摘 要:文章詳細(xì)說明了黃陵礦業(yè)一號(hào)煤礦井下疏干水深度處理系統(tǒng)的超濾裝置,在運(yùn)行一年半之后出現(xiàn)跨膜壓差增大,產(chǎn)水量急劇下降等情況。在通過對(duì)加藥量不足、膜結(jié)垢、反洗不充分等原因逐一排除后,最終確定原因?yàn)槌瑸V前活性炭過濾器濾料出現(xiàn)問題,采取了相對(duì)應(yīng)措施后,超濾最終恢復(fù)正常運(yùn)行狀態(tài)。
關(guān)鍵詞:超濾裝置;異常情況分析;排除;應(yīng)對(duì)措施
前言
近年來,隨著黃陵礦業(yè)公司煤、電、路、化、建材、果蔬等多元化發(fā)展,礦區(qū)的生產(chǎn)生活用水量急劇增大,為了節(jié)約用水,實(shí)現(xiàn)廢物資源化利用,黃陵礦業(yè)在2013年建成了處理能力為320噸/時(shí)的井下疏干水深度處理系統(tǒng),其主要作用就是將原本簡單的混凝、沉淀處理之后達(dá)標(biāo)排放的黃陵礦業(yè)一號(hào)煤礦井下疏干水進(jìn)行進(jìn)一步脫鹽處理,隨后供往煤矸石電廠二次利用。黃陵礦業(yè)一號(hào)煤礦井下疏干水的主要特點(diǎn)為高硬度、高硫酸鹽型礦井水,且含有少量油脂。
1 簡介
1.1 工藝簡介
根據(jù)黃陵礦業(yè)一號(hào)煤礦井下疏干水的水質(zhì)特點(diǎn)和煤矸石電廠的工業(yè)用水要求,設(shè)計(jì)出了疏干水深度處理系統(tǒng)的基本工藝。工藝流程如下所示。
1.2 設(shè)備參數(shù)
該系統(tǒng)采用的活性炭過濾器、自清洗過濾器、超濾、反滲透均為對(duì)應(yīng)4套。活性炭過濾器每臺(tái)設(shè)計(jì)處理水量為80噸/時(shí);自清洗過濾器和超濾設(shè)計(jì)處理水量也均為每臺(tái)80噸/時(shí);超濾設(shè)計(jì)為回收率95%,產(chǎn)水量為每臺(tái)75噸/時(shí);反滲透設(shè)計(jì)回收率70%,脫鹽率95%,產(chǎn)水量為每臺(tái)53噸/時(shí)。而該套系統(tǒng)的超濾采用的是美國陶氏膜,型號(hào)為SFP2880,每套20支。反滲透采用的也是美國陶氏膜,型號(hào)為BW30-400FR抗污染膜,每套72支。
2 異常情況分析
2.1 發(fā)現(xiàn)異常
黃陵一號(hào)煤礦疏干水深度處理系統(tǒng)自2013年投運(yùn)一年時(shí)間內(nèi),運(yùn)行一直良好,壓差和產(chǎn)水量均無明顯變化。在運(yùn)行一年半之后,突然出現(xiàn)跨膜壓差增高、產(chǎn)水量急劇下降的情況(如表1所示)。
2.2 問題分析
2.2.1 超濾的基本原理。超濾是利用一種壓力活性膜,在外界推動(dòng)力(壓力)作用下,以機(jī)械篩分原理為基礎(chǔ)的一種溶液分離過程,可以截留水中的蛋白質(zhì)、懸浮固體、微生物病毒、膠體等。超濾膜對(duì)溶質(zhì)的分離過程主要有:(1)在膜表面及微孔內(nèi)吸附(一次吸附);(2)在孔中停留而被去除(阻塞);(3)在膜表面的機(jī)械截留(篩分)。[1]超濾截留原理如圖1所示。
2.2.2 超濾壓差增高、產(chǎn)水量下降的幾種可能。在超濾運(yùn)行過程中,由于被截留的雜質(zhì)在膜表面上不斷積累,會(huì)產(chǎn)生濃差極化現(xiàn)象,當(dāng)膜面溶質(zhì)濃度達(dá)到某一極限時(shí)即生成凝膠層,使膜的透水量急劇下降,跨膜壓差增高。深度處理系統(tǒng)所采用的超濾為外壓錯(cuò)流式運(yùn)行方式,根據(jù)超濾構(gòu)造及原理分析,超濾壓差升高可能原因有以下幾種:(1)日常反洗不徹底,導(dǎo)致膜表面污染物增多,壓差增高;(2)殺菌劑泵故障,導(dǎo)致殺菌劑加藥量不足而促使膜表面有機(jī)物污染嚴(yán)重;(3)水中含鹽量過高,導(dǎo)致膜表面結(jié)垢、積鹽;(4)超濾前過濾處理不徹底,有懸浮物穿透或?yàn)V料跑出。
