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        貴廣I回肇慶換流站換流閥冷卻系統(tǒng)逆止閥異常事件分析及對(duì)策

        2017-02-10 18:09:28陶敏梁家豪
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        陶敏+梁家豪

        摘要:2015年8月3日貴廣I回直流工程±500kV肇慶換流站極一閥冷主泵定期切換運(yùn)行時(shí),工作站發(fā)出水流量低告警,閥塔壓差低跳閘,極一外部保護(hù)跳閘,極一退至備用狀態(tài)出現(xiàn)故障。通過(guò)對(duì)此事件的全面分析,發(fā)現(xiàn)了事件的主要原因是逆止閥卡澀,導(dǎo)致主泵切換后內(nèi)冷水回流引起主水回路壓力低,使得閥塔壓差低跳閘。經(jīng)過(guò)一系列試驗(yàn)研究,研究人員提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施,結(jié)果經(jīng)過(guò)近一年的運(yùn)行,證明了改進(jìn)方案是可行的,應(yīng)用軟件技術(shù)降低了機(jī)械故障帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

        關(guān)鍵詞:換流閥;冷卻系統(tǒng);逆止閥;異常事件;換流站;直流輸電工程 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        中圖分類(lèi)號(hào):TM564 文章編號(hào):1009-2374(2016)35-0174-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.35.085

        1 換流閥冷卻系統(tǒng)介紹

        換流閥冷卻系統(tǒng)是指換流站每極可控硅閥配置的一套獨(dú)立的水冷卻系統(tǒng),是直流輸電工程中重要的輔助系統(tǒng)。該系統(tǒng)由兩個(gè)冷卻循環(huán)系統(tǒng)組成:一是內(nèi)冷水循環(huán)系統(tǒng),通過(guò)低含氧量的去離子水對(duì)閥進(jìn)行冷卻;二是外冷水循環(huán)系統(tǒng),通過(guò)冷卻塔對(duì)內(nèi)冷水進(jìn)行冷卻。

        1.1 換流閥內(nèi)冷卻系統(tǒng)

        換流閥內(nèi)冷卻系統(tǒng)是給閥廳閥塔設(shè)備提供水冷卻的一套重要系統(tǒng),也是直流系統(tǒng)的核心部分。內(nèi)冷卻系統(tǒng)主要由循環(huán)泵、補(bǔ)水泵、過(guò)濾器、逆止閥、離子交換器、排氣、膨脹器、補(bǔ)水箱等組成。其工作原理如下:循環(huán)泵將內(nèi)冷水抽至閥塔頂部的主進(jìn)水管道,然后經(jīng)過(guò)各個(gè)閥塔對(duì)可控硅模件進(jìn)行冷卻,帶走閥熱量后,經(jīng)冷卻塔與外冷水進(jìn)行熱量交換,冷卻后再由循環(huán)泵加壓抽至主進(jìn)水管道循環(huán)。如果內(nèi)冷水水位降低至一定程度,內(nèi)冷水將由補(bǔ)水泵經(jīng)離子交換器,進(jìn)行去離子后補(bǔ)充到主水管道。即使在正常運(yùn)行時(shí),從循環(huán)泵出口處將有一部分內(nèi)冷水經(jīng)離子交換器進(jìn)行去離子,以保證水的電導(dǎo)率合格。

        1.2 逆止閥

        逆止閥(止回閥)Check Valve:?jiǎn)㈤]件靠介質(zhì)流動(dòng)的力量自行開(kāi)啟或關(guān)閉,以防止介質(zhì)倒流的閥門(mén)叫止回閥。逆止閥屬于自動(dòng)閥類(lèi),主要用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管道上,只允許介質(zhì)向一個(gè)方向流動(dòng),以防止發(fā)生事故。換流閥

        冷系統(tǒng)中應(yīng)用逆止閥的自動(dòng)關(guān)閉,確保主水回路無(wú)分流。

        2 事件簡(jiǎn)介及控制原理分析

        ±500kV肇慶換流站是高肇直流輸電系統(tǒng)的逆變站,2015年8月3日,極一閥冷主泵定期切換由泵2切至泵1運(yùn)行時(shí),工作站和現(xiàn)場(chǎng)均顯示主水壓力為4.4Bar,工作站發(fā)出水流量低告警,閥塔壓差低跳閘,極一外部保護(hù)跳閘,極一退至備用狀態(tài)。

        2.1 閥塔壓差低跳閘原理

        肇慶換流站極1閥塔共計(jì)6塊壓差表,每座閥塔配置1塊壓差表,當(dāng)任意一座閥塔壓差低于2.7bar時(shí),延時(shí)4s跳閘。邏輯圖如圖1所示:

        此次事件中,主泵在07∶39∶59.000時(shí)切換,切換后4s,閥塔壓差仍低于2.7bar,故出口跳閘,閥冷控制系統(tǒng)正確動(dòng)作。

        2.2 主水壓力低主泵切換原理

        主水壓力低于3.8bar時(shí),延時(shí)2s主泵切換。此次事件發(fā)生時(shí),主泵切換后,主水壓力為4.4bar(正常運(yùn)行時(shí)為5.7bar),高于回切定值(3.8bar),故主泵不回切。

        3 事件原因分析

        停電后拆下極一閥冷系統(tǒng)兩臺(tái)主泵逆止閥,檢查發(fā)現(xiàn)逆止閥彈簧桿及彈簧無(wú)損壞,逆止閥內(nèi)部無(wú)異物,極一#1主泵逆止閥開(kāi)閉功能正常,極一#2主泵逆止閥開(kāi)閉有卡澀;拆開(kāi)極一#2主泵逆止發(fā)現(xiàn)閥雙瓣墊片受損導(dǎo)致逆止閥開(kāi)閉有卡澀;檢查主過(guò)濾器處未見(jiàn)異物堵塞情況,濾網(wǎng)無(wú)破損。

