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        同步回轉(zhuǎn)氣水混輸裝置在蘇里格氣田的應(yīng)用

        2017-03-03 09:44:01劉軍陳貝貝尤靖茜王力李凱楊洋王鼎璽
        石油化工應(yīng)用 2017年2期
        關(guān)鍵詞:效果

        劉軍,陳貝貝,尤靖茜,王力,李凱,楊洋,王鼎璽

        (1.中國石油長慶油田分公司第五采氣廠,陜西西安710018;2.中國石油長慶油田數(shù)字化與信息管理部,陜西西安710018;3.中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,寧夏銀川750006)

        同步回轉(zhuǎn)氣水混輸裝置在蘇里格氣田的應(yīng)用

        劉軍1,陳貝貝1,尤靖茜2,王力1,李凱1,楊洋3,王鼎璽1

        (1.中國石油長慶油田分公司第五采氣廠,陜西西安710018;2.中國石油長慶油田數(shù)字化與信息管理部,陜西西安710018;3.中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,寧夏銀川750006)

        隨著蘇里格氣田氣井生產(chǎn)年限的延長,氣井地層壓力逐步降低,生產(chǎn)能力下降。為了延長氣井生產(chǎn)時間,提高單井產(chǎn)氣量,其中措施之一便是降低井口壓力,為此井口增壓工藝在蘇里格氣田逐步開始試驗、使用。此外,部分氣井壓力較低導(dǎo)致氣井積液,為此需要采取相應(yīng)的排水采氣措施使積液排出,恢復(fù)氣井正常生產(chǎn)。文章介紹了一種新型的安裝在單井井口的同步回轉(zhuǎn)一體化排水增壓裝置在蘇里格氣田的試驗情況,分析了其應(yīng)用效果,同時提出了該裝置在氣井排水采氣工藝中推廣應(yīng)用的建議。

        產(chǎn)水氣井;增壓排水;同步回轉(zhuǎn)多相混輸泵

        蘇里格氣田是典型的低壓、低滲、低豐度“三低”氣田,單井產(chǎn)量低,壓力遞減快;隨著氣井開采時間的延長,地層能量逐漸下降,氣井?dāng)y液能力降低,氣井產(chǎn)出的水和天然氣凝析液不能及時采至地面,井筒逐漸產(chǎn)生積液,嚴(yán)重影響氣井產(chǎn)量,甚至出現(xiàn)水淹停產(chǎn)井。目前M區(qū)塊積液井840口,年措施近40 000井次,因此,對單井采取有效的排水增產(chǎn)工藝技術(shù),加強措施的有效性、針對性,對于充分發(fā)揮積液氣井產(chǎn)能并實現(xiàn)氣田穩(wěn)產(chǎn)意義重大。

        1 增產(chǎn)機理及技術(shù)特點

        1.1 同步回轉(zhuǎn)混輸裝置增壓排水機理分析

        該技術(shù)是將同步回轉(zhuǎn)排水增壓裝置安裝在氣井井口,通過降低井口油壓,增大管柱底部與頂部的壓差,從而大幅度提高氣體流速;隨著井口油壓的持續(xù)降低,管柱底部與頂部的壓差不斷增大,油管液位上升,套管液位下降,井筒內(nèi)開始為泡狀流攜液,當(dāng)?shù)貙訅毫δ軌蚺e升井筒殘余液柱加之井底氣體流速提高而使井筒內(nèi)液柱失去液封作用時,大量套管氣與井底產(chǎn)氣涌入油管,井筒內(nèi)積液被大量帶出,同時氣體通過油管液層的流動阻力也大大降低,氣井出現(xiàn)了產(chǎn)氣量大幅度提升的“爆發(fā)”現(xiàn)象,氣井實現(xiàn)連續(xù)性生產(chǎn)。

        圖1 同步回轉(zhuǎn)多相混輸泵工作過程示意圖

        1.2 同步回轉(zhuǎn)混輸泵簡介

        同步回轉(zhuǎn)排水增壓裝置采用集裝箱結(jié)構(gòu),其核心設(shè)備為同步回轉(zhuǎn)多相混輸泵,主要由轉(zhuǎn)子、滑板和氣缸組成,采取徑向吸入、軸向排出的布置方式?;燧敱迷谶\轉(zhuǎn)時,主軸驅(qū)動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子通過滑板帶動氣缸旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)了轉(zhuǎn)子與氣缸之間“同步回轉(zhuǎn)”的運動方式(見圖1)。

