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        可重復(fù)錨定及泄油固定器的研究應(yīng)用

        2017-03-03 09:44:05周玉晴費玉亭潘國輝
        石油化工應(yīng)用 2017年2期
        關(guān)鍵詞:作業(yè)設(shè)計

        周玉晴,費玉亭,潘國輝

        (中國石化江蘇油田分公司采油一廠,江蘇真武225265)

        可重復(fù)錨定及泄油固定器的研究應(yīng)用

        周玉晴,費玉亭,潘國輝

        (中國石化江蘇油田分公司采油一廠,江蘇真武225265)

        在有桿采油系統(tǒng)中,常使用油管錨將油管下端固定,有效消除油管變形,控制油管伸縮,減少沖程損失。但在作業(yè)沖程中往往需要重復(fù)座封卸油,而目前使用的油管錨都存在不能多次重復(fù)座封的問題。針對存在的情況,研究應(yīng)用新型錨定泄油器,實現(xiàn)下泵油管錨定、泄油、分段試壓功能,解決液力錨和固定器無法重復(fù)座封和無法泄油的問題。

        可重復(fù);錨定;泄油;固定器;應(yīng)用

        在有桿抽油泵系統(tǒng)中,為改善抽油泵的工作狀況,常使用油管錨將油管下端固定,有效消除油管變形,控制油管伸縮,減少沖程損失。目前,國內(nèi)油管錨基本分為2大類:機械式油管錨(可分為張力式、壓縮式和旋轉(zhuǎn)式3種)和液力式油管錨。江蘇油田采油一廠井下管柱大多數(shù)采用KYLM-116液力錨,這種液力錨雖然在一定程度上可以達到泄油的目的,但是也有一定的局限性,就是在作業(yè)過程中如果試壓不合格的時候無法試壓分段試壓,也不能實現(xiàn)液力錨的重復(fù)座封,必須重新將管柱起出,這大大影響了作業(yè)周期及作業(yè)成本,為了解決普通液力錨和固定器無法實現(xiàn)重復(fù)座封分段試壓的問題,研究應(yīng)用新型錨定泄油器,實現(xiàn)下泵油管錨定、泄油、分段試壓功能,解決液力錨和固定器無法重復(fù)座封和無法泄油的問題[1-3]。

        1 新型液力錨的研制

        1.1 總體設(shè)計方案的確定

        通過研究分析目前本油田使用的錨定泄油器的優(yōu)缺點,設(shè)計一種新型錨定泄油器,該工具要集錨定和泄油功能一體,錨定簡單可靠同時還可以重復(fù)座封,可實現(xiàn)下鉆過程中對管柱的多次試壓。

        1.2 錨定方式設(shè)計

        錨定卡瓦可設(shè)計為單向卡瓦,卡瓦錨定方式采用液壓錨定,無鎖緊機構(gòu),可重復(fù)錨定,不采用壓縮管柱錨定,減少對管柱的彎曲,減少油管桿偏磨。

        1.3 解封方式設(shè)計

        為克服常規(guī)一些帶卡瓦封隔器、固定器、泄油器等留井時間長后,卡瓦無法回收,造成起管柱困難的問題。解封時卡瓦回收設(shè)計強制回收方式,可設(shè)計為彈簧結(jié)構(gòu)形式,依靠彈簧彈力強制回收,可重復(fù)解封,彈簧做好防腐處理,防止彈簧腐蝕失效。

        1.4 泄油方式設(shè)計

        目前泄油器泄油方式是上提管柱泄油,座封好后無法動井口或管柱,可設(shè)計為管柱錨定后,泄油通道不通過上提管柱泄油,旋轉(zhuǎn)管柱泄油。

        2 新型液力錨結(jié)構(gòu)設(shè)計

        KYLM型液力錨主要由坐錨機構(gòu)、錨定機構(gòu)及解錨泄油機構(gòu)組成,結(jié)構(gòu)(見圖1)。坐錨機構(gòu)主要由座封剪釘、液缸、上下錐體、密封圈等組成;錨定機構(gòu)主要由卡瓦、卡瓦筒、片簧、鎖環(huán)等組成;解錨及泄油機構(gòu)主要由泄油套、鎖塊、解封剪釘組成。

        2.1 工作原理

        (1)坐卡液力錨:將液力錨接在深井泵上部2~3根油管上,在井口高壓泵入液體,在液體高壓作用下,液壓經(jīng)中心管的孔槽作用于座封活塞上,當(dāng)壓力達到6 MPa~8 MPa時,座封銷釘被剪斷,活塞推動上錐體使卡瓦張開實現(xiàn)錨定,繼續(xù)加壓至15 MPa使液力錨充分坐卡。由于鎖環(huán)的作用,當(dāng)泄掉油管內(nèi)的液壓后,卡瓦也始終處于錨定狀態(tài)(見圖2)。

