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        發(fā)電機(jī)定子槽楔移動原因分析及處理

        2017-02-21 11:01:21強(qiáng),趙
        水電站機(jī)電技術(shù) 2017年1期
        關(guān)鍵詞:毛氈線棒鐵心

        陳 強(qiáng),趙 磊

        (調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司惠州蓄能水電廠,廣東 惠州 516100)

        發(fā)電機(jī)定子槽楔移動原因分析及處理

        陳 強(qiáng),趙 磊

        (調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司惠州蓄能水電廠,廣東 惠州 516100)

        大型發(fā)電機(jī)在長期的運行過程中,定子線棒承受著相當(dāng)大的電磁力,定子槽楔在機(jī)械應(yīng)力作用下就可能會發(fā)生槽楔移動或松動現(xiàn)象。槽楔移動或松動可能導(dǎo)致定子線棒松動,使得定子線棒在運行時振動加劇,致使定子線棒表面發(fā)生機(jī)械磨損和槽內(nèi)放電,在電腐蝕的作用下破壞發(fā)電機(jī)定子主絕緣,嚴(yán)重威脅發(fā)電機(jī)的安全穩(wěn)定運行;本文對惠州蓄能水電廠4號發(fā)電機(jī)定子槽楔移動的原因進(jìn)行了分析,簡述了惠州蓄能水電廠4號發(fā)電機(jī)槽楔的處理方法及過程,為其他同類型機(jī)組的定子槽楔處理提供參考。

        發(fā)電機(jī);槽楔松動;電腐蝕;處理方法

        0 前言

        惠州蓄能水電廠共裝有8臺300 MW可逆式抽水蓄能發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量2 400 kW,其中4號發(fā)電機(jī)為東方電機(jī)廠的機(jī)組,其他7臺機(jī)組均為法國ALSTOM機(jī)組。發(fā)電機(jī)定子為171槽雙層疊繞組連接,發(fā)電機(jī)繞組連結(jié)形式為星形連接,每相3個并聯(lián)支路,發(fā)電機(jī)冷卻方式為空氣冷卻。

        4號發(fā)電機(jī)于2009年12月投入運行,定子槽楔的結(jié)構(gòu)采取帶波紋墊條的彈性槽楔緊固系統(tǒng),并在定子鐵心槽口處用浸環(huán)氧的毛氈輔助固定。2012年3月,4號電動發(fā)電機(jī)小修檢查時,發(fā)現(xiàn)部分定子槽楔不同程度的向端部移出,其中100號槽口上部槽楔一節(jié)已經(jīng)斷裂,漏出波紋墊條。當(dāng)時處理方法是:去除端部綁扎玻璃繩和毛氈;打回移動的槽楔,并在槽楔端部用毛氈包裹絕緣塊綁扎環(huán)氧玻璃絲帶固定。

        2012年11月,對4號電動發(fā)電機(jī)定子槽楔狀況進(jìn)行了全面檢查和數(shù)據(jù)測量,檢查發(fā)現(xiàn)3月份處理過的有位移的槽楔中,本次檢查仍發(fā)現(xiàn)有約50%數(shù)量的槽楔發(fā)生了位移,而3月份檢查未發(fā)生位移的槽楔,本次并未發(fā)現(xiàn)明顯位移。這個檢查結(jié)果說明僅僅打回端部有位移的槽楔沒有解決槽楔位移問題。為了徹底解決槽楔位移問題,對全部的槽楔進(jìn)行了更換。處理完成后定子槽楔未發(fā)生再次移動現(xiàn)象。

        1 定子槽楔移動的原因

        對惠州蓄能水電廠其他7臺機(jī)進(jìn)行了定子槽楔位移的檢查,未發(fā)現(xiàn)有槽楔移動現(xiàn)象。只有4號發(fā)電機(jī)出現(xiàn)了大規(guī)模的槽楔移動,結(jié)合實際安裝情況,4號發(fā)電機(jī)的線棒、槽楔、毛氈、環(huán)氧等材料均為東方電機(jī)廠材料,其他機(jī)組材料均為法國ALSTOM提供材料。槽楔移動的原因可能有3個方面的原因。

        1.1 設(shè)計結(jié)構(gòu)與材料不匹配

        槽楔移動是由于線棒的熱膨脹引起的,槽楔移動的主要原因是ALSTOM設(shè)計結(jié)構(gòu)與東方廠的材料使用存在不匹配性。例如ALSTOM設(shè)計中采用純環(huán)氧毛氈阻擋槽楔移動,但有位移的槽楔處毛氈固化后偏軟強(qiáng)度不夠,已全部破損,綁扎帶材質(zhì)及固化膠也與ALSTOM原設(shè)計不一致。槽楔的材料方面,ALSTOM的材料更光滑,摩擦系數(shù)小,而東方電機(jī)廠的材料摩擦更大,在線棒熱脹冷縮的作用下,槽楔可能逐漸串出。

