蔣福東
摘 要:旋轉(zhuǎn)失速是葉輪機械內(nèi)部條件非定常流動的一種失穩(wěn)現(xiàn)象,它是壓氣機嚴重偏離設(shè)計工況或在惡劣的流場畸變等進氣條件下,一種由系統(tǒng)或局部擾動誘發(fā)的不穩(wěn)定流動。旋轉(zhuǎn)失速影響機器的穩(wěn)定工作范圍和運行可靠性,嚴重時可導(dǎo)致災(zāi)難性事故。介紹了M701F4燃氣輪機在調(diào)試試運及日常運行中出現(xiàn)的旋轉(zhuǎn)失速現(xiàn)象特征,分析了其產(chǎn)生的原因,并提出了應(yīng)對措施。
關(guān)鍵詞:燃氣輪機;旋轉(zhuǎn)失速;葉片質(zhì)量;進氣壓損
中圖分類號:TK478 文獻標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.01.024
多級軸流壓氣機作為燃氣輪機的三大部件之一,關(guān)系著燃氣輪機的效率和安全、穩(wěn)定運行。對多級軸流式壓氣機氣動失穩(wěn)前的流動特征進行研究,一直是燃氣渦輪研究領(lǐng)域的關(guān)鍵課題。一旦出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)失速,葉片所承受的長時間振動應(yīng)力將導(dǎo)致壓氣機轉(zhuǎn)子葉片壽命降低。旋轉(zhuǎn)失速的發(fā)展會導(dǎo)致壓氣機喘振。喘振時,壓氣機的出口壓力、流量等參數(shù)會出現(xiàn)大幅度的波動,機組的轉(zhuǎn)速和功率都不穩(wěn)定,并伴有強烈的機械振動,對燃氣輪機有極大的破壞性。因此有必要分析旋轉(zhuǎn)失速產(chǎn)生的原因,采取積極的應(yīng)對措施,從而盡量避免旋轉(zhuǎn)失速的發(fā)生。
1 M701F4燃氣輪機旋轉(zhuǎn)失速現(xiàn)象
M701F4燃機在啟動或停機過程中發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速的現(xiàn)象——軸振突變,并伴BPT(葉片通道溫度)、燃燒室殼體壓力、進氣室靜壓、進氣室差壓和#1、#2 軸承密封空氣壓力等參數(shù)的異常變化,如圖1所示。
2 M701F4燃氣輪機旋轉(zhuǎn)失速原因分析
2.1 旋轉(zhuǎn)失速過程
對于M701F4燃氣輪機壓氣機,其通流設(shè)計好后,從入口到出口的軸向速度基本確定,以防止流動分離和損失增加。在啟動升速期間,由于低轉(zhuǎn)速壓縮空氣的能力降低,后面級的體積流量和速度增加。然而,每個級都有體積流量的限制,當(dāng)流量達到限制(堵塞),就會導(dǎo)致入口質(zhì)量流量降低,如圖2所示。進口流量降低會導(dǎo)致進氣角變大,機組啟動時,氣流會在葉背分離產(chǎn)生失速,從而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)失速,如圖3所示。
2.2 旋轉(zhuǎn)失速具體原因
壓氣機發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速的原因大體上可以歸納為以下兩點:①壓氣機性能不足。壓氣機失速邊界線往下偏移,與共同工作線相交而發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速或喘振。造成此類旋轉(zhuǎn)失速或喘振發(fā)生的主要原因是壓氣機制造、加工、安裝的質(zhì)量不佳以及運行時候進氣不均勻。②系統(tǒng)匹配問題導(dǎo)致運行壓比偏大。共同工作線往上偏移,與失速邊界線相交而發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速或喘振。造成此類旋轉(zhuǎn)失速或喘振發(fā)生的主要原因是與壓氣機共同工作的其他部件,例如SFC、進氣過濾器、擴壓器、透平等性能不足。
2.2.1 葉片質(zhì)量的影響
葉片質(zhì)量的影響主要指葉片的加工制造質(zhì)量,運行過程中葉片表面臟污等的通流性能惡化。
2.2.2 葉頂間隙的影響
