傅玉棟+李洪濤+杜祖成+孫胡兵
摘要:本文主要研究了徑高比為0.32的下吸式氣化爐運(yùn)行參數(shù)變化規(guī)律.通過定時測定風(fēng)速分別為5.1m/s,6.3m/s,7.4m/s,8.3m/s的反應(yīng)溫度,繪制溫度與時間曲線.分析曲線得出反應(yīng)溫度隨著風(fēng)速的增加而增加,最佳風(fēng)速為7.4m/s,穩(wěn)定運(yùn)行的反應(yīng)溫度維持在910左右,達(dá)到峰值.此后,風(fēng)速的增加會導(dǎo)致反應(yīng)溫度降低.另外,“搭橋”及“搭橋”突然斷裂這種異常工況出現(xiàn)會導(dǎo)致反應(yīng)溫度突然下降.通過反應(yīng)溫度的這種變化可以判斷爐內(nèi)燃燒是否正常.
關(guān)鍵詞:生物質(zhì);下吸式氣化爐;風(fēng)速;反應(yīng)溫度;搭橋
中圖分類號:TK6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
0 引言
生物質(zhì)是指植物通過光合作用生成的有機(jī)物,它的能量最初來源于太陽能,所以生物質(zhì)能是太陽能的一種。它是唯一的碳基可再生能源,在其完整的生命周期內(nèi),CO2排放為零,有利于減輕溫室效應(yīng);且生物質(zhì)中的N、S 和灰分的含量較低,可以減少NOX、SOX及顆粒物排放。因此,生物質(zhì)能源是解決能源危機(jī)和降低環(huán)境污染有效的可再生能源之一。
本文主要研究下吸式氣化爐燃燒運(yùn)行參數(shù)變化,著重研究了不同風(fēng)速對氣化爐氣化溫度、氣化效果及運(yùn)行工況的影響。為下吸式氣化爐高效利用提供參考依據(jù)。
1 實驗裝置及方法
1.1 實驗原料
本實驗采用松木顆粒作為試驗原料。采用常州產(chǎn)ALT-1200 型馬費(fèi)爐參照國家標(biāo)準(zhǔn)GB 212—1991 對原料進(jìn)行工業(yè)分析,元素分析數(shù)據(jù)采用德國產(chǎn)Vario EL II 元素分析儀。
1.2實驗臺結(jié)構(gòu)
(1)送風(fēng)系統(tǒng)
由風(fēng)機(jī),閥門,風(fēng)速測定儀等組成??諝饨?jīng)風(fēng)機(jī)通過管道進(jìn)入氣化室,為氧化層提供氧氣,使燃料燃燒放出熱量,為各個反應(yīng)層提供應(yīng)有的溫度。另外也作為還原層的氣化介質(zhì)。
(2)蒸汽發(fā)生系統(tǒng)
水蒸氣對生物質(zhì)熱解氣化具有活化作用。含有一定溫度的水通過蒸汽發(fā)生器變成蒸汽。產(chǎn)生的蒸汽送入氣化室,作為還原反應(yīng)的氣化介質(zhì)。
(3)氣化燃燒系統(tǒng)
生物質(zhì)燃料的氣化燃燒系統(tǒng)由3部分組成:
①燃?xì)鈱?dǎo)出室:氣化產(chǎn)生的燃?xì)庠诖藚^(qū)域?qū)С觯瑲饣铣蓺獬煞钟梦錆h四方光電科技有限公司生產(chǎn)的GASBOARD-3100P紅外煤氣分析儀測量;
②燃燒室:燃燒室為水套結(jié)構(gòu),外徑為543mm,內(nèi)徑為403mm,總高為1740mm,在燃燒室高度1260mm,則該氣化爐徑高比為0.32;在燃燒室爐身1115mm,850mm,485mm,330mm,225mm,120mm處,設(shè)置六個溫度測量點,測量氣化爐各區(qū)域溫度;
③煙囪:燃燒室后部布置煙囪,用于燃?xì)馊紵笈艧煛?/p>
1.3 實驗方法
本實驗采用徑高比為0.32的下吸式固定床氣化爐,為定時填料,在實驗前將松木原料加入爐內(nèi)。實驗采取人工點火方式,在氣化燃燒穩(wěn)定后,進(jìn)行實驗。實驗中改變通入氣化爐內(nèi)空氣的風(fēng)速,氣化穩(wěn)定后,每間隔5分鐘,紅外煤氣分析儀自動檢測記錄燃?xì)饨M分和熱值,并手動記錄各溫度測點溫度。
2 實驗結(jié)果分析