        2 現(xiàn)場試驗效果分析

        2.1 試驗概況

        試驗選取蘇里格氣田明顯存在積液的氣井,主要側(cè)重不同井型、壓力、產(chǎn)量、積液程度等方面,并采取配套監(jiān)測措施對試驗氣井試驗前后進(jìn)行探液面及氣液兩相計量測試,從而全面客觀地評價該技術(shù)在蘇里格氣田的適應(yīng)性。第一階段實驗選取的5口井平均套壓下降2.84 MPa,日均增產(chǎn)氣量0.94×104m3,累計排液242.3 m3,增產(chǎn)氣量65.03×104m3(見表1)。

        2.2 試驗效果分析

        2.2.1 對于水平井水平段積液及初期積液氣井有較明顯效果

        (1)氣井生產(chǎn)概況:X1井投產(chǎn)初期油、套壓均為21.5 MPa,產(chǎn)氣量3×104m3/d,投產(chǎn)后氣井套壓平穩(wěn)下降,產(chǎn)量保持在2×104m3/d左右,2015年5月套壓開始上升,產(chǎn)量下降至0.1×104m3/d,判斷氣井存在積液情況,探液面結(jié)果顯示節(jié)流器以上無積液,則應(yīng)為節(jié)流器以下及水平段積液。

        表1 同步回轉(zhuǎn)壓縮機試驗統(tǒng)計表

        (2)氣井試驗過程(見圖2):試驗過程中,氣井排液明顯,以第二次啟機試驗為例,圖中A階段為氣井大量排液氣量爆發(fā)階段,B階段為氣井穩(wěn)產(chǎn)階段。啟機后氣井油壓下降至0.53 MPa后開始上升,氣井開始大量排液,排液持續(xù)時間1 h~3 h,瞬時氣量由50 m3/h升至1 150 m3/h,套壓由6.83 MPa下降至5.96 MPa,排液效果顯著,氣井恢復(fù)生產(chǎn)后自動進(jìn)入旁通流程,繼續(xù)抽吸無效果,6月12日安排機組停機。試驗期間產(chǎn)水約1.3 m3,日均產(chǎn)氣量2.3×104m3,累計增產(chǎn)氣量2.6× 104m3。

        圖2 X1井試驗實時生產(chǎn)曲線

        (3)效果分析:試驗前氣井套壓6.84 MPa,試驗過程中套壓緩慢下降至4.64 MPa。日均增產(chǎn)氣量1.43× 104m3,試驗有效期35 d,累計排液量2.6 m3,累計增產(chǎn)氣量50.05×104m3,該井積液時間較短,生產(chǎn)潛力較大,經(jīng)過一到兩次抽吸后即可恢復(fù)正常生產(chǎn),表明同步回轉(zhuǎn)壓縮機對于水平井水平段積液及初期積液氣井具有較好的應(yīng)用效果。

        2.2.2 對于地質(zhì)條件較好積液量較大仍具有一定產(chǎn)氣能力的氣井具有較明顯效果

        (1)氣井生產(chǎn)及地質(zhì)概況:X2井無阻流量7.8× 104m3/d,生產(chǎn)層位盒8、山13、本溪、馬五4、馬五5解釋氣層18.3 m,平均含氣飽和度66%,受個別層含氣飽和度影響,生產(chǎn)有產(chǎn)水趨勢。X2井投產(chǎn)于2013年10月5日,措施前井筒內(nèi)液柱高度1 400 m,日產(chǎn)氣量0.32× 104m3。X2井目前采氣量為612×104m3,采收率為43%,動儲量為1 413×104m3(見表2)。

        (2)氣井試驗過程:氣井試驗期間三次啟機,第一次啟機試驗過程中套壓由10.28 MPa降至9.26 MPa,期間出現(xiàn)兩次較為明顯的帶液階段,產(chǎn)氣量由40 m3/h升至812 m3/h,產(chǎn)水約154 m3,平均產(chǎn)氣量2.72×104m3/d,累計增產(chǎn)氣量7.39×104m3。第一次停機期間,地層出水,套壓升至16.38 MPa。第二次啟機后氣量由56 m3/h升至389 m3/h,伴隨持續(xù)排液,試驗過程中套壓降至8.35 MPa,試驗期間產(chǎn)水約37 m3,平均產(chǎn)氣量1.24× 104m3/d,累計增產(chǎn)氣量2.13×104m3。第二次停機后,該井輔助泡排措施生產(chǎn),但該井自主攜液能力較差,氣量下降明顯,第三次啟機后,套壓由8.21 MPa降至6.78 MPa,呈現(xiàn)波段式帶液生產(chǎn)特征,累計產(chǎn)液10 m3,當(dāng)日該井產(chǎn)氣0.9×104m3,累計增產(chǎn)氣量1.58×104m3。

