管發(fā)生,分析原因并采取有效措施后,沸騰爐至今未發(fā)生一起蒸發(fā)管組爆管事故。

        沸騰爐;蒸發(fā)管組爆管;分析;措施

        金鉬股份硫酸廠硫酸二車間2010年7月建成投運(yùn),采用公司自有硫鐵礦沸騰焙燒產(chǎn)生SO2氣體與鉬冶煉煙氣配氣生產(chǎn)硫酸,年產(chǎn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能20萬噸,副產(chǎn)品有鐵粉、蒸汽。2011年始,沸騰爐蒸發(fā)管組多次發(fā)生爆管事故,每次造成停車時(shí)間72小時(shí)以上,嚴(yán)重影響系統(tǒng)平穩(wěn)安全運(yùn)行及對(duì)鉬冶煉煙氣吸收,損失極大。

        1 蒸發(fā)管組爆管分析

        2011年發(fā)生4次爆管,2012年上半年發(fā)生2次爆管,每次爆管均滅爐處理,對(duì)爐內(nèi)蒸發(fā)管組壁厚測(cè)量,風(fēng)帽、爐底澆筑料、爐墻進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)管組爆管位置多集中在管束底部,爆口位置不定,該處沖刷嚴(yán)重,管壁明顯變??;上部管束爆口僅一次,無明顯磨損;爐墻內(nèi)根部焊縫漏水2次。特別的現(xiàn)象是爆管蒸發(fā)管組全部集中在沸騰爐排渣口附近,即使更換新蒸發(fā)管束仍發(fā)生爆管,遠(yuǎn)離排渣口的管組未發(fā)生一次爆管。為此,我們認(rèn)為:蒸發(fā)管束爆管絕非爐內(nèi)顆粒高溫沖刷單種原因造成,還與沸騰爐操作、爐水品質(zhì)、鍋爐缺水應(yīng)急處理、管組本身及焊接質(zhì)量等有關(guān)。

        1.1 沸騰層溫度控制較高

        沸騰爐投運(yùn)初期,各項(xiàng)操作、風(fēng)料比均按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,底部溫度仍維持在900-930℃之間,比設(shè)計(jì)指標(biāo)高50℃左右,長(zhǎng)期超溫會(huì)加劇爐內(nèi)物料顆粒對(duì)管組底部的磨損。

        1.2 爐水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)

        爐水水質(zhì)不達(dá)標(biāo),造成蒸發(fā)管組內(nèi)部腐蝕或結(jié)垢,造成爆管。對(duì)爆管管組進(jìn)行切割查看,無明顯結(jié)垢,排除水質(zhì)原因。

        1.3 爐內(nèi)物料沖刷

        蒸發(fā)管組下部管束長(zhǎng)期處于沸騰層內(nèi),氣體通過風(fēng)帽進(jìn)入爐內(nèi)吹動(dòng)灰渣長(zhǎng)期與管束底部沖刷,通過每次爆口位置觀察,蒸發(fā)管束下部磨損明顯,呈金屬光澤,尤其在風(fēng)帽或爐底澆注料破損處尤為嚴(yán)重,也是爆管位置最集中的地方,上部磨損一般。由此,可推斷蒸發(fā)管組底部靠近風(fēng)帽沖刷嚴(yán)重,同時(shí)爐底大顆粒物料較多,越靠近排渣口,底部大顆粒越多,沖刷越嚴(yán)重,也是靠近排渣口位置蒸發(fā)管束爆管集中的可能因素??梢姼邷貨_刷是爐內(nèi)蒸發(fā)管組管道底部爆管的主要原因。

        1.4 余熱鍋爐缺水

        余熱鍋爐在投運(yùn)初期,因各種原因?qū)е聝纱握舭l(fā)管組缺水干燒,管組材質(zhì)為12Cr1MoVG,該材質(zhì)在500℃以上會(huì)發(fā)生蠕變,缺水情況下蒸發(fā)管組埋在在800℃以上的熱渣內(nèi),造成管束受損。余熱鍋爐干鍋后,進(jìn)水速度過快,也會(huì)導(dǎo)致應(yīng)力不均造成管組受損,嚴(yán)重時(shí)直接拉裂焊縫。所以,在日常操作時(shí)嚴(yán)禁余熱鍋爐缺水,防止對(duì)管束壽命造成重大影響。

        1.5 管束本身及安裝方面

        管束管壁為8mm,厚度較薄強(qiáng)度低,不適應(yīng)大型爐膛焙燒強(qiáng)度,且蒸發(fā)管組底部管束無任何防磨措施。

        1.6 焊接質(zhì)量存在問題

        兩次蒸發(fā)管束根部焊縫漏水,因焊縫處于爐墻內(nèi)部,不存在高溫沖刷問題。除蒸發(fā)管組缺水導(dǎo)致影響外,焊接質(zhì)量也是重要原因。

        2 處理措施

        沸騰爐按操作規(guī)定執(zhí)行外,對(duì)以下方面進(jìn)行了改進(jìn)。

        2.1 聯(lián)系蒸發(fā)管束廠家,加高加寬蒸發(fā)管組換熱面積,沸騰爐沸騰層溫度控制在850-900℃,滿足設(shè)計(jì)要求。

        2.2 每班對(duì)爐水品質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn),及時(shí)調(diào)整,保證水質(zhì)達(dá)標(biāo)。

        2.3 利用檢修期間對(duì)破損風(fēng)帽及爐底澆注料進(jìn)行修補(bǔ),每天開啟一次低排閥門排出爐底大顆粒物料,以減少?zèng)_刷。

        2.4 鍋爐給水泵采用一開兩備,并配有應(yīng)急供水柴油發(fā)電機(jī)防止蒸發(fā)管組缺水干燒,鍋爐缺水時(shí)嚴(yán)格按照鍋爐操作規(guī)程進(jìn)行進(jìn)水。

        2.5 對(duì)蒸發(fā)管組進(jìn)行改造:將原管組壁厚由8mm增加到10mm,蒸發(fā)管組從原有安裝高度離風(fēng)帽10cm抬高到25cm處,并在蒸發(fā)管組管束周圍增加防磨條,采取上述措施提高抗磨性,減少?zèng)_刷磨損,并在大修期間進(jìn)行更換。

        2.6 采購蒸發(fā)管組時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查焊縫焊接質(zhì)量,存在缺陷應(yīng)及時(shí)予以處理,并對(duì)所有焊縫進(jìn)行加固處理,防止安裝使用后造成較大損失。

        3 實(shí)施效果

        通過采取上述措施后,沸騰爐在運(yùn)行過程中各項(xiàng)工況參數(shù)均滿足設(shè)計(jì)要求,鍋爐蒸汽未受影響。2013年至今未發(fā)生一起因蒸發(fā)管組爆管事故,且在每年大修期間發(fā)現(xiàn)其表面整體裹有一層厚約5mm左右的燒結(jié)硬殼,也不增厚,對(duì)管組形成了保護(hù),敲開硬殼后對(duì)管壁進(jìn)行測(cè)厚,管壁幾乎無磨損。

        4 結(jié)語

        在實(shí)際生產(chǎn)中,沸騰爐蒸發(fā)管束爆管受多種因素相互作用,不應(yīng)單一認(rèn)為某種因素導(dǎo)致,應(yīng)綜合考慮,以避免關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)重大故障,造成較大損失。

        [1]李文安.硫鐵礦沸騰爐內(nèi)蒸發(fā)管組防磨技術(shù)探討[J].硫酸工業(yè),2005(5)25-27.

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