葉頂間隙的大小對燃氣輪機的性能影響有如下幾點:①間隙大會使空氣從轉(zhuǎn)子葉片葉尖處泄漏流動,使壓氣機流量和效率降低。頂部間隙增加1%,壓氣機流量減少約1%,效率減小約1.3%.②在給定轉(zhuǎn)速和流量的條件下,泄漏渦的存在(特定情況下才會發(fā)生)會對主流區(qū)造成堵塞,改變主流區(qū)的流動特征,嚴重時會導(dǎo)致壓氣機級間匹配性能變差,使壓氣機的壓比降低,使得喘振線逼近工作線,喘振裕度降低,容易發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速。
因此,M701F4燃氣輪機在機組本體復(fù)裝時應(yīng)嚴格控制通流間隙,盡量將裝配值控制在設(shè)計值的下偏差。
2.2.3 SFC出力的影響
在M701F4燃氣輪機在啟動過程中,首先由SFC(靜態(tài)變頻裝置)拖動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)達點火轉(zhuǎn)速700 rpm,然后SFC和燃氣燃燒產(chǎn)生的熱能作功一同將機組轉(zhuǎn)速提升至3 000 rpm,其中,SFC在機組轉(zhuǎn)速2 000 rpm時開始退出。在啟動過程中,SFC的容量不足(余量不夠),將導(dǎo)致燃機在升速過程中需多噴入燃料,導(dǎo)致BPT溫度上升,壓氣機壓比增加,進氣流量減小,壓氣機發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速,乃至喘振。
2.2.4 IGV和壓氣機抽氣閥的影響
燃氣輪發(fā)電機組在設(shè)計上主要針對機組在額定轉(zhuǎn)速的范圍內(nèi)工作,在啟動升速或停機過程中,由于機組轉(zhuǎn)速遠低于額定轉(zhuǎn)速,這個過程雖然短暫,但因轉(zhuǎn)速和流量偏離設(shè)計工況太大,因此在機組啟動或停機過程中就更容易發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速乃至喘振現(xiàn)象。
為了確保燃機的良好起動,提高氣動加速性能、壓氣機喘振裕度,并最大限度地減小啟動或停機運行期間喘振的可能性,M701F4燃氣輪機安裝有可調(diào)的進口導(dǎo)向葉片(IGV)和壓氣機抽氣閥。這兩個系統(tǒng)功能一起限制機組啟動或停機期間壓氣機的空氣流量和壓力。
M701F4機組在啟動和停止時,根據(jù)燃機的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)IGV的位置,在發(fā)出啟動令且轉(zhuǎn)速小于2 745 rpm時,IGV位于中間開度(36.17%,22°),以減小進氣流量,擴大壓氣機的穩(wěn)定工作范圍,防止旋轉(zhuǎn)失速及喘振的發(fā)生。從目前已經(jīng)發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速的機組來看,有必要對啟停過程中IGV的開度和抽氣閥進行調(diào)整。
2.2.5 進氣壓損的影響
M701F4燃氣輪機進氣系統(tǒng)由壓氣機進氣過濾系統(tǒng)和壓氣機進氣過渡段兩大部分組成。安裝進氣過濾系統(tǒng)是因為空氣中包含的顆粒雜質(zhì)將會對燃氣輪機通流部分產(chǎn)生侵蝕、積垢甚至腐蝕,因此必須進行過濾凈化處理,以確保燃機壽命。
當(dāng)進口空氣濾網(wǎng)由于某種原因堵塞時,進氣壓力損失將顯著增加。進氣壓力的損失,使得壓氣機進口壓力降低,在保持壓氣機出口壓力不變時,壓氣機的比功將增加,這時透平出力將更多地用在帶動壓氣機上,使得燃氣輪機的功率和效率降低。另外,進口壓力降低會使空氣比容增加,空氣質(zhì)量流量減少,M701F4在啟動過程中容易發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速。
3 對策措施
已經(jīng)投運的M701F4(F4+)機組,對于由葉片臟污及SFC出力不足引起的旋轉(zhuǎn)失速,建議定期進行葉片水洗,并增加SFC出力。對于由制造精度累積誤差造成的葉片不良引起的旋轉(zhuǎn)失速,建議調(diào)整壓氣機的運行特性,以最大限度地避免旋轉(zhuǎn)失速。
3.1 壓氣機離線水洗
