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        猴子巖水電站深孔泄洪洞水力特性深入研究

        2016-12-21 09:24:25
        水電站設計 2016年4期
        關鍵詞:洞頂泄洪洞補氣

        徐 威

        (中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司,四川 成都 610072)

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        猴子巖水電站深孔泄洪洞水力特性深入研究

        徐 威

        (中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司,四川 成都 610072)

        本文根據(jù)猴子巖水電站深孔泄洪洞水力學設計有關成果,結(jié)合招標階段深化水力學物理模型試驗研究內(nèi)容,對需重點解決的高速水流水力特性問題進行深入分析研究,揭示了不同摻氣坎體型、不同補氣設施體型下泄洪洞的水力特性,并結(jié)合猴子巖泄洪洞具體的工程特點和水流條件,提出了有針對性的技術解決方案和評價,在解決本工程摻氣減蝕問題的同時也為類似工程設計提供參考。

        泄洪洞;水力特性;摻氣;洞頂余幅;壓強分布;補氣

        0 前 言

        猴子巖水電站具有“水頭高、泄量大、河谷窄、下游河道及岸坡抗沖能力較低”的特點。泄洪建筑物布置受限于上游右岸磨子溝、下游左岸泥洛堆積體,各建筑物布置較為緊湊;其中,深孔泄洪洞布置于河道左岸,受地形條件限制軸線上必須設一道轉(zhuǎn)彎,故設計為有壓接無壓洞的布置型式,采用挑流消能;由進水口、有壓洞段、工作閘室段、無壓洞段、明渠段、出口挑坎等組成,其中,工作閘室布置于有壓轉(zhuǎn)彎洞段之后。根據(jù)泄量分配設計及調(diào)洪演算成果,泄洪洞控制閘門尺寸設計為12 m×9 m(寬×高),最大泄量2 987 m3/s,出口最大流速約42 m/s。

        深孔泄洪洞擔負著工程重要的泄洪任務,使用頻率較高,且下泄流量大、水力學條件復雜,考慮到其能否安全可靠運行,將直接影響本工程土石壩樞紐的安全。因此,在可行性研究階段研究成果的基礎上,在招標階段深入開展了1∶25的大比例水力學模型試驗深化研究,對猴子巖深孔泄洪洞水力特性進行了進一步試驗論證,為深孔泄洪洞的體型設計和安全運行提供科學依據(jù)和理論指導。下面將主要結(jié)合設計分析及試驗成果中有關摻氣坎體型、洞頂余幅、流道壓強分布、補氣設施設置等研究內(nèi)容進行分析論述。

        1 試驗工況擬定

        根據(jù)調(diào)洪演算成果及進一步深入研究需要擬定的試驗工況及對應泄量(計算成果)見表1。

        表1 試驗工況

        2 摻氣坎體型研究

        2.1 摻氣坎體型初擬

        根據(jù)泄洪洞摻氣減蝕需要,在無壓洞段共設置兩道摻氣坎,從上游到下游分別為1號、2號摻氣坎。根據(jù)原可研階段成果,2號摻氣坎在各種工況下均能充分摻氣,而1號摻氣坎在某些工況下?lián)綒庑Ч焕硐?,因此重點對1號摻氣坎進行了優(yōu)化研究,通過模型試驗對6個摻氣坎體型組合方案進行了深入試驗研究。具體體型參數(shù)見表2。

        表2 摻氣坎體型參數(shù)

        2.2 摻氣坎試驗成果及推薦體型

        (1)方案一試驗發(fā)現(xiàn)該方案1號摻氣坎下積水較為嚴重,平均積水高度1.2 m,摻氣效果不理想。

        (2)方案二是在方案一的基礎上將1號摻氣坎高度增加到1.75 m,其余尺寸不變,該體型摻氣效果有所改善,摻氣坎下平均積水高度1.0 m,空腔長度為25 m,坎下積水波動較大,偶爾與水舌底緣接觸,摻氣效果仍不理想。

        (3)方案三將1號摻氣坎水平長度縮短為15 m,摻氣坎高度為1.75 m,實測結(jié)果表明,該體型摻氣坎下平均積水高度為0.8 m,空腔長度為28 m,積水沒有封閉通氣井,摻氣順暢。

        (4)方案四將1號摻氣坎水平長度縮短為7.5 m,摻氣坎高度設為1.75 m。相對于方案三,該體型摻氣效果有顯著改善,在各主要工況,摻氣坎下無積水,摻氣空腔長度為40 m,泄洪洞底板雖有積水,但積水不影響摻氣。

