黃圣,錢恒昌
(中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司芳烴廠,南京210047)
揚(yáng)子石化芳烴廠合成氣車間一氧化碳裝置是以天然氣為原料,通過水蒸汽轉(zhuǎn)化、MDEA脫碳、深冷分離等工藝生產(chǎn)高純CO、H2及1∶1配比的羰基合成氣(OXO)。裝置采用AP設(shè)計(jì)的冷箱進(jìn)行深冷分離,在開車階段冷箱需要經(jīng)過干燥、預(yù)冷、升壓、進(jìn)料積液、建立甲烷循環(huán)等多個(gè)操作階段,期間產(chǎn)出的中間產(chǎn)物及不合格產(chǎn)品等均進(jìn)入火炬系統(tǒng),造成較大的經(jīng)濟(jì)損耗。
通過對(duì)冷箱制冷原理、換熱方式等的整理分析,并利用裝置多次開停車機(jī)會(huì)對(duì)操作方法進(jìn)行驗(yàn)證,摸索出一整套冷箱進(jìn)料積液的操作技術(shù),能夠在不同工況下將冷箱開車積液階段耗時(shí)從28 h縮短為16 h,節(jié)能減排,提升經(jīng)濟(jì)效益85萬(wàn)元。
冷箱進(jìn)料積液階段流程(見圖1)與正常生產(chǎn)時(shí)基本相同,不同點(diǎn)主要是:1)未建立起從精餾塔DA603底部去洗滌塔DA601上部的甲烷洗滌流程;2)在壓縮機(jī)GB751入口處補(bǔ)入了開車階段用于循環(huán)及制冷的N2;3)在脫氣塔DA604塔頂分液罐FA607中注入液氮以提供附加的冷量。
約10℃的2.80 MPa粗合成氣進(jìn)入冷箱,經(jīng)過主熱換熱器EA601和主冷換熱器EA602降溫后,首先在分液罐FA601中冷凝積液。未冷凝的粗合成氣大部分進(jìn)入洗滌塔DA601中,其中少部分在塔中冷凝積液,絕大部分從塔頂?shù)漠a(chǎn)品線放火炬。分液罐FA601中少量未冷凝的粗合成氣和部分凝液在分液罐FA602中混合后,經(jīng)過主冷換熱器EA602后進(jìn)入精餾塔DA605中,少部分在塔中冷凝積液,絕大部分通過塔頂產(chǎn)品線放火炬。當(dāng)FA601、DA605、DA601中有足夠的液位后,開始向脫氣塔DA602引料積液。
經(jīng)過主冷換熱器EA602加熱后的前段凝液在脫氣塔DA602中快速降壓至0.60 MPa,不凝氣從塔頂作為吹掃氣送出冷箱,凝液逐步在脫氣塔DA602塔釜積聚。當(dāng)DA602中有足夠液位后,則繼續(xù)向脫氣塔DA604引料積液。
脫氣塔DA604控制壓力在0.40 MPa左右。在脫氣塔DA604塔頂分液罐FA607持續(xù)注入液氮,將冷量留在DA604中,氣化的N2則作為吹掃氣送出冷箱。在經(jīng)過主冷換熱器EA602降溫后的脫氣塔DA602凝液進(jìn)入DA604中繼續(xù)冷凝,并在DA604中快速積液。當(dāng)脫氣塔DA604液位持續(xù)上升時(shí),開始向精餾塔DA603中進(jìn)料積液。
DA603在積液階段一般控制壓力在0.15 MPa左右。DA603的進(jìn)料分為兩路,其中一路作為冷流股進(jìn)料,直接進(jìn)入塔的中上部;另一路要經(jīng)過主冷換熱器EA602加熱后進(jìn)入塔的中下部。同時(shí)塔的中下部側(cè)線采一股量作為吹掃氣送出冷箱。
精餾塔DA603塔頂產(chǎn)出的以CO為主、回流循環(huán)N2為輔的低壓混合氣,經(jīng)過多個(gè)換熱器加熱后以25℃常溫出冷箱至壓縮機(jī)GB751入口,并與壓縮機(jī)入口的補(bǔ)充N2混合后,在壓縮機(jī)中分別被加壓至0.80 MPa和2.80 MPa后送至冷箱膨脹機(jī)GP601及各節(jié)流膨脹閥中產(chǎn)生冷量,循環(huán)使用。
圖1 冷箱進(jìn)料積液階段工藝流程
裝置自2010年投產(chǎn)運(yùn)行以來(lái),冷箱及壓縮機(jī)GB751的操作一直都是整套工藝的“黑匣子”,在工藝包中沒有任何指導(dǎo)性操作描述,也沒有實(shí)際的操作規(guī)程。工藝及崗位人員對(duì)冷箱的理解和操作都只能通過自己的慢慢摸索,從一次次開停車中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和方法,逐步形成多套個(gè)人或班組的經(jīng)驗(yàn)操作方式。
