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        脫水撬常見故障分析及應(yīng)對措施

        2017-03-03 18:55:59田曉龍馬玉琴李夢潔中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第一采氣廠陜西西安710021
        化工管理 2017年20期
        關(guān)鍵詞:集氣站甘醇沸器

        田曉龍 馬玉琴 李夢潔(中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第一采氣廠,陜西西安710021)

        脫水撬常見故障分析及應(yīng)對措施

        田曉龍 馬玉琴 李夢潔(中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第一采氣廠,陜西西安710021)

        脫水撬是我廠最重要的設(shè)備之一,它運行狀態(tài)的優(yōu)劣將直接影響到集氣站天然氣外輸水露點、管線腐蝕以及下游凈化廠的脫硫效果等。隨著靖邊氣田開采規(guī)模的不斷擴(kuò)大,受原料氣氣質(zhì)及地層水水質(zhì)等影響,脫水撬老化現(xiàn)象日趨嚴(yán)重,其在日常生產(chǎn)中逐漸暴露出脫水后天然氣露點不合格、重沸器精餾柱、緩沖罐盤管腐蝕穿孔、三甘醇溶液發(fā)泡、結(jié)晶鹽堵塞精餾柱,過濾器及三甘醇循環(huán)管路等故障現(xiàn)象。本文主要針對運行現(xiàn)狀,總結(jié)脫水撬維護(hù)保養(yǎng)的工作經(jīng)驗及采取相應(yīng)有效措施,并提出相關(guān)建議,提高脫水撬能安全、平穩(wěn)、經(jīng)濟(jì)運行。

        脫水撬;故障分析;應(yīng)對措施

        脫水撬在某采氣廠集氣站天然氣生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備中有著至關(guān)重要的作用,被喻為集氣站的“核心”。它主要用于脫除天然氣中的水份,水份的存在對天然氣礦場集輸有很大影響,不僅影響到天然氣的熱值,而且還影響到管線的輸送效率、輸氣管線的輸送能力,另外還加快管線的腐蝕從而減短管線的使用壽命,液態(tài)水存在還可能形成水化物堵塞輸氣管線。

        1 脫水撬脫水機(jī)理及工藝

        (1)三甘醇脫水機(jī)理

        (2)三甘醇脫水工藝流程

        2 脫水撬常見故障分析及對應(yīng)措施

        2.1 甘醇損失大

        (1)塔頂捕霧網(wǎng)損壞

        原因:脫水撬長時間的處于運行狀態(tài),設(shè)備受到?jīng)_刷、腐蝕等影響因素,造成吸收塔捕霧絲網(wǎng)損壞,吸收塔塔頂捕霧絲網(wǎng)損壞將會造成原料氣攜帶三甘醇,造成三甘醇大量損失,外輸區(qū)有三甘醇,初步判斷是塔頂捕霧絲網(wǎng)損壞。

        措施:由于除普帕克80×104m3/d吸收塔有人孔外,其余均沒有,無法直接觀察到捕霧絲網(wǎng)情況;捕霧絲網(wǎng)的損壞情況只能根據(jù)現(xiàn)場脫水撬在一定時間范圍內(nèi)的三甘醇損失量來判斷。

        2.2 脫水撬精餾柱、緩沖罐盤管損壞

        原因:由于部分區(qū)塊原料氣中含酸性氣體比較高,三甘醇只對氣中的水分可以脫除,在脫水過程中會吸收溶解酸性氣體,三甘醇再生過程中高溫作用下又會揮發(fā)一部分含有酸性氣體的水汽,當(dāng)進(jìn)入精餾柱揮發(fā)或回流時與其接觸,同時三甘醇中富集了部分鹽分,導(dǎo)致Cl-含量增大,加速金屬腐蝕,容易造成腐蝕穿孔。

        措施:

        (1)嚴(yán)格控制分離器、脫水撬分離段排液液位,切實保障自動排液系統(tǒng)運行良好。

        (2)對含高硫化氫、高礦化度地層水氣井的集氣站可以適當(dāng)采取新增二級分離器或采用大直徑分離器,以減少由于天然氣中的有害物質(zhì)進(jìn)入脫水撬,進(jìn)而引起三甘醇污染變質(zhì),最終帶來腐蝕。

        (3)在條件允許的情況下,增加盤管壁厚,選用較好的抗腐蝕材料;延長設(shè)備使用壽命。

        (4)在年度檢修過程中,加強(qiáng)壁厚檢測,建立設(shè)備檔案,對于原料氣影響因素較大,設(shè)備狀況較差的集氣站作為重點管理。

        2.3 設(shè)備、管線堵塞

        原因:三甘醇再生系統(tǒng)內(nèi)溫度較高,水中含鹽的溶解度較大,三甘醇進(jìn)入下游管線、設(shè)備時由于熱量損失,溫度降低,此時在水中鹽份溶解度將會降低,結(jié)晶鹽析出,長時間的積累會造成結(jié)晶鹽堵塞三甘醇循環(huán)管路和設(shè)備。

