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        連續(xù)重整裝置預處理系統(tǒng)腐蝕問題攻關(guān)

        2017-03-03 20:28:48蔡立棟王俊玲蘭州石化公司煉油廠甘肅蘭州730060
        化工管理 2017年27期
        關(guān)鍵詞:汽提汽提塔重整

        蔡立棟 王俊玲(蘭州石化公司煉油廠,甘肅 蘭州 730060)

        連續(xù)重整裝置預處理系統(tǒng)腐蝕問題攻關(guān)

        蔡立棟 王俊玲(蘭州石化公司煉油廠,甘肅 蘭州 730060)

        為解決預處理系統(tǒng)腐蝕問題,車間作了大量工作,通過全面分析生產(chǎn)實際問題,實施多項技措、優(yōu)化系統(tǒng)運行,有利減緩了系統(tǒng)設(shè)備腐蝕,為裝置正常生產(chǎn)提供了有利條件。

        預處理系統(tǒng);腐蝕;攻關(guān)

        1 低溫腐蝕原因及機理

        1.1 腐蝕介質(zhì)的來源

        原油是由95%以上的碳氫化合物混合而成,其余的5%為硫、氯、氮及金屬元素構(gòu)成的有機及無機雜元素化合物,此類化合物含量雖少卻影響著整個煉油廠的工藝及產(chǎn)品質(zhì)量。從腐蝕與防腐蝕的角度來分析,原油中含的這些雜質(zhì)有的本身就是腐蝕性介質(zhì),如硫化氫、元素硫、硫醇、有機酸等,有的在加工過程會轉(zhuǎn)化為腐蝕性介質(zhì)。

        1.2 低溫腐蝕機理

        在無液體H2O的環(huán)境下,低溫的HCl、H2S氣體對金屬的腐蝕性非常小。但在低溫部位HCl腐蝕環(huán)境中,設(shè)備腐蝕的三個過程如下:

        陽極過程:Fe→Fe2++2e

        陰極過程:2H++2e→2H→H2

        ↓2H(滲透到鋼材中)

        腐蝕形態(tài)主要表現(xiàn)為設(shè)備均勻減薄。

        2 為解決預處理系統(tǒng)腐蝕問題,車間已作了大量工作,通過全面分析生產(chǎn)實際問題,實施多項技措、優(yōu)化系統(tǒng)運行,有利減緩了系統(tǒng)設(shè)備腐蝕,為裝置正常生產(chǎn)提供了有利條件

        (1)針對預處理系統(tǒng)設(shè)備腐蝕,影響原料脫水效果較差,引起重整進料水含量偏高問題,優(yōu)化汽提塔、預分餾塔C102、C101工藝操作條件,改善汽提、分餾效果。

        2016年3月份以來,由于汽提塔塔盤腐蝕,汽提效果不理想,同時汽提塔、分餾塔頂回流罐水包子液位計顯示偏差較大,回流帶水,造成重整進料中的水含量持續(xù)上升,由正常生產(chǎn)的平均40ppm上升至70ppm,,最高達100 PPm,嚴重超標。由于水含量偏高,影響了重整催化劑活性,降低了催化劑的比表面積,增加了催化劑的破碎磨損,縮短了催化劑使用壽命。裝置在力求班組加強切水的基礎(chǔ)上,優(yōu)化分餾塔、汽提塔操作條件,將分餾塔、汽提塔的塔底溫度分別由原來的155℃、185℃提高至165℃、200℃,并保證汽提塔塔頂溫度100℃以上。裝置最終在高苛刻度操作條件下度過了難關(guān),使水含量下降至正常,確保了油中水的脫除,有利于H2S、HCl、NH3等腐蝕化合物雜質(zhì)以氣相形式排至瓦斯管網(wǎng),大大降低了重整進料雜質(zhì)含量組成,保護了重整催化劑,提高了重整芳烴轉(zhuǎn)化率。

        (2)改造工藝流程,改善C102汽提效果。2016年7月在汽提塔底C102接一條汽提氫氣線,采用純度90%的重整氫氣汽提,降低油氣分壓,代替設(shè)計蒸汽汽提。該線投用后,重整進料中水含量下降到30PPm左右,再次改為西區(qū)高純度氫氣汽提后,重整進料中水含量又下降到8-15PPm左右,明顯改善了重整反應(yīng)狀況。

