摘 要:隔水套管的卷制工作是我中心的重要業(yè)務(wù)之一,每年的自制能力為200~300根,在實際的工作中,暴露了程序重復(fù)、效率不高及無謂工作量大等問題。目前,業(yè)主給予的生產(chǎn)周期比實際的生產(chǎn)周期要短的多,同時結(jié)合公司質(zhì)量效益年活動和降本增效等方面措施的要求下,需要對隔水套管的編號規(guī)則進行創(chuàng)新。通過改進和創(chuàng)新隔水套管的編號規(guī)則和跟蹤方式,大大地節(jié)省了人力、物力和時間,從而很好地達到了提高工作效率,增加產(chǎn)量,降低生產(chǎn)成本和人工成本的目的。
關(guān)鍵詞:隔水套管;編號規(guī)則;再造與創(chuàng)新
引言
隔水套管卷制單位是一個擁有30多年歷史的老廠,客觀的說,受限因素較多,如:廠房低矮舊、設(shè)備老化、生產(chǎn)線不夠合理、生產(chǎn)環(huán)節(jié)中需多次搬運、沒有真正形成流水線式作業(yè)等,但是隨著經(jīng)濟形勢和市場環(huán)境的發(fā)展與變化,需要對隔水套管的生產(chǎn)組織方式進行必要的修改和完善,同時,結(jié)合公司質(zhì)量效益年活動和降本增效等方面措施的要求下,需要對隔水套管的編號規(guī)則和跟蹤方式進行創(chuàng)新,主要是為了實現(xiàn)生產(chǎn)周期縮短和生產(chǎn)成本降低的目的。
1 隔水套管的生產(chǎn)現(xiàn)狀
在分析研究隔水套管的生產(chǎn)組織方式之前,先將目前隔水套管的生產(chǎn)流程進行梳理,找到導(dǎo)致生產(chǎn)周期較長和生產(chǎn)成本較高的問題所在,有針對性的采取措施,進而實現(xiàn)縮短生產(chǎn)周期和降低生產(chǎn)成本的目的。
主要從編號規(guī)則實施前的設(shè)計圖紙、編號規(guī)則實施前的生產(chǎn)流程和編號規(guī)則實施前的生產(chǎn)進度表,這三個方面進行梳理。
在圖紙設(shè)計階段已經(jīng)將單節(jié)編號和管子編號給確定下來,為了保證產(chǎn)品與設(shè)計圖紙的一致性,單節(jié)的位置也已經(jīng)固定下來。
從開始到結(jié)束共計16道工序,工序間的轉(zhuǎn)移、交接的工作量較大,很難保證產(chǎn)品編號的順序性。以30根材質(zhì)為Q235B,24“×1”的隔水套管為例,在人力、物力保證生產(chǎn)和剔除自然環(huán)境等影響因素以外,至少需要27天才能完成所有工作。
2 生產(chǎn)數(shù)據(jù)的調(diào)查、統(tǒng)計與分析
2.1 檢驗控制環(huán)節(jié)
在統(tǒng)計了2013年的3批隔水套管的報檢單和檢驗報告的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)劃線工序出錯次數(shù)為0,外觀檢查出現(xiàn)的返工多為打磨即可,尺寸測量工序未出現(xiàn)返工,NDT檢驗中UT檢測的合格率為99.9%。據(jù)此可以得出如下結(jié)論:在隔水套管的生產(chǎn)過程中返工或者返修的時間對整個生產(chǎn)周期幾乎沒有什么影響。
2.2 生產(chǎn)的實際組織方式
(1)劃線工序:基本能保證單節(jié)管子的編號順序。
(2)切割下料工序:一般會同時上3張鋼板,一張鋼板將切割成5-6個單節(jié)料,3名氣割工進行氣割下料,而壓頭機只有一臺,這就導(dǎo)致將會出現(xiàn)部分物料的積壓,先切好的放在下面,后切好的放在上面,出于安全的考慮,一般情況下,擺放高度不會超過一米,所以就會出現(xiàn)擺放在多處的現(xiàn)象,因此也就涉及到物料的搬運,此時,單節(jié)管子的編號順序已經(jīng)完全被打破,已經(jīng)完全不能保證按照劃線時的順序了。
(3)壓頭工序:先壓最先搬運到壓頭機工作臺面上的,并且是最上面的單節(jié)料,同樣先壓好的放在最下面,后壓好的放在上面,也是出于安全的考慮,對疊放高度有限制,會出現(xiàn)擺放多處的情況,也會進一步導(dǎo)致單節(jié)順序的無序。
(4)卷制、內(nèi)縱縫焊接、氣刨、打磨、外縱縫焊接和校圓工序:均存在與切割下料工序和壓頭工序類似的情況,先到的先干,當(dāng)然也先完成,但是沒有任何順序可言。
(5)環(huán)縫組對工序:由于單節(jié)管子的編號與接長后的整根管子的編號具有非常強的相關(guān)性,即唯一性,為了確保產(chǎn)品滿足質(zhì)量控制中的可追溯性,只有等到一根隔水套管的5個單節(jié)管子的之前所有工序均合格后,方能進行環(huán)縫的組對工作。鑒于之前8道工序共同作用導(dǎo)致的結(jié)果就是等待能夠用于組對環(huán)縫的5個單節(jié)管子的時間將會比較長,一般為6-8天。并且在多次查找單節(jié)的編號時,浪費了大量的人力與物力。
