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        環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置的優(yōu)化與改造

        2016-12-31 00:00:00曹寶友
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年20期

        摘 要:撫順乙烯化工廠認(rèn)識(shí)到環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置當(dāng)前所處的形勢(shì),逐步對(duì)該裝置進(jìn)行工藝優(yōu)化及改造,以滿足生產(chǎn)及市場(chǎng)需要。主要列舉了該裝置在生產(chǎn)過(guò)程中遇到的設(shè)備及工藝的問(wèn)題,并逐一進(jìn)行了解決。其次介紹了兩次國(guó)產(chǎn)催化劑的更換,最后介紹還需要工藝優(yōu)化的方向。力爭(zhēng)另外兩種劑盡早國(guó)產(chǎn)化,利用膜分離技術(shù)回收乙烯,及環(huán)氧乙烷催化水合法制乙二醇等。

        關(guān)鍵詞:環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置;工藝;優(yōu)化與改造

        1 環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置簡(jiǎn)要的工藝過(guò)程

        來(lái)自乙烯車(chē)間的高純度乙烯(99.85%mo1)和空分裝置的氧氣(99.8%mol)按一定比例,在甲烷作致穩(wěn)劑及銀催化劑作用下,氣相反應(yīng)生成環(huán)氧乙烷,環(huán)氧乙烷在EO吸收塔用水吸收后與其他氣體分離,含EO的富吸收液進(jìn)入解吸塔解吸出EO。解吸出的EO水溶液脫除輕組分,然后將約含58.356%的EO水溶液送到EO精制塔,塔頂?shù)酶呒兌菶O產(chǎn)品,釜液送到乙二醇反應(yīng)蒸發(fā)系統(tǒng)。環(huán)氧乙烷和水以一定比例在3.46MPa,入口194℃出口217-234℃條件下液相無(wú)催化水合生成乙二醇、二乙二醇等粗產(chǎn)品,經(jīng)三效蒸發(fā)、脫水、乙二醇精制后分別獲得MEG、DEG和TEG產(chǎn)品。

        2 對(duì)該裝置進(jìn)行工藝優(yōu)化及改造

        (1)這個(gè)廠為了節(jié)約生產(chǎn)成本、降低能耗,采取了多種措施。主要體現(xiàn)在該廠對(duì)環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置積極維護(hù)并多次對(duì)該裝置進(jìn)行了技術(shù)改造,解決生產(chǎn)工藝上存在的問(wèn)題。

        a.該廠經(jīng)常組織員工獻(xiàn)言獻(xiàn)策,籌劃解決影響裝置平穩(wěn)度夏、過(guò)冬的瓶頸問(wèn)題,制定安全生產(chǎn)的防護(hù)措施。

        b.利用檢修期間多次處理了換熱器堵塞問(wèn)題、更換調(diào)節(jié)閥及漏點(diǎn)處理等問(wèn)題,清洗有腐蝕及雜質(zhì)的冷換設(shè)備等。

        c.解決了C402塔塔板持液量不足問(wèn)題及循環(huán)氣壓縮機(jī)K201振動(dòng)值偏大問(wèn)題。

        d.解決了夏季冷卻水溫度偏高、冷卻設(shè)備冷卻效果差的問(wèn)題。

        e.解決環(huán)氧裝置氧化反應(yīng)器R101下管板出現(xiàn)漏液?jiǎn)栴}。還對(duì)裝置沖刷腐蝕嚴(yán)重的3.5kPa不清潔蒸汽管線進(jìn)行部分更換。

        f.15年投入了近500萬(wàn)元對(duì)裝置DCS操作系統(tǒng)更新改造,以確保該裝置長(zhǎng)周期安全運(yùn)行。

        (2)該廠進(jìn)一步使環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置的三劑國(guó)產(chǎn)化。