3 措施及效果
針對(duì)以上幾種可能性,采取逐一排除法來確認(rèn)壓差增高原因。
3.1 該系統(tǒng)四套超濾設(shè)計(jì)每40分鐘上反洗、下反洗、氣洗各1分鐘,出現(xiàn)異常情況后,首先將反洗時(shí)間縮短為30分鐘反洗1次,反洗各時(shí)間段均更改為2分鐘。經(jīng)過改變后壓差沒有下降趨勢,仍然逐漸增高。
3.2 對(duì)殺菌劑泵進(jìn)行逐一排氣檢查,四臺(tái)泵均出藥正常,說明加藥量足夠。
3.3 對(duì)四組超濾進(jìn)行化學(xué)清洗。(1)酸洗(單臺(tái)清洗)。a.連續(xù)執(zhí)行氣洗-反洗排水-上反洗-下反洗循環(huán)3-8次,直至排水清澈,之后排凈存水。b.在清洗箱內(nèi)將25kg鹽酸融入4000L水中(pH1-2),開啟清洗泵對(duì)超濾循環(huán)清洗30分鐘后浸泡2小時(shí)。c.再次開啟清洗水泵,以相同流量循環(huán)清洗30min后停止,放空藥箱,將藥箱、管道沖洗干凈。d.對(duì)超濾正洗至少30分鐘測進(jìn)出水電導(dǎo)率相差不超過20?滋s/cm。(2)堿洗(單臺(tái))。在清洗藥箱融入75kg次氯酸鈉和2kg片堿(pH11-12),清洗方法同酸洗。經(jīng)過以上化學(xué)清洗之后超濾壓差恢復(fù),產(chǎn)水量增至80噸/時(shí)左右,但是運(yùn)行不到一天時(shí)間,又迅速增大到異常值,因此判定結(jié)垢、積鹽不是真正原因。
3.4 因?yàn)槌瑸V的前處理為活性炭過濾器和自清洗過濾器,自清洗過濾器反洗正常,所以,重點(diǎn)查看活性炭過濾器濾料,打開人孔后,發(fā)現(xiàn)濾料料層增高,內(nèi)有板結(jié)現(xiàn)象,且濾料表面已被污染物嚴(yán)重附著,失去活性。最后決定對(duì)4臺(tái)活性炭更換濾料。更換濾料后,對(duì)超濾又進(jìn)行了一次化學(xué)清洗,壓差、產(chǎn)水量均恢復(fù)正常(如表2所示)。投運(yùn)后也未發(fā)現(xiàn)壓差和產(chǎn)水量出現(xiàn)異常。
4 結(jié)束語
通過這些運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,超濾的日常監(jiān)測和定期清洗至關(guān)重要,但是也要注重超濾裝置的前期處理,過濾器的反洗是否徹底與濾料的質(zhì)量直接關(guān)系到超濾裝置的使用壽命。另外,我們在日常工作中也應(yīng)當(dāng)認(rèn)真分析運(yùn)行工況,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理,查明原因后采取切實(shí)可行的處理措施,才能保障設(shè)備的長期穩(wěn)定運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
[1]劉洪升.化學(xué)運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,2009.
作者簡介:蓋婧(1983-,),女,陜西富平人,2015年畢業(yè)于寶雞文理學(xué)院,工學(xué)學(xué)士學(xué)位,工程師職稱,現(xiàn)擔(dān)任黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司化水車間副主任,長期從事電廠化學(xué)水處理。