陳宇肇(福建華電永安發(fā)電有限公司)
先進控制系統(tǒng)在300MW循環(huán)流化床機組的應(yīng)用研究
陳宇肇(福建華電永安發(fā)電有限公司)
分析了福建華電永安電廠300MW循環(huán)流化床機組DCS控制系統(tǒng)的現(xiàn)狀及問題,通過對先進控制系統(tǒng)的分析調(diào)研、確定實施方案、實施和解決相關(guān)問題的過程,利用一種先進控制系統(tǒng)在300MW循環(huán)流化床機組上對現(xiàn)有控制策略進行改造,解決了目前機組在自動控制方面存在的投入率低、控制效果不理想的問題。
CFB鍋爐;DCS系統(tǒng)分析;先進控制系統(tǒng);無辨識自適應(yīng)預(yù)估控制
隨著電力行業(yè)的供需關(guān)系的逐步改變,以及電力系統(tǒng)自動化程度的不斷提高,電廠對分散控制系統(tǒng)DCS及其自動化監(jiān)控系統(tǒng)提出了更高的要求,要求各上網(wǎng)機組不僅能提供穩(wěn)定的電量,還要具備快速響應(yīng)調(diào)峰、調(diào)頻、逐步實現(xiàn)AGC控制等功能,以提高電網(wǎng)安全系數(shù)、增強電廠的整體效益和競爭力。目前由于循環(huán)流化床機組的燃燒特性,常規(guī)PID控制策略很難實現(xiàn)CFB鍋爐燃燒自動控制,導(dǎo)致機組的自動投入率極低,機爐協(xié)調(diào)控制無法投運,AGC控制也無法實現(xiàn),無法滿足電網(wǎng)對CFB機組調(diào)度要求。而先進控制系統(tǒng)在CFB機組燃燒及機爐協(xié)調(diào)控制上的應(yīng)用,為此提供了一種良好的解決途徑。
1.1 DCS系統(tǒng)及現(xiàn)有功能介紹
DCS是分散控制系統(tǒng)(Distributed Control System)的簡稱,國內(nèi)一般習(xí)慣稱為集散控制系統(tǒng)。它是一個由過程控制級和過程監(jiān)控級組成的以通信網(wǎng)絡(luò)為紐帶的多級計算機系統(tǒng),綜合了計算機(Computer)、通訊(Communication)、顯示(CRT)和控制(Control)等4C技術(shù),其基本思想是分散控制、集中操作、分級管理、配置靈活、組態(tài)方便。DCS以其高可靠性、開放性新、靈活性和易維護等特性,已廣泛應(yīng)用于各行業(yè)的控制領(lǐng)域,目前大型CFB機組均配置有較先進的DCS系統(tǒng),且各控制回路功能基本齊全。
福建華電永安發(fā)電有限公司2×300MW機組 “上大壓小”工程7號機組為300MW循環(huán)流化床機組,鍋爐為東方鍋爐廠制造的單爐膛、一次中間再熱、汽冷式旋風(fēng)分離器、露天布置、固態(tài)排渣的1025t/h亞臨界參數(shù)自然循環(huán)單汽包循環(huán)流化床鍋爐。機組重要輔機包括兩臺二次風(fēng)機、兩臺引風(fēng)機、兩臺一次風(fēng)機、兩臺汽動給水泵和一臺30%容量的電動調(diào)速給水泵(電泵作啟動及備用)等。鍋爐點火方式采用機械霧化、高能點火花點火。
DCS采用北京華電南自天元科技股份有限公司的TCS3000分散控制系統(tǒng),實現(xiàn)功能包括DAS、FSSS、SCS、ECS、MEH、MCS(含CCS、RB、AGC)等。
1.2 機組控制系統(tǒng)存在的問題
由于CFB鍋爐熱慣性大、煤質(zhì)多變、各種風(fēng)量之間強力耦合等特性,造成鍋爐燃燒大滯后、非線性等問題,燃燒過程的自動控制用常規(guī)的PID控制很難解決。目前,機組現(xiàn)有的DCS控制系統(tǒng)中燃燒自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)不能解決CFB鍋爐燃燒非線性、大滯后、多耦合等復(fù)雜的動態(tài)特性,調(diào)節(jié)品質(zhì)差,鍋爐運行參數(shù)波動大,機組在供熱運行工況下協(xié)調(diào)控制無法投入。機組在手動操作方式下存在多種弊端,比如:①壓力波動較大。該問題是循環(huán)流化床鍋爐運行普遍存在的問題,所有機組都在手動操作下,在要求負(fù)荷穩(wěn)定前提下,壓力的波動都較大,該情況損傷設(shè)備(特別是汽機),不利于機組長期運行,同時增加能耗;②操作人員勞動強度大,增加人為失誤,并且操作人員忙于一般運行,沒有精力顧及提高機組運行經(jīng)濟性;③手動操作方式,使得機組運行嚴(yán)重依賴于操作人員操作水平及勞動態(tài)度,不利于科學(xué)管理;④基于手動操作,對于節(jié)能降耗,缺乏實施平臺,不利于經(jīng)濟運行。