        措施:首先卸掉脫水撬三甘醇,對吸收塔、閃蒸罐、重沸器、緩沖罐等進(jìn)行了清洗,然后更換了精餾柱填料及過濾器濾芯,清水熱聯(lián)運至少48小時后加醇投運,故障最終被排除。針對此類多發(fā)性問題提出以下建議。

        (1)加強(qiáng)原料氣進(jìn)入脫水撬前的預(yù)處理,使原料氣分離徹底。

        (2)對產(chǎn)高礦化度地層水的單井在產(chǎn)量上進(jìn)行調(diào)配,使其產(chǎn)出的地層水量減小,延緩脫水撬堵塞時間。

        (3)密切觀察脫水撬的運行情況以及溶液消耗情況,根據(jù)觀察結(jié)果,分析問題原因,查找問題根源,出現(xiàn)問題及早處理;

        2.4 甘醇發(fā)泡

        原因:甘醇發(fā)泡也是造成溶液損失的原因之一,是由于三甘醇被鹽、碳?xì)浠衔铩⑽勰嗪筒缓线m的腐蝕抑制劑和化學(xué)物質(zhì)污染造成的。

        措施:

        (1)減小氣體流量,降低設(shè)備負(fù)荷。

        (2)提高吸收塔壓力,提高脫水效果。

        (3)定期向三甘醇溶液中加入一定量的乙醇胺、磷酸三丁酯等消泡劑和阻泡劑來控制PH值,檢修時加強(qiáng)三甘醇提純過濾,對于污染嚴(yán)重的應(yīng)立即更換。

        (4)采用三相分離器將凝析油進(jìn)行分離或降低節(jié)流后溫度,控制進(jìn)塔溫度來減小凝析油對甘醇溶液的影響。

        2.5 露點不合格

        (1)脫水效果不佳

        (2)重沸器溫度燒不起來

        (3)出口凈化氣中甘醇溶液含量過高

        為了保證脫水裝置的良好運行,需要對脫水撬三甘醇循環(huán)泵量、重沸器溫度、天然氣進(jìn)塔溫度、三甘醇的純度和濃度等參數(shù)共同調(diào)解,才能保證脫水撬的正常、平穩(wěn)、經(jīng)濟(jì)的運行。

        A.嚴(yán)格控制脫水撬的處理量,脫水撬處理氣量最好控制在設(shè)計氣量的±20%~40%。

        B.定期取樣分析以檢查甘醇質(zhì)量,如水含量、PH值、無機(jī)鹽、氫氧化合物及其他雜質(zhì)的含量,確定甘醇是否還符合作為脫水機(jī)的要求,采取有效措施。

        C.根據(jù)脫水撬處理量及時調(diào)整重沸器再生溫度、吸收塔溫度、三甘醇循環(huán)量,保證脫水撬的正常運行。

        3 結(jié)語

        通過對脫水撬運行常見故障進(jìn)行分析以及現(xiàn)場應(yīng)對措施和建議得出以下結(jié)論:

        (1)對影響脫水撬運行因素進(jìn)行分析,嚴(yán)格控制脫水撬運行參數(shù),在實際工作中只要將脫水撬的參數(shù)控制在規(guī)定的范圍內(nèi),就可以避免參數(shù)因素對脫水撬的運行影響。

        (2)高礦化度的地層水,原料氣中的酸性物質(zhì)和機(jī)械雜質(zhì)是造成設(shè)備故障最根本的因素,因此加強(qiáng)脫水前原料氣預(yù)處理工作是解決問題的首要舉措。

        (3)脫水撬長期運行設(shè)備內(nèi)部結(jié)垢,腐蝕嚴(yán)重,對脫水撬的正常運行影響較大,建議是否可以與相關(guān)科研單位合作,采用清洗效果較好的酸液對設(shè)備進(jìn)行清洗,減緩腐蝕速度,延長設(shè)備使用壽命,提高檢修質(zhì)量。

        (4)結(jié)合生產(chǎn)實際,經(jīng)常組織技術(shù)人員進(jìn)行故障分析,總結(jié)工作經(jīng)驗,完善設(shè)備管理制度。

        (5)加強(qiáng)員工培訓(xùn),提高操作員工的綜合素質(zhì),是保障脫水撬安全、平穩(wěn)、經(jīng)濟(jì)運行的長效機(jī)制。

        田曉龍(1987-)男,漢族,甘肅慶陽人,助理主辦,主要從事人力資源管理工作。

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