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        深冷設(shè)備LNG冷箱內(nèi)漏的分析及處理

        2017-01-06 14:44:43周躍輝
        關(guān)鍵詞:冷箱

        周躍輝

        摘 要:針對深冷設(shè)備YT-20型焦?fàn)t氣制天然氣液化冷箱2016年3月份泄露的故障現(xiàn)象,通過分析、判斷,最終找到了引起冷箱內(nèi)混合制冷劑泄漏故障的原因,并從檢修和日常管理等方面提出了技術(shù)性改進(jìn)建議。

        關(guān)鍵詞:深冷設(shè)備;冷箱;混合制冷劑;內(nèi)部泄漏

        中圖分類號: TQ116.34 ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A ? ? ? ? ? ?文章編號: 1673-1069(2017)01-166-2

        1 ?設(shè)備簡介

        河南京寶新奧新能源有限公司YT-20型焦?fàn)t氣制天然氣液化冷箱深冷設(shè)備由四川空分設(shè)備(集團(tuán))有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)、制造。原料天然氣流量809kmol/h,混合劑流量2254kmol/h,液化LNG產(chǎn)量540kmol/h,原料天然氣壓力1.82MPa,混合制冷劑壓力2.8MPa,液化LNG壓力0.4MPa。于2013年9月建成投產(chǎn),各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)均達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。在設(shè)備運(yùn)行期間考慮到冷箱的特殊性,故每次大修和日常維護(hù)期間都對冷箱視為重點(diǎn)。而在2016年3月份的制冷劑補(bǔ)充量有所增加,并且補(bǔ)充量成逐漸上升趨勢,取樣化驗(yàn)分析發(fā)現(xiàn)冷箱內(nèi)部有重組分,經(jīng)分析斷定冷箱內(nèi)部混合制冷劑管道發(fā)生泄漏。

        2 ?流程簡介

        混合制冷液化流程簡稱MRC,即Mixed Refrigerant Cycle.MRC是以C1和C5的碳?xì)浠衔锛癗2等五種以上的多組分混合制冷劑為工質(zhì),進(jìn)行逐級的冷凝、蒸發(fā)、節(jié)流膨脹得到不同溫度水平的制冷量,以達(dá)到逐步冷卻和液化天然氣的目的。MRC既達(dá)到類似級聯(lián)式液化流程的目的,又克服了其系統(tǒng)復(fù)雜的缺點(diǎn)。

        冷箱實(shí)際上是鋁板翅式換熱器加上鋼殼保溫箱。核心部分是鋁板翅式換熱器,設(shè)計(jì)和制造的難點(diǎn)易在于此。多股持壓的物流在其中按化工工藝條件和參數(shù)進(jìn)行復(fù)雜的、有相變的換熱過程,其操作溫度一般為+30℃至-196℃,最高操作壓力約為5MPa。

        冷箱技術(shù)關(guān)鍵有三個(gè)方面:一是正確、精密的板翅式換熱器原件設(shè)計(jì);二是專用制造技術(shù)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓に嚦绦?三是嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控和先進(jìn)的測試技術(shù)。

        河南京寶新奧新能源有限公司YT-20型焦?fàn)t氣制天然氣液化冷箱中混合制冷劑包括五種組分:分別是氮?dú)猓∟2/12.99%)、甲烷(CH4/37.67%)、乙烯(C2H4/25.15%)、丙烷(C3H8/16.10%)、異戊烷(i-C5H12/8.09%)。

        冷箱制冷劑系統(tǒng)隔離:關(guān)閉離心機(jī)入口大閥,關(guān)閉一段、二段防喘振前后手閥,二級液相制冷劑去冷箱、二級氣相制冷劑去冷箱閥后加盲板,關(guān)閉一級液相制冷劑進(jìn)冷箱閥門及一段入口分離器加熱管線閥門。

