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        某熱電廠135 MW再熱式凝汽機(jī)組背壓機(jī)改造實施方案

        2017-01-19 23:55:57春健
        中國設(shè)備工程 2017年24期
        關(guān)鍵詞:熱網(wǎng)抽汽凝結(jié)水

        春健

        (華北電力設(shè)計院有限公司,北京 100011)

        某熱電廠135 MW再熱式凝汽機(jī)組背壓機(jī)改造實施方案

        春健

        (華北電力設(shè)計院有限公司,北京 100011)

        某熱電廠將135 M W超高壓、一次中間再熱、單抽凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組改造為背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組,改造后機(jī)組運行良好并取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。本文主要介紹了主機(jī)、輔機(jī)及熱力系統(tǒng)改造實施方案。

        再熱式;背壓機(jī)改造;熱力系統(tǒng)

        為響應(yīng)國家節(jié)能減排政策,提高機(jī)組能效利用率和經(jīng)濟(jì)效益,目前國內(nèi)眾多電廠將抽凝式或凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組改造為背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組,但其中絕大多數(shù)機(jī)組無中間再熱系統(tǒng),改造時直接將凝汽器系統(tǒng)去除即可,輔機(jī)及熱力系統(tǒng)改造較為簡單。而中間再熱式汽輪機(jī)由于熱力系統(tǒng)相對復(fù)雜,在背壓機(jī)改造時,需全面、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠的制定主機(jī)、輔機(jī)和熱力系統(tǒng)改造方案。

        1 概況

        熱電廠1號、2號汽輪機(jī)均為哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的超高壓、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、單抽凝汽式、濕冷汽輪機(jī),型號為C 110/N1 3 5-13.24/535/535/0.3,高壓主汽門前主蒸汽額定壓力為13.24 MP a,額定溫度為535℃,額定排汽壓力為4.9 k P a,采暖抽汽額定壓力為0.3 MP a,額定采暖抽汽量為170 t/h,最大采暖抽汽量為235 t/h,額定供熱工況進(jìn)汽量為427 t/h,最大進(jìn)汽量為440 t/h。汽輪機(jī)乏汽冷卻方式采用自然通風(fēng)冷卻塔二次循環(huán)水冷卻。給水回?zé)嵯到y(tǒng)配置為兩臺高壓加熱器+四臺低壓加熱器+一臺高壓除氧器。

        熱電廠內(nèi)建有熱網(wǎng)首站,冬季供熱時,汽輪機(jī)采暖抽汽通過熱網(wǎng)加熱器加熱熱網(wǎng)循環(huán)水對外供熱,采暖抽汽凝結(jié)水通過熱網(wǎng)疏水泵回至機(jī)組除氧器。

        隨著熱電廠供熱區(qū)域內(nèi)供熱面積的日益增長,汽輪機(jī)采暖抽汽量已無法滿足供熱需求,并且機(jī)組年發(fā)電小時數(shù)長期處于較低水平,因此電廠于2016年秋季對1號汽輪機(jī)實施了背壓機(jī)改造以提高供熱量。

        2 改造原則

        在確保機(jī)組安全運行的前提下,鍋爐、發(fā)電機(jī)不作改動,汽輪機(jī)高中壓通流部分不變,中壓缸排汽最大化對外供汽,熱力系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)改造需滿足改造后的機(jī)組運行要求,并盡可能減少改造量以降低工程投資。

        3 主機(jī)改造

        汽輪機(jī)改造方案制定初期時,電廠曾考慮對汽輪機(jī)實施高背壓改造,即提高汽輪機(jī)低壓缸排汽壓力(一般為40~45 k P a,不宜過高),進(jìn)而使排汽溫度也相應(yīng)提高,在采暖期內(nèi)利用低壓缸排汽對熱網(wǎng)循環(huán)水進(jìn)行加熱,同時,低壓缸排汽依靠熱網(wǎng)循環(huán)水得以冷凝。目前國內(nèi)已有數(shù)十臺135~300 MW 供熱機(jī)組進(jìn)行了高背壓改造,改造技術(shù)較為成熟。后經(jīng)汽輪機(jī)廠核算,汽輪機(jī)進(jìn)行高背壓改造后,冷凝低壓缸最小流量排汽需要的冷卻水量遠(yuǎn)大于熱網(wǎng)循環(huán)水量,且汽輪機(jī)改造后采暖抽汽能力大幅下降,會導(dǎo)致熱網(wǎng)循環(huán)水二次加熱能力不足,熱網(wǎng)循環(huán)水溫達(dá)不到熱網(wǎng)要求,改造后實際供熱能力反而下降,因此熱電廠汽輪機(jī)不適宜高背壓改造。