        1.2 制造工藝及安裝質(zhì)量的影響

        4號發(fā)電機(jī)為東方電機(jī)廠制造,其他機(jī)組為法國ALSTOM公司制造,發(fā)電機(jī)定子在運行過程中承受電、熱、機(jī)械應(yīng)力等多種力的作用,其線棒和槽楔材料必須具有良好的電氣性能和機(jī)械性能,雖然定子槽楔的固定方式均為波紋墊條的彈性槽楔緊固系統(tǒng),但東方電機(jī)廠定子線棒下線時包裹的半導(dǎo)體膩子具有收縮性,而法國ALSTOM定子線棒下線時包裹的硅樹脂不收縮,這種工藝上的差別可能造成4號發(fā)電機(jī)定子槽楔出現(xiàn)松動,在電磁力和機(jī)組振動作用下,槽楔出現(xiàn)移動。

        1.3 機(jī)組振動的影響

        采用波紋墊條的彈形槽楔緊固系統(tǒng)主要是依靠波紋墊條的伸縮性對定子槽楔進(jìn)行自動補(bǔ)償來保持槽楔處于緊固狀態(tài)[1],發(fā)電機(jī)運行時,在復(fù)雜的電磁力和機(jī)械應(yīng)力的作用下產(chǎn)生各種機(jī)械振動會使波紋墊條的彈性下降,引起定子槽楔的松動和沿定子槽方向的移動[2]。東方電機(jī)廠的波紋墊條彈性和耐疲勞性能不及法國ALSTOM,更容易引起槽楔位移。

        2 定子槽楔移動的危害

        2.1 損害定子線棒主絕緣

        定子槽楔出現(xiàn)移動后,端部槽楔串動出來,可能劃傷定子線棒絕緣,造成定子主絕緣破壞甚至定子短路[3]。

        2.2 影響發(fā)電機(jī)散熱

        定子槽楔出現(xiàn)移動后,會導(dǎo)致定子通風(fēng)槽堵塞,而發(fā)電機(jī)通風(fēng)槽是發(fā)電機(jī)冷卻介質(zhì)空氣的流通通道,這會影響整個發(fā)電機(jī)的散熱。

        2.3 引起電腐蝕

        定子槽楔出現(xiàn)移動后,特別是端部的槽楔串出來后,造成發(fā)電機(jī)槽口處定子線棒表面與定子鐵心接觸不良,在強(qiáng)烈的電場作用下,產(chǎn)生高能量的電容性放電,放電產(chǎn)生的電子會對定子線棒表面產(chǎn)生熱和機(jī)械的作用,同時放電使得空氣發(fā)生電離而產(chǎn)生氮和臭氧化合物,這些化合物與水發(fā)生化學(xué)反應(yīng),呈酸性,引起線棒的表面防暈層、主絕緣和槽楔出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象,時間長了會導(dǎo)致絕緣損壞[4]。

        3 定子槽楔松動的處理

        針對惠州蓄能水電廠4號發(fā)電機(jī)出現(xiàn)的槽楔移動問題,根據(jù)2012年3月份處理的經(jīng)驗,僅僅將發(fā)電機(jī)定子端部的槽楔打回去是不夠的,在機(jī)組運行過程中,曾出現(xiàn)過位移的槽楔很可能再次出現(xiàn)移動,為徹底解決槽楔位移問題,經(jīng)過各方討論,在2012年11月份的處理過程中將全部的槽楔進(jìn)行了更換。

        3.1 定子槽楔的結(jié)構(gòu)

        惠州蓄能水電廠定子槽楔采用波紋墊條的彈形槽楔緊固系統(tǒng),由槽楔、波紋彈簧墊條、反槽楔、保護(hù)墊條及調(diào)整墊條組成。具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 定子槽楔結(jié)構(gòu)圖

        3.2 定子槽楔的處理

        3.2.1 材料的準(zhǔn)備

        (1)準(zhǔn)備好一臺機(jī)的槽楔、波紋墊條、反槽楔、保護(hù)墊條和調(diào)整墊條。

        (2)準(zhǔn)備足量的毛氈和絕緣塊,捆綁毛氈的滌綸繩。

        (3)準(zhǔn)備用于浸泡毛氈的環(huán)氧(固化環(huán)氧15120和 15174),用于修復(fù)受損防暈層的防暈漆(VARNISH COMPONENTLL17)。

        3.2.2 退出槽楔

        (1)先用斜口鉗剪斷槽楔端部的綁扎繩,然后用鏟刀或斜口鉗將毛氈從外至內(nèi)逐層去除,切忌不要傷害線棒黑色半導(dǎo)體低阻布和線棒主絕緣,若毛氈與線棒連接緊密而較難去除干凈時,線棒外表面的毛氈可保留一部分。