        乙烯廠環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置是91年建成投產(chǎn)的全套引進(jìn)國(guó)外技術(shù)生產(chǎn)線,大部分三劑一直沿用國(guó)外進(jìn)口,采購(gòu)周期長(zhǎng)、價(jià)格昂貴,增加了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。

        在乙烯氧化反應(yīng)過(guò)程中,伴隨著乙烯原料和產(chǎn)物環(huán)氧乙烷的完全氧化,工業(yè)上通常采用在銀催化劑中加入抑制劑,如非金屬氯、溴、硫和鐵等的化合物,能強(qiáng)烈抑制二氧化碳和水的生成,避免深度氧化。抑制劑在進(jìn)料/產(chǎn)品換熱器(E101)之前加入反應(yīng)器進(jìn)料管道中。添加量是根據(jù)中試裝置的操作而確定的,即每百萬(wàn)摩爾的反應(yīng)器進(jìn)料氣加4摩爾的二氯乙烷,工業(yè)操作上最佳補(bǔ)充速率低至每百萬(wàn)摩爾進(jìn)料氣加0.05摩爾的二氯乙烷,因?yàn)榇罅康难苌然锝?jīng)尾氣壓縮機(jī)進(jìn)行循環(huán)。工藝設(shè)計(jì)的純二氯乙烷補(bǔ)加速率為0.035kg/h到0.15kg/h之間(使用S859催化劑)。隨著新型催化劑的不斷推出,催化劑的活性及選擇性都在不斷提高,因而抑制劑的需求量也在不斷變化中。雖然抑制劑的加入使催化劑活性有所降低,但選擇性有很大提高。此抑制劑一直從國(guó)外進(jìn)口,費(fèi)用比較昂貴,在廠有關(guān)部門(mén)及車(chē)間努力下,13年環(huán)氧裝置實(shí)現(xiàn)了抑制劑(1.2二氯乙烷)的國(guó)產(chǎn)化,使生產(chǎn)成本得到了降低。

        離開(kāi)急冷段的氣體與35℃的貧吸收液逆向接觸吸收E0,苛性堿連續(xù)加到貧吸收液中維持pH值在7.3-7.5之間,以確保脫除氣體中殘余的少量酸性化合物,并把消泡劑加到貧吸收液中(消泡劑應(yīng)為無(wú)硅級(jí)),13年消泡劑(聚乙醚乙二醇)也實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化,使生產(chǎn)成本得到了降低。

        環(huán)氧裝置銀催化劑的采購(gòu)一直以來(lái)受殼牌公司制約,隨著國(guó)產(chǎn)催化劑的逐步成熟,該廠積極與國(guó)內(nèi)廠家聯(lián)系,探索催化劑使用的國(guó)產(chǎn)化可行性,解決了使用國(guó)產(chǎn)劑的瓶頸問(wèn)題,進(jìn)行選擇性、產(chǎn)率及經(jīng)濟(jì)性分析,積極與國(guó)內(nèi)唯一的環(huán)氧乙烷催化劑的生產(chǎn)廠家北京燕山研究院的專(zhuān)家聯(lián)系請(qǐng)教相關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié),并對(duì)使用廠進(jìn)行調(diào)研,取得了大量技術(shù)資料和使用信息,為催化劑的使用創(chuàng)造了條件。15年4月環(huán)氧裝置在檢修期間進(jìn)行了銀催化劑的更換,成功實(shí)現(xiàn)銀催化劑國(guó)產(chǎn)化,為裝置減少近2000萬(wàn)的成本投入。

        3 這個(gè)廠環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置還需要在以下三個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化