        冷箱制冷劑管道置換:利用制冷劑補(bǔ)氮?dú)忾y門向制冷劑系統(tǒng)沖壓,從二級氣相進(jìn)冷箱管線導(dǎo)淋、二級液相進(jìn)冷箱管線導(dǎo)淋、離心機(jī)入口分離器底部導(dǎo)淋及冷箱內(nèi)部混冷高溫分離器和混冷低溫分離器底部放空泄壓。

        3 ?故障現(xiàn)象

        2016年3月在日常的維護(hù)檢修中發(fā)現(xiàn),冷箱有異?,F(xiàn)象發(fā)生。

        ①制冷劑補(bǔ)充液量加大;

        ②經(jīng)分析化驗(yàn)發(fā)現(xiàn)冷箱內(nèi)有重組分;

        ③冷箱外部閥門及法蘭連接處有結(jié)冰現(xiàn)象;

        ④冷箱內(nèi)部測溫點(diǎn)溫度有異常;

        ⑤冷箱底部有積液微量漏出。

        冷箱的所有異常的表現(xiàn)引起了工藝和設(shè)備人員的高度重視,設(shè)備部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織維修人員,開始逐步的查找原因。經(jīng)過圖紙結(jié)合實(shí)際觀察分析確定,是冷箱內(nèi)部混合制冷劑管道泄露所制。

        4 ?查找漏點(diǎn)

        冷箱內(nèi)部制冷劑管道泄露的事實(shí)一經(jīng)確定,設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)班子召開緊急會議,研究查漏、除漏的處理方案。

        首先,公司領(lǐng)導(dǎo)組織了冷箱除漏小組,針對提出的冷箱壁打孔尋找漏點(diǎn)的方案進(jìn)行深入討論,尋找漏電的原理是:通過冷箱壁打孔觀察內(nèi)部珠光砂的物理狀態(tài)情況,再結(jié)合冷箱圖紙來判斷冷箱內(nèi)部混合制冷劑漏點(diǎn)的部位。其次,領(lǐng)導(dǎo)小組針對冷箱壁打孔存在的危險(xiǎn)進(jìn)行了充分的考察論證,最終確定冷箱壁打孔存在的危險(xiǎn)是在可控范圍之內(nèi)的:保證冷箱內(nèi)部處于正壓狀態(tài),做好防爆消防防護(hù)措施,即使冷箱內(nèi)部可燃?xì)怏w引燃也不會發(fā)生爆炸,配備相應(yīng)的滅火器可以即時(shí)的把火撲滅。綜上所述,冷箱壁打孔尋找漏點(diǎn)的方案是相對安全可行的。除漏的方案確定后,領(lǐng)導(dǎo)小組就積極的組織檢修人員,對冷箱內(nèi)部漏點(diǎn)部位進(jìn)行查找、確定,其次確定漏點(diǎn)部位后,根據(jù)漏點(diǎn)情況用什么有效的快速處理方法,盡最大可能減少停車除漏的時(shí)間,使停車損失減少到最小。

        按照傳統(tǒng)的冷箱泄露處理方法,在對冷箱檢修期間,全廠要停車把冷箱切出,對冷箱內(nèi)的珠光砂進(jìn)行徹底清除,經(jīng)置換合格后檢修人員方可從人孔進(jìn)入,對制冷劑管道進(jìn)行一一排查,找出漏點(diǎn)確定處理方案。

        經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)備、工藝工程師的縝密討論,公司決定采用邊生產(chǎn)邊查漏的方案。具體方案是:在安全部門及公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下,檢修工用磁力鉆(鉆頭Φ16mm)在冷箱的可疑部位鉆孔,從冷箱高層向下鉆孔排查,通過鉆孔觀察冷箱該層內(nèi)部珠光砂的狀態(tài)來判斷漏點(diǎn)部位(混合制冷劑中異戊烷是液態(tài),如果該層珠光砂抱團(tuán),說明該處存在漏點(diǎn))。

