韓永強
(大慶石油化工機械廠,黑龍江 大慶 163714)
氨板式空冷器失效原因分析
韓永強
(大慶石油化工機械廠,黑龍江 大慶 163714)
本文對氨板式空冷器失效原因進行了具體分析。
氨板式空冷器;失效;化學分析
大慶石化公司60萬噸/年酮苯脫蠟裝置氨板式空冷器,從2014年上半年開工至今,預冷段板束相繼出現(xiàn)泄漏,外表面局部腐蝕,板片穿孔泄漏,空氣側板間積灰嚴重,1/3以上堵塞,嚴重影響裝置正常運行。
該設備每組空冷器分為預冷段和過冷段,共5組,由甘肅藍科石化設備有限責任公司設計制造。為了弄清設備泄漏原因,對腐蝕板束進行了外觀檢查、化學分析和金相檢驗。
設備型號:LBKZ3800x4.2-665-1.6-2-200/300LTZ
氨流量:30000 kg/h;
熱負荷:9447.38 kW;
氨入口壓力:1.47 MPa、壓力降0.012 MPa;
氨入口溫度:105℃;
液氨出口溫度:38℃;
設計氣溫30.5℃,濕球溫度27℃,相對濕度80%。
2015年4月,首次出現(xiàn)1#空冷器預冷段板束換熱片泄漏;2015年9月,2#、4#、5#空冷器預冷段又相繼出現(xiàn)泄漏。有母材漏點,也有焊道分散的微漏點。
對板片表面腐蝕特征進行外觀檢查,發(fā)現(xiàn)板管外側表面存在金屬光澤,局部受蝕有銹斑失去光澤,有紅銹色和黑色沉積物(見圖1)。腐蝕坑多分布在板片空氣流道凸泡的頂部,受腐蝕表面呈現(xiàn)潰瘍(見圖2)。腐蝕均發(fā)生在該空冷器的預冷段(干式空冷部分),內(nèi)表面無腐蝕(見圖3)。
圖1 板束表面腐蝕特征
圖2 流道凸頂腐蝕坑
圖3 內(nèi)表面板片無腐蝕
分別在3處腐蝕坑上取腐蝕產(chǎn)物樣品,進行能譜分析,結果見表1和圖4。
分析結果反應出,腐蝕產(chǎn)物中不含氯元素,含有大量的硫元素。
分別取焊縫和母材進行金相檢驗,結果顯示板片金相組織正常,外表面腐蝕(圖5、6)。
通過以上分析可見,板片組織正常,腐蝕部位集中在板片空氣側凸泡受壓部位。從板片結構上分析,這些部位都可能存在縫隙,當有液體介質存在時,由于縫隙的毛細管作用,使介質浸入縫隙。并且由于該板段為干板段,介質在這些部位存在反復蒸發(fā)濃縮的過程。此外,縫隙的幾何作用阻礙了縫隙中介質與環(huán)境介質的交換,縫隙中的介質將隨著腐蝕的進程而逐漸酸化,造成不銹鋼活化。
本板片的腐蝕形貌呈潰瘍狀,符合酸性條件下的不銹鋼腐蝕特征,腐蝕產(chǎn)物中沒有檢出氯元素,表明介質中氯含量極低。因酮苯裝置處在熱電、催化、蒸餾硫酸等裝置包圍圈中,環(huán)境空氣中含有大量粉塵,導致腐蝕產(chǎn)物中含有大量的硫元素,表面腐蝕介質吸收了大量的SO2,SO2溶解在水中形成亞硫酸(H2SO3),使介質呈強酸性,板片間的縫隙結構和介質的反復濃縮導致介質進一步酸化,這是導致板片發(fā)生嚴重腐蝕的直接原因。
圖4 腐蝕產(chǎn)物能譜分析結果
圖5 焊縫組織:奧氏體+條狀鐵素體
圖6 母材組織:奧氏體+TiN
表1 腐蝕產(chǎn)物化學元素含量分析 %
TQ 051.5
A
1671-0711(2016)10(上)-0034-02