摘 要:文章結(jié)合具體的工程實例,根據(jù)現(xiàn)場的勘察情況,針對我廠9#鍋爐水冷壁管滲漏的現(xiàn)象進行詳細分析,得出滲漏的原因,并提出了以后的防范措施,以保障鍋爐的正常運行。
關(guān)鍵詞:氧化膜;氧腐蝕;化學(xué)監(jiān)督
1 概述
我廠9#鍋爐型號:UG-75/5.3-M24;額定過蒸壓力;5.3MPa額定蒸發(fā)量;75t/h;額定過熱蒸汽溫度;450℃,2000年年底投入運行。2016年2月15日18點9#爐水冷壁因滲漏停爐檢查維修。2016年2月19日,9#爐后墻水冷壁割管16、17、18、19四根樣管,約18米層的4根樣管。20日割7米層密相區(qū)兩根水冷壁標(biāo)準(zhǔn)管。
2 運行簡況(如表1)
表1
3 外觀檢查
2016年2月19日下午,檢查發(fā)現(xiàn)向火面外壁存在黑色致密的氧化膜,管子均無脹粗現(xiàn)象,圖中用粉筆圈住部分就是滲漏點,從外觀上看不出鼓包,變形、變色等異常情況。標(biāo)準(zhǔn)管目側(cè)內(nèi)外觀均無異常,內(nèi)部呈鐵銹紅色。如圖1、2所示。
圖1 圖2
割管刨開后發(fā)現(xiàn)管內(nèi)有少量鐵銹色軟垢,在向火側(cè)有少量的鼓起的類似圓形的小包及不規(guī)則的鋸齒狀的凸起,且有起皮現(xiàn)象,其背火側(cè)有少量點蝕現(xiàn)象拍照如圖3、4所示。
圖3 圖4
把相應(yīng)的圓形小包和鋸齒狀凸起用硬質(zhì)工具刮取其中的積垢后,腐蝕斑形狀如圖5、6所示。從圖可以看出垢斑為皿狀坑和不規(guī)則潰瘍狀斑坑,符合垢下氧腐蝕形貌。
4 垢樣定量分析
對刮取的垢樣按向火側(cè)和背火側(cè)進行了定量分析,結(jié)果如表2。
表2
由表2分析數(shù)據(jù)可以看出:鍋爐水冷壁內(nèi)壁沉積物主要由氧化鐵垢和鈣鎂垢及磷酸鹽水垢混合而成,兩份垢樣中大部分為三價鐵,灼燒減量向火側(cè)大于背火側(cè),說明向火側(cè)垢樣中四氧化三鐵含量較高,也印證了氧含量高造成的;其次是有少量的鈣鎂離子,說明系統(tǒng)內(nèi)有漏點,含有硬度的水進入了鍋爐系統(tǒng),受熱后在管壁內(nèi)結(jié)為鈣鎂垢;再次有少量的磷酸鹽,說明必需加強鍋爐的排污工作,提高蒸汽品質(zhì)。
5 結(jié)論和建議
5.1 結(jié)論
根據(jù)割管外觀形貌及內(nèi)部形貌還有定量分析數(shù)據(jù),我們綜合判斷本次滲漏事故符合以氧腐蝕為主的腐蝕特性。
5.2 建議
在一般情況下,鍋爐水冷壁管不會發(fā)生氧腐蝕,但當(dāng)遇到下述情況時,就可能發(fā)生爐內(nèi)氧腐蝕。
(1)除氧器工作不正常。當(dāng)熱力除氧器運行不正常或達不到除氧器要求的正常運行工況時,除氧效果就很差,隨著給水含氧量的增加,就造成了水冷壁發(fā)生氧腐蝕。近幾年在供暖季5臺除氧器的溶解氧合格率極低,非供暖季也未能全部達到標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)改善除氧器運行工況,使其在正常范圍內(nèi)摘 要:文章結(jié)合具體的工程實例,根據(jù)現(xiàn)場的勘察情況,針對我廠9#鍋爐水冷壁管滲漏的現(xiàn)象進行詳細分析,得出滲漏的原因,并提出了以后的防范措施,以保障鍋爐的正常運行。
關(guān)鍵詞:氧化膜;氧腐蝕;化學(xué)監(jiān)督運行。
(2)鍋爐停用時防護不當(dāng)。盡量減少鍋爐起停次數(shù)。鍋爐停用時,防護措施要及時得當(dāng),否則外界空氣進入系統(tǒng)或鍋內(nèi)環(huán)境濕度大都易造成氧腐蝕的發(fā)生。
(3)減少機組負(fù)荷的劇烈波動,平穩(wěn)運行,改善鍋爐的燃燒工況;鍋爐在低負(fù)荷運行,鍋爐蒸發(fā)量小,汽水中所含的氧不能及時帶走就會發(fā)生管壁氧腐蝕。
(4)化學(xué)運行人員應(yīng)加強化學(xué)監(jiān)督工作,水汽品質(zhì)劣化時要及時采取合理措施,鍋爐排污要及時,提高爐水的蒸汽品質(zhì)。
(5)二分廠擔(dān)負(fù)著整個中心區(qū)及新城區(qū)的冬季供暖工作,補水量較大,造成了除氧器的工作溫度達不到額定要求,溶解氧的含量偏低,建議添加化學(xué)藥劑輔助除氧,提高除氧器的合格率。
參考文獻
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