        (5)方案五中1號摻氣坎長度為7.5 m,高度減為1.5 m,摻氣坎下無積水,空腔長度25 m,泄洪洞內(nèi)流態(tài)基本穩(wěn)定,摻氣效果良好。該方案水深、壓強、摻氣濃度、洞頂余幅等水力學指標均滿足規(guī)范要求,但因1號及2號摻氣坎較高(1.5 m),坎上水流跌落后,水面波動較大,偶爾出現(xiàn)濺水打頂現(xiàn)象。另外,1號摻氣坎處的水流流速較大(最大為33 m/s),F(xiàn)r較小(校核工況Fr=4.0),1號摻氣坎后的側(cè)墻可能出現(xiàn)空蝕問題。

        (6) 方案六著重解決方案五存在的主要兩個問題,首先解決既能很好解決摻氣問題又不至于帶來洞內(nèi)水流經(jīng)過摻氣坎后的較大波動問題,故研究將1號摻氣坎坎高降低為1.2 m,水平方向長保持7.5 m不變。同時,為了防止側(cè)墻空蝕問題,坎兩側(cè)設收縮式側(cè)摻氣坎,側(cè)摻氣坎高0.15 m,水平方向長7.5 m,平面收縮坡度1∶50;2號摻氣坎坎高降低為1.0 m,水平方向長20 m,無側(cè)摻氣坎。方案六摻氣坎體型參數(shù)詳見圖1及圖2,1號摻氣坎附近流態(tài)照片見圖3。

        1號摻氣坎(單位:cm) 2號摻氣坎(單位:cm)

        圖1 1號及2號摻氣坎縱剖面示意

        圖2 1號摻氣坎側(cè)墻平面示意(單位:m)

        (7)綜合上述試驗成果,方案六在之前多方案試驗成果的基礎上,通過合理設置底、側(cè)摻氣坎體型既很好的解決了1號摻氣坎由于Fr較小摻氣較困難的問題,同時,也最大限度的降低了坎高,避免了水流經(jīng)過摻氣坎后形成不利波動的問題。試驗結(jié)果表明,1號及2號摻氣坎摻氣順暢,坎下均無積水,泄洪洞內(nèi)流態(tài)穩(wěn)定,無水流沖頂現(xiàn)象,該方案作為推薦方案,后續(xù)研究內(nèi)容以方案六體型進行。

        3 泄洪洞摻氣水深及洞頂余幅研究

        3.1 摻氣水深試驗及計算結(jié)果

        在完成模型試驗水深實測后選取《水工隧洞設計規(guī)范》推薦公式、王俊勇公式及按佛汝德數(shù)計算的經(jīng)驗公式對摻氣水深進行了對比分析。對于猴子巖深孔泄洪洞模型試驗實測水深而言,水流經(jīng)過摻氣坎后,水體已充分摻氣,若按照模型實測水深為基準計算摻氣水深,則得到的摻氣水深偏大,故采用能量方程逐段推求泄槽水深,作為計算摻氣水深的清水水深,并結(jié)合實測摻氣坎水舌軌跡計算摻氣水流水面線,進而算出摻氣水流的洞頂余幅。采用上述三種方法計算校核洪水工況下(庫水位1845.41)的摻氣水深,計算成果詳見表3。從表中可以看出,三種公式計算出的摻氣水深及洞頂余幅差別較大,綜合各方面因素,選取《水工隧洞設計規(guī)范》推薦公式計算結(jié)果進行后續(xù)計算分析。

        圖3 校核水位閘門全開工況1號摻氣坎流態(tài)

        樁號/m實測水深/m計算清水水深/m流速/m·s-1摻氣水深/m《規(guī)范》公式王俊勇公式Fr公式備注389.68.18.130.711.69.28.6429.68.67.732.311.28.98.2449.69.157.632.812.310.09.3462.19.977.234.612.010.19.1474.69.777.135.111.89.68.91號摻氣坎位置487.19.167.035.610.58.37.6524.67.576.737.210.28.17.4549.67.456.538.311.08.98.2562.27.706.438.911.08.98.3574.77.066.438.910.98.88.22號摻氣坎位置612.47.56.240.19.77.77.06507.26.041.59.57.56.9662.47.15.942.29.47.46.8

