高烘云,陶軍
(1.長江大學(xué)石油工程學(xué)院,湖北武漢430000;2.中國石油玉門油田分公司青西采油廠,甘肅酒泉735200)
凝析氣井泡沫排水采氣工藝探索及應(yīng)用
高烘云1,陶軍2
(1.長江大學(xué)石油工程學(xué)院,湖北武漢430000;2.中國石油玉門油田分公司青西采油廠,甘肅酒泉735200)
針對低滲透凝析氣藏氣井積液中凝析油含量的不確定性,結(jié)合不同時(shí)期低滲透氣藏X區(qū)塊地層水水樣,采用羅氏-邁爾斯評價(jià)方法,以泡沫高度及攜液能力,在80℃體系中對起泡劑性能進(jìn)行評價(jià)及優(yōu)選,并對X區(qū)塊A凝析氣井進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:油套壓差減小,井底積液減少,液面降低,達(dá)到了泡沫排水的目的。
凝析氣井;凝析油;起泡劑;地層水
在低滲透凝析氣藏開發(fā)中,一旦油藏以低于露點(diǎn)的井底流壓生產(chǎn),各個(gè)組分都存在一個(gè)完全穩(wěn)定的狀態(tài);井的生產(chǎn)壓差與產(chǎn)量變化顯著的影響凝析液在地層析出和聚積,而且在井筒附近更嚴(yán)重;同時(shí),不可能靠關(guān)井來阻止凝析油的析出,因?yàn)殛P(guān)井只會(huì)使得凝析油析出更加厲害。消泡性是凝析油的一個(gè)性質(zhì),有凝析油存在時(shí),不僅改變了產(chǎn)生泡沫的條件,同時(shí)改變了泡沫的穩(wěn)定性能。泡沫排水能否取得成功,很大程度上取決于所用起泡劑的性能。凝析氣井積液中凝析油含量的不確定性已成為泡排劑優(yōu)選的重點(diǎn)及難點(diǎn)。本文針對低滲透凝析氣藏X區(qū)塊儲(chǔ)層特點(diǎn)及氣井生產(chǎn)情況,明確了泡沫排水采氣工藝在X區(qū)塊的可行性。采用羅氏-邁爾斯評價(jià)方法,以泡沫高度及攜液能力為指標(biāo),結(jié)合現(xiàn)場實(shí)采不同時(shí)間的水樣(M地層水、N地層水、P地層水)對起泡劑進(jìn)行了性能評價(jià)及優(yōu)選,最終篩選出最適的起泡劑UT-11C[1-5]。
1.1 實(shí)驗(yàn)藥品及實(shí)驗(yàn)儀器
氯化鈉、氯化鎂、氯化鈣,分析純,鄭州派尼化學(xué)試劑廠;椰油酰胺丙基甜菜堿(CKD)、OP-25、十二烷基硫酸鈉(SDS)、十二烷基三甲基氯/溴化銨(1231)、椰子油二乙醇酰胺(6501)、十二烷基甜菜堿(BS-12)、十八烷基三甲基氯化銨(1831)、椰油酰胺丙基甜菜堿(CAB),工業(yè)級(jí),上海建鴻實(shí)業(yè)有限公司;UT-11C、UT-11B、UT-10B、UT-10A,工業(yè)級(jí),成都孚吉科技責(zé)任有限公司;2152型羅氏泡沫儀,上海隆拓儀器設(shè)備有限公司;超級(jí)恒溫水浴,上海隆拓儀器設(shè)備有限公司;電子天平(精度0.01克),上海維菱科學(xué)儀器;地層水樣(M、N、P),X區(qū)塊。
1.2 評價(jià)方法
實(shí)驗(yàn)按照標(biāo)準(zhǔn)SY/T 6465-2000《泡沫排水采氣用起泡劑評價(jià)方法》和GB/T 7462-1994《發(fā)泡力的測定》對泡排劑的起泡能力進(jìn)行評價(jià)。
(1)采用Ross-Miles泡沫測定儀進(jìn)行測定,記錄不同濃度的發(fā)泡液滴完后30 s、3 min、5 min的泡沫高度,定性比較各起泡劑的起泡能力,實(shí)驗(yàn)溫度80℃。