(6)環(huán)縫手工打底焊接、環(huán)縫自動焊接、外觀檢查、尺寸測量和NDT檢驗工序:雖然也會出現(xiàn)沒有嚴(yán)格按照管子的順序來完成該幾項工序的工作,但是,這不會出現(xiàn)大面積的怠工現(xiàn)象,最關(guān)鍵的一點就是,此時管子的順序已經(jīng)不是那么關(guān)鍵了,因為用戶關(guān)心的是管子的規(guī)格尺寸等因素,而不是管子的編號。
2.3 小結(jié)
由于設(shè)計圖紙中已經(jīng)將每個單節(jié)的編號予以確定,同時也確定了單節(jié)間的相對位置,因此,雖然單節(jié)的規(guī)格一樣,但是不具備可替代性,且由于受生產(chǎn)場地的限制導(dǎo)致了多次的搬運,從而打破了原來的生產(chǎn)順序,最終導(dǎo)致了環(huán)縫組對工序時,等待了6-8天,這是影響隔水套管生產(chǎn)周期的主要原因。
3 提出解決方案
隔水套管的長度為12m,一般由5根2.4m的單節(jié)接長形成,而單節(jié)的規(guī)格都一樣,完全具備可替代性,所以將每個單節(jié)的“位置”給固定下來,是導(dǎo)致環(huán)縫組對工序等待時間過長的根本原因。針對這一原因,提出如下方案。
3.1 總則
為保證隔水套管更高效、快捷的組織生產(chǎn)工作,同時也要保證材料的可追溯性,以及質(zhì)量管控資料的便捷性、準(zhǔn)確性、及時性等。
3.2 單節(jié)標(biāo)識規(guī)則
3.2.1 設(shè)計人員在設(shè)計圖紙中予以規(guī)定,并按照不同的規(guī)格進行流水號的統(tǒng)計。
3.2.2 進行鋼印轉(zhuǎn)移的依據(jù)。
3.3 長根標(biāo)識規(guī)則
3.3.1 隔水套管的管子編號,即經(jīng)營聯(lián)絡(luò)單中的產(chǎn)品編號,長根組對完成后,將鋼印打在距第1道環(huán)縫200mm的位置處,并在長根組對報檢單中予以體現(xiàn)。
3.3.2 將該產(chǎn)品編號用鋼印打在隔水套管上。
3.4 焊縫編號規(guī)則
3.4.1 縱縫編號規(guī)則
3.4.2 環(huán)縫編號規(guī)則
將距離浮鞋/公頭端(優(yōu)先選浮鞋端)最近的環(huán)縫定為:1,其余環(huán)縫的編號依次順延為:2,3,4,5,6……
注:示例①表示的含義為:2014年制造的規(guī)格為Φ610×25×2400mm的第001號單節(jié)。
示例②表示的含義為:2014年制造的第099根隔水套管。
示例③表示的含義為:2014年制造的規(guī)格為Φ610×25×2400mm的第023號單節(jié)的縱縫。
示例④表示的含義為:2014年制造的第099根隔水套管的第2道環(huán)縫。
3.4.3 無損檢測人員出具無損檢測報告的依據(jù)
3.5 圖紙方面
在圖紙設(shè)計階段只確定單節(jié)的數(shù)量和起止順序號,在劃線工序時將單節(jié)編號與材料牌號和爐批號等信息進行跟蹤即可。將單節(jié)編號、管子編號和設(shè)計圖紙之間的對應(yīng)關(guān)系打破,在質(zhì)檢報告中予以記錄和跟蹤。
4 效果驗證及結(jié)論
30根材質(zhì)為Q235B,規(guī)格為Φ610×25mm的隔水套管在編號規(guī)則實施后需要22天即可完成所有工作。
4.1 編號規(guī)則實施前后主要有以下幾個方面的創(chuàng)新
(1)打破原有的單節(jié)編號方式中包含隔水套管長根的部分編號的現(xiàn)象,使得單節(jié)的編號與隔水套管長根的編號是各自獨立的,沒有任何相關(guān)性,保證了長根組對時不必使用唯一的單節(jié)進行組對,且單節(jié)間的相對位置是不固定的。
(2)編制了規(guī)格代號表,僅用一個字母就代替了原來規(guī)格型號中的若干個數(shù)字。
(3)在方案中對縱縫和環(huán)縫的編號也予以了規(guī)定,避免了以后還要繪制NDT圖的工作量,由于NDT圖繪制不及時,導(dǎo)致完工資料拖延完成的現(xiàn)象也將徹底改善。
(4)該方案可以應(yīng)用在任何規(guī)格的隔水套管的加工制作中,如
若規(guī)格代號表中的單節(jié)規(guī)格沒有指定其代號,則僅對該方案進行升版,增加相應(yīng)規(guī)格的單節(jié),并為其指定一個代號即可。
4.2 提高效率和節(jié)省成本方面
30根材質(zhì)為Q235B,規(guī)格為Φ610×25mm的隔水套管在編號規(guī)則實施前需要27天才能完成所有工作,而編號規(guī)則實施后需要22天即可完成所有工作,則可以節(jié)省27-22=5天,所以工作效率提升了5/27×100%=18.52%,人工成本也至少節(jié)省了18.52%。
由于工作效率的提升,由原來一年最多生產(chǎn)300根,到編號規(guī)則實施后一年大約能夠生產(chǎn)300×(1+18.52%)=356根,比原來多生產(chǎn)356-300=56根隔水套管。
參考文獻
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