        在確定采用背壓機(jī)改造方案后,汽輪機(jī)廠對汽輪機(jī)進(jìn)行了本體強(qiáng)度、軸系振動等一系列核算,最終制定了汽輪機(jī)本體改造方案:拆下汽輪機(jī)低壓轉(zhuǎn)子和低壓缸內(nèi)全部低壓隔板,保留低壓缸,由汽機(jī)廠提供一根與原低壓轉(zhuǎn)子重量、撓度、臨界轉(zhuǎn)速等指標(biāo)相同的光軸安裝于低壓缸內(nèi),用于中壓轉(zhuǎn)子和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的聯(lián)接及扭矩傳遞。低壓缸改造后,主蒸汽在中壓缸內(nèi)做完功后不再進(jìn)入低壓缸,由中壓缸排汽口排至熱網(wǎng)加熱器用于加熱熱網(wǎng)循環(huán)水。當(dāng)不需要背壓供熱時,可換回原低壓轉(zhuǎn)子和低壓隔板等部件,使汽輪機(jī)改回為凝汽式。

        汽輪機(jī)低壓轉(zhuǎn)子更換為光軸后,為排出光軸旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的熱量,避免低壓缸內(nèi)溫度升高,需采取措施降低缸內(nèi)溫度,通常是采用向低壓缸內(nèi)引入減溫減壓后的低溫蒸汽進(jìn)行冷卻或仍舊投入凝汽器循環(huán)水冷卻,而本工程采用了自然通風(fēng)冷卻和風(fēng)機(jī)冷卻相結(jié)合的方式,即拆除低壓缸兩端的軸封和隔板,打開低壓缸上部聯(lián)通管接口,使低壓缸兩端和上部可以與外界空氣流通,并在凝汽器人孔門處接入了2臺3 k W的抽氣冷卻風(fēng)機(jī)以加強(qiáng)通風(fēng)。通過機(jī)組運行證明,此方式雖然簡單,但冷卻效果良好,即使在不投入冷卻風(fēng)機(jī)的情況下,低壓缸僅依靠自然通風(fēng)冷卻,缸內(nèi)溫度不會超過50℃,完全可以滿足背壓機(jī)改造后的低壓缸冷卻要求。

        4 輔助系統(tǒng)改造

        4.1 凝汽器

        原熱力系統(tǒng)中接入凝汽器的蒸汽主要包括低壓缸排汽、低壓旁路閥后蒸汽、疏水?dāng)U容器排汽等,上述蒸汽均可通過改造接至其它系統(tǒng),故凝汽器無需投入用來冷卻蒸汽的循環(huán)水,如此既簡化了運行程序,又可節(jié)省循環(huán)水泵運行費用,減小循環(huán)水蒸發(fā)損失,使背壓機(jī)組運行經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步提高。

        雖然凝汽器不再進(jìn)汽,但其匯集疏水的功能依舊保留,機(jī)組補水、疏水?dāng)U容器疏水、低壓加熱器疏水、軸封加熱器疏水、凝結(jié)水再循環(huán)等系統(tǒng)無需改動,仍舊接入凝汽器。

        因此,綜上所述,背壓機(jī)改造后凝汽器只進(jìn)水、不進(jìn)汽。

        4.2 凝結(jié)水系統(tǒng)

        背壓機(jī)改造后,凝結(jié)水泵仍需投入運行,原因如下:(1)將進(jìn)入凝汽器的機(jī)組除鹽水補水和各系統(tǒng)疏水送至回?zé)嵯到y(tǒng)。(2)可滿足軸封加熱器冷卻用水需要。(3)可滿足低壓旁路閥減溫水壓力要求;故凝結(jié)水系統(tǒng)無需改動,但由于凝結(jié)水量大幅減少,背壓機(jī)組正常運行時,為滿足凝結(jié)水泵最小流量要求,需持續(xù)投入凝結(jié)水再循環(huán),此時僅有包括機(jī)組除鹽水補水和疏水在內(nèi)的少量凝結(jié)水通過低壓加熱器后進(jìn)入除氧器,故可暫不考慮凝結(jié)水除氧事宜,另凝結(jié)水泵需變頻運行。

        4.3 低壓加熱器系統(tǒng)

        汽輪機(jī)具有四臺低壓加熱器,背壓機(jī)改造后,原低壓缸抽汽對應(yīng)的兩臺低壓加熱器退出運行,凝結(jié)水走旁路;中壓缸抽汽對應(yīng)的另兩臺低壓加熱器正常運行,由于凝結(jié)水量大幅減少,低壓加熱器加熱蒸汽量和排汽量也大幅降低,少量的運行排汽可仍舊排入凝汽器,故低壓加熱器系統(tǒng)無需改動。