隨著ER的增加,CO2的含量先增加后減少,CH4和H2先減少后逐漸增加再減小,而CnHm的含量基本保持不變,CO基本呈先減少后增大的趨勢。當(dāng)ER=0.27時,CO,CH4,H2含量達(dá)到較為理想水平,其熱值為1569kcal/m3,約合6561.56KJ/m3的熱量,并且熱值達(dá)到最大數(shù)值。此時,由于ER的增加,溫度增加,導(dǎo)致氧化反應(yīng)的加劇,不完全燃燒程度也加深,產(chǎn)生CO氣體增多,還原區(qū)溫度升高,致使各個還原反應(yīng)也加劇,化學(xué)反應(yīng)方程朝著可燃?xì)怏w產(chǎn)出的方向進(jìn)行,因此,此時氣體組分較好,擁有最大熱值。隨著ER繼續(xù)增大,CO含量增加,然而CH4,H2含量減少,由于CO低位發(fā)熱量低于CH4,H2,使熱值減少。因此,針對本下吸式固定床氣化爐,ER=0.27,可燃?xì)怏w有最佳熱值,可將此參數(shù)作為最佳運(yùn)行工況參數(shù)。
徑高比為0.32的下吸式氣化爐在工況變化時,氣化燃燒需要40分鐘,系統(tǒng)燃燒穩(wěn)定。由此,可以得出該氣化爐在點火后運(yùn)行的40分鐘內(nèi)為不穩(wěn)定工況,而在40分鐘之后基本進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行階段。在反應(yīng)初期反應(yīng)溫度為859,而在運(yùn)行25分鐘后,反應(yīng)溫度突然降低到761,并隨著反應(yīng)進(jìn)行基本維持在741,這種溫度變化情況反映了下吸式氣化爐燃燒異常,即出現(xiàn)“搭橋”及“搭橋”突然斷裂。這種異常工況的出現(xiàn)主要由于生物質(zhì)燃燒產(chǎn)生的焦油將燃料顆粒粘接在一起,形成一層堅硬的燃料層,導(dǎo)致生物質(zhì)顆粒不能正常燃燒。“搭橋”這種異常工況的出現(xiàn)直接導(dǎo)致氣化效果下降,燃?xì)鉄嶂到档停虼?,下吸式氣化爐運(yùn)行時要避免此工況的出現(xiàn)。
3 結(jié)論
反應(yīng)溫度對氣化爐氣化效果有重要的影響,而反應(yīng)溫度的變化與風(fēng)速有著密切聯(lián)系。因此,本文進(jìn)行四組實驗,繪制了風(fēng)速分別為5.1m/s,6.3m/s,7.4m/s,8.3m/s條件下反應(yīng)溫度與時間變化曲線,對曲線分析得出以下結(jié)論:
1)徑高比為0.32的下吸式氣化爐風(fēng)速小于7.4m/s時,氣化反應(yīng)溫度隨著風(fēng)速的增加而增加;風(fēng)速大于7.4m/s時,氣化反應(yīng)溫度隨著風(fēng)速增加而降低。最佳風(fēng)速為7.4m/s,對應(yīng)的反應(yīng)溫度為910。
2)徑高比為0.32的下吸式氣化
爐工況變化時,進(jìn)入穩(wěn)定燃燒的時間為40分鐘。
3)氣化爐出現(xiàn)“搭橋”現(xiàn)象時氣化溫度會升高,而隨著反應(yīng)進(jìn)行,“搭橋”突然斷裂,反應(yīng)溫度會迅速下降,最終維持在一定溫度范圍。
參考文獻(xiàn):
[1]李洪濤,徐有寧.生物質(zhì)空氣/水蒸汽氣化的綜合計算法模型[J].華北電力大學(xué)學(xué)報,2012,39(1):70-75.
[2]吳創(chuàng)之,馬隆龍.生物質(zhì)能現(xiàn)代化利用技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003:8-10.
[3]呂鵬梅,常杰,吳創(chuàng)之.生物質(zhì)快速催化裂解的反應(yīng)動力學(xué)[J].太陽能學(xué)報,2005,26(5):647-653.
[4]林偉剛,宋文立.丹麥生物質(zhì)發(fā)電的現(xiàn)狀和研究發(fā)展趨勢[J].燃料化學(xué)學(xué)報,2005,33(6):650-655.
[5]劉明.生物質(zhì)氣化及其燃?xì)馊紵囼炑芯颗c分析[D].天津:天津大學(xué),2008.
[6]陳漢平,李斌.生物質(zhì)燃燒技術(shù)現(xiàn)狀與展望[J].工業(yè)鍋爐,2009(5):1-6.
[7]宋旭.生物質(zhì)與煤共氣化機(jī)理試驗研究[D].蘇州:江蘇大學(xué),2008.
[8]宋新朝,李克忠,王錦鳳.流化床生物質(zhì)與煤共氣化特性的初步研究[J].燃料化學(xué)學(xué)報,2006,34:303-309.