王海洲,賴新華,蔡 暉,黃 杰,陳秋輝,史志剛
(1.深圳市廣前電力有限公司,深圳518054;2.西安熱工研究院有限公司,西安710032)
國(guó)內(nèi)首批9F燃機(jī)P91鋼高壓主蒸汽管系的安全性檢測(cè)與壽命評(píng)估
王海洲1,賴新華1,蔡 暉2,黃 杰1,陳秋輝1,史志剛2
(1.深圳市廣前電力有限公司,深圳518054;2.西安熱工研究院有限公司,西安710032)
通過現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和取樣試驗(yàn),對(duì)已運(yùn)行了10 a(年)的我國(guó)首批9F燃機(jī)P91鋼高壓主蒸汽管系進(jìn)行了安全性檢測(cè)和壽命評(píng)估。結(jié)果表明:高壓主蒸汽管系中部分管段存在安裝階段留下的材質(zhì)缺陷,對(duì)其采取了更換措施;9F燃機(jī)啟停過程中引起的高壓主蒸汽管系內(nèi)外壁溫差應(yīng)力較小,相對(duì)于管系的二次應(yīng)力來說可以忽略不計(jì);硬度合格的焊接接頭試樣在540℃下具有較高的持久強(qiáng)度,其剩余蠕變壽命大于105h。
9F燃機(jī);高壓主蒸汽管系;P91鋼;安全性檢測(cè);壽命評(píng)估
9F燃機(jī)作為我國(guó)燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組中的主力機(jī)型,其高壓主蒸汽管道材料均采用P91鋼[1-3]。我國(guó)首批投運(yùn)的9F燃機(jī)機(jī)組迄今已運(yùn)行了10 a(年),啟動(dòng)1 000余次。近幾年雖對(duì)P91鋼及其蠕變壽命已有大量的分析研究[4-6],但由于首批9F燃機(jī)投運(yùn)時(shí)間早,在建造期間相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)DL/T 438—2009[7]中尚無P91鋼管道相關(guān)的檢驗(yàn)監(jiān)督規(guī)定(尤其是硬度),且運(yùn)行方式長(zhǎng)期處于調(diào)峰運(yùn)行,故需要對(duì)首批某臺(tái)9F燃機(jī)P91鋼高壓主蒸汽管系進(jìn)行安全性檢驗(yàn)與壽命評(píng)估,以期掌握首批9F燃機(jī)P91鋼高壓主蒸汽管道的安全狀態(tài)。
試驗(yàn)機(jī)組為390 MW單軸燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,熱力系統(tǒng)為三壓、一次中間再熱系統(tǒng),其高壓過熱蒸汽設(shè)計(jì)流量為277.67 t·h—1,出口壓力為10.71 MPa,出口溫度為540℃。高壓主蒸汽管系包括鍋爐側(cè)出口導(dǎo)汽管、出口聯(lián)箱和高壓主蒸汽管道,規(guī)格依次為?273.0 mm×21.44 mm, ?355.6 mm×27.79 mm和?323.9 mm×22.2 mm,材料均為P91鋼。該機(jī)組于2006年12月投產(chǎn),至2013年12月停機(jī)時(shí)累計(jì)運(yùn)行27 300 h,啟停1 249次,冷態(tài)、溫態(tài)、熱態(tài)啟停次數(shù)分別為70,225,954次。機(jī)組運(yùn)行方式為兩班制運(yùn)行調(diào)峰,即根據(jù)電網(wǎng)日負(fù)荷曲線的分配規(guī)律,白天正常運(yùn)行,夜間電網(wǎng)負(fù)荷低時(shí)停機(jī),次日清晨熱態(tài)啟動(dòng),機(jī)組重新并網(wǎng)運(yùn)行。高壓主蒸汽管系在幾種工況下的運(yùn)行參數(shù)見表1。
表1 高壓主蒸汽管系在幾種工況下的運(yùn)行參數(shù)Tab.1 Running parameters of high-pressure main steam piping under several working conditions
1.1 支吊架檢查及管系應(yīng)力計(jì)算
高壓主蒸汽管系共配置22組支吊架,檢查共發(fā)現(xiàn)有11組支吊架存在部分吊架冷態(tài)和熱態(tài)位移指針錯(cuò)誤、欠載和過載問題,需對(duì)這些問題進(jìn)行調(diào)整處理。
管系的應(yīng)力計(jì)算依據(jù)為ASME B31.1—2016[8]和DL/T 5366—2014[9];計(jì)算軟件采用CAESARⅡ4.5版本、組合單元法管道應(yīng)力計(jì)算程序,計(jì)算參數(shù)和材料性能參數(shù)見表2。經(jīng)過管系應(yīng)力與支吊架的校核計(jì)算發(fā)現(xiàn),高壓主蒸汽管系在支吊架選型、吊點(diǎn)荷載及熱位移上與原設(shè)計(jì)計(jì)算一致,管系應(yīng)力合格,其最大一次應(yīng)力(48.19 MPa)為其允許值的49.2%,最大二次應(yīng)力(155.33 MPa)為其允許值的61.6%。
表2 高壓主蒸汽管系的設(shè)計(jì)參數(shù)和材料性能Tab.2 Design parameters and material performance of high-pressure main steam piping
1.2 壁厚和彎管不圓度測(cè)量
使用MMX-6型超聲波測(cè)厚儀對(duì)高壓主蒸汽管道的壁厚進(jìn)行測(cè)量,結(jié)果發(fā)現(xiàn)個(gè)別測(cè)點(diǎn)壁厚略低于公稱壁厚,但均大于計(jì)算的最小需要壁厚,所測(cè)截面壁厚均勻。