        3.1 該廠還有另外兩種劑:硫吸附劑(活性炭)和脫氧劑(聯(lián)氨)未國(guó)產(chǎn)化

        由法國(guó)CECA公司生產(chǎn)的硫吸附劑(活性炭),用于脫除乙烯甲烷進(jìn)料中的硫。為確保催化劑使用壽命,硫含量要小于0.0lPPmwt,為滿足這個(gè)條件,用裝有活性碳的脫硫床來(lái)脫除硫。以及由美國(guó)MOUSER公司生產(chǎn)的脫氧劑(聯(lián)氨),用于脫除BFW中的氧。硫吸附劑及脫氧劑一直從國(guó)外進(jìn)口,該廠正在積極探索為這兩種劑國(guó)產(chǎn)化的實(shí)施而努力。如果實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,必然降低一定的生產(chǎn)成本。

        3.2 利用膜分離技術(shù)回收乙烯

        為了防止氫在循環(huán)系統(tǒng)的積累,國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)裝置均采用通過(guò)排放循環(huán)氣的方式解決,該廠也不例外。由于循環(huán)氣中含有大量的乙烯,勢(shì)必造成乙烯的損失,增加了物耗和生產(chǎn)成本。如果利用膜分離技術(shù)回收乙烯成功的話,就會(huì)大大節(jié)省乙烯原料,從而節(jié)約了生產(chǎn)成本。

        乙烯膜回收原理:有機(jī)蒸汽膜法回收系統(tǒng)主要采用“反向”選擇性高分子復(fù)合膜,在一定的滲透推動(dòng)力作用下,根據(jù)不同氣體分子在膜中的溶解擴(kuò)散性能的差異、可凝性有機(jī)蒸汽(如乙烯、丙烯、重?zé)N等)與惰性氣體(如氫氣、氮?dú)?、甲烷等)相比,被?yōu)化先吸附滲透,從而達(dá)到分離的目的。

        3.3 環(huán)氧乙烷催化水合法制乙二醇

        目前大部分乙二醇的生產(chǎn)主要采用直接水合法即加壓水合法的工藝,在絕熱管式反應(yīng)器中,EO與水按一定比例,在高溫、高壓下非催化水合反應(yīng)生成乙二醇,由于EO也可與乙二醇及其較高級(jí)的同系物發(fā)生系列副反應(yīng),因此導(dǎo)致二乙二醇、三乙二醇等副產(chǎn)品產(chǎn)生。以上反應(yīng)和副反應(yīng)均是放熱反應(yīng)。并且反應(yīng)是同時(shí)發(fā)生的,生成各級(jí)乙二醇比例基本上取決于反應(yīng)器中水和EO的初步比例,很小程度取決于原料中乙二醇含量的多少。當(dāng)選取反應(yīng)器中水與EO重量比為11.5:1時(shí),乙二醇的選擇性為91.6%(wt)的。

        該生產(chǎn)工藝存在最大的問(wèn)題是需要設(shè)置多個(gè)蒸發(fā)器,需要消耗大量的能量用于脫水、從而造成生產(chǎn)工藝流程長(zhǎng)、需要設(shè)備多、能源消耗高,直接影響乙二醇的生產(chǎn)成本。隨著市場(chǎng)對(duì)乙二醇的大量需求,一些主要生產(chǎn)乙二醇的大公司正在致力于乙二醇合成新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā),新的制備工藝正不斷地被開(kāi)發(fā)出來(lái),其中進(jìn)入最后開(kāi)發(fā)階段的有EO催化水合制EG技術(shù)和EO經(jīng)EO制EG技術(shù)。EO催化水合法制EG是相對(duì)非催化水合法而言的,針對(duì)目前直接水合法和EO摩爾比高的缺點(diǎn),開(kāi)發(fā)水合催化劑能大大降低水比。從而降低生產(chǎn)成本。

        參考文獻(xiàn)

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        [2]王龍?zhí)m,王志,羅松,等.環(huán)氧乙烷工業(yè)生產(chǎn)中脫醛的工藝優(yōu)化[J].中國(guó)化工貿(mào)易.

        作者簡(jiǎn)介:曹寶友(1970,12-),男,籍貫:遼寧省撫順市,現(xiàn)職稱:工程師,學(xué)歷:大學(xué)本科,研究方向:計(jì)量管理。

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