馬振華
(中國石油遼陽石化分公司烯烴廠)
火炬頭故障分析與改進(jìn)措施
馬振華*
(中國石油遼陽石化分公司烯烴廠)
從排放噪聲、火炬頭多處損壞和蒸汽引射管燒損3方面對火炬頭故障表現(xiàn)形式及其產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,并提出針對性的故障改進(jìn)措施。
火炬頭 故障分析 改進(jìn)措施
某石化廠公用車間火炬系統(tǒng)于2007年10月投入使用,火炬總高125m,由火炬頭、分子封、火炬塔架、火炬筒體、分液罐、水封罐、儀表及電氣相關(guān)設(shè)施等組成,該系統(tǒng)屬于高空火炬系統(tǒng)[1]。該火炬系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行至今一直沒有對其火炬頭部分進(jìn)行維護(hù)檢修,導(dǎo)致多個部位出現(xiàn)故障。在此,筆者針對某石化廠公用車間的火炬頭故障形式及其原因進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施以對火炬頭進(jìn)行維護(hù)檢修。
該火炬頭為梅花噴嘴型式(圖1),頂部直徑1.7m,用于排放量較大的場合,結(jié)構(gòu)復(fù)雜[2]。
圖1 梅花噴嘴式火炬頭
火炬自投用以來,排放噪聲一直很大,后通過調(diào)整蒸汽量使噪聲減??;但在其他生產(chǎn)裝置生產(chǎn)波動,且有大量可燃?xì)馀胖粱鹁嫒紵龝r,火炬物排放仍舊會出現(xiàn)較大的噪聲,周邊幾公里內(nèi)均不同程度上受到影響,形成了噪聲污染。
火炬頭頂部蒸汽盤管、消煙蒸汽法蘭及梅花噴嘴接管等部位均有漏點(diǎn)、開裂和破損。
火炬頭內(nèi)部的24根蒸汽引射管燒損情況如圖2所示,可以看到蒸汽引射管損壞程度已十分嚴(yán)重,梅花噴嘴均已變形或脫落。
圖2 火炬頭內(nèi)部蒸汽引射管燒損情況
通過近距離檢查火炬頭結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),梅花噴嘴距引射蒸汽管的喇叭口距離較遠(yuǎn),造成部分蒸汽流動噪聲外漏,并且其消音罩損壞嚴(yán)重,無法消音。
火炬系統(tǒng)蒸汽管線(主要在火炬頂部)有多處漏點(diǎn),原因是蒸汽管中存有積水,冬季凍脹,造成泄漏?;鹁骓敳坑?處消煙蒸汽法蘭經(jīng)常發(fā)生泄漏,主要是因?yàn)榛鹁嫠苷w發(fā)生振動,且溫差較大,造成每到冬季便發(fā)生泄漏的現(xiàn)象。
火炬頭部位有多處開裂?;鹁骖^頂部振動較大,且受內(nèi)部高溫作用,焊縫抗拉能力下降,導(dǎo)致開裂。火炬筒體邊緣處開裂的主要原因是:消煙蒸汽引射管燒損后,沒有消煙蒸汽的保護(hù),火炬物在火炬頭內(nèi)部燃燒,導(dǎo)致筒體損壞。
火炬頭內(nèi)部引射蒸汽管燒損后,火炬物在筒體內(nèi)部燃燒,火焰通過喇叭口串到消煙蒸汽盤管處,造成盤管過燒,導(dǎo)致其裂紋和鼓包。盤管內(nèi)泄漏的蒸汽對消音罩產(chǎn)生沖刷,導(dǎo)致消音罩內(nèi)部損壞,而火炬頭內(nèi)部串出的火焰,造成消音罩外層壁板過燒,導(dǎo)致其變形。
蒸汽盤管上多個梅花噴嘴脫落或損壞,使消煙蒸汽無法通過引射蒸汽管送到火炬筒體內(nèi)部,造成消煙蒸汽引射管沒有蒸汽保護(hù)而燒損。
防噪聲措施有如下3方面:
a. 在修復(fù)兩個原消音罩的同時,增加兩個消音罩,置于原消音罩的上部,即相當(dāng)于增加一個屋頂,將蒸汽噴射產(chǎn)生的噪聲進(jìn)一步吸收,防止擴(kuò)散(下部留出空氣流通通道)。
b. 梅花噴嘴處的喇叭口用高鋁纖維毯包裹后加不銹鋼鋼板,吸收梅花噴嘴噴射蒸汽產(chǎn)生的噪聲;同時將梅花噴嘴與喇叭口位置調(diào)整,保證噴射的蒸汽噪聲盡量通過蒸汽引射管傳出。
c. 在火炬頭筒體內(nèi)壁涂抹一層約40mm厚的耐火膠泥,起隔熱降噪的作用[3]。