使用卡鉗對(duì)彎管的不圓度進(jìn)行測(cè)量,結(jié)果表明18個(gè)彎管的不圓度在0~4.40%,符合DL/T 515— 2004[10]的要求(≤5%)。
1.3 硬度測(cè)試
使用HT-1000A型便攜硬度計(jì)對(duì)管道的硬度進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果如表3所示,可見鍋爐側(cè)導(dǎo)汽管有3段直管、3個(gè)彎管、1個(gè)管座和3條焊縫的硬度低于DL/T 438—2009的要求,其他所測(cè)部位的硬度均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
表3 不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管段硬度Tab.3 Hardness of the pipe sections which did not conform to the requirement
1.4 金相檢驗(yàn)
按照DL/T 884—2004對(duì)管道進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)金相檢驗(yàn),結(jié)果如圖1所示,發(fā)現(xiàn)5個(gè)管段的顯微組織異常,為非正常的回火馬氏體,其他管段的顯微組織均正常。
圖1 兩類管段的顯微組織形貌Fig.1 Microstructure morphology of two types of pipe sections:(a)abnormal structure(165 HB);(b)normal structure(210 HB)
1.5 無損探傷
使用USM3546型數(shù)顯超聲波檢測(cè)儀對(duì)46個(gè)對(duì)接焊縫進(jìn)行超聲波無損探傷,結(jié)果未見可記錄缺陷,所有焊縫評(píng)為Ⅰ級(jí);18個(gè)高壓主蒸汽管道上的彎管外弧面的磁粉檢測(cè)結(jié)果未見缺陷磁痕顯示;33個(gè)各類高壓主蒸汽管道上管座的滲透檢測(cè)結(jié)果也未見缺陷痕跡顯示。
1.6 割管試驗(yàn)分析
割取帶有對(duì)接焊縫的管道試樣進(jìn)行化學(xué)成分分析、力學(xué)性能測(cè)試及金相檢驗(yàn),結(jié)果如表4~5及圖2所示。
由化學(xué)成分分析結(jié)果可見,其化學(xué)成分符合ASME SA335—2007對(duì)P91鋼的要求,如表4所示。
試樣母材的硬度為218~230 HB,焊縫的硬度為267~269 HB,符合DL/T 438—2009對(duì)P91鋼的要求,試樣母材和焊接接頭在室溫和高溫下的規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、斷后伸長(zhǎng)率和沖擊吸收能量均符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求,如表5所示,材料性能未見明顯劣化跡象。
試樣焊接接頭各個(gè)特征區(qū)域的顯微組織狀態(tài)正常,未見明顯老化跡象,其中母材為細(xì)板條狀的回火馬氏體,焊縫為粗板條狀的回火馬氏體,如圖2所示。
表4 試樣的化學(xué)成分分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Tab.4 Analysis results of chemical compositions of the sample(mass) %
表5 試樣的力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果Tab.5 Testing results of mechanical properties of samples
圖2 試樣的顯微組織形貌Fig.2 Microstructure morphology of samples:(a)welding seam;(b)heat affected zone(coarse grain zone);(c)heat affected zone(fine grain area);(d)parent metal
在540℃不同應(yīng)力下進(jìn)行蠕變?cè)囼?yàn),根據(jù)蠕變?cè)囼?yàn)結(jié)果,用最小二乘法擬合得到應(yīng)力-斷裂時(shí)間的關(guān)系曲線,如圖3所示。利用應(yīng)力-斷裂時(shí)間曲線,在540℃下外推到105h時(shí)的持久強(qiáng)度為190.7 MPa。P91鋼焊接接頭管樣經(jīng)過27 300 h的服役,540℃下的持久強(qiáng)度明顯高于GB 5310—2008[11]對(duì)10Cr9Mo1 VNb N鋼(P91鋼的同類材料)母材新材料規(guī)定的下限(165 MPa),依據(jù)DL/T 940—2005[12]估算試樣的蠕變剩余壽命大于105h。
圖3 應(yīng)力-斷裂時(shí)間關(guān)系曲線Fig.3 The relationship curve between stress and fracture time
經(jīng)過高壓主蒸汽管系的檢測(cè)發(fā)現(xiàn),有10個(gè)管段的硬度不合格且部分管段組織異常。結(jié)合以往檢測(cè)結(jié)果可知,引起這些管段材質(zhì)變差的原因是在原始安裝階段管段組配時(shí)或彎管熱處理時(shí)參數(shù)控制不當(dāng),隨后對(duì)其進(jìn)行了更換。其他管段材質(zhì)狀態(tài)正常,組織性能未見老化、劣化和損傷跡象。管系應(yīng)力與支吊架校核計(jì)算結(jié)果表明,高壓主蒸汽管系的支吊架選型、吊點(diǎn)荷載及熱位移與原設(shè)計(jì)計(jì)算的一致,管系應(yīng)力合格。對(duì)接焊縫、彎管外弧面和管座的無損探傷檢測(cè)結(jié)果均未見可記錄缺陷。