        (3)效果分析:X2井地質(zhì)條件較好,地層供氣能力足,因氣井產(chǎn)液量大導(dǎo)致無法正常生產(chǎn),試驗期間累計增產(chǎn)氣量11.1×104m3,累計排液量201 m3,試驗效果明顯。

        2.2.3 對于積液嚴(yán)重的高壓低產(chǎn)氣井無明顯效果

        表2 X2井射孔層段儲層靜態(tài)參數(shù)統(tǒng)計表

        表3 X5井射孔層段儲層靜態(tài)參數(shù)統(tǒng)計表

        (1)氣井生產(chǎn)及地質(zhì)概況:X5井生產(chǎn)層位盒6、盒7、盒8、太原,無阻流量4.582×104m3/d,解釋氣層厚度38.7 m,含氣飽和度60.14%,由于整體飽和度較低,生產(chǎn)有產(chǎn)水趨勢。X5井投產(chǎn)于2012年10月5日,措施前井筒內(nèi)液柱高度1 950 m,日產(chǎn)氣量0.12×104m3(見表3)。

        (2)氣井試驗過程:試驗前氣井套壓10.5 MPa,平均瞬時氣量47 m3/h,試驗前氣液兩相計量累計產(chǎn)液0.24 m3(24 h)(見圖3),7月1日至7月8日對該井開展同步回轉(zhuǎn)壓縮機單井抽吸試驗,試驗過程中氣液兩相計量累計產(chǎn)液0.07 m3(24 h),試驗期前及試驗期間采取套管注劑措施,試驗過程中平均瞬時氣量94 m3/h,套壓保持在11.3 MPa上下小幅波動,試驗期間累計增產(chǎn)氣量0.79×104m3,試驗無明顯效果(見圖4)。

        7月21日該井節(jié)流器打撈后,能夠?qū)崿F(xiàn)間歇性自主攜液生產(chǎn),瞬時產(chǎn)量654 m3/h。7月23日至7月25日期間開展同步回轉(zhuǎn)壓縮機試驗,啟機過程中增產(chǎn)效果不明顯,目前該井日均產(chǎn)氣量為1.38×104m3。

        (3)效果分析:X5井地層具有一定的供氣能力,由于產(chǎn)水對儲層造成影響,近井地帶可能會發(fā)生水鎖現(xiàn)象,氣井大部分能量主要用于克服地層及井筒內(nèi)液柱阻力,生產(chǎn)效果不理想,而氣井打撈節(jié)流器后井筒內(nèi)積液開始大量排出,近井地帶積液狀況得以改善,氣井可以恢復(fù)正常生產(chǎn)。對于該類積液嚴(yán)重的低產(chǎn)氣井,同步回轉(zhuǎn)增壓排水試驗效果不明顯,需配合打撈節(jié)流器或氣舉措施后再結(jié)合同步回轉(zhuǎn)壓縮機進(jìn)行試驗。

        2.3 試驗效果評價

        通過試驗井日均增產(chǎn)氣量與無阻流量、井筒內(nèi)積液高度及措施前日產(chǎn)氣量之間的相關(guān)性曲線可以看出,試驗井無阻流量越大其日均增產(chǎn)氣量越大,而對于措施前日產(chǎn)氣量較低的氣井,其井筒內(nèi)積液較嚴(yán)重時試驗無明顯效果,對于措施前日產(chǎn)氣量較大積液井效果較好。由此,可以初步得出以下試驗選井條件:

        (1)建議選擇無阻流量大于5×104m3/d的氣井。

        (2)對于日產(chǎn)氣量小于0.4×104m3的氣井,應(yīng)選擇初期積液氣井或井筒內(nèi)積液高度小于1 000 m的氣井。

        (3)對于日產(chǎn)氣量大于0.4×104m3的氣井,可以選擇積液時間較長或井筒內(nèi)積液高度大于1 000 m的氣井。

        圖3 X5井試驗實時生產(chǎn)曲線

        圖4 X5井試驗實時生產(chǎn)曲線(打撈節(jié)流器后)