        (2)將端部毛氈已去除的槽楔進(jìn)行標(biāo)記,然后打出端部槽楔,再逐段打出其他槽楔,注意打槽楔時要使用專用墊塊和尼龍錘,看準(zhǔn)再打,確保不敲擊到定子鐵心疊片和線棒。

        3.2.3 槽部和出槽口低阻防暈層修復(fù)

        打出槽楔后,對槽部和出槽口防暈層受損區(qū)域需要進(jìn)行修復(fù),采用的材料為低電阻漆LL17,LL17含有大量石墨填料作為導(dǎo)電介質(zhì),在儲存和使用過程中會沉淀,因此在配制和使用前需要將其充分?jǐn)嚢杈鶆?,減少因石墨填料沉淀造成的配比誤差,引起防暈漆電阻值的誤差。采用排筆或毛刷蘸適量配制好的低電阻漆LL17對定子線棒槽部低阻防暈層損傷部位進(jìn)行均勻涂刷,涂刷的低電阻漆與原低阻防暈層需有一定搭接。對于出槽口低阻防暈層受損明顯的定子線棒,使用低電阻漆LL17和25 mm寬的無堿玻璃絲帶進(jìn)行平包一層處理。如圖2、圖3所示。

        圖2 低阻防暈層修復(fù)過程

        圖3 低阻防暈層修復(fù)后

        3.2.4 槽楔安裝

        (1)槽楔組成從里側(cè)到外側(cè)依次為:1.60 mm厚的保護(hù)墊條(緊貼線棒表面),調(diào)節(jié)墊條(安裝時,墊條厚度要求里側(cè)厚于外側(cè)),反槽楔,波紋墊條,槽楔。

        (2)先將一整槽的槽楔放入槽中,檢查槽楔通風(fēng)口是否與鐵心通風(fēng)溝對應(yīng),要求槽楔不應(yīng)凸出鐵心,槽楔的通風(fēng)口應(yīng)與鐵心通風(fēng)溝的中心對齊,偏差不大于3mm。若有不對應(yīng)的槽楔,可用補(bǔ)償槽楔(210mm)根據(jù)需要對其端部進(jìn)行切割、打磨以進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整結(jié)束后,開始安裝。

        (3)將保護(hù)墊條和滑動墊條從槽口放入槽中,然后將第1層的反槽楔、波紋墊條放入槽中,端部波紋墊條需要剪去2~3 cm,使端部波紋墊條不把端部槽楔頂出,槽楔從下部打入槽中,波紋墊條上端由另一人用墊塊擋住。上下端部槽楔安裝時,需要用墊條墊于槽口處線棒外,防止打槽楔過程中打傷線棒絕緣。

        (4)調(diào)節(jié)墊條調(diào)整好后,將該槽楔往上移,放入波紋墊條,放入前在波紋墊條內(nèi)外面均涂抹少量RHODORSIL paste7潤滑脂,然后使用尼龍錘及墊塊打入槽楔。第一層槽楔從下部打入,其余層槽楔均須從上部逐步打入。打槽楔前,在上端和下端各3層的槽楔區(qū)域,在與槽楔接觸的鐵心側(cè)面鴿尾槽區(qū)域刷少量環(huán)氧(15120與15174混合后按照重量配比為100:55,攪拌充分)。

        3.2.5 槽楔安裝檢查標(biāo)準(zhǔn)

        (1)槽楔應(yīng)完整,不應(yīng)凸出鐵心,槽楔的通風(fēng)口應(yīng)與鐵心通風(fēng)溝的中心對齊,偏差不大于3 mm。

        (2)在調(diào)整墊條過程中,要求每一槽的墊條數(shù)量不超過3層;并要保證上下兩個墊條之間的接頭處不重疊亦不間斷。

        (3)測量槽楔安裝完畢后,采用專用百分表檢查槽楔的壓緊量,保證百分表的讀數(shù)在0.45mm±0.15mm范圍內(nèi)。

        (4)對非測量槽楔的槽用專用鐵錘檢查槽楔的松緊度,每塊槽楔允許的空隙長度,不應(yīng)超過該塊槽楔長度的1/3,否則需將槽楔退出加墊條塞實后重新打緊。

        3.2.6 端部毛氈及滌綸繩綁扎

        (1)將專用環(huán)氧15120(暗黃色)及15174(亮棕褐色),按照重量配比為100:55配比,攪拌充分(充分?jǐn)嚢? min)。

        (2)將滌綸繩每根分成7~10 m一根,將滌綸繩放入環(huán)氧中浸泡充分后取出,放置在塑料盒中。

        (3)將毛氈剪切,使每塊毛氈大小能包裹一個絕緣塊(絕緣塊寬度需小于線棒小面寬度2~3 mm)。將毛氈放入環(huán)氧中浸泡充分后取出,放置在塑料盒中。

        (4)槽楔端部用浸泡環(huán)氧的毛氈包裹絕緣塊擋住,并用浸環(huán)氧的滌綸繩綁扎固定,綁扎槽楔的滌綸繩采用雙股同時纏繞,線棒側(cè)面滌綸繩共4股,正面為6股,綁扎的滌綸繩要求逐層相接且保持水平。毛氈包裹前需要將環(huán)氧擠出部分,防止過多污染其他區(qū)域。