同時(shí)因裝置每次開車工況的變化,界外公用氮、高壓蒸汽、中壓蒸汽用量的限制等,冷箱每次開車期間的進(jìn)料工況均有差別,在很長(zhǎng)一段時(shí)間都沒有整理出一套統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)的操作方式。當(dāng)冷箱開車期間遇到一些突發(fā)的設(shè)備、工藝、電氣儀表等異常情況時(shí),既定的開車網(wǎng)絡(luò)時(shí)間無(wú)法準(zhǔn)時(shí)完成,冷箱開車時(shí)間延長(zhǎng)。
1)粗合成氣進(jìn)料流量不同
在冷箱開車階段,裝置熱區(qū)負(fù)荷在75%左右,且沒有界外CO2的配入,進(jìn)料量81 000 m3/h左右,與正常生產(chǎn)時(shí)近90 000 m3/h的進(jìn)料相比相差較大。因此給冷箱中的物料平衡帶來(lái)影響,無(wú)法以日常的經(jīng)驗(yàn)值為參考,需要在開車階段重新尋找物料平衡點(diǎn)。
2)粗合成氣進(jìn)料組成不同
裝置前段轉(zhuǎn)化爐進(jìn)行的主要反應(yīng)見式(1)~(3)。在負(fù)荷較低時(shí),反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率因溫度低于正常負(fù)荷下爐溫而略有降低。同時(shí)由于缺少了界外CO2的配入,使得轉(zhuǎn)化爐的反應(yīng)不能向生成更多CO的方向偏移。因此造成了進(jìn)入冷箱粗合成氣組成的進(jìn)一步變化。
表1為冷箱進(jìn)料積液階段與正常生產(chǎn)階段冷箱入口粗合成氣組成對(duì)比。由表1可知,甲烷組分的增加將必然使冷箱向熱的方向偏移,需要消耗更多的冷量;而CO組分的減少,也將對(duì)冷箱冷量的產(chǎn)生造成不利影響,需要額外提供更多冷量才能夠達(dá)到一個(gè)新的冷熱平衡點(diǎn)。
表1 冷箱進(jìn)料組成對(duì)比
3)循環(huán)制冷線中CO組分不純
CO與N2雖然分子量相同,但性質(zhì)完全不同。正常生產(chǎn)時(shí),壓縮機(jī)GB751增壓后送入冷箱循環(huán)制冷介質(zhì)為純CO;冷箱開車預(yù)冷階段及進(jìn)料積液至DA603之前的階段,循環(huán)制冷線中的介質(zhì)為純N2;而當(dāng)精餾塔DA603進(jìn)料后,純N2逐步被DA603塔頂產(chǎn)出的CO置換。同一管線中不同的介質(zhì),使得冷箱膨脹機(jī)GP601及節(jié)流膨脹閥FV642/FV633/FV623的制冷效果差異較大。尤其是在CO替換N2過程中,冷箱的冷熱變化波動(dòng)極為劇烈,需要通過手動(dòng)快速調(diào)整才能避免冷箱局部過冷、過熱。
1)CO出冷箱管線溫度過低
在冷箱引料初期,由于粗合成氣進(jìn)料較少,冷箱處于過冷狀態(tài),主熱換熱器中低壓CO去GB751管線的介質(zhì)溫度快速下降,接近聯(lián)鎖溫度值。如不能及時(shí)控制好粗合成氣進(jìn)料與冷箱冷量的平衡,極易造成冷箱溫度低聯(lián)鎖,影響冷箱開車進(jìn)度。
2)脫氣塔DA602超壓起跳
在脫氣塔DA602引料積液時(shí),來(lái)自分液罐FA601和洗滌塔DA601的高壓凝液(約2.80 MPa)在脫氣塔DA602中快速閃蒸降壓至0.60 MPa,從而脫除其中的絕大部分氫氣。當(dāng)引入的液相過多時(shí),DA602壓力超高導(dǎo)致塔頂?shù)某瑝罕Wo(hù)切斷閥高壓起跳,當(dāng)壓力回落后自動(dòng)關(guān)閉。超壓保護(hù)閥的起跳,使得在冷箱中積聚的冷量直接大量損失,冷箱變熱,必須重新積聚冷量,拖延了冷箱的開車進(jìn)度。
3)壓縮機(jī)GB751入口壓力大幅波動(dòng)
