唐永江(中國石油遼河油田分公司)
注汽鍋爐節(jié)能技術應用
唐永江(中國石油遼河油田分公司)
注汽鍋爐大量應用于稠油熱采開發(fā)的遼河油田,由于使用年限較長、技術及設備不完備等原因,導致注汽鍋爐普遍存在燃料消耗量大、表面溫度高、熱能損失多、熱效率低等問題。通過有針對性地實施注汽鍋爐絕熱保溫技術、柴油起爐技術、穩(wěn)燃室改進等一系列節(jié)能降耗技術的研究與應用,有效地降低了注汽鍋爐的表面溫度約22℃,降低注汽單耗3 kg/m3,注汽鍋爐熱效率提高了2%以上,減少了能量損失;同時,減少了污染物排放,降低了生產成本。
注汽鍋爐;節(jié)能;熱效率
遼河油田某采油廠目前擁有注汽鍋爐設備13臺,其中燃煤加熱爐1臺、燃煤注汽爐1臺、石油焦注汽爐4臺、燃油注汽爐7臺,年均燃料成本6800萬元以上。由于技術和管理上的欠缺,各種注汽鍋爐普遍存在熱效率低、燃料消耗量大、熱能損失多等缺點。特別是石油焦注汽鍋爐,國內應用較少,沒有成熟的技術可供參考。幾年來,圍繞節(jié)能降耗,提高注汽效率,減少污染,采取了一系列技術改進手段,大幅提高了石油焦注汽鍋爐熱效率,減少能量損失,降低生產成本。
1.1 技術原理
注汽鍋爐自身散熱達到總熱量損失的20%左右[1]。通過對注汽鍋爐爐體表面噴涂GR-200絕熱保溫涂料,進行隔熱保溫處理,以此減少注汽鍋爐自身的熱量損失。GR-200絕熱保溫涂料具有絕熱、保溫、抗輻射、防腐、防水等優(yōu)點,是新一代的絕熱保溫材料。該涂料以多孔微珠為功能填料,采用復合配方研制而成。其絕熱性能出眾,同時具有防輻射性能,質量輕,延伸率良好,可涂覆于不同環(huán)境下各種基材表面。
1.2 技術特點
1)絕熱性能。經過測試分析中心檢測,其50℃熱導率為0.10 W/(m·K),經過與聚苯乙烯泡沫樣品的隔熱比較試驗,噴涂GR-200絕熱保溫涂料的箱子要比用聚苯乙烯泡沫填充的箱子的溫度平均低8.1℃。0.5 mm的絕熱保溫涂層用量能夠取得與110 mm聚苯乙烯泡沫板相同的絕熱保溫效果。絕熱性能測試如表1所示。
2)輻射性能。GR-200絕熱保溫涂料采用了儲箱保溫技術,而且融入了衛(wèi)星天線表面采用的太陽能熱反射技術成果,具有優(yōu)異防輻射性能,其輻射系數為0.87,反射比為0.96。
3)附著力。GR-200絕熱保溫涂料具有良好的吸附性,可以直接噴涂于金屬、玻璃、陶瓷、玻璃鋼等基材表面,形成牢固的絕熱保溫涂層。噴涂基材表面溫度范圍在18~175℃之間,能適應多種環(huán)境。在涂層沒有完全固化的情況下,經過劃格法測試附著力,測試結果就能達到0級。該絕熱保溫涂料的樹脂乳液與多孔微珠填料能起到隔音作用,可用于工業(yè)降噪,密度為0.47 g/cm3。
4)阻燃性。通過航天科技集團測試分析中心檢測,GR-200絕熱保溫涂層的火焰蔓延率為4%,其閃點不燃。通過使用無溴、無鹵環(huán)保助燃劑進行燃燒試驗,涂層在燃燒過程中迅速產生膨脹碳保護層,隔絕空氣達到阻燃的作用,防止表面火焰進一步擴散。整個燃燒過程低煙、無毒。
5)防腐性能。該絕熱保溫涂料本身含有一定的防腐成分。使用時,主要靠涂層直接附著在被隔熱體的表面,中間不含空氣,可有效阻隔水汽的冷凝和侵入。其次自身有很好的耐老化性能,長期暴曬不會開裂,耐水性優(yōu)良,彈性好,耐高低溫交變性好,能有效保護被隔物體的表面不被氧化,進而達到防腐蝕目的。
表1 GR-200絕熱保溫涂料絕熱性能
1.3 應用效果
在5臺鍋爐上進行了爐體表面絕熱保溫涂覆試驗,總投入經費47.5萬元。經現場測量對比,平均節(jié)能2%左右。使用絕熱保溫涂料前,爐體表面溫度75℃以上,使用后降低至53℃。不僅降低爐體表面溫度,有效減少了鍋爐熱量損失,而且更改善了鍋爐周邊工作環(huán)境。
2.1 石油焦注汽鍋爐柴油起爐改造
原有的4臺石油焦注汽鍋爐,每次用穩(wěn)燃室起爐需消耗原油2 t左右,全年需要大量原油作為燃料。同時,該起爐方式需天然氣引燃,增加了安全風險。為了減少單耗、降低成本,研制了一種小型柴油點火系統,轉換點火方式,達到節(jié)約成本的目的。在現有設備基礎上,完成柴油點火系統的結構原理設計,采用柴油壓力霧化電極引燃,替代現有的原油起爐方式,達到節(jié)能目的。同時,該點火系統滿足注汽鍋爐的耐壓、防爆要求,有效提高安全性(圖1)。