        同步回轉(zhuǎn)壓縮機的主要工作制度可以分為連續(xù)抽吸和間歇抽吸,試驗過程中分別采取這兩種方法對單井和叢式井進(jìn)行研究。

        對于積液時間較短或地層產(chǎn)液量不大、積液程度較輕的氣井,可以采取間歇抽吸的工作方式。如X1井,當(dāng)氣井日產(chǎn)氣量低于1×104m3時,利用同步回轉(zhuǎn)壓縮機進(jìn)行抽吸;對于積液時間較長、地層產(chǎn)液量較大的氣井,可以采取連續(xù)性抽吸的工作方式,如X3井,抽吸過程中氣井套壓下降不明顯,一旦停止抽吸,一段時間后氣井再次積液降產(chǎn);對于叢式井,單井抽吸的增產(chǎn)效果較好,X6、X7、井試驗過程,抽吸37 d以來,日增產(chǎn)氣量最小為0.12×104m3,最大為2.85×104m3,平均為0.96×104m3。

        3 應(yīng)用前景分析

        通過對同步回轉(zhuǎn)壓縮機設(shè)備折舊、燃料、人員等方面的成本核算,對比現(xiàn)行銷售氣價,可以產(chǎn)生經(jīng)濟效益,而且同步回轉(zhuǎn)壓縮機作為一項排水采氣技術(shù),具有適用性廣、投入產(chǎn)出比高的優(yōu)點(見表4)。

        表4 同步回轉(zhuǎn)壓縮機排水采氣與同類技術(shù)對比表

        4 結(jié)論與建議

        (1)同步回轉(zhuǎn)增壓排水技術(shù)適用于蘇里格氣田產(chǎn)水氣井,尤其是對積液水平井、初期積液氣井以及地質(zhì)條件較好、供氣能力較強積液氣井具有較明顯的排液增產(chǎn)效果。

        (2)試驗前期選井工作尤為重要,要工藝與地質(zhì)相結(jié)合,建議選取無阻流量大于5×104m3/d,配產(chǎn)大于0.4×104m3/d的氣井,而對于產(chǎn)氣量小于0.4×104m3/d的氣井,建議選擇積液時間較短或井筒內(nèi)積液高度小于1 000 m的氣井。

        (3)不同類氣井同步回轉(zhuǎn)壓縮機工作制度需進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)化,對于積液程度較輕的氣井建議采取間歇抽吸的制度,對于積液較嚴(yán)重的氣井建議進(jìn)行連續(xù)性抽吸,而試驗對叢式井整體產(chǎn)能有一定影響,建議下步重點以單井為對象。

        (4)目前試驗井?dāng)?shù)較少,需要進(jìn)一步提高試驗比例,從而更加客觀的對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行量化評價。

        [1]楊旭,屈宗長,吳裕遠(yuǎn).同步回轉(zhuǎn)式混輸泵的工作原理與動力特性研究[J].西安交通大學(xué)學(xué)報,2010,44(5):60-65.

        [2]雷巧英.同步回轉(zhuǎn)油氣混輸裝置在油田的試驗及推廣[J].內(nèi)蒙古石油化工,2012,(15):50-52.

        [3]郭剛,林罡,張朝陽,楊立雷.同步回轉(zhuǎn)油氣混輸裝置試驗[J].油氣田地面工程,2013,32(5):39-40.

        百萬噸乙烯成套技術(shù)示范項目通過驗收

        近日,“十二五”國家科技支撐計劃先進(jìn)制造領(lǐng)域“百萬噸乙烯成套工藝技術(shù)、關(guān)鍵裝備研發(fā)及示范應(yīng)用”項目通過科技部高新司組織的驗收。

        該項目由中國石油天然氣集團公司組織實施,由中國寰球工程公司牽頭,華東理工大學(xué)、浙江大學(xué)、浙江中控軟件技術(shù)有限公司等多家單位共同參與完成。項目研發(fā)了百萬噸級乙烯工程所需的大型裂解爐工藝與裝備技術(shù)、大型乙烯裝置高效分離工藝及工程化技術(shù)等,突破了乙烯裝置關(guān)鍵核心技術(shù);形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的乙烯裝置成套技術(shù),取得了良好的社會效益。

        (摘自中國化工信息2017年第3期)

        TE964

        A

        1673-5285(2017)02-0106-05

        10.3969/j.issn.1673-5285.2017.02.025

        2017-01-17

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