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        工業(yè)逆流冷卻塔技術(shù)改造

        2017-03-03 16:40:34郜奎山崔煜蘭州石化公司動力廠甘肅蘭州730060
        化工管理 2017年18期
        關(guān)鍵詞:水器塔內(nèi)逆流

        郜奎山 崔煜(蘭州石化公司動力廠,甘肅 蘭州 730060)

        工業(yè)逆流冷卻塔技術(shù)改造

        郜奎山 崔煜(蘭州石化公司動力廠,甘肅 蘭州 730060)

        對現(xiàn)有冷卻塔存在的問題及原因進行了分析探討。提出了解決這一問題的切實可行方法。采用這一方案對冷卻塔進行了改造,收到了較好的效果。為此類冷卻塔的改造提供了理論上和實踐上的依據(jù)。

        冷卻塔;填料;逆流

        1 工程概況

        某化工企業(yè)二循共有2臺φ10.06m風機鋼結(jié)構(gòu)冷卻塔,型號為:GFNS2-5000,該塔2012年11月建成并投入使用,主體為18m×18.5m鋼混結(jié)構(gòu)支撐機械逆流通風冷卻塔,冷卻塔分為1#塔和2#塔,風機直徑10.06m,設計總循環(huán)水量10000m3/h,單塔處理水量5000m3/h。

        2013年8月中旬標定,標定結(jié)論:該塔冷卻效果只達到設計能力的48.92%,飄滴損失率0.0054%,實際進出水溫差最大6℃,未達到設計冷卻能力。自2012年11月投運后,噴頭損壞情況逐年增多,噴頭墜落造成填料遭水沖擊損壞,冷卻能力下降。

        2 冷卻塔存在主要問題及原因分析

        2.1 配水系統(tǒng)設計不合理

        配水系統(tǒng)采用梁上支狀配水(16根支管樹狀),為避免冷卻塔結(jié)構(gòu)梁對噴頭噴灑效果的影響,噴頭設計安裝時采用管徑為DN60mm、長1075mm的ABS下引管,與DN200配水管馬鞍垂直連接,下引管下端連接噴頭,運行中由于安裝垂直度偏差及水流速變化,使噴頭中心受力不均勻而產(chǎn)生抖動;加之噴頭和配水管之間的連接管較長,使循環(huán)水持續(xù)沖擊噴頭,造成部分噴頭連接管斷裂、連接馬鞍損壞導致噴頭脫落。循環(huán)水在失去噴頭的分散作用后,形成柱狀水流直接沖擊填料,長時間沖刷致使填料出現(xiàn)破碎、孔洞等。填料遭受不同程度的損壞,從而影響冷卻塔整體的冷卻能力。

        2.2 塔內(nèi)噴頭數(shù)量不足

        單間塔內(nèi)噴頭376個,噴頭間距1m,噴頭間距過大、不能有效保證淋水密度(13.8m3/m2·h),單碰頭噴灑面積0.8m2,冷卻塔填料利用率較低,且該型反射三濺式噴頭,噴灑出的水存在中空現(xiàn)象,配水存在死角。

        2.3 FRP填料未有效利用冷卻塔內(nèi)空間

        冷卻塔內(nèi)填料層由兩層PVC填料和一層玻璃鋼填料組成,裝填高度1.5m,交錯布置,其中有0.5m高的FRP材質(zhì)填料,其孔距超過3cm且FRP填料表面光滑親水性差,水流滯留時間短,冷卻效率低。

        2.4 收水器收水效率低

        塔周圍有明顯的水滴飄出,塔頂及周邊濕滑,影響環(huán)境。

        2.5 風機檢修平臺設計不合理

        檢修通道均為鋼板,風機中心部位負壓區(qū)增大,嚴重阻礙塔內(nèi)配風的流暢性,阻力增大,直接影響風機的性能,導致冷卻性能下降。

        針對以上問題,本著挖潛利舊的原則,我們和相關(guān)部門技術(shù)人員經(jīng)過反復探討論證,采用某公司技術(shù)進行挖潛改造,改造工程于2016年7月18日開始至2017年8月4日結(jié)束,工期18天。