        圖1 錨定泄油器結(jié)構(gòu)圖

        圖2 錨定泄油器結(jié)構(gòu)圖(上圖錨定狀態(tài),下圖旋轉(zhuǎn)后泄油狀態(tài))

        (2)解卡液力錨:上提管柱,解封銷釘被剪斷,中心管與下接頭連接的鎖塊失去了泄油套的支撐,在尾管質(zhì)量和油管中液體壓力的作用下,下接頭與中心管分開,實現(xiàn)泄油,并帶動下錐體向下移動,同時中心管帶動上錐體向上移動,卡瓦回收,解除錨定。

        2.2 技術(shù)特點

        2.2.1 錨定可靠KYLM型液力錨采用雙錐體推動雙卡瓦實現(xiàn)錨定,錨定力大,能承受雙向的交變載荷,能承托整個管柱質(zhì)量,避免了管柱斷脫掉入井內(nèi)的事故。

        2.2.2 解錨方便可靠解錨時,中心管與下接頭分開,中心管帶動上錐體向上移動,下接頭在尾管質(zhì)量和油管中液體壓力作用下帶動下錐體向下運動,卡瓦失去了上下錐體的支撐,卡瓦在彈簧力的作用下能強制收回,不會存在卡井現(xiàn)象,同時也不會存在不泄油現(xiàn)象。

        2.2.3 施工安全可靠,可重復(fù)利用液力錨按加壓錨定,上提解錨的順序工作,液力錨在井下無錨定時,提放油管不會產(chǎn)生卡井和泄油現(xiàn)象。該液力錨可回收,適當(dāng)檢查維修,更換易損件即可重復(fù)使用。

        3 現(xiàn)場應(yīng)用效果分析及取得的成果

        在經(jīng)過充分的技術(shù)準(zhǔn)備和室內(nèi)研究后,2016年開始分別在本廠各個區(qū)塊先井進行該新型液力錨的應(yīng)用工作,考慮到實際情況,本次選取的油井一般都是產(chǎn)量相對不高、含水在50%以上,泵掛深度2 000 m以內(nèi)的油井進行應(yīng)用。截止12月15日,共計使用該新型液力錨22井次,使用成功率100%,這22口井的平均產(chǎn)量為15.8 t/2.4 t/80.1%,平均泵掛深度為1 784 m,最深下至2 500 m。目前有3口井因躺井而作業(yè),從起出液力錨看,無明顯損壞現(xiàn)象,表面完好。同時在曹13-3井進行了重復(fù)錨定的試驗,瓦2-5井應(yīng)用該型液力錨進行了分段試壓,找出了滲漏油管,避免了一次重復(fù)起下管柱,節(jié)約了作業(yè)成本(見表1)。

        表1 部分應(yīng)用油井統(tǒng)計表

        3.1 曹13-3現(xiàn)場重復(fù)座封試驗

        該井2016年7月結(jié)合檢泵進行上返,生產(chǎn)層位E2s1,井段2 453.1 m~2 454.9 m,厚度1.8 m,下泵深度2 000 m,使用38 mm過橋泵,工作制度3次×4.5米/分,下泵使用HYCMX-115新型可重復(fù)錨定液力錨,于2016年8月2日開抽,初期產(chǎn)量18.8 t/2.9 t/84.4%,2016年9月4日不出液,診斷為抽油桿斷脫,礦業(yè)2隊進行了返工,起出發(fā)現(xiàn)抽油桿第161根因上錯扣而導(dǎo)致斷脫,起出液力錨經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)沒有問題。

        2016年9月10日下泵,為了驗證該新型液力錨重復(fù)座封的可行性和有效性,經(jīng)過與作業(yè)隊現(xiàn)場技術(shù)員溝通與協(xié)調(diào),準(zhǔn)備在該井實施重復(fù)錨定試驗。該井設(shè)計下泵深度為2 000 m,在井口組裝好工具后下至1 900 m時油管打壓5 MPa,使液力錨座封,此時,鋸齒卡簧螺紋與中心管上的鋸齒螺紋嚙合,從而將活動錐鎖定,實現(xiàn)對管柱的錨定。用水泥車將套管灌滿,此時油套管壓力達到平衡,卡瓦收回,解除對管柱的錨定。上提管柱5 m~10 m后,重新將泵下至設(shè)計位置2 000 m,油管打壓5 MPa,液力錨再次座封。該井于9月12日開抽生產(chǎn),工作制度調(diào)整為3次×6米/分,目前產(chǎn)量19.1 t/ 5.8 t/69.7%,動液面1 500 m,生產(chǎn)穩(wěn)定。