        (3)預加氫反應(yīng)產(chǎn)物高壓分離罐D(zhuǎn)102水包子更換液位計以及D102切水點下移,增設(shè)自動切水器;更換C102、C101浮閥塔盤等。除此之外,對可能腐蝕的相關(guān)管線、設(shè)備進行著色超聲、測厚檢測,解決腐蝕表觀映像。

        (4)原注水、注緩蝕劑泵P108出口管線增粗并增設(shè)備用泵。預加氫循環(huán)氫壓機K101正常進出口壓降為0.5 MPa~0.6MPa,2016年4月出現(xiàn)壓降高達0.9MPa的不正常現(xiàn)象,車間經(jīng)分析確認由于注水泵P108運行的不正常,導致進入系統(tǒng)的注水量及緩蝕劑量很少,造成了銨鹽結(jié)晶、堵塞設(shè)備的被動局面。鑒于此,2016年5月份對P108出口管線由原¢25改為¢40,并在2016年9月份大檢修時增設(shè)了大量程備用泵。

        (5)加強日常工藝管理,規(guī)范HFY-103型緩蝕劑加注工作,并以實際冷凝水分析數(shù)據(jù)決定加注量。

        (6)及時更換高溫脫氯劑,除去原料中的氯雜質(zhì),緩解設(shè)備HCl腐蝕及銨鹽結(jié)晶、堵塞。高溫脫氯劑使用約半年后持氯能力下降,進入活性周期末期,2016年2月預處理系統(tǒng)更換了KT-49型高溫脫氯劑,2016年9月檢修時又更換為JX-5A型高溫脫氯劑,此脫氯劑由北京三聚生產(chǎn)。

        (7)嚴格控制反應(yīng)—再生系統(tǒng)全氯乙烯注入量,在保證重整產(chǎn)氫純度合格以及重整催化劑活性基礎(chǔ)上,盡可能減少氯的注入量,以減緩預加氫循環(huán)氫中的氯造成的系統(tǒng)腐蝕,特別是在重整催化劑黑燒、注氯點在重整進料油中時,維持4Kg~5Kg∕8小時的加注量即可。

        (8)2016年8月底以來,煉油廠加工南疆油,引起鉑料中硫、氮、氯以及砷等金屬含量明顯上升的現(xiàn)象,針對鉑料性質(zhì)變差,影響到預加氫系統(tǒng)操作,進而會導致重整進料雜質(zhì)含量偏高、催化劑受損的被動局面,車間特編制了連續(xù)重整裝置生產(chǎn)預案,利于指導生產(chǎn)。

        另外在預加氫實際操作過程中,特別強調(diào)操作要點及注意事項,那就是:切實做好與調(diào)度的溝通協(xié)調(diào)工作,遇緊急情況,分廠、車間協(xié)同解決;搞好預處理系統(tǒng)操作,包括溫度、壓力等方面力求細調(diào)、精調(diào)。

        (9)針對鉑料雜質(zhì)含量偏高的問題,在2016年9月份大檢修時對預加氫催化劑撇頭工作嚴格要求,嚴防催化劑裝填不均等現(xiàn)象發(fā)生,在保證裝填質(zhì)量的前提下,充分利用反應(yīng)器有效空間,補充約6t的FH-40C新劑,以減少空速,保證預加氫反應(yīng)深度。

        FH-40C型加氫精制催化劑是撫順石油化工研究院研制,三聚公司所屬沈陽凱特催化劑有限公司生產(chǎn)的一種新型高活性加氫精制催化劑,其特點是:以硅鋁為載體,載有鎢、鉬、鎳、鈷活性組份,具有孔容大、比表面積高、加氫脫硫和加氫脫氮活性好、機械強度高及抗壓耐磨強度好等特點,且可以再生使用。

        3 結(jié)語

        通過以上防腐工作的實施落實,目前預處理系統(tǒng)各項操作參數(shù)穩(wěn)定,符合工藝指標要求,K101運行平穩(wěn),并從汽提塔回流罐D(zhuǎn)103切水采樣分析看,目前鐵離子含量由以往最高的2000mg∕L下降至5mg∕L,表明設(shè)備腐蝕大大減緩,預處理系統(tǒng)冷換設(shè)備自2015年6月檢修以來運行至今除E105及2016年9月份檢修、打壓過程中發(fā)現(xiàn)的E106C管束有腐蝕泄漏現(xiàn)象外,沒有一臺泄漏,保證了裝置長周期運行。

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