        3 改造情況

        3.1 配水系統(tǒng)

        改造后的配水系統(tǒng)為支狀下噴濺自動穩(wěn)壓管式配水系統(tǒng)(28根支管樹狀)。由兩條玻璃鋼DN700管線引入塔內(nèi),管徑由DN700變徑至DN500再變徑至DN 400,在主管的水平兩側(cè)各接引DN200的8條支管和DN100的6條支管進行配水,單間安裝噴頭576套,采用水力平差設計,配蝸殼式噴頭,設穩(wěn)壓盒,對填料無沖擊,具體有以下4項特點:剛性懸吊固定、設穩(wěn)壓盒防水錘,耐沖擊、防松設計,噴頭不脫落、蝸殼噴頭,噴水均勻。

        3.2 淋水填料

        此次改造采用TX型斜折波填料,填料高度1.75m,分三層安裝,第一層和第二層填料高度為500mm,第三層填料高度為750mm,使冷卻塔冷卻面積增加了16%。

        對新舊填料波紋對比發(fā)現(xiàn),填料高度均為50cm,原填料波紋為“S”型,新填料波紋為“W”型,現(xiàn)場測量原填料波長為54cm,新填料波長為60cm,新填料可以更有效地延長水流經(jīng)過填料時的滯留時間,從而延長了循環(huán)水在下流過程與空氣的接觸時間,使得冷卻更充分。

        改造后涼水塔冷卻數(shù)由原來1.4025增加至2.9705,容積散質(zhì)系數(shù)由12902提高至24095kg/(m3/h),極大地提升涼水塔冷卻能力。

        3.3 收水器

        采用改性PVC MWDP型收水器,該收水器片材含橡塑組份,抗老化,不變形,片間無透視,收水效率高、氣流阻力小、強度高,不變形,經(jīng)測試飄滴損失率為0.0002%,塔上無雨感,原收水器飄滴損失率為0.0054%,塔上飄雨。

        3.4 改造檢修平臺

        塔內(nèi)原有檢修平臺采用花紋鋼板制作,平臺面積達到8.6m2,風筒面積80m2,平臺損失塔內(nèi)通風面積10%。經(jīng)測試風機通風量由原來249.91萬m3/h增至254.986萬m3/h,雖增加填料但風機全壓由原來111.25Pa降至109.49Pa,通風阻力降低。

        4 改造后效果

        采取以上方案進行技術(shù)改造后提高了冷卻塔的冷卻效果,為了準確地考核改造效果,2016年9月對改造后的2號冷卻塔進行了熱力性能考核試驗。改造前該冷卻塔曾于2013年8月進行過熱力性能考核試驗。

        改造后單塔冷卻能力在設計條件(q1=31℃,t1=21.3℃,P= 84820Pa,t1=38℃,t2=28℃)下達到設計水量5030m3/h的要求比改造前冷卻水量增加了1289m3/h,提高了34.46%,飄滴損失由改造前的0.0054%降至0.0002%,效果是明顯的,達到了改造預期目的。

        5 結(jié)語

        由以上論述可知,采用以上技術(shù)方案進行冷卻塔改造是成功的,提高了冷卻塔的冷卻性能,可供相同類型冷卻塔參考。由于冷卻塔的應用環(huán)境、工藝要求、水質(zhì)等不同,同時由于冷卻塔技術(shù)改造是一項有相當實施難度的技術(shù),須在原有結(jié)構(gòu)基礎上對冷卻塔配水、配風做重大調(diào)整,故在選擇實施冷卻塔技術(shù)改造時,應進行充分的論證、準備和慎重考慮。

        [1]趙振國.《冷卻塔》.北京:水利電力出版社,1997.

        [2]史佑吉《冷卻塔運行與試驗》北京:水利電力出版社,1990.

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