改進前,每次點火消耗原油2 t,年點火約48次,4臺石油焦爐年消耗成本120萬元以上;目前采用柴油點火,年均消耗成本只需40.24萬元。起爐技術改造實施后,達到了減少成本、節(jié)約能源的效果。改成柴油點火系統后,不需要電加熱,有效解決了管路和油槍的堵塞現象,減小了對油槍的損害。采用壓力霧化電極直接點燃的點火方式,取消了天然氣引燃系統。第二支油槍和第三支油槍點火容易,附屬設備少。改造后系統安全可靠,操作簡單,縮短了起爐時間;中途停爐后可以馬上起泵點火。油泵不用長期工作,延長了設備使用壽命,降低了系統故障率。
2.2 穩(wěn)燃室改進
由于石油焦鍋爐工藝上的要求,鍋爐本體中存在一段穩(wěn)燃室,其作用是產生一個高達1200℃的高溫區(qū),使得石油焦碳化燃燒。穩(wěn)燃室內部與火焰直接接觸的為耐火層,材料為含鋯特級磚。處于耐火磚與鍋爐外殼之間的為保溫層,包括保溫磚、二級磚、一級磚(從外到內)。當爐體受熱之后,保溫層膨脹系數大于耐火層的受熱膨脹系數。保溫層受熱膨脹將耐火層漲裂。每次維修費用都高達十幾萬元。維修之后也只能注汽3~5井次。為了降低維修費用,節(jié)約生產成本,提高經濟效益,現研制一新型爐體保溫層結構,達到穩(wěn)燃室長期使用的效果。這樣既能節(jié)約生產成本,又能提高鍋爐使用率。
圖1 改造前后鍋爐點火方式對比
對耐火磚及保溫磚的熱膨脹性能進行了試驗,對穩(wěn)燃室的力學特性和受熱條件做了初步研究。在相關科研機構的幫助下,改進耐火層及保溫層的結構,對穩(wěn)燃室火焰氣體流體進行了力學計算,重新設計了穩(wěn)燃室的結構,與專業(yè)廠家技術合作,完成穩(wěn)燃室改造。改造后,穩(wěn)燃室的維修次數由平均每年4~5次降低到1次,大大降低了維修費用。新結構穩(wěn)燃室的投入使用,不僅降低了鍋爐的維修成本,而且使燃料燃燒更完全,減少了污染氣體的排放,對于保護環(huán)境具有重要的意義;同時使爐膛保溫更好,提高了鍋爐的熱效率,節(jié)省了燃料。
2.3 燃煤鍋爐對流段改造
在使用中發(fā)現,燃煤注汽爐對流段原有入孔狹窄,致使吹灰無法徹底進行,常有大量遺留死角,容易堵塞通風道,使引風加大,耗電量增加,并且煙溫無法充分吸收,直接影響對流段熱效率,增加單耗[2]。經過認真分析對流段積灰原因及組分,尋找解決辦法[3]。在充分論證以后,決定在對流段護板側面重開入孔,入孔直徑1.2 m,入孔門板厚度0.2 m,極大方便了吹灰的進行。改造前單耗165 kg/m3,改造后單耗降低到162 kg/m3,全年節(jié)約煤300 t以上。
2.4 減少鍋爐配套設備磨損
與13臺注汽鍋爐配套使用的各型電動機、泵、風機、壓縮機及工程機械共計140余臺,每年共耗電766×104kWh,消耗柴油120.5 t,消耗各種潤滑油5 t。由于傳統潤滑,潤滑油變質快,機械摩擦損失較大,占到消耗能量的35%~40%。為了提高能源利用率,結合實際,反復論證,采用超強抗磨潤滑護理納米技術,降低磨損,減少維修成本。
統計數據顯示,該技術使用后,年節(jié)電率達到12%;延長換油周期,節(jié)約潤滑油60%;5臺工程機械節(jié)約燃油10%;13臺注汽爐年節(jié)約維修費用28萬元。
通過不斷探索注汽鍋爐節(jié)能降耗技術,提高了注汽效率,降低了生產成本。在實踐中針對不同的鍋爐類型,陸續(xù)采取了注汽鍋爐絕熱保溫技術、柴油起爐技術改造、穩(wěn)燃室技術改進等技術手段,節(jié)能效果顯著。與此同時,不斷加強管理,挖潛增效,在產值效益有所提升的同時,年消耗能源總量以每年2%的速度遞減。
[1]劉超,朱瑞娜,王舂蘭.提高注汽鍋爐系統效率技術研究[J].技術與市場,2011,18(1):29.
[2]衣懷峰,韓春雨,馬海斌,等.稠油熱采注汽鍋爐煙氣控制節(jié)能技術研究[J].石油石化節(jié)能,2011(2):1-3.
[3]苗浩然.注汽鍋爐弱爆吹灰技術的研究與現場應用[J].中國新技術新產品,2011(3):3-4.
10.3969/j.issn.2095-1493.2017.02.011
2016-10-25
(編輯 王 艷)
唐永江,工程師,2014年畢業(yè)于東北石油大學(石油與天然氣工程專業(yè)),從事油田生產管理工作,E-mail:starmq@163. com,地址:遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)油氣合作開發(fā)公司,124010。