(2)將配制好的濃度為0.5%的泡排劑溶液250 mL加入發(fā)泡管中,在0.05 MPa壓力下向發(fā)泡管底端通入空氣,記錄10 min發(fā)泡管頂端攜帶出的液體體積。攜液能力=(被攜帶出的液體體積/總泡排劑溶液的體積)×100%,實(shí)驗(yàn)溫度80℃。
2.1 起泡劑的初選
考慮到地層溫度,對泡排劑的抗溫性進(jìn)行評價(jià),定性比較本實(shí)驗(yàn)所選用的起泡劑在相同濃度下30 s、3 min、5 min時(shí)的泡沫高度及攜液量,對起泡劑的性能進(jìn)行初步評價(jià)及篩選(見表1)。由表1可知,起泡劑SDS、6501、UT-10A、UT-10B、UT-11B、UT-11C在實(shí)驗(yàn)條件下的起泡能力及穩(wěn)泡能力相對較好,1231、CKD、OP-25、BS-12、1831的發(fā)泡能力及抗溫性能較弱。
表1 模擬地層水條件下起泡的泡沫高度
2.2 M地層水實(shí)驗(yàn)
此地層水中取樣時(shí)間是2015年8月,經(jīng)測定,水樣中凝析油的含量為8%,實(shí)驗(yàn)考察起泡劑在濃度為1.0%下的起泡高度和攜液量。實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見表2)。
表2 M地層水條件下起泡劑的泡沫高度及攜液量
由表2可知,凝析油對部分起泡劑的性能造成了很大的影響,UT-10B、UT-11B、UT-11C的抗油性能較其他幾種起泡劑較好,在此種地層水中仍能發(fā)揮較好的作用。
2.3 N地層水實(shí)驗(yàn)
地層水中取樣時(shí)間是2015年9月,地層水中凝析油含量為14%,此水樣的凝析油含量的增加可能是由于關(guān)井期,井底憋壓,導(dǎo)致儲(chǔ)層中的凝析油析出。由表3可知,隨著凝析油含量的增加,對起泡劑性能的影響明顯,起泡劑UT-10B、UT-11C的抗油性較UT-11B強(qiáng),在N水樣中效果依然明顯。
表3 N地層水條件下起泡劑的泡沫高度及攜液量
2.4 P地層水實(shí)驗(yàn)
P地層水取樣時(shí)間為2016年6月,含凝析油16%,隨著地層水中凝析油含量的繼續(xù)增大,對泡沫高度和泡沫穩(wěn)定性的影響越來越明顯(見表4),由表4可知,起泡劑UT-11C明顯優(yōu)于其他兩種,說明該起泡劑具有良好的抗油能力,且攜液率為72.8%。
表4 P地層水條件下起泡劑的泡沫高度及攜液量
2015年10月對低滲透X區(qū)塊的A凝析氣井進(jìn)行見段連續(xù)泡沫排水采氣,采用UT-11C型泡排劑,試驗(yàn)前油套壓差為2.6 MPa,泡排期間,日產(chǎn)氣量2.0× 104m3,日均產(chǎn)液2.0 m3,油套壓差減小了2.0 MPa,并延長氣井開井時(shí)間,生產(chǎn)平穩(wěn),達(dá)到了排水采氣的目的。
(1)由M區(qū)塊地層水水樣分析結(jié)果可知,凝析氣井井筒積液中凝析油的含量是變化的。
(2)通過提取不同時(shí)間段X區(qū)塊的地層水樣優(yōu)選出效果較好的UT-11C,并在現(xiàn)場應(yīng)用中取得較好的效果。
(3)針對低滲透凝析氣井凝析油含量不確定的情況,在提取現(xiàn)場水樣進(jìn)行室內(nèi)實(shí)驗(yàn)時(shí),建議不同時(shí)間的地層水,可以降低積液中凝析油含量的變化對室內(nèi)起泡劑優(yōu)選帶來的影響。
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TE39
A
1673-5285(2016)12-0098-03
10.3969/j.issn.1673-5285.2016.12.024
2016-10-09
2016-11-23