摘 要:文章介紹了棒材生產(chǎn)線冷剪系統(tǒng)的使用現(xiàn)狀及改進措施,使設(shè)備滿足生產(chǎn)的需求。
關(guān)鍵詞:潤滑;空氣壓力;離合器;溫度
1 冷剪剪切系統(tǒng)概述
二棒生產(chǎn)線的冷剪系統(tǒng)為500t固定式定尺剪,包括冷剪裝置、切頭收集系統(tǒng)、剪前后輸送輥道和剪刃安裝器等設(shè)備,其主要功能是將倍尺材剪切成需要的定尺材。精整后的鋼材由冷床輸出輥道進入冷剪前輥道,鋼材頭部越過剪前壓輥后,壓輥氣缸動作,壓輥壓下,將鋼材加送前行,進入飛剪。至規(guī)定定尺后,按下操作臺上的單剪切按鈕,飛剪啟動,實現(xiàn)定尺剪切。
文章主要介紹冷剪機裝置的結(jié)構(gòu)組成、工作原理及使用過程中出現(xiàn)的問題。
冷剪的設(shè)備結(jié)構(gòu)主要由三部分組成:電機、齒輪箱和剪箱。在使用過程中,電機通過皮帶驅(qū)動飛輪轉(zhuǎn)動,當(dāng)冷剪飛輪儲能達到剪切動力要求,就可以剪切。當(dāng)操作臺給出剪切信號,冷剪飛輪上的離合器閉合,同時制動器打開,飛輪驅(qū)動主動軸轉(zhuǎn)動,通過齒輪箱和剪箱,帶動剪刃進行一次剪切操作。如圖1所示。
冷剪系統(tǒng)因為現(xiàn)場環(huán)境原因和原設(shè)計的不足多次出現(xiàn)故障,造成定尺剪切系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,設(shè)備維護量大,同時也影響著產(chǎn)品質(zhì)量。
2 冷剪系統(tǒng)在使用過程中出現(xiàn)的問題
在冷剪原設(shè)計中,將冷剪的干油系統(tǒng)設(shè)計為手動,需要人工控制油泵的啟停,這種情況下由于人員素質(zhì)參差不齊,很難保證干油正常的供給.冷剪稀油潤滑系統(tǒng)原先只有一臺油泵但是稀油潤滑對冷剪的運行十分重要,生產(chǎn)初期曾多次發(fā)生稀油電機接地,影響生產(chǎn)的事故,為了保障稀油潤換正常,必須對稀油潤滑系統(tǒng)進行改造。
在冷剪的使用過程中,離合器的磨損發(fā)熱現(xiàn)象是長期困擾設(shè)備維護者的一大難題,一旦離合器出現(xiàn)問題往往就是一個重大事故,處理時間長,技術(shù)難度大,所以加強對離合器的冷卻以及溫度監(jiān)控勢在必行。
自棒材生產(chǎn)線投產(chǎn)以來,離合器與制動器使用的壓縮空氣壓力波動成為影響冷剪安全穩(wěn)定運行的主要因素。為保證冷剪正常使用,二鋼軋廠實施技改,將該廠閑置的兩臺空壓機進行修繕安裝,為冷剪提供獨立穩(wěn)定的壓縮空氣,確保冷剪正常使用。
3 制定對策、措施及實施過程
3.1 對策、措施
(1)為實現(xiàn)冷剪干油的自動運行需要在冷剪干油末端分配器中新加一個檢測開關(guān),在PLC中編寫干油自動的程序,利用新加的監(jiān)測點以及冷剪的原位開關(guān)來實現(xiàn)冷剪干油的自動。程序主要實現(xiàn)的功能為利用冷剪原位開關(guān)來計算剪切次數(shù),當(dāng)剪切一定次數(shù)以后干油自動運行,當(dāng)分配器中的監(jiān)測點有信號反饋時,干油停止運行,同時加入了干油故障報警停車程序。為保證冷剪稀油系統(tǒng)的正常運行,在原有的冷剪稀油泵的基礎(chǔ)上在并聯(lián)增加一臺稀油泵,分別為1號泵、2號泵。兩臺泵互為備用。2號泵電機線用1號泵并聯(lián),兩臺電機共用同一控制系統(tǒng),在現(xiàn)場加裝開關(guān)用來確定其那一臺泵。如圖2所示。