        在該方案實(shí)施前應(yīng)先做到檢修前確認(rèn):

        ①確認(rèn)冷箱開始檢修前,工藝處理已經(jīng)完成,閥門已經(jīng)確認(rèn)完畢,盲板已安裝完成,置換完成,壓力已排至0;

        ②確認(rèn)條件,工具準(zhǔn)備齊全,如:墊片、盲法蘭、冷箱堵頭、檢漏工具、各種型號扳手,備用螺栓、吊葫蘆等足夠;

        ③確認(rèn)踏板牢固可靠,作業(yè)票辦理完整,安全防護(hù)措施落實(shí)到位,勞保用品穿戴齊全,作業(yè)必須使用防爆工具;

        ④確認(rèn)檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、人員分組情況、小組人員已確定,分工明確。

        5 ?漏點(diǎn)確定及處理

        檢修及工藝人員經(jīng)過對冷箱的逐層鉆孔分析,通過圖紙結(jié)合冷箱實(shí)際情況逐步分析推斷。在距冷箱頂部6米處冷箱中珠光砂出現(xiàn)抱團(tuán)現(xiàn)象,初步判斷漏點(diǎn)位置,在該層多次鉆孔觀察確定漏點(diǎn)位置。領(lǐng)導(dǎo)及參加維修人員積極提出處理意見,對漏點(diǎn)處周圍處進(jìn)行連續(xù)鉆孔,然后用直徑Φ8mmx3長度分為1.7m、1.4m、0.8m的鋼管,對漏點(diǎn)四周不同深度打入發(fā)泡劑筑成一個(gè)密閉空間,把漏點(diǎn)處隔離出來。在對應(yīng)的漏點(diǎn)處開一個(gè)人孔,進(jìn)入發(fā)泡劑隔離的空間查找漏點(diǎn)出的準(zhǔn)確位置。見圖1(冷箱夾層中存有易燃易爆氣體,在此期間要特別注意隨時(shí)檢測周圍氣體的成分,并隨身攜帶可燃?xì)怏w報(bào)警儀,所有工具均符合防爆標(biāo)準(zhǔn)。)

        在隔離的漏點(diǎn)處人孔打開后,檢修人員穿戴氧氣呼吸器從人孔進(jìn)入隔離空間內(nèi),查找漏點(diǎn)具體位置。經(jīng)檢修人員的細(xì)心檢查,在混冷高溫分離器出口,Φ125mm×5的彎管拐角處發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),漏點(diǎn)直徑有1.0mm左右。漏點(diǎn)直徑計(jì)算過程如下:

        制冷劑每天泄露補(bǔ)充量:M=1500kg

        (補(bǔ)充的液態(tài)混合制冷劑主要成分為異戊烷和丙烷,也有少量的乙烯溶入丙烷和異戊烷中,但溶入量很少計(jì)算時(shí)可忽略不計(jì)。)

        (在混合制冷劑中丙烷和異戊烷體積比為1:1)

        ρ丙烷=600kg·m-3 ?ρ異戊烷=650 kg·m-3 ?ρ混=625 kg·m-3

        每天混合制冷劑泄露體積:V=M/ρ混=2.4m3

        每秒泄漏量:Q=0.000028m3

        混合制冷劑泄露前壓力:P1=300kPa

        混合制冷劑泄露后壓力:P2=0.5kPa(計(jì)算時(shí)可忽略不計(jì))

        混合制冷劑泄露前流速可看做零:μ1=0

        混合制冷劑泄漏時(shí)流速由伯努利方程代入已知數(shù)據(jù)可得:

        gz1+μ12/2+P1/ρ混+ωe=gz2+μ22/2+P2/ρ混

        μ2=30.98m/s

        漏洞截面積:S=Q/μ2 ? ?S=π·R2

        漏洞直徑:d=R=0.00107m

        考慮到冷箱內(nèi)易燃易爆氣體的復(fù)雜危險(xiǎn)性,公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及工程師決定,使用抱箍帶壓堵漏的處理方案。