將長明燈伴熱管的材料由碳鋼改為S30408,管與管之間的連接用S30408管箍,以提高伴熱管抗拉強(qiáng)度;伴熱管用錫紙包裹,避免碳鋼與不銹鋼接觸產(chǎn)生電位腐蝕,延長伴熱管使用壽命。
提高蒸汽系統(tǒng)脫水能力,地面疏水系統(tǒng)更換大排量疏水閥,提高冷凝水回收能力。
3處消煙蒸汽法蘭更換為凹凸面密封(FM/M)的型式,以提高抗振防泄漏能力;緊固螺栓改細(xì)牙、采用碟簧片以增加預(yù)緊力,防振動松動。
防損壞措施具體包括以下5方面:
a. 平整筒體,在筒體頂部加外加強(qiáng)圈,防止筒體過熱變形;
b. 在筒體外加強(qiáng)圈下部增加立板拉筋,防止筒體變形;
c. 梅花噴嘴連接管處加補(bǔ)強(qiáng)、加凸臺,提高焊縫抗拉強(qiáng)度;
d. 拆除吊耳,避免吊耳焊縫處因熱應(yīng)力集中導(dǎo)致吊耳脫落;
e. 通過提高材料等級來預(yù)防過熱燒損火炬頭內(nèi)件,如將24根蒸汽引射管材料換為S31008,內(nèi)部支撐圈和套圈材料換為S31008[4]。
火炬頭改進(jìn)修復(fù)后較原火炬頭增加了部分重量,其中一部分重量作用到火炬頭筒體碟形變徑處,如圖3所示。其中,Ⅰ為上筒體與變徑處的連接形式,Ⅱ?yàn)橄峦搀w與變徑部位的連接形式。
從圖3可以看出,筒體碟形變徑部位的焊縫處承受了上部火炬頭的重量,經(jīng)核算筒體碟形變徑部位增加承載重量約786kg,具體為:火炬頭筒體內(nèi)部涂抹耐火膠泥(包含錨固爪釘)重約250kg,火炬頭外部加筋板重約175kg,火炬頭外加強(qiáng)圈重約130kg,16根蒸汽引射管因壁厚增加(由3.0mm增加到4.5mm)導(dǎo)致重量增加約171kg,新增上部消音罩重約70kg,其他材料重約25kg,拆除的兩個吊耳重約35kg。
圖3 火炬頭筒體碟形變徑處增加重量示意圖
對于增加的重量,經(jīng)核算,筒體碟形變徑部位承載力滿足要求,達(dá)到安全使用條件。
火炬系統(tǒng)點(diǎn)火,消煙蒸汽系統(tǒng)投用后,未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),且噪聲明顯降低。監(jiān)測結(jié)果表明,在蒸汽閥全開的條件下,當(dāng)蒸汽壓力為8MPa時,距火炬約200m處測量噪聲為60dB,較之前明顯降低,徹底解決了火炬噪聲的問題。經(jīng)過一年半時間的考核,火炬系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),消除了蒸汽泄漏及管道損壞等故障,為裝置平穩(wěn)運(yùn)行、生產(chǎn)提供了保障。
[1] HG/T 20570.12-95,工藝系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定:火炬系統(tǒng)設(shè)備[S].北京:中華人民共和國化學(xué)工業(yè)部,1996.
[2] SHS 01031-2004,火炬維護(hù)檢修規(guī)程:石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程(第一冊)通用設(shè)備[S].北京:中國石化出版社,2004.
[3] API Standard 537,Flare Details for General Refinery and Petrochemical Service[S].Washington:American Petroleum Institute,2003.
[4] SH 3009-2013,石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中華人民共和國工業(yè)和信息化部,2013.
TQ056.8
B
0254-6094(2016)01-0122-03
*馬振華,男,1981年12月生,工程師。遼寧省遼陽市,110003。
2015-01-23,
2016-01-15)