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        大崗山泄洪洞挑坎抗沖耐磨混凝土施工技術(shù)

        2017-01-09 10:31:38
        四川水利 2016年3期
        關(guān)鍵詞:翻模抹面硅粉

        雷 文

        (中國水利水電第七工程局有限公司,成都,610081)

        大崗山泄洪洞挑坎抗沖耐磨混凝土施工技術(shù)

        雷 文

        (中國水利水電第七工程局有限公司,成都,610081)

        大崗山水電站泄洪洞出口挑坎抗沖耐磨混凝土技術(shù)要求高,施工難度大,大面積硅粉混凝土施工裂縫控制是世界難題。本文介紹了該挑坎面層抗磨耐沖混凝土配合比設(shè)計、分倉、抹面、溫控等關(guān)鍵工序,取得了滿意的成果,可為類似工程參考。

        泄洪洞挑坎 抗沖耐磨混凝土 施工技術(shù) 大崗山水電站

        1 工程概況

        大崗山水電站壩址位于四川省大渡河中游上段雅安市石棉縣挖角鄉(xiāng)境內(nèi),電站樞紐主要由攔河混凝土雙曲拱壩、泄洪消能建筑物、引水發(fā)電建筑物等組成,最大壩高210.00m,電站裝機容量2600MW(4×650MW)。

        泄洪洞出口挑坎底部高程990.00m、頂部高程1005.79m,挑坎左側(cè)邊墻(樁號1+077.5m~1+134.52m),頂部高程1006.96m,挑坎右側(cè)邊墻(樁號1+077.5m~1+152.50m),頂部高程1015.79m。挑坎前接無壓泄洪洞為平段,起點底高程為990.00m。出口挑坎面層結(jié)構(gòu)線立面由8m長直線和半徑為150m的圓弧組成,從樁號1+085.50m開始起弧,挑坎面沿左右兩側(cè)邊墩為圓弧段R=150m,左側(cè)角度17.53°,右側(cè)角度26.53°。

        桃坎抗沖耐磨混凝土工程具有以下特點:

        (1)泄洪洞泄流量達3503m3/s,流速高達42m/s,因此對過流面抗沖耐磨混凝土表面平整度和光滑度的要求非常高。混凝土表面平整度按照5mm/2m控制;

        (2)泄洪洞出口挑坎面層立面結(jié)構(gòu)線由8m長直線和半徑為150m的圓弧組成,圓弧角度從17.53°~26.53°漸變,平面上寬度自小樁號16.32m擴散為24.0m,挑坎面層硅粉混凝土結(jié)構(gòu)為圓弧雙向漸變結(jié)構(gòu),體形控制難度大;

        (3)泄洪洞挑坎順?biāo)鞣较驗?7m,最大寬度為24m,面層抗沖耐磨混凝土厚度為1m,混凝土標(biāo)號為C9050W6F100硅粉混凝土。由于底板為高標(biāo)號薄板結(jié)構(gòu),塊體尺寸大,施工期內(nèi)部溫度控制和防裂施工難度大;

        (4)挑坎面層硅粉混凝土結(jié)構(gòu)為圓弧雙向漸變結(jié)構(gòu),采用翻模施工工藝,翻模時間難以掌握,收面難度大。

        2 泄洪洞挑坎面層混凝土配合比設(shè)計

        C9050W6F100混凝土的膠凝材料,采用嘉華中熱42.5#水泥,濤峰I級粉煤灰(摻量20%)、東藍星硅粉(摻量5%)、江蘇博特的JM-PCA聚羧酸高性能減水劑(摻量為水泥用量的0.9%)、山東華偉銀凱的NOF-AE引氣劑(摻量為水泥用量的0.4/萬),引氣劑的摻量可根據(jù)混凝土含氣量的情況調(diào)高0.1/萬~0.2/萬。泵送混凝土泵送時的坍落度控制為15±1cm,出機坍落度為不大于20cm。具體的出機坍落度控制應(yīng)根據(jù)運輸試驗確定,并盡量采用滿足施工要求的最小坍落度;常態(tài)混凝土澆筑時坍落度7cm~9cm,出機坍落度不大于16cm,現(xiàn)場混凝土坍落度應(yīng)該根據(jù)運輸方式調(diào)整出機坍落度的控制標(biāo)準(zhǔn),盡量采用滿足施工要求的最小坍落度控制標(biāo)準(zhǔn)。(二級配粉煤灰硅粉混凝土施工配合比見表1,其混凝土拌和物性能見表2。

        表1 二級配C9050粉煤灰硅粉混凝土施工配合比

        施工方式配制強度(MPa)水膠比膠材用量(kg/m3)砂率(%)每方混凝土用量(kg/m3)水水泥粉煤灰硅粉砂石JM-PCANOF-AE常態(tài)591033379381252847619718117234110015泵送5910334154051373118321738108737350017

        注:混凝土配合比按絕對體積法進行計算,含氣量為3%。

        表2 二級配粉煤灰硅粉混凝土拌合物性能

        施工方式水膠比膠材用量(kg/m3)砂率(%)含氣量(%)坍落度(cm)/損失率(%)030min60min90min常態(tài)0333793825160/0128/20057/644/泵送03341540520195/0160/179145/256120/385