根據(jù)管系的材料規(guī)格和啟動(dòng)最大升溫速率(15℃·min—1),依據(jù)GB/T 16507.4—2013[13]中的式(A.10)估算機(jī)組啟停過程中管系主管內(nèi)外壁溫差ΔT為7.2℃,其引起的熱應(yīng)力為二次應(yīng)力,依據(jù)GB/T 19624—2004[14]中溫差應(yīng)力Qb估算公式(Qb=1.6ΔT)可得溫差應(yīng)力為11.5 MPa,與管系二次應(yīng)力(155.33 MPa)相比,機(jī)組啟停過程中的內(nèi)外壁溫差應(yīng)力可以忽略不計(jì),因此機(jī)組頻繁啟停對(duì)管系主管不會(huì)產(chǎn)生明顯的疲勞損傷?,F(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)可能產(chǎn)生疲勞損傷的所有接管座、彎管/管外弧面和焊接接頭,結(jié)果均未發(fā)現(xiàn)明顯的疲勞損傷跡象。
割管試樣的各項(xiàng)檢測(cè)結(jié)果均合格或正常,通過蠕變?cè)囼?yàn)得到了P91鋼焊接接頭在540℃下的持久強(qiáng)度(190.7 MPa)明顯高于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的新管下限值(165 MPa),估算試樣的蠕變剩余壽命大于105h。
(1)高壓主蒸汽管系中部分管段存在安裝階段留下的材質(zhì)缺陷,對(duì)其采取了更換措施。
(2)9F燃機(jī)啟停過程中引起的高壓主蒸汽管系內(nèi)外壁溫差應(yīng)力較小,相對(duì)于管系的二次應(yīng)力,可以忽略不計(jì)。
(3)硬度正常的焊接接頭試樣在540℃下具有較高的持久強(qiáng)度,其蠕變剩余壽命大于105h。
(4)建議繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求對(duì)高壓主蒸汽管系進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè),對(duì)管道支吊架進(jìn)行檢查和調(diào)整。
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[14] GB/T 19624—2004 在用含缺陷壓力容器安全評(píng)定[S].
Safety Inspection and Life Evaluation on P91 Steel High-pressure Main Steam Piping of Domestic First 9F Gas Turbine Unit
WANG Hai-zhou1,LAI Xin-hua1,CAI Hui2,HUANG Jie1,CHEN Qiu-hui1,SHI Zhi-gang2
(1.Shenzhen Guangqian Electric Power Co.,Ltd.,Shenzhen 518054,China; 2.Xi′an Thermal Power Research Institute,Xi′an 710032,China)
Through the field testing and sample testing,safety inspection and life evaluation were carried out on the P91 steel high-pressure main steam piping system of domestic first 9F gas turbine,which had been running for 10 years.The results show that:there were some quality defects existing in the part sections of the highpressure main steam piping,and the pipes were replaced;the stress of the temperature difference of the highpressure main steam piping caused by the start-stop process of 9F gas turbine was small and negligible compared with the secondary stress of the piping;the welding joint samples of qualified hardness had a higher endurance strength at 540℃,and the residual creep life was more than 105h.
9F gas turbine;high-pressure main steam pipe;P91 steel;safety inspection;life evaluation
TK223.3;TG115
:A
:1001-4012(2017)01-0001-04
10.11973/lhjy-wl201701001
2016-03-17
廣東省粵電集團(tuán)有限公司科技資助項(xiàng)目(GQL-PKJ13001)
王海洲(1967—),男,首席工程師,碩士,主要從事電力檢修技術(shù)管理工作,whz@qwpp.com。