當(dāng)冷箱引料至精餾塔DA603并開始有液時(shí),精餾塔塔頂溫度趨向于正常生產(chǎn)時(shí)的-180℃,此時(shí)進(jìn)入DA603的CH4全部冷凝至塔釜。當(dāng)冷箱溫度波動(dòng)變熱時(shí),由于精餾塔DA603處于低溫低壓狀態(tài),受影響最為明顯。精餾塔DA603的過熱,造成液相CH4上騰,在壓縮機(jī)GB751入口處快速氣化,壓縮機(jī)入口壓力劇烈波動(dòng),如不能手動(dòng)快速調(diào)整壓縮機(jī)GB751入口放火炬閥的開度,極易造成GB751入口壓力高/低聯(lián)鎖。壓縮機(jī)一旦聯(lián)鎖,則冷箱同步聯(lián)鎖,需要花費(fèi)成倍時(shí)間恢復(fù)正常。
1)明確積液期間的主要制冷方式
在正常生產(chǎn)工況下,冷箱的制冷方式為節(jié)流閥的節(jié)流膨脹制冷和膨脹機(jī)的絕熱膨脹制冷。而在開車積液階段,冷箱的冷量來(lái)源主要有液氮罐的補(bǔ)充注冷和膨脹機(jī)滿載下的絕熱膨脹制冷[1]。由于流程的不連貫性,同時(shí)冷箱中各節(jié)流閥的開度均為初始開度,工況及介質(zhì)不能形成穩(wěn)態(tài),節(jié)流膨脹制冷不作為主要冷量來(lái)源。
2)明確積液操作的最根本思路
冷箱的引料積液,從根本上說(shuō)就是將預(yù)冷到接近正常生產(chǎn)工況下的冷箱,按照流程分步驟逐個(gè)將各塔罐繼續(xù)降溫至正常生產(chǎn)工況的一個(gè)操作過程。這個(gè)過程同時(shí)也是一個(gè)需要慢慢等待的過程,各塔罐積液等待時(shí)間的長(zhǎng)短與其壓力及體積正相關(guān)[2]。
在正常情況下,當(dāng)冷箱從預(yù)冷狀態(tài)轉(zhuǎn)為引料積液時(shí),注液氮閥門全開,同時(shí)膨脹機(jī)加至滿載,最大限度給冷箱提供冷量來(lái)源。當(dāng)冷箱開始趨向過冷時(shí),則逐步引入粗合成氣作為熱源,在中和冷箱中產(chǎn)生過量冷量的同時(shí),將粗合成氣逐步引入冷箱并維持一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡。
3)明確冷箱積液的最關(guān)鍵指標(biāo)
冷箱的積液是一個(gè)由氣相變?yōu)橐合嗟倪^程,只有當(dāng)各塔罐的溫度低于組分的氣化溫度才會(huì)有液冷凝,這其中最需要關(guān)注的組分是CO、甲烷以及N2。當(dāng)混合氣體中CO與甲烷組分能夠快速冷凝、N2組分在低壓能夠快速氣化時(shí),就可以極大的提高冷箱整體積液的速率和效果[3]。表2為三組分在不同壓力下的氣化溫度。
表2 CO/CH4/N2在不同壓力下的氣化溫度
由表2可知,當(dāng)FA601積液時(shí),需要控制進(jìn)料溫度低于-150℃,才能保證分液罐長(zhǎng)期穩(wěn)定有液。當(dāng)DA604積液時(shí),需控制塔溫在-175℃~-180℃,才能讓N2氣化分離的同時(shí)CO組分冷凝。當(dāng)DA603進(jìn)料時(shí),需控制塔頂溫度不低于-186℃,以免使殘余N2組分液化;同時(shí)控制塔釜溫度不高于-150℃,以免大量液態(tài)甲烷氣化導(dǎo)致壓縮機(jī)GB751波動(dòng)。
針對(duì)冷箱進(jìn)料積液的幾個(gè)不同操作重點(diǎn),將整個(gè)積液過程分為:1)FA601/DA601初始積液階段;2)DA605/602/604積液階段;3)DA603積液及GB751調(diào)整階段。
第一階段,通過對(duì)粗合成氣出主冷換熱器EA602的溫度測(cè)點(diǎn)TC601的監(jiān)控,以小幅度引粗合成氣為主,維持TC601溫度低于-150℃,冷箱進(jìn)料上限控制在20 000 m3/h左右。同時(shí)關(guān)注出主熱換熱器EA601的低壓CO去GB751管線溫度。
第二階段,可較大幅度引粗合成氣進(jìn)冷箱,重點(diǎn)需關(guān)注脫氣塔DA602塔壓穩(wěn)定,同時(shí)保持TC601溫度在-180℃左右,并逐步關(guān)小TC601控制閥HV653,做好制冷罐FA605/FA608蓄液準(zhǔn)備。