        3 挑坎面層混凝土澆筑施工

        3.1 挑坎面層混凝土施工方法

        出口挑坎面層混凝土(泄)1+077.5m~1+099.5m段采用無面模工藝(該段坡度較小,直接根據(jù)收面軌高程收面),(泄)1+099.5m~1+152.5m段采用翻模工藝。倉面采用全新普通鋼模板(P3015)拼裝,局部采用木模板拼縫,模板采用“內(nèi)拉內(nèi)撐”的支撐型式,每個翻模單元劃分為0.9m×1.5m的小區(qū)域。澆筑時按1.2m×1.5m間排距開一個0.6m×1.5m(2塊P3015模板大小)的進料孔,在端頭區(qū)域應(yīng)加密設(shè)置振搗孔,保證振搗密實。混凝土澆筑時應(yīng)從小樁號向大樁號逐步推進??紤]到陡坡上抹面人員無法站立的情況,擬在陡坡上按照一定間距設(shè)置繩梯,繩子上掛三角木,下面鋪設(shè)保溫被,從而完成抹面工作。鋼筋主要采用吊車吊裝至倉號,人工安裝。混凝土采用低線拌合系統(tǒng)供料,入倉后采用φ50mm或φ70mm振搗棒振搗。

        3.2 挑坎面層混凝土分倉

        出口挑坎最大長度為75m,考慮硅粉混凝土溫控要求高,出口挑坎面層混凝土分為5倉澆筑。第Ⅰ倉為(泄)1+077.5m~1+088.5m段(11m長,無面模施工區(qū)域);第Ⅱ倉為(泄)1+088.5m~1+099.5m段(11m長,無面模施工區(qū)域);第Ⅲ倉為(泄)1+099.5m~1+113.5m段(14m長,翻模施工區(qū)域);第Ⅳ倉為(泄)1+113.5m~1+127.5m段(14m長,翻模施工區(qū)域);第Ⅴ倉為(泄)1+127.5m~1+152.5m段(最長邊25m,翻模施工區(qū)域)。分倉方式見圖1。

        圖1 挑坎面層混凝土分倉示意

        3.3 挑坎面層混凝土入倉

        出口挑坎硅粉混凝土全部采用常態(tài)混凝土入倉,面層混凝土澆筑時,第Ⅰ、Ⅱ倉混凝土采用6m3/9m3混凝土罐車運輸,0.5m3長臂反鏟入倉,第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ倉(翻模區(qū)域)混凝土采用泵機入倉。

        3.4 挑坎面層混凝土施工縫處理

        出口挑坎面層混凝土分為5倉,共設(shè)置4道橫向施工縫。施工縫部位應(yīng)設(shè)置銅止水、并縫筋、鍵槽等。

        挑坎底板大體積混凝土與面層混凝土接縫部位(1+109.91m~1+152.5m段)已布置縫面插筋,參數(shù)為:φ20mm,L=2m,間距1.0m,外露1.0m。(泄)1+077.5m~1+109.91m段尚未布置縫面插筋。

        3.5 模板安裝

        出口挑坎面層混凝土主要采用翻模工藝施工,采用“內(nèi)拉內(nèi)撐”的支撐形式,便于氣泡的排出和輔助拉桿孔的修補。模板采用全新普通鋼模板(P3015)拼裝為主,木模補縫。采用翻模施工,模板鋪設(shè)在頂撐的上方,根據(jù)現(xiàn)場實際情況適當(dāng)架設(shè)。每個翻模單元劃分為0.9m×1.5m。拉桿采用φ14mm鋼筋,與φ20mm錐形套連接,翻模后錐形套取出。

        (1)翻模鋪裝及圍柃:翻模采用P3015模板鋪裝,模板拼縫盡量保持在同一水平面,以有利于翻模及抹面強度的控制。

        (2)拉桿布置:翻模區(qū)域面層模板拉桿間距1.2m,排距0.6m,每個翻模單元布置4根拉桿,拉桿與底板插筋根部焊接牢固,采用φ20mm錐形套穿過模板。兩側(cè)端頭模板拉桿間排距0.6m×0.6m。

        3.6 刮面軌安裝

        3.6.1 刮面軌設(shè)置。第Ⅰ、Ⅱ倉采用φ20mm圓鋼制作刮面軌收面,刮面軌沿順?biāo)鞣较虿贾?間距2.0m,共布置9組;局部間排距可根據(jù)現(xiàn)場實際予以調(diào)整。第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ倉翻模區(qū)域,直接進行人工抹面收光。

        3.6.2 刮面軌T型架制作。刮面軌T型架下方車絲,鋼筋網(wǎng)上焊接螺帽,將T型架擰入螺帽并調(diào)節(jié)好高程。T型架按照1.5m間距布置,在抹面完成后,擰出螺帽,螺帽擰出時禁止左右晃動T型架,避免在混凝土面形成一個錐形坑,影響質(zhì)量成型。