        經(jīng)檢查分析,確定極一#2主泵逆止閥存在異常,當(dāng)主泵由#2主泵定期切換至#1主泵運(yùn)行過(guò)程中,#2主泵逆止閥存在密封不嚴(yán)的情況,導(dǎo)致#1主泵啟動(dòng)后部分水回流至#2主泵回路(如圖2所示),#2主泵在接觸器斷開(kāi)的情況下仍在轉(zhuǎn)動(dòng),造成主水壓力為4.4bar,閥塔壓差表數(shù)值低于2.7bar,延時(shí)4s出口跳閘。

        4 措施及建議

        4.1 運(yùn)行工況參數(shù)測(cè)試

        進(jìn)一步分析研究軟件邏輯改進(jìn)措施,對(duì)閥冷系統(tǒng)各種工況下的流量、閥塔壓差等運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行測(cè)試。

        4.1.1 主泵正常啟動(dòng)試驗(yàn)。正常啟動(dòng)極1閥冷系統(tǒng)#2主泵,記錄閥冷系統(tǒng)壓力、壓差、流量等參數(shù)的變化情況。

        #2主泵啟動(dòng)流量壓力變化波形如圖3所示,可見(jiàn)#2主泵啟動(dòng)后,經(jīng)過(guò)約0.88s,閥塔壓差超過(guò)跳閘定值2.7bar;約1.5s主水壓力大于正常值5.6bar,流量反應(yīng)較慢,約10s后趨于穩(wěn)定。

        4.1.2 主泵正常停止試驗(yàn)。正常停止極1閥冷系統(tǒng)#2主泵,記錄閥冷系統(tǒng)壓力、壓差、流量等參數(shù)的變化情況。

        #2主泵停止流量壓力變化波形如圖4所示,可見(jiàn)#2主泵停止后,經(jīng)過(guò)約0.21s,閥塔壓差低于跳閘定值2.7bar;約0.87s主水壓力穩(wěn)定在1.5bar左右(閥冷系統(tǒng)停止時(shí),主水壓力值),流量反應(yīng)較慢,約20s后趨于0L/min。

        4.1.3 主泵正常切換試驗(yàn)。閥冷系統(tǒng)運(yùn)行在#1主泵,#2主泵在備用狀態(tài),按下主泵切換按鈕,用攝像機(jī)記錄閥冷系統(tǒng)壓力、壓差、流量等參數(shù)的變化情況。

        主泵切換過(guò)程流量壓力變化波形如圖5所示,可見(jiàn)按下主泵切換按鈕后主泵自動(dòng)切換至#2主泵運(yùn)行,經(jīng)過(guò)約0.24s,閥塔壓差低于跳閘定值2.7bar;#2主泵運(yùn)行重新建壓,約1.09s閥塔壓差超過(guò)定值2.7bar,歷時(shí)0.85s,未到達(dá)閥塔壓差低跳閘延時(shí)4s,故未出口跳閘,成功切換到#2主泵。此過(guò)程時(shí)序如圖6所示。

        4.2 控制邏輯修改

        統(tǒng)計(jì)其他各換流站關(guān)于主水流量的跳閘如表1所示:

        由此可見(jiàn),各換流站對(duì)于主水流量的速斷跳閘定值均在正常流量的50%以下,即當(dāng)主水流量小于正常流量值的50%時(shí),閥冷系統(tǒng)延時(shí)1s跳閘,同時(shí)肇慶站西門(mén)子手冊(cè)中提到容許流量不低于正常流量值的50%短時(shí)間運(yùn)行。

        肇慶站閥塔壓差低于2.7bar,延時(shí)4s出口跳閘(控制邏輯如圖1所示),此時(shí)主水流量約為正常流量值的75%,此定值對(duì)流量要求較為嚴(yán)苛。適當(dāng)延長(zhǎng)肇慶站閥塔壓差低跳閘延時(shí)(閥塔流量由正常流量下降到50%約需時(shí)6s),并增加閥塔壓差低切泵功能,即閥塔壓差低于2.7bar延時(shí)4.5s切換主泵運(yùn)行,延時(shí)7s跳閘(控制邏輯如圖7所示)。

        4.3 后續(xù)改進(jìn)措施

        在控制邏輯修改后進(jìn)一步對(duì)比研究不同類(lèi)型、品牌的逆止閥可靠性,選擇可靠性較高的品牌,使用同一型號(hào)將其替換,以便提高逆止閥本身的機(jī)械性能,確保換流閥冷卻系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

        5 結(jié)語(yǔ)

        本文通過(guò)對(duì)跳閘事件的全面分析,指出了事件的主要原因是逆止閥卡澀導(dǎo)致主泵切換后,內(nèi)冷水回流引起主水回路壓力低,導(dǎo)致閥塔壓差低跳閘。為此進(jìn)行一系列試驗(yàn)研究,提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。經(jīng)過(guò)近一年的運(yùn)行,證明了改進(jìn)方案是可行的,從軟件技術(shù)上降低了機(jī)械故障帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),提高了換流閥冷卻系統(tǒng)運(yùn)行可靠性,對(duì)其他類(lèi)似故障的換流閥冷卻系統(tǒng)的運(yùn)維提供了有益參考。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 李興,汪洋,江一,等.±500kV貴廣直流輸電系統(tǒng)肇慶換流站運(yùn)行規(guī)程(第六版)[S].中國(guó)南方電網(wǎng)超高壓輸電公司,2011.

        [2] 趙畹君.高壓直流輸電工程技術(shù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2004.

        (責(zé)任編輯:秦遜玉)

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