第三階段,當(dāng)DA603引料后,適當(dāng)提高壓縮機(jī)GB751的入口放空閥PC589設(shè)定值并派專人手動(dòng)控制。冷箱繼續(xù)引料至60 000 m3/h左右,同時(shí)控制好脫氣塔DA604塔壓穩(wěn)定,維持精餾塔DA603進(jìn)料穩(wěn)定,逐步建立溫度梯度。
通過幾次冷箱開車的反復(fù)實(shí)踐驗(yàn)證,整理出一整套相對(duì)優(yōu)化的操作方法,編制了詳細(xì)的表單化冷箱積液開車操作說(shuō)明,將DCS上的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵閥位等一一列出,同時(shí)繪制冷箱現(xiàn)場(chǎng)的閥位圖,便于操作人員現(xiàn)場(chǎng)識(shí)別。
制定學(xué)習(xí)計(jì)劃。車間通過安排工藝人員利用副班時(shí)間對(duì)崗位人員進(jìn)行教學(xué)培訓(xùn)并現(xiàn)場(chǎng)答疑,讓?shí)徫蝗藛T能夠切實(shí)理解、完全吃透積液操作的核心和關(guān)鍵。
加強(qiáng)崗位演練。利用車間反事故演練、崗位練兵、上崗考試現(xiàn)場(chǎng)部分等機(jī)會(huì),加強(qiáng)對(duì)崗位人員尤其是內(nèi)操人員、骨干人員的操作考評(píng),提高崗位操作的熟練度,加強(qiáng)在實(shí)際情況下判斷及操作的精準(zhǔn)性。
專家指導(dǎo)操作。在冷箱的開車過程中,專家對(duì)當(dāng)班班組進(jìn)行實(shí)際指導(dǎo),快速提升當(dāng)班班組崗位人員的操作水平。
通過對(duì)冷箱開車積液操作的不斷深入研究及優(yōu)化改進(jìn),明確了冷箱進(jìn)料積液階段的操作順序和操作方式,避免了不必要的冷量損失及換熱器凍堵現(xiàn)象,提高了冷箱開車的平穩(wěn)性,大大縮短了積液時(shí)間,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
1)縮短積液時(shí)間12 h
通過對(duì)冷箱進(jìn)料積液開車操作階段節(jié)點(diǎn)的劃分,操作思路的提煉,有效縮短了各塔罐的積液等待時(shí)間,尤其是對(duì)DA603引料前的積液時(shí)間。通過對(duì)關(guān)鍵溫度點(diǎn)的控制、引料幅度及引料量的把握,使在冷箱引料積液的過程中每一個(gè)塔罐液位的積累都是一次性完成,沒有反復(fù)。同時(shí)也避免了曾經(jīng)因積液時(shí)間過長(zhǎng)而造成的換熱器及管線過冷凍堵。
2)節(jié)能降耗顯著
在冷箱引料積液階段,裝置熱區(qū)一直在75%負(fù)荷平穩(wěn)運(yùn)行,原料天然氣經(jīng)水蒸氣轉(zhuǎn)化反應(yīng)后產(chǎn)生的粗合成氣在冷箱中深冷分離后通過各產(chǎn)品管線直接放火炬,造成很大浪費(fèi)。同時(shí)冷箱開車階段壓縮機(jī)GB751的循環(huán)N2制冷、液氮罐提供的注液制冷等,也是開車成本。如表3所示,縮短冷箱積液12 h,裝置節(jié)約非正常排放費(fèi)用約85萬(wàn)元。
冷箱開車積液操作的優(yōu)化與改進(jìn)方法是在經(jīng)過裝置多年生產(chǎn)運(yùn)行、不斷汲取生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)的同時(shí),車間及班組崗位人員不斷進(jìn)行工藝、操作優(yōu)化等的成果總結(jié),對(duì)同類型裝置的生產(chǎn)有一定的借鑒意義。
表3 冷箱開車積液階段節(jié)約的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)
對(duì)于成套引進(jìn)的裝置,特別是首套裝置,需要充分發(fā)揮學(xué)習(xí)的自主能動(dòng)性,從零開始實(shí)踐摸索,打破國(guó)外工藝保護(hù)壁壘,熟悉、掌握工藝?yán)碚摵筒僮鳎拍懿粩噙M(jìn)行技術(shù)攻關(guān)、優(yōu)化生產(chǎn),在確保裝置平穩(wěn)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。