王威(中石油遼河油田公司歡喜嶺采油廠, 遼寧 盤錦 124114)
汽驅(qū)停注后調(diào)整方向及對策
王威(中石油遼河油田公司歡喜嶺采油廠, 遼寧 盤錦 124114)
隨著歡127西塊蒸汽驅(qū)試驗(yàn)井組的規(guī)模不斷擴(kuò)大實(shí)施,經(jīng)過長期注汽后,油井套損加劇導(dǎo)致油井井況變差,油井高含水生產(chǎn),目前實(shí)施的8個井組于2016年7月6日全部停注,經(jīng)過長注井不斷注入蒸汽,停注后,部分油井見效,后期應(yīng)用堵補(bǔ)等技術(shù),擠灰封堵出水層,增加油井的產(chǎn)能。一定程度上提高區(qū)塊油井的產(chǎn)量,達(dá)到彌補(bǔ)區(qū)塊產(chǎn)量遞減的目的。通過停注,降本增效取得一定的成果。
汽驅(qū);稠油;堵補(bǔ)
歡127塊構(gòu)造上位于遼河斷陷西部凹陷西斜坡南端上傾部位,向西南同千12塊連為一體。主要開發(fā)目的層為興隆臺油層,油層平均有效厚度29.5m,儲層為高孔、高滲型,孔隙度為32.7%,滲透率為1632.2×10-3μm2。其中西塊重力泄水輔助蒸汽驅(qū)試驗(yàn)井組含油面積0.5593km2,地質(zhì)儲量369.48×104。
2012年11月在歡127西塊實(shí)施重力泄水輔助蒸汽驅(qū)試驗(yàn),隨著歡127西塊蒸汽驅(qū)試驗(yàn)井組的規(guī)模不斷擴(kuò)大實(shí)施,經(jīng)過長期注汽后,油井套損加劇導(dǎo)致油井井況變差,油井高含水生產(chǎn),目前實(shí)施的8個井組(歡127-H29、27-24CH和28-17CH、歡127-23-19C、25-21C、26-18C、29-21C、30-18C3)于2016年7月6日全部停注,經(jīng)過長注井不斷注入蒸汽,停注后,使部分油井受效,表現(xiàn)為含水下降,溫度上升。應(yīng)用堵補(bǔ)等技術(shù),擠灰封堵出水層,增加油井的產(chǎn)能。一定程度上提高區(qū)塊油井的產(chǎn)量,達(dá)到彌補(bǔ)區(qū)塊產(chǎn)量遞減的目的。通過停注,降本增效取得一定的成果。
歡127興1988年蒸汽吞吐試采成功,1989年歡127東塊按照一套開發(fā)層系,83m正方形井網(wǎng)投入開發(fā),1991年歡127塊西塊采用118m正方形井網(wǎng)投入開發(fā),1993年歡127塊中塊采用118m正方形井網(wǎng)投入開發(fā),1994年在歡127西塊進(jìn)行加密調(diào)整,2002年以后實(shí)施中塊完善井網(wǎng)和東、西塊擴(kuò)邊調(diào)整部署,2006年后重點(diǎn)在歡127東塊實(shí)施水平井二次開發(fā)。截止到目前汽驅(qū)共有油井55口,開井31口,日產(chǎn)液759.9t,日產(chǎn)油43.2t,綜合含水94.3%,累產(chǎn)油7.87×104t,累油汽比0.15,累采注比2.21。
(1)汽驅(qū)井組油井利用率變低 油井由于不斷注汽,受高溫蒸汽影響,油井井況逐年變差,該試驗(yàn)井組總井55口,注汽井8口,生產(chǎn)井47口。停注后井況變差2口,試驗(yàn)井組開發(fā)3年多的時間,油井出現(xiàn)出砂、套管變形等嚴(yán)重影響開發(fā)效果。歡127塊試驗(yàn)井組油井利用率變低,開井?dāng)?shù)由停注前的42口下降到目前的31口,油井利用率變低,汽驅(qū)前為76.4%,目前僅為56.4%。套變1口、落物1口、出砂嚴(yán)重關(guān)5口和高含水關(guān)12口,占油井總數(shù)的34.5%。