        4.4 循環(huán)水系統(tǒng)

        汽輪機(jī)凝汽器無需冷卻循環(huán)水后,循環(huán)水泵及冷卻水塔可退出運行,但機(jī)組輔機(jī)開式循環(huán)冷卻水(最大約1500 t/h)來自冷卻水塔循環(huán)水,如果改由鄰機(jī)主循環(huán)水提供此冷卻水,則會受到鄰機(jī)停機(jī)影響,故考慮機(jī)組輔機(jī)開式循環(huán)冷卻水利用原循環(huán)水管道進(jìn)至冷卻塔池冷卻并回至主廠房,但由于原循環(huán)水泵流量較大且為定速泵,輔機(jī)開式循環(huán)冷卻水量不滿足水泵運行條件,因此在循環(huán)水泵房內(nèi)新安裝了2臺輔機(jī)冷卻循環(huán)水泵(1運1備)并連接至原循環(huán)水管道。

        機(jī)組正常運行時,輔機(jī)開式循環(huán)冷卻水僅進(jìn)至冷卻塔池,不進(jìn)入塔內(nèi)管道,在塔池冷卻后再回至主廠房,運行時冷卻效果良好,且即使在電廠位于的北方嚴(yán)寒地區(qū),冬天塔池內(nèi)也不會出現(xiàn)冰凍現(xiàn)象。

        4.5 其它熱力系統(tǒng)

        (1)中壓缸排汽。原汽輪機(jī)中壓缸排汽處有用于提供采暖抽汽的抽汽接口,背壓機(jī)改造后,部分中壓缸排汽仍舊利用原采暖抽汽管道對外供汽,另有部分排汽通過中低壓上部聯(lián)通管的新接口接至熱網(wǎng)加熱器加熱蒸汽系統(tǒng),此部分排汽管道上安裝逆止閥、快關(guān)調(diào)節(jié)閥、關(guān)斷閥和安全閥。(2)低壓旁路閥后蒸汽。低壓旁路閥后蒸汽參數(shù)為0.6 MP a,160℃,不再接入凝汽器(原管道設(shè)隔斷閥),而接至熱網(wǎng)加熱器加熱蒸汽系統(tǒng)。(3)疏水?dāng)U容器排汽。汽輪機(jī)本體疏水?dāng)U容器排汽壓力較低,機(jī)組正常運行時排汽量較少,即便機(jī)組啟停時排汽量也不多,此排汽不再接入凝汽器(原管道設(shè)隔斷閥),可接至熱網(wǎng)除氧器加熱蒸汽系統(tǒng)。

        5 機(jī)組運行情況

        通過上述改造后,1號汽輪機(jī)在冬季采暖期以背壓機(jī)方式運行,在進(jìn)汽量427 t/h時,采暖供汽量可達(dá)到350 t/h,較改造前增加約130 t/h,但機(jī)組出力僅能達(dá)到8 MW,較改造前大幅下降。在非采暖季拆除低壓缸光軸,裝回原低壓缸各部套和低壓轉(zhuǎn)子,以純凝機(jī)方式運行。

        電廠1號汽輪機(jī)運行至今,無論是以背壓機(jī)方式運行,還是以純凝機(jī)方式運行,汽輪機(jī)包括振幅值、溫度值在內(nèi)的各項指標(biāo)正常,包括機(jī)組潤滑油系統(tǒng)、汽封系統(tǒng)在內(nèi)的熱力系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)也都運行正常,改造較為理想。

        6 結(jié)語

        熱電廠單臺中間再熱抽凝式汽輪發(fā)電機(jī)組改造為背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組后,機(jī)組運行安全可靠,實現(xiàn)了中壓缸排汽全部對外供汽,使機(jī)組供熱能力最大化,而且汽輪機(jī)乏汽冷卻系統(tǒng)可完全退運,運行費用降低,整體經(jīng)濟(jì)效益顯著。配套的輔機(jī)及熱力系統(tǒng)改造既可滿足背壓機(jī)運行要求,也可滿足純凝機(jī)運行要求,切換較為靈活,而且改造量較少,有效降低了工程初始投資,縮短了改造施工周期。

        [1]黎維華.超高壓凝汽式汽輪機(jī)改造為再熱式背壓汽輪機(jī)的研究[C].大機(jī)組供熱改造與優(yōu)化運行技術(shù)2012年會論文集.2012.

        [2]程祖田 張海棟 王紅桃. 濮陽熱電公司1×210 MW抽凝機(jī)組實施背壓機(jī)改造技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析[C]. 第二屆熱電聯(lián)產(chǎn)節(jié)能降耗新技術(shù)研討會論文集.2013.

        T K 11

        :A

        :1671-0711(2017)12(下)-0040-02

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