基于以上這些問題,我廠擬采用先進行控制系統(tǒng)對現(xiàn)有的鍋爐燃燒和機爐協(xié)調(diào)系統(tǒng)進行改造,使循環(huán)流化床鍋爐投入燃燒過程的自動控制,從而使發(fā)電機組運行更加穩(wěn)定,達到減輕操作人員勞動強度,提高機組的經(jīng)濟運行,實現(xiàn)機爐協(xié)調(diào)自動控制。
1.3 先進控制系統(tǒng)介紹
目前已在復(fù)雜工業(yè)應(yīng)用的先進控制技術(shù)主要有:
預(yù)測控制:是目前應(yīng)用較廣泛,也較成熟的先進控制算法,國內(nèi)外已開發(fā)和正在開發(fā)的第四代先進控制APC軟件基本上是采用模型預(yù)測控制(MPC)。該算法雖然可以解決不少復(fù)雜過程的控制問題,但在CFB鍋爐上應(yīng)用存在較大問題:①需要通過對生產(chǎn)過程施加多處脈沖信號或階躍信號來辨識模型,對正常生產(chǎn)會產(chǎn)生一些影響,特別是CFB鍋爐自平衡能力較差,影響會更大,故很難得到廠方的認(rèn)可。②預(yù)測模型不能在線校正,因此工況變化后,為保證控制效果,需要重新施加信號辨識模型或調(diào)整控制器參數(shù),因此需要較強的在線維護力量。顯然預(yù)測控制雖然精度較高,但缺乏自適應(yīng)能力,并不適合CFB鍋爐這樣多變的過程。③預(yù)測控制對解決大滯后控制問題尚不夠理想。
無模型自適應(yīng)控制:所謂無模型控制器實際上應(yīng)稱為“泛模型控制”,其設(shè)計是以下述泛模型作為基礎(chǔ):
從中導(dǎo)出控制律為:
其實現(xiàn)時,步驟為:①實時辨識φ(k),得到估計值φ^(k);②根據(jù)控制律得到控制輸出u(k)。
可見無模型自適應(yīng)控制的關(guān)鍵和一般自適應(yīng)控制類似,即需在線辨識參數(shù)。為保證在線辨識的穩(wěn)定性和控制器的魯棒性,具體實施時,需要增加了一些其它安全保障參數(shù),現(xiàn)場整定難度較大,目前還沒見到在CFB鍋爐成功應(yīng)用的報道。
無辨識自適應(yīng)(IFA)控制:
IFA控制采用PSD算式:△u(k)=g(k)[e(k)+r0(k)△e(k)+r1(k)△2e(k)],其中g(shù)(k),r0(k),r1(k)依據(jù)幾何原理在線自動整定,無需人工干涉。可見該控制律與傳統(tǒng)的PID控制類似,無需模型、也無需在線辨識,實施容易。特別是因為它不需要辨識模型,因此實施時無需對生產(chǎn)過程施加信號,可以把對生產(chǎn)的影響降到最小。不同于傳統(tǒng)PID控制的是它可以自動確定控制參數(shù),投運后無需人工調(diào)整參數(shù),控制器能自動適應(yīng)操作條件和各種工況的變化(這一點很重要,是使控制器能在象CFB鍋爐這樣多變過程長期運行的基礎(chǔ))。和預(yù)測控制相比,無辨識自適應(yīng)控制并不以“最優(yōu)”為控制目標(biāo),而更強調(diào)穩(wěn)定和自適應(yīng)能力,因此從理論上說,其控制精度不如預(yù)測控制。但由于工業(yè)過程的復(fù)雜性,真正的“最優(yōu)”其實很難做到,穩(wěn)定和自適應(yīng)往往更為實用。
IFA技術(shù)基于幾何控制理論,其控制思想在20世紀(jì)80年代末期由國外學(xué)者提出,90年代中期經(jīng)江青茵教授改造后并首先提出無辨識自適應(yīng)預(yù)估(IFAP)控制技術(shù)。該技術(shù)發(fā)表后引起業(yè)內(nèi)重視,至今已有30余篇論文引用。
本項目將IFAP控制技術(shù)用于CFB鍋爐燃燒控制,并在工業(yè)實施中獲得理想的控制效果。特別是采用基于自搜尋技術(shù)的IFAP技術(shù),解決了鍋爐控制中的大滯后問題,使控制系統(tǒng)不僅可以長期投運,控制精度也很高。
目前CFB機組的燃燒自動控制和機爐協(xié)調(diào)控制已制約著電廠生產(chǎn)運行管理的有效提高和進步,不能很好的滿足機組負(fù)荷對電網(wǎng)的快速響應(yīng)要求,通過調(diào)研分析,實施先進控制系統(tǒng)的主要目的如下:
(1)指導(dǎo)機組的經(jīng)濟運行:為生產(chǎn)、檢修、運行及管理人員提供真實全面的分析數(shù)據(jù),通過先進控制系統(tǒng)即可查閱、監(jiān)視機組各種運行參數(shù),對各項指標(biāo)進行復(fù)雜分析計算,得出調(diào)整的操作方式,以指導(dǎo)機組的優(yōu)化運行。
(2)降低成本,提高效益:根據(jù)機組燃燒機理,對機組運行進行調(diào)整、及時優(yōu)化機組運行參數(shù),減少損耗,降低煤耗,提高鍋爐熱效率。
(3)逐步實現(xiàn)管控一體化:隨著電力逐步市場化,通過先進控制系統(tǒng)的實施,大大提高工廠自動化水平,實現(xiàn)電力調(diào)度、運行方式等方面以最佳效益方式工作,同時也為今后實現(xiàn)AGC控制奠定了基礎(chǔ)。
目前先進控制系統(tǒng)是基于機組實時運行數(shù)據(jù)的高級應(yīng)用(如運行優(yōu)化、性能計算等),因此在系統(tǒng)策劃時,采取整體規(guī)劃分步實施的方式。首先是建立實時數(shù)據(jù)的采集、圖形曲線顯示、控制參數(shù)仿真等數(shù)據(jù)使用平臺,同時充分考慮今后進行高級應(yīng)用的擴展功能;其次根據(jù)仿真結(jié)果,結(jié)合生產(chǎn)需要進行控制系統(tǒng)投運。
先進控制系統(tǒng)的成本和性能的關(guān)鍵可選因素為先進控制的數(shù)據(jù)庫、軟件平臺和硬件網(wǎng)絡(luò),根據(jù)其它電廠的應(yīng)用實踐及實際情況,實時數(shù)據(jù)庫為先進控制系統(tǒng)自帶;為保證先進控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信速度和可靠性,先進控制系統(tǒng)硬件網(wǎng)絡(luò)采取建立專用先進控制網(wǎng)絡(luò),通過OPC站讀寫數(shù)據(jù)。
4.1 總體方案說明
系統(tǒng)采用大連凱博的先進控制系統(tǒng)(KB-APC),建立專用先進控制硬件網(wǎng)絡(luò),該系統(tǒng)集成了無辨識自適應(yīng)(IFA)控制器和100多種運算模塊,可以滿足多種復(fù)雜的工業(yè)過程控制的應(yīng)用要求。通過建立專用先進控制硬件網(wǎng)絡(luò),能夠使得整個信息系統(tǒng)層次分明,對目前的信息系統(tǒng)沒有任何影響,安全性和可靠性得到進一步提高。該先進控制網(wǎng)絡(luò)接口的功能是實現(xiàn)過程控制系統(tǒng)中的實時數(shù)據(jù)與先進控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通訊。
4.2 系統(tǒng)實施原則
(1)統(tǒng)一規(guī)劃,分步實施:整個先進控制系統(tǒng)的實施既要滿足改造計劃中提出的當(dāng)前功能需求,即能夠滿足當(dāng)前基本的先進控制應(yīng)用功能,也要滿足以后先進控制應(yīng)用功能的不斷擴充的需要。
(2)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),信息共享:在實施先進控制中,要確定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)交換標(biāo)準(zhǔn),有利于全廠各種信息系統(tǒng)有效地交換數(shù)據(jù),以達到信息共享的目的,使全公司的IT系統(tǒng)有機地集成在一起,既各自發(fā)揮獨有的功能,又能產(chǎn)生綜合優(yōu)化功能。
(3)統(tǒng)一管理,集中力量,多專業(yè)合作:先進控制是一個涉及到多個專業(yè)的復(fù)雜應(yīng)用系統(tǒng),包含了IT技術(shù)、電站專業(yè)知識、控制技術(shù)等。因此實施先進控制需要多個專業(yè)部門分工協(xié)作,同時又需要成立一個團隊統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)先進控制的實施。
4.3 相關(guān)技術(shù)指標(biāo)