        3.2 瓦2-5井現(xiàn)場應(yīng)用

        該井2016年8月21日結(jié)合檢泵進行上返作業(yè),設(shè)計泵掛深度1 800 m,泵徑38 mm使用KYLM-116液力錨,9月5日電纜射孔口刺下泵管柱至1 795.96 m,試壓10 min壓降5 MPa,反復(fù)多次不能穩(wěn)壓,試壓不合格。起出泵掛管柱,在對泵試壓合格后,改用HYCMX-115可重復(fù)錨定液力錨,通過分段錨定及試壓,共計找出滲漏油管7根。更換合格抽油桿后下泵至設(shè)計深度,9月7日開抽,目前產(chǎn)量2.0 t/1.8 t/10%,生產(chǎn)穩(wěn)定。

        4 幾點認(rèn)識

        (1)座封可靠:較小的壓差即可實現(xiàn)可靠錨定,液壓阻尼消除了水擊對錨定的影響,保證工具不會中途誤錨定。

        (2)重復(fù)座封:可重復(fù)座封液力錨定泄油器具有普通錨定泄油器所不具備的二次座封功能。

        (3)解封容易:該錨定器為單向錨定,上提管柱,卡瓦自動內(nèi)收,杜絕解封遇卡現(xiàn)象。

        (4)在不泄油狀態(tài)下起出管柱,可檢查下井油管、工具及作業(yè)質(zhì)量,查驗管柱漏點。

        (5)可重復(fù)座封液力錨定泄油器其中心孔內(nèi)襯有特種耐磨材料,與內(nèi)襯油管配套使用,可實現(xiàn)泵上全管柱內(nèi)襯,具有優(yōu)良的耐磨、防腐、防垢性能。

        (6)使用方便:錨定時,無須增加任何工序即可完成錨定;起出作業(yè)時,只需用油管鉗正轉(zhuǎn)油管5圈,即可完成泄油及解錨工作,使用極為方便。

        [1]施必華,蘇慶欣,周宏斌,等.封隔器座封載荷控制器的研制與應(yīng)用[J].石油機械,2005,33(8):81-82.

        [2]湛精華,王國榮,劉清友.井下封隔器工作行為仿真研究[J].石油礦場機械,2006,35(2):9-12.

        [3]陳聰穎,馬翔,等.一體化插管采油技術(shù)的研究與應(yīng)用[J].復(fù)雜油氣藏,2015,8(2):17-19.

        國家能源局發(fā)布《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》

        1月5日,國家能源局發(fā)布《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)。《規(guī)劃》提出到2020年,水電裝機達到3.8億千瓦(其中含抽水蓄能電站4 000萬千瓦)、風(fēng)電裝機達到2.1億千瓦以上、太陽能發(fā)電裝機達到1.1億千瓦以上、生物質(zhì)能發(fā)電裝機達到1 500萬千瓦、地?zé)峁┡每偭窟_到4 200萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的發(fā)展目標(biāo),是緊緊圍繞2020年非化石能源在一次能源消費總量中占15%的比重目標(biāo)要求,綜合考慮了各類非化石能源的資源潛力、重大項目前期工作進度、經(jīng)濟性指標(biāo)改善等多種因素,經(jīng)過嚴(yán)格測算之后才確定的。上面這些目標(biāo)加起來,到2020年商品化可再生能源年利用量將達到5.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,再加上核電,基本上可以確保完成2020年15%的非化石能源發(fā)展目標(biāo),并為2030年實現(xiàn)非化石能源占一次能源消費比重20%的目標(biāo)奠定扎實的基礎(chǔ)。

        初步測算,整個“十三五”期間,可再生能源總得投資規(guī)模將達到2.5萬億元,屆時可再生能源年利用量相當(dāng)于減少二氧化碳排放量約14億噸,減少二氧化碳排放量約1 000萬噸,減少氮氧化物排放約430萬噸,減少煙塵排放約580萬噸,年節(jié)約用水約38億立方米,帶動就業(yè)人口將超過1 300萬人,經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益都非常突出。

        (摘自中國化工信息2017年第2期)

        TE931.2

        A

        1673-5285(2017)02-0125-03

        10.3969/j.issn.1673-5285.2017.02.029

        2017-01-12

        周玉晴,助理工程師,從事采油工程生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計研究工作,郵箱:1308602671@qq.com。

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