摘 要:根據(jù)變壓器色譜分析、三比值法判斷運行中充油變壓器是否處于良好狀態(tài)是對變壓器狀態(tài)監(jiān)測的必要手段。通過用三比值法對內(nèi)蒙古某廠主變壓器油色譜中總烴超標(biāo)的原因分析,并結(jié)合變壓器低壓側(cè)升高座箱沿處存在的過熱現(xiàn)象,初步分析為內(nèi)部漏磁產(chǎn)生渦流引起發(fā)熱,確定對變壓器放油進行檢查,成功查出低壓側(cè)屏蔽線部分缺失,解決了該變壓器發(fā)熱問題。
關(guān)鍵詞:變壓器油;色譜分析;三比值法;低壓側(cè)磁屏蔽
1 概述
內(nèi)蒙古某電廠主變壓器,型號為SFP-420000/220,額定容量為 420 MVA,由南通曉星變壓器廠生產(chǎn)制造,2014年3月18日化驗#5主變油色譜,發(fā)現(xiàn)總烴由三個月前的54μL/L增長至164.94μL/L,已達到規(guī)程規(guī)定的注意值,總烴氣體中的主要成分是甲烷和乙烯。測量變壓器鐵芯接地線電流在規(guī)定值范圍內(nèi),在檢查過程中發(fā)現(xiàn)主變C相低壓側(cè)升高座箱沿處有過熱現(xiàn)象,用紅外線測溫儀測量連接螺栓最高達182℃,引起各部門的高度關(guān)注。
2 變壓器總烴超標(biāo)的分析與處理
2014年3月發(fā)現(xiàn)變壓器油中烴類氣體增長的趨勢明顯加快,并超過規(guī)程的注意值,從以下幾個方面進行了分析。
(1)采取每日取樣進行色譜分析,觀察變壓器油中氣體的變化情況,發(fā)現(xiàn)油中總烴氣體含量不斷增加。
(2)檢查發(fā)現(xiàn)低壓側(cè)封閉母線基座箱沿與下部的變壓器大鐘罩殼箱沿處發(fā)熱嚴重,該部位的油漆由于發(fā)熱已經(jīng)脫落變色,用遠紅外成像儀測量該部位最高溫度達182℃,立即在低壓側(cè)箱沿上法蘭增加一根25mm2的接地線用以降低該處渦流發(fā)熱,該處溫度由降低至107℃左右,但油中總烴增長趨勢并未減緩。
由附表1色譜數(shù)據(jù)分析可知,特征氣體為甲烷和乙烯,甲烷為主要氣體成分,按照GB/T7252-200《變壓器油中溶解氣體分析判斷導(dǎo)則》[1]的故障判斷方法,初步判定該變壓器存在問題。
根據(jù)《變壓器油中溶解氣體分析判斷導(dǎo)則》改良三比值法,計算2014年3月18日及5月22日油色譜數(shù)據(jù)并確定編碼如下:
乙炔與乙烯的比值:0/65.41=0、0/126.6=0編碼均為0。
甲烷與氫氣的比值=67.06/12.23=5.48、163.23/19.23=8.49,編碼均為2。
乙烯與乙烷的比值=65.41/32.47=2.01、120.6/67.2=1.79,編碼均為1。
根據(jù)GB/T7252-2001國際[2]中11的編碼與故障類型對照表的對比分析,兩次三比值編碼均為(0、2、1),屬于300-700℃中溫過熱故障。
從上述分析可以看出:油色譜總烴體積超標(biāo),主要成分為甲烷、乙烯。采用《變壓器油中溶解氣體分析判斷導(dǎo)則》中故障判斷方法可以判斷該變壓器存在中溫故障,故障點的溫度在300-700℃,可能原因油過熱或油和紙過熱。
(3)分析總烴體積增加的趨勢與機組的負荷的關(guān)系,沒有發(fā)現(xiàn)明顯的關(guān)聯(lián),證明總烴含量的增加不隨機組負荷的變化而變化。