(2)油井高含水生產(chǎn)加劇 試驗(yàn)井組主要是興Ⅱ3-4油層組主要為頂?shù)姿芡飧Z槽水淹。目前開采興Ⅱ3-4生產(chǎn)的油井大部分高含水生產(chǎn),造成油井高含水生產(chǎn)的主要原因是地層水入侵。
(3)受地層壓力較高的影響,試驗(yàn)井組為熱水驅(qū),一直未形成蒸汽驅(qū)3個水平井重力泄水輔助蒸汽驅(qū)試驗(yàn)井組階段采注比1.81, 注入PV數(shù)0.27,地層壓力下降1.9MPa,溫度場雖然逐步建立,但是受地層壓力較高的影響,地層溫度未達(dá)到汽化臨界溫度,試驗(yàn)井組一直為熱水驅(qū),未形成蒸汽腔。
歡127西塊由于水淹主要為頂水下竄水淹,區(qū)塊潛力方向?yàn)閱螌雍穸却蟮呐dⅡ3-4油層組和采出程度低的興Ⅱ5-6油層組。
根據(jù)蒸汽驅(qū)井組井況變差和油井出水等問題,對試驗(yàn)井組進(jìn)行停注,實(shí)施油井堵補(bǔ),調(diào)整油井的開采層位。2016年3月受擴(kuò)大試驗(yàn)井組轉(zhuǎn)驅(qū)時間短未見效和水平井試驗(yàn)井組部分油井井況變差影響,蒸汽驅(qū)井組產(chǎn)油量下降,含水上升等問題,對汽驅(qū)注汽井注汽量進(jìn)行調(diào)整, 2016年7月對8個井組進(jìn)行全部停注。
2016年3月以來,在試驗(yàn)井組通過對汽驅(qū)停注,相繼停注8個井組,停注后提高油汽比、節(jié)約注汽量,按照以前的一年汽驅(qū)注汽量為131400t(每天配注360方),一年注汽費(fèi)用為9626364元,停注后一年油井吞吐注汽量為49100 t,一年注汽費(fèi)用為3597066元,節(jié)約注汽量82300t,節(jié)約注汽費(fèi)用為603.93萬元;階段增油1.27萬噸;油汽比由0.21上升到0.24,提高0.03。
堵補(bǔ)井的篩選原則:(1)注入水沿高滲透層、裂縫、條帶突進(jìn),使油井產(chǎn)水突然上升;(2)直井底水錐進(jìn),使油井產(chǎn)水很快上升;(3)水平井底水脊進(jìn)或從裂縫、斷層流入,使油井產(chǎn)水驟然上升;(4)套管漏失,油井產(chǎn)水增加;(5)固井水泥膠結(jié)質(zhì)量差,套管外竄流,油井產(chǎn)水不產(chǎn)油;(6)誤射水層,有沒射開的水層;(7)雙對數(shù)曲線分析表明有明顯的水淹層。經(jīng)過篩查,汽驅(qū)停注后對10口油井進(jìn)行大修堵補(bǔ)技術(shù)。
歡127西塊開展重力泄水輔助蒸汽驅(qū)以來,實(shí)現(xiàn)階段增油7.87×104t。2016年3月以來,在試驗(yàn)井組通過對汽驅(qū)停注,相繼停注8個井組,節(jié)約注汽量82300t;階段增油1.27萬噸;油汽比由0.21上升到0.24,提高0.03。根據(jù)遼河油田經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算公式,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益602.93×104元。
(1)停注后試驗(yàn)井組因受效井的影響,導(dǎo)致油井含水下降,溫度上升,一定程度上提高區(qū)塊油井的產(chǎn)量,達(dá)到彌補(bǔ)區(qū)塊產(chǎn)量遞減的目的。通過停注,降本增效取得一定的成果。(2)調(diào)整試驗(yàn)井組汽驅(qū)停注后的研究方向,通過堵補(bǔ)等技術(shù),解決蒸汽驅(qū)停注開發(fā)出現(xiàn)的矛盾和問題。
[1]劉玉章,鄭俊德.采油工程技術(shù)進(jìn)展[J].石油工業(yè)出版社,2006.
[2]趙奇峰.油水井分析入門與提高[J].石油工業(yè)出版社,2010.