壓氣機葉片臟污需要定期進行離線水洗,特別是壓氣機劣化明顯時要增加水洗頻率。一方面可以清潔葉片,另一方面可以確保各級流道的光滑,避免氣流擾動引起的分離損失等。水洗后能恢復(fù)壓氣機效率,減小透平耗功、降低壓比,增加進氣流量。
另外建議改造優(yōu)化進氣過濾器,如采用HEPA過濾器,它能有效地收集灰塵顆粒,盡量減少性能退化和灰塵顆粒對壓氣機葉片涂層的沖蝕。
3.2 提高SFC出力
SFC出力=壓氣機耗功-透平出力。提高SFC出力,燃機會往低出力方向,即壓氣機低壓比方向偏移,從而減小了壓氣機的載荷,遠離了失速/喘振邊界。
3.3 調(diào)整壓氣機運行特性
從壓氣機葉片工作特性的角度考慮,壓氣機發(fā)生失速/喘振的主要原因是,某個或某幾個級出現(xiàn)了“過載”。所以,必須對造成失速的級別進行“卸載”,才能避開旋轉(zhuǎn)失速。具體為降低升速率、調(diào)節(jié)IGV角度和增加抽氣流量。
3.3.1 降低升速率
燃氣輪機運行時,要求總的出力大于平衡工作點(即大于0),才能實現(xiàn)升轉(zhuǎn)速,如圖4所示。圖中AB實線為燃機運行時壓氣機與其他部件運行的穩(wěn)態(tài)共同工作線。當(dāng)加速運行時,共同工作線會往高壓比偏移,如圖中的虛線所示;當(dāng)降低升速率時,加速工作線會往低壓比方向,即穩(wěn)態(tài)共同工作線方向偏移,壓氣機載荷減小,從而遠離失速/喘振邊界線。
目前采取的措施是,在1 600 rpm至1 900 rpm區(qū)間將升速率由135 rpm/min改為90 rpm/min。升速率降低,透平耗功減小,壓氣機載荷減小,壓比減小。
3.3.2 調(diào)節(jié)IGV角度
可變導(dǎo)葉機構(gòu)是改善失速、喘振裕度的有效措施之一。通過調(diào)節(jié)可變導(dǎo)葉的角度,可以控制下游葉片的進氣角度,進而有效控制失速、喘振的發(fā)生。
目前采取的措施是,在啟動升速階段,開大IGV角度,由21.5%變到22%,使得進氣流量增加。
3.3.3 增加防喘抽氣流量
由于抽氣口的設(shè)計比較敏感,如果影響下游進氣的均勻性,將會引起設(shè)計工況的失速、喘振,因而只有通過增大防喘抽氣的管徑來增加防喘流量。
目前采取的措施是,實施邏輯改造為2 050 rpm前打開高壓抽氣閥,使得壓氣機前端流量增加,如圖5所示。
4 結(jié)論
通過旋轉(zhuǎn)失速應(yīng)對措施的實施,很大程度上解決了M701F4旋轉(zhuǎn)失速的問題,保障了機組安全運行。對于國內(nèi)燃機運行而言,需要加強進氣過濾系統(tǒng)的定期清理和壓氣機的水洗,提高燃機的效率,避免旋轉(zhuǎn)失速的發(fā)生
參考文獻
[1]蔣康濤.低速軸流壓氣機旋轉(zhuǎn)失速的數(shù)值模擬研究[D].北京:中國科學(xué)院研究生院(工程熱物理研究所),2004.
[2]魏沛亭,李應(yīng)紅,張百靈,等.多級壓氣機喘振邊界點的通道流動特征[J].空軍工程大學(xué)學(xué)報,2008,9(4).
[3]馬文生.多級軸流壓氣機氣動優(yōu)化設(shè)計研究[D].北京:清華大學(xué),2009.
[4]楊順虎.燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電設(shè)備及運行[M].北京:中國電力出版社,2005.
[5]馬文生,顧春偉.葉頂間隙對壓氣機性能的影響[J].動力工程,2007,27(6).
[6]侯樂毅.軸流壓氣機葉頂間隙流動研究[D].西安:西北工業(yè)大學(xué),2004.
[7]B.Lakshminarayana,M.Zaccaria,B.Marathe.The structure of tip clearance flow in axial flow compressors[J].ASME Journal of Turbomachinery,1995,117(3).
[8]梁作南.可調(diào)進口導(dǎo)葉預(yù)防壓氣機喘振的機理[J].南北橋,2008(9).
[9]艾松.淺析壓氣機進氣道布置形式對進口壓損的影響[J].東方汽輪機,2006(1).
[10]駱桂英,俞立凡.燃氣輪機進氣過濾系統(tǒng)的運行[J].發(fā)電設(shè)備,2008(5).
〔編輯:王霞〕