(2)離合器的綜合溫控系統(tǒng)由離合器冷卻風(fēng)機,溫度監(jiān)測系統(tǒng),PLC控制系統(tǒng)組成。在離合器的下方新加裝一臺冷卻風(fēng)機使其與原冷卻風(fēng)機互相作用增強冷卻效果。在離合器煙道上加裝一個溫度檢測器,以及溫度顯示器,點檢人員可以隨時監(jiān)測離合器溫度。利用PLC系統(tǒng)將冷卻風(fēng)機系統(tǒng)和溫度監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)合起來。正常溫度下啟動一臺風(fēng)機,當(dāng)溫度略高時則啟動兩臺風(fēng)機,當(dāng)溫度過高時則由PLC系統(tǒng)發(fā)出報警,通知專業(yè)點檢人員檢查離合器,同時在Wincc系統(tǒng)中保留離合器的溫度曲線,為以后維修人員查找故障原因提供方便。
(3)冷剪離合器與制動器正常使用所要求的壓縮空氣系統(tǒng)壓力應(yīng)在0.65-0.9Mpa,由于原使用的管網(wǎng)壓縮空氣壓力低、不穩(wěn)定,頻繁造成冷剪離合器、制動器過熱導(dǎo)致其燒損。為此,該車間通過增加汽包,改造路由等多項措施進行改造,仍未達到預(yù)期效果,一度被動采取空氣壓力低于0.55MPa時冷剪必須減少剪切支數(shù),低于0.5MPa讓其自動停車的臨時措施,這樣嚴(yán)重制約了生產(chǎn)節(jié)奏。為解決這一問題,該廠經(jīng)過反復(fù)論證實施技改,通過增設(shè)空壓機,提供獨立氣源、穩(wěn)定空氣壓力,將其壓力穩(wěn)定在0.68-0.73MPa,保證冷剪的正常使用。
3.2 實施過程
(1)在PLC中編寫干油自動的程序,利用新加的監(jiān)測點以及冷剪的原位開關(guān)來實現(xiàn)冷剪干油的自動。程序主要實現(xiàn)的功能為利用冷剪原位開關(guān)來計數(shù)剪切次數(shù),當(dāng)剪切一定次數(shù)以后干油自動運行,當(dāng)分配器中的監(jiān)測點由信號反饋時,干油停止運行,同時加入了干油故障報警停車程序。為保證冷剪稀油系統(tǒng)的正常運行,在原有的冷剪稀油泵的基礎(chǔ)上在并聯(lián)一個稀油泵,分別為1號泵、2號泵,2號泵為備用。在離合器煙道上加裝一個溫度檢測器,以及溫度顯示器,點檢人員可以隨時監(jiān)測離合器溫度。利用PLC系統(tǒng)將冷卻風(fēng)機系統(tǒng)和溫度監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)合起來。正常溫度下啟動一臺風(fēng)機,當(dāng)溫度略高時則啟動兩臺風(fēng)機,當(dāng)溫度過高時則由PLC系統(tǒng)發(fā)出報警,通知專業(yè)點檢人員檢查離合器。
(2)通過增設(shè)空壓機,提供獨立氣源、穩(wěn)定空氣壓力,將其壓力穩(wěn)定在0.68-0.73MPa,保證冷剪的正常使用。
4 實施后的效果
冷剪剪切系統(tǒng)在棒材車間投入使用后,經(jīng)過不斷優(yōu)化改造,故障越來越少,優(yōu)勢越來越明顯,通過多項的改進措施,使該系統(tǒng)穩(wěn)定運行。