(1)蒸汽壓力:①在負(fù)荷穩(wěn)定狀態(tài)時,壓力過程值平均誤差保持在壓力給定值的±0.3MPa以內(nèi);②外部負(fù)荷增減10%負(fù)荷時,負(fù)荷變化率3MW/min時,壓力平均誤差保持在給定值的0.5MPa以內(nèi)。
(2)負(fù)荷:自動投入情況下機組負(fù)荷控制在給定值的±3MW以內(nèi),負(fù)荷調(diào)整速率2~3MW/min。
(3)床溫變化:床溫控制在正常工藝允許的范圍內(nèi),床溫波動在±35℃以內(nèi);工況變化較大時,控制在工藝允許波動范圍內(nèi)。
(4)氧量:控制在給定值的±0.35以內(nèi)。
(5)爐膛負(fù)壓:控制在給定值的±100Pa以內(nèi)。
(6)在主設(shè)備無故障的情況下,先進控制系統(tǒng)所有自動回路自動投入率達到95%以上。
4.4 先進控制系統(tǒng)主要控制回路具體方案
先進控制系統(tǒng)所設(shè)計的控制回路主要有以下五個回路:①主汽壓力控制;②一次風(fēng)控制;③氧量控制;④爐膛負(fù)壓控制;⑤機爐協(xié)調(diào)控制;各控制回路相互依存,協(xié)調(diào)配合進行控制。
4.4.1 床溫-過熱蒸汽壓力的協(xié)調(diào)控制
由主汽壓力-密相溫度控制級(該級控制設(shè)置密相溫度給定值)、密相溫度-給煤控制級 (該級控制設(shè)置總給煤量給定值)、1#~8#給煤機自動控制系統(tǒng)組成,為了使給煤控制系統(tǒng)能快速響應(yīng)外界供熱負(fù)荷的變化,在方案中,加入供熱流量的前饋計算,實現(xiàn)給煤的超前調(diào)節(jié),密相溫度平均值取密相下溫度和密相中部溫度的平均值。
控制器輸出的總給煤量按下述跟蹤平均分配的方法分配給1#~8#八臺給煤機,即未投自動時,1#~8#給煤機給定均會自動跟蹤實際測量的瞬時給煤量,1#~8#八臺給煤機控制器的輸出則跟蹤手動操作時操作人員給出的1#~8#給煤機控制指令,這些跟蹤值在投入自動后作為偏置量處理,投入自動后控制系統(tǒng)再將增減的給煤量在上述偏置量的基礎(chǔ)上平均分配給1#~8#八臺給煤機給定值,由控制器自動輸出控制指令,控制邏輯見圖1。
4.4.2 一次風(fēng)量控制
一次風(fēng)控制的主要目的是維持正常的流化和床溫工作點的需求,同時根據(jù)煤質(zhì)系數(shù)、床溫、煙氣氧含量等參數(shù),對一次風(fēng)給定做在線修正。控制器的調(diào)整對象為兩臺一次風(fēng)機變頻指令,系統(tǒng)設(shè)置一個操作人員一次風(fēng)給定值的設(shè)定模塊,操作人員可以根據(jù)實際運行工況對一次風(fēng)控制系統(tǒng)進行校正,控制方案示意圖如圖2。
4.4.3 機爐協(xié)調(diào)控制
機爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)由負(fù)荷控制、燃燒控制、風(fēng)量控制三個子系統(tǒng)組成,主邏輯圖見圖3。
圖1
圖2
圖3
其中在線觀測單元實現(xiàn)鍋爐燃燒效率、發(fā)電效率、給煤含碳量、煤耗等優(yōu)化指標(biāo)和過程主要干擾的在線計算。在線優(yōu)化單元主要根據(jù)電負(fù)荷給定值和各優(yōu)化指標(biāo),計算給煤前饋量、主汽壓力給定值和一次風(fēng)、二次風(fēng)量給定值。負(fù)荷控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)調(diào)控主汽流量,燃燒控制則負(fù)責(zé)調(diào)控燃燒量,風(fēng)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)調(diào)整一、二次風(fēng)量;聯(lián)合診斷單元根據(jù)主汽壓力變化信息、密相溫度超限信息、一二次風(fēng)機限制信息、給煤機故障診斷等故障診斷信息和限制信息,對所有控制系統(tǒng)進行協(xié)調(diào),保證系統(tǒng)安全。同時采用獨創(chuàng)的協(xié)調(diào)方案解決多變量控制問題。
建立電廠先進控制系統(tǒng)的專用通信網(wǎng)絡(luò),建立先進控制系統(tǒng)的運行平臺,建立先進控制系統(tǒng)與OPC站的接口等。