        3.6.3 刮面軌控制要點。安裝前測量放樣定位;(2)安裝過程測量隨時檢查糾偏;(3)安裝完畢后測量整體校核確保無誤,并設(shè)置檢測控制點;(4)澆筑過程測量定時校核檢測控制點誤差,隨時予以修正。

        3.7 混凝土澆筑

        混凝土澆筑主要采用2臺泵機/長臂反鏟入倉,4道溜筒(溜槽)輔助入倉,澆筑時按1.2m×1.5m間排距開一個0.6m×1.5m(2塊P3015模板大小)的進料孔,保證振搗密實。溜筒(溜槽)以導(dǎo)管出口為中心搭設(shè),混凝土通過溜筒(溜槽)入倉。溜筒(溜槽)底部距待澆混凝土面高度不大于1.5m,硅粉混凝土澆筑時應(yīng)盡量減小,以有效控制溫度裂縫。

        3.8 翻模抹面

        3.8.1 翻模抹面時間。翻模抹面時機非常重要,翻模過早,混凝土易坍塌浪費大量人工、材料;翻模過晚,混凝土初凝,無法取出刮面軌,影響收面質(zhì)量。由于混凝土連續(xù)幾天澆筑,環(huán)境氣溫、風(fēng)力等因素對混凝土的初凝時間影響較大,翻模時間控制在振搗完成后3h左右(具體翻模時間根據(jù)環(huán)境溫度確定),拆?;炷辆酀仓嫘泵婢嚯x1.8m以上,以確保翻模后混凝土體型保持不變和表面仍具有可塑性。翻模前,采取開觀察孔或試翻的方式檢查混凝土,確定是否達到最佳翻模時機。

        3.8.2 抹面施工。翻模后將錐形套取出,并采用原混凝土填補坑槽,在混凝土初凝前進行人工抹面。首先在翻模后利用全站儀復(fù)核面部混凝土結(jié)構(gòu)體型,然后采用4m靠尺檢查其平整度,等混凝土表面用手輕按有明顯凹陷時,采用抹光機收面,最后人工抹面收光。抹面施工是混凝土質(zhì)量控制的關(guān)鍵工序,施工過程由質(zhì)量部及測量人員全程現(xiàn)場監(jiān)控,做好體型控制及收面質(zhì)量。

        3.9 養(yǎng)護及成品混凝土保護

        混凝土澆筑完成12~18h后,應(yīng)采取保溫保濕措施進行養(yǎng)護。在混凝土溫升階段(0~3d齡期),采用一層土工布覆蓋并少量淋水養(yǎng)護;混凝土內(nèi)部溫度開始下降(第4d齡期開始)時,在土工布表面覆蓋一層聚乙烯薄膜,保持混凝土表面濕潤,其上覆蓋3cm厚的聚苯乙烯泡沫卷材進行全面保護,直至竣工驗收。

        3.10 混凝土溫度控制

        出水口挑坎流道表面硅粉混凝土允許最高溫度36℃、3~10月份澆筑溫度18℃,11~2月份自然澆筑。

        通水冷卻主要用于控制混凝土最高溫度和內(nèi)外溫差在設(shè)計允許范圍內(nèi)。根據(jù)《泄洪洞混凝土溫控技術(shù)要求》以及大崗山水電站大渡河水文氣象資料,結(jié)合泄洪洞洞身溫控要求,在11~2月冷卻水管通≤18℃水7d,冷卻水流量25L/min~30L/min,每天降溫不宜超過1℃,實際通水流量、通水溫度可根據(jù)降溫速率適當(dāng)調(diào)整。

        4 實施成果質(zhì)量檢測

        4.1 混凝土結(jié)構(gòu)體形檢查

        混凝土結(jié)構(gòu)體形采用全站儀檢查,挑坎底板共檢測230點,合格226點(±10mm控制),合格率98.3%?;炷馏w形檢測成果統(tǒng)計見表3。

        表3 混凝土形體偏差統(tǒng)計表

        4.2 平整度檢測

        泄洪洞工程混凝土過流面不平整度,采用2m靠尺檢查,共檢測216點,合格點數(shù)209點,合格率96.8%。平整度檢測成果統(tǒng)計見表4。

        表4 混凝土不平整度檢測統(tǒng)計

        4.3 通水效果評價

        根據(jù)混凝土內(nèi)部溫度監(jiān)測結(jié)果控制通水流量,使混凝土最高溫度、降溫速率、內(nèi)外溫差均滿足設(shè)計要求。挑坎底板溫度變化過程見圖2。

        圖2 挑坎混凝土內(nèi)部溫度變化過程曲線

        5 結(jié)語

        大崗山水電站泄洪洞出口挑坎面層抗沖耐磨混凝土施工,從合理分倉入手,采用翻模分塊澆筑,加強施工過程控制,嚴格按照設(shè)計要求做好養(yǎng)護保溫工作,裂縫得到了有效控制,混凝土結(jié)構(gòu)體型及平整度控制達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。該工程經(jīng)過一個汛期的沖刷過流后,泄洪洞挑坎未出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,取得了一定的經(jīng)濟效益和社會效益。

        TV651.3:TV

        B

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