        3.2 洞頂余幅分析評價

        根據(jù)試驗與計算結(jié)果分析:1號摻氣坎后因水面雍高,該處的實測水深(指水面到底板的垂直距離)最大,校核工況時為9.97 m;經(jīng)計算,在校核工況,1號摻氣坎后水面最高斷面水舌厚度(理論清水厚度)h為7.2 m,則摻氣后的水舌厚度ha=7.2×(1+1.4×34.6/100)=10.7 m,考慮水舌下緣約1.3 m的空腔高度,則水面到底板的距離為12.0 m,在不考慮底部摻氣空腔時對應的面積洞頂余幅為20.5%,其余無壓洞段洞頂余幅大于20.5%,滿足《水工隧洞設計規(guī)范(DL/T 5195-2004)》的要求,泄洪洞斷面尺寸合適。

        4 流道壓強分布規(guī)律

        4.1 有壓轉(zhuǎn)彎段壓強分布

        本泄洪洞有壓轉(zhuǎn)彎段為平面轉(zhuǎn)彎設計,深入研究試驗對不同工況下轉(zhuǎn)彎段兩側(cè)不同高程的時均壓強進行了測量,分析由于平面轉(zhuǎn)彎對于結(jié)構壁面壓力的影響。在各試驗工況下,有壓轉(zhuǎn)彎段的壓強范圍為(10.6 ~54.1)×9.81 kPa,閘門局開時壓強大,全開時壓強小;不同斷面頂部與底部壓差基本一致,約為13×9.81 kPa;由于有壓轉(zhuǎn)彎段左、右兩側(cè)因水流轉(zhuǎn)彎離心力的作用,存在一定的壓差,根據(jù)實測成果,兩側(cè)的最大壓差約為7.9×9.81 kPa,出現(xiàn)在校核及設計水位閘門全開工況。轉(zhuǎn)彎段后有壓洞段~工作門前水流調(diào)整是否充分,將直接影響門前、門后隧洞的抗蝕性能。

        4.2 無壓洞段壓強分布

        試驗實測了各工況下各部位的時均及脈動壓強,從實測成果可以看出,水舌入水點附近時均及脈動壓強相對較大,底板最大時均壓強為13.6 m,最大脈動壓強均方根為2.1 m。結(jié)合空腔長度測量結(jié)果,1號、2號摻氣坎后的水舌落點范圍分別為泄0+460 m~泄0+475 m及泄0+560 m~泄0+570 m。

        5 泄洪洞補氣設施研究

        5.1 補氣設施體型研究

        可研階段在工作閘室右側(cè)布置一條4.5 m×6.0 m的圓拱直墻形補氣洞,1號、2號摻氣坎側(cè)面通氣井截面積均為1.6 m2。試驗測得補氣洞最大風速為72.2 m/s,1號摻氣坎通氣井最大風速為47.6 m/s。初步分析認為風速偏大,補氣洞及通氣井通氣面積宜適當擴大。同時,由于水流通過摻氣坎后為拋射運動,若摻氣坎旁通氣窗采用矩形斷面形式,水舌在空中運動過程中軌跡會與斷面出現(xiàn)重疊部分,影響補氣效果,因此為適應水舌軌跡,提出采用梯形斷面作為通氣窗的設計形式,補氣洞布置及摻氣坎通風井設計簡圖見圖4~6。

        圖4 補氣洞平面簡圖(除標注外,其余單位:cm)

        圖5 1號摻氣坎通氣井縱剖面示意(單位:cm)

        圖6 2號摻氣坎通氣井縱剖面示意(單位:cm)

        5.2 泄洪洞補氣設施有效性評價

        優(yōu)化體型實測結(jié)果見表4,從表中可以看出,各補氣設施最大風速為44.3m/s,補氣洞斷面設計合適。

        表4 補氣洞實測風速及通風量

        6 結(jié)束語

        本文通過對深入模型試驗成果的整理,進一步分析研究了猴子巖深孔泄洪洞的水力特性,對摻氣坎體型進行了優(yōu)化設計,觀測了各工況下泄洪洞水流流態(tài)及摻氣空腔形態(tài)、實測了泄洪洞沿程水深、時均及脈動壓強、摻氣濃度、各通風設施的風速、風量等參數(shù),并結(jié)合猴子巖泄洪洞具體的工程特點和水流條件,提出了適應水舌軌跡的梯形補氣窗設計形式,解決了猴子巖泄洪洞摻氣減蝕的工程設計問題。

        2016-09-15

        徐威(1977-),男,遼寧鞍山人,高級工程師,從事水工設計及勘測設計管理工作。

        TV651.3

        B

        1003-9805(2016)04-0024-05

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