5.1 建立獨立的先進控制硬件網(wǎng)絡(luò)
在冗余工業(yè)以太網(wǎng)上增加一臺OPC站,通過與OPC站進行數(shù)據(jù)交換,實現(xiàn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)與控制系統(tǒng)控制數(shù)據(jù)的通訊。先進控制系統(tǒng)工作站通過以太網(wǎng)絡(luò)與OPC站進行高速實時數(shù)據(jù)的雙向通訊,獨立的先進控制網(wǎng)絡(luò)具有下述特點:
(1)采用獨立的先進控制網(wǎng)絡(luò)進行實時數(shù)據(jù)的高速收集和傳送,不會出現(xiàn)信息堵塞,從而保證系統(tǒng)的響應(yīng)速度;
(2)系統(tǒng)架構(gòu)清晰,對原有控制系統(tǒng)的影響程度最小,保證先進控制系統(tǒng)及過程控制系統(tǒng)的安全。
先進控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖4所示,在DCS系統(tǒng)冗余以太網(wǎng)交換機上,新加一臺OPC站,先進控制系統(tǒng)(KB-APC)與OPC站進行數(shù)據(jù)通訊。
圖4
5.2 先進控制系統(tǒng)具體實施過程
(1)實現(xiàn)KB-APC先進控制軟件與DCS系統(tǒng)的通訊:即實現(xiàn)優(yōu)化控制軟件讀、寫現(xiàn)場數(shù)據(jù)問題。保證DCS系統(tǒng)與先進控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸正常是保證先進控制系統(tǒng)工作實施的基礎(chǔ)。
(2)先進控制方案的在線仿真階段:在實現(xiàn)“讀”的基礎(chǔ)上即可對控制方案做在線仿真,仿真的同時可對方案進行調(diào)整。在線仿真時只用采集到的現(xiàn)場的操作數(shù)據(jù),因此只涉及“讀”操作,并且不會送任何數(shù)據(jù)到DCS系統(tǒng),不會影響機組的正常生產(chǎn)。
(3)先進控制系統(tǒng)的投運準(zhǔn)備:為準(zhǔn)備投運先進控制系統(tǒng),需要對DCS做一些邏輯和畫面的調(diào)整。
(4)先進控制系統(tǒng)調(diào)試階段:在上述“讀、寫”通訊和仿真基礎(chǔ)上,進行最后的先進控制系統(tǒng)試運行和現(xiàn)場調(diào)試。
(5)優(yōu)化控制系統(tǒng)的正式投運及驗收。
(6)用戶培訓(xùn):包括使用操作培訓(xùn)和維護檢修培訓(xùn)。
(1)實施先進控制系統(tǒng)后,解決了CFB機組燃燒自動控制的問題,為機組的優(yōu)化運行和實現(xiàn)AGC控制提供了條件。
(2)提高機組自動回路的投入率。目前已經(jīng)實現(xiàn)CFB鍋爐燃燒和機爐協(xié)調(diào)控制的自動投入,在現(xiàn)場設(shè)備正常情況下,自動回路投用率在95%以上,機組的運行參數(shù)指標(biāo)得到了提高。
(3)實現(xiàn)了節(jié)能和深化清潔燃燒效果,節(jié)能降耗,提高經(jīng)濟效益。投自動以后,機組運行更加平穩(wěn),爐膛燃燒狀況穩(wěn)定,提高了鍋爐的熱效率,發(fā)電煤耗降低0.5%以上。
(4)采用先進控制,可以改進控制效果,增加過程的平穩(wěn)性,提高控制精度。投入自動后,大量的調(diào)節(jié)工作由手動變?yōu)樽詣?,減少了操作人員大量的重復(fù)性操作,降低了操作人員的勞動強度;投自動以后,操作人員可以有更多的時間和精力去關(guān)注機組設(shè)備的運行情況,及早發(fā)現(xiàn)一些設(shè)備隱患,以便及時處理。
(5)為以后提高運行人員操作水平和規(guī)范機組運行操作規(guī)程提供經(jīng)驗借鑒。
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TM621
A
2095-2066(2016)33-0032-04
2016-11-12
陳宇肇,高級工程師,長期從事火電廠檢修、運行及電力技術(shù)管理工作,具有豐富的電廠現(xiàn)場經(jīng)驗,目前主要從事火力發(fā)電廠的生產(chǎn)、經(jīng)營及管理工作。