(4)測試該變壓器鐵芯接地電流在規(guī)定范圍內(nèi),排除了變壓器鐵芯兩點接地造成過熱的可能。
(5)檢查對比變壓器的溫度與去年同期相近,除每年7、8月份溫度較高時段外該變壓器一直以四組冷卻器運行的方式運行,可以排除冷卻器運行方式的影響。
(6)檢查運行的4臺潛油泵電機的電流、聲音、溫度均正常,可以排除潛油泵原因造成總烴超標(biāo)。
通過上述分析,基本確定變壓器低壓側(cè)內(nèi)部漏磁嚴重產(chǎn)生渦流,造成周圍的油質(zhì)劣化,具體情況需要變壓器停運放油進入內(nèi)部進行檢查。
3 變壓器停運放油檢查試驗及發(fā)現(xiàn)的問題
(1)變壓器檢修時測量變壓器繞組的直流電阻,發(fā)現(xiàn)該變壓器高低壓繞組直流電阻較上一次測量時沒有明顯變化。
(2)檢查變壓器分接開關(guān),通過外觀檢查未發(fā)現(xiàn)放電及過熱痕跡,說明此處無故障點。
(3)對變壓器鐵芯表面及各部位固定螺栓進行檢查,各螺栓緊固且未發(fā)現(xiàn)鐵芯松動及過熱現(xiàn)象。
(4)檢查變壓器低壓側(cè)C相升高座與變壓器低壓側(cè)繞組的軟連接處磁屏蔽銅板未安裝,A相固定螺栓短缺3條。
(5)拆下低壓側(cè)升高座與大鐘罩殼法蘭連接螺栓發(fā)熱碳化,經(jīng)鑒定該螺栓為普通碳鋼螺栓。
4 對問題的分析與處理
(1)由于變壓器低壓側(cè)C相升高座與變壓器低壓側(cè)繞組的軟連接處磁屏蔽銅板未安裝,導(dǎo)致該處的漏磁與大鐘罩殼箱體形成了磁路產(chǎn)生了渦流而發(fā)熱。檢修期間對該處缺失的磁屏蔽銅板進行了重新安裝,A相銅屏蔽缺失的固定螺栓補齊。
(2)由于低壓側(cè)升高座與大鐘罩殼法蘭連接螺栓使用的是普通碳鋼螺栓,該材質(zhì)具有導(dǎo)磁性形成渦流,導(dǎo)致連接螺栓及法蘭嚴重發(fā)熱碳化,同時該處也加劇了該處油質(zhì)劣化速率。檢修期間將其全部更換為不銹鋼非導(dǎo)磁螺栓。
(3)對該變壓器進行濾油。
5 檢修后的試驗及投運
將該變壓器發(fā)現(xiàn)的問題進行處理后,進行濾油,并進行修后試驗,根據(jù)《DL/T596-1996電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》[2]要求進行試驗合格。
6 變壓器啟動后的跟蹤
該變壓器啟動后。變壓器的電壓、電流及溫度等參數(shù)均正常,在變壓器投運后一周內(nèi)每日對油進行色譜分析,色譜總烴含量沒有增長,運行正常,之后的兩個月內(nèi)每周對油進行色譜分析,總烴增長速率在規(guī)定范圍內(nèi),說明該變壓器總烴超標(biāo)的原因得到徹底解決。
7 結(jié)束語
大型電力變壓器的漏磁大,為了降低漏磁產(chǎn)生的渦流導(dǎo)致的發(fā)熱及其他雜散損耗,在設(shè)計時增加了磁屏蔽層,但在裝配過程中由于未得到重視,導(dǎo)致部分磁屏蔽未按設(shè)計要求進行安裝,造成變壓器在投運后發(fā)熱,引起總烴超標(biāo)。同時三比值法對變壓器油中氣體成分分析,對充油變壓器的故障分析具有指導(dǎo)作用。
參考文獻
[1]GB/T7252-2001.變壓器油中溶解氣體分析與判斷導(dǎo)則[S].
[2]DL/T596-1996.電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程[S].