        6 ?原因分析

        ①在DN125的混合制冷劑主管彎頭拐角處有一溶洞沙眼,此洞是安裝過程中遺留的缺陷,而在檢漏過程中該缺陷并沒有表現(xiàn)出來。經(jīng)過將近3年的運(yùn)行,小沙眼變成足以破壞運(yùn)行工況的小洞口。當(dāng)設(shè)備正常運(yùn)行時(shí),混合制冷劑由小沙眼漏出。

        ②泄露處位置所制,漏點(diǎn)剛好處于彎管拐角處,正是混合制冷劑改變方向與彎管著力處。彎管拐角處正是受力點(diǎn),混合制冷劑對彎管拐角處的摩擦力較大,從而增加了管壁的磨損,導(dǎo)致彎管處泄露。

        ③管道彎管本身質(zhì)量所制,彎管在焊接出廠時(shí)本身就存在缺陷,在所處環(huán)境發(fā)生變化時(shí)缺陷表現(xiàn)出來,就產(chǎn)生了制冷劑泄露。

        7 ?經(jīng)驗(yàn)與結(jié)論

        通過對冷箱內(nèi)泄露故障的處理,深刻認(rèn)識到深冷設(shè)備從設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試到正式投入運(yùn)行以及正常運(yùn)行期間的維護(hù)保養(yǎng),都是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作,在以后的生產(chǎn)過程中應(yīng)注意以下幾個(gè)方面:

        ①設(shè)備安裝、做質(zhì)檢氣密性實(shí)驗(yàn)時(shí),用戶都要全程跟蹤調(diào)查。

        ②無論設(shè)備檢修還是驗(yàn)收時(shí),都要逐項(xiàng)檢查,不留任何死角。

        ③冷箱密封要嚴(yán)實(shí),其內(nèi)部密封氣要保持正壓,防止空氣進(jìn)入冷箱內(nèi)部,這樣會使冷箱環(huán)境發(fā)生變化,影響設(shè)備狀態(tài)。

        ④在日常工藝操作過程中,嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,嚴(yán)格控制各項(xiàng)工藝技術(shù)參數(shù),尤其是各項(xiàng)控制點(diǎn)處溫度、壓力不能發(fā)生驟變,操作要緩慢。

        我公司對深冷設(shè)備LNG冷箱故障的檢修,與以往傳統(tǒng)的檢修方式有很大的區(qū)別,在處理故障的方案上有技術(shù)性的創(chuàng)新。冷箱避打孔是存在很大的安全隱患,但經(jīng)過技術(shù)性論證:只要冷箱內(nèi)部保持正壓,內(nèi)部氧含量控制在安全范圍之內(nèi),安全防范措施到位,即使所存在的安全隱患也在可控范圍內(nèi),所以冷箱壁打孔尋找漏點(diǎn)的處理方案是可行的。其次在處理故障時(shí)前期工作比較漫長,在大修停車前準(zhǔn)備工作歷時(shí)近兩個(gè)月之久。但從檢修回復(fù)生產(chǎn)的時(shí)間上來說,我公司對冷箱的檢修方案確實(shí)是個(gè)大膽的技術(shù)性創(chuàng)新,冷箱內(nèi)部除漏到恢復(fù)生產(chǎn)僅僅用了三天時(shí)間,為大修快速恢復(fù)生產(chǎn)爭取到了最短的時(shí)間。

        此次檢修冷箱除漏方案,不僅為公司減少了近百萬元的經(jīng)濟(jì)損失,而且取得了很大的技術(shù)性創(chuàng)新,有很多地方值得借鑒。我公司的這次冷箱內(nèi)部混合制冷劑泄露處理方案,為以后處理冷箱內(nèi)部泄露積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

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