        (5)全部綁扎完成后,需要用排筆進(jìn)行環(huán)氧補(bǔ)刷工作,要求補(bǔ)刷過程中對毛氈位置和側(cè)面滌綸繩的位置進(jìn)行微調(diào)整,對側(cè)面滌綸繩和毛氈均要刷到,全部完成后封閉風(fēng)洞門,待其固化24h及以上。固化完后滌綸繩表面應(yīng)光滑無毛刺。綁扎后如圖4所示。

        圖4 端部毛氈和滌綸繩綁扎

        3.2.7 絕緣漆噴涂

        待端部環(huán)氧及滌綸繩固化24 h后,檢查環(huán)氧干燥情況。合格后,清除環(huán)氧殘渣。對于定子鐵心邊緣處環(huán)氧的清潔,必須小心清洗,避免造成鐵心側(cè)邊緣環(huán)損壞。待清潔工作完成后,噴涂東方電機(jī)廠的188絕緣漆。

        3.3 處理后的電氣試驗

        槽楔安裝完成后,對發(fā)電機(jī)定子進(jìn)行電氣試驗,包括發(fā)電機(jī)定子絕緣電阻、直流耐壓、交流耐壓試驗。

        絕緣電阻吸收比和極化指數(shù)合格后,分相進(jìn)行2.0Un直流耐壓試驗。直流耐壓試驗電壓按每級0.5Un分階段升高,每階段停留1 min。記錄泄漏電流值及其變化。

        分相進(jìn)行1.5Un(即27 kV)、1 min的工頻交流耐電壓試驗。以上試驗結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)參照南方電網(wǎng)電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程進(jìn)行[5]

        4 結(jié)束語

        本文對惠州蓄能水電廠4號發(fā)電機(jī)定子槽楔發(fā)生位移的情況進(jìn)行了分析,得出了發(fā)電機(jī)定子槽楔發(fā)生位移的幾個原因,包括設(shè)計結(jié)構(gòu)與材料不匹配的原因、制造工藝及安裝質(zhì)量的影響和機(jī)組振動的影響。并對定子槽楔移動所帶來的危害進(jìn)行了闡述。

        本文結(jié)合惠州蓄能水電廠4號發(fā)電機(jī)實際處理情況對整個處理步驟進(jìn)行了詳細(xì)介紹,給出了槽楔安裝的檢查標(biāo)準(zhǔn)。提出了在波紋墊條內(nèi)外面均涂抹少量潤滑脂,減少安裝槽楔時受到的摩擦阻力,打槽楔前,在上端和下端各3層的槽楔區(qū)域,與槽楔接觸的鐵心側(cè)面鴿尾槽區(qū)域刷少量環(huán)氧、在端部毛氈內(nèi)加絕緣塊增強(qiáng)固定效果等方法,可以為其他同類型機(jī)組的定子槽楔處理提供參考。

        [1]龍 浩,聶亮華.洪江電廠發(fā)電機(jī)定子槽楔松動原因分析及處理 [C]//中國水力發(fā)電工程學(xué)會信息化專委會2010年學(xué)術(shù)交流會論文集,2010:352-356.

        [2]賈志東,夏英來,鄧 禹,等.大型發(fā)電機(jī)定子槽楔松動的動力學(xué)分析與檢測 [J].中國電機(jī)工程學(xué)報,2011,31(15):107-113.

        [3]劉志鴻,張 斌.發(fā)電機(jī)定子槽楔松動分析及處理[J].水電站機(jī)電技術(shù),2005,28(2):46-47.

        [4]張 斌,劉志鴻.流溪河發(fā)電公司1號發(fā)電機(jī)定子槽楔松動處理淺析[J].狀態(tài)檢修與缺陷分析,2004(3):77-79.

        [5]中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司.Q/CSG114002-2011電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程[Z],2011:56-57.

        TK730.8

        B

        1672-5387(2017)01-0054-04

        10.13599/j.cnki.11-5130.2017.01.017

        2016-07-03

        陳 強(qiáng)(1984-),男,工程師,從事發(fā)電機(jī)檢修和電氣試驗工作。

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