吳洪枝,趙龍,張亞楠,徐旸
(海南核電有限公司,海南昌江572733)
650 MW汽輪機(jī)軸承溫度偏高原因分析與管理
吳洪枝,趙龍,張亞楠,徐旸
(海南核電有限公司,海南昌江572733)
結(jié)合某核電廠650 MW汽輪機(jī)可傾瓦軸承溫度偏高故障,介紹可傾瓦工作原理,分析溫度偏高的原因,并給出相應(yīng)的解決方案。
汽輪機(jī);可傾瓦;潤(rùn)滑油;解決方案
某核電站汽輪機(jī)為哈爾濱某汽輪機(jī)廠設(shè)計(jì)制造的HN-650型汽輪機(jī),是一臺(tái)單軸、四缸六排汽、帶中間汽水分離再熱器的反動(dòng)凝汽式汽輪機(jī),具有效率高、功率大、自動(dòng)化水平高等優(yōu)點(diǎn)。見(jiàn)圖1。
圖1 機(jī)組軸系示意圖
1#機(jī)組正式投產(chǎn)前出現(xiàn)了2瓦軸承金屬溫度偏高的情況,導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)轉(zhuǎn)入緊急處理。
汽輪機(jī)設(shè)有一個(gè)推力軸承和8個(gè)支承軸承?!癓EG”推力軸承位于1#低壓缸調(diào)端的軸承箱內(nèi),為單獨(dú)的滑動(dòng)式自位推力軸承。在推力盤(pán)兩側(cè)的支承環(huán)內(nèi)各安裝8塊可滑動(dòng)的推力瓦塊,能使所有瓦塊承載均勻,而不受推力盤(pán)與軸承偏心和巴氏合金厚度不均的影響。采用“LEG”軸承,較大的減少推力軸承的耗功,提高了機(jī)組出力。高壓轉(zhuǎn)子和低壓轉(zhuǎn)子的支持軸承均采用四瓦塊可傾瓦軸承,在溫度變化時(shí)可保持對(duì)中,并且可傾瓦塊外用球面調(diào)整銷(xiāo)支承在軸承套內(nèi),自位性能好。
2.1 溫度信號(hào)誤報(bào)警
由于電廠運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜,DCS系統(tǒng)中顯示的溫度信號(hào)不一定能完全反應(yīng)實(shí)際的溫度值,需保證溫度測(cè)量準(zhǔn)確才能進(jìn)一步分析問(wèn)題發(fā)生的原因。
DCS與溫度測(cè)量裝置之間距離較長(zhǎng),如電纜屏蔽失效易發(fā)生信號(hào)干擾,導(dǎo)致溫度測(cè)量錯(cuò)誤,溫度測(cè)量裝置損壞也會(huì)使DCS收到錯(cuò)誤的溫度信號(hào)。為使錯(cuò)誤概率減少至最小,一般在同一測(cè)點(diǎn)處布置AB兩路溫度測(cè)量裝置(一般為熱電偶),如果軸承溫度發(fā)生變化,則DCS收到的兩列溫度信號(hào)數(shù)值應(yīng)該同向變化,且數(shù)值相差較小。故可通過(guò)比對(duì)兩個(gè)溫度信號(hào)值才能初步判定是否出現(xiàn)溫度信號(hào)錯(cuò)誤。通過(guò)對(duì)拆除軸承進(jìn)行烘烤加溫現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫同時(shí)比對(duì)DCS側(cè)溫度示數(shù),可以最終判定溫度信號(hào)的正確性。
2.2 潤(rùn)滑油溫過(guò)高
軸承與軸之間通過(guò)潤(rùn)滑油形成一定厚度的油楔,減少軸承摩擦并通過(guò)潤(rùn)滑油的不斷循環(huán)帶走摩擦產(chǎn)生的熱量,使軸承溫度保持在一個(gè)較為穩(wěn)定的范圍內(nèi)。若潤(rùn)滑油循環(huán)系統(tǒng)散熱不良,使?jié)櫥蜏囟冗^(guò)高,則將使?jié)櫥偷睦鋮s作用降低,使軸承溫度升高。同時(shí)潤(rùn)滑油溫度過(guò)高會(huì)導(dǎo)致潤(rùn)滑油黏稠度降低,使軸承中的潤(rùn)滑油油楔的剛性和厚度降低,使油膜承載力減小,最終可能使油楔破裂。當(dāng)油楔破裂則會(huì)導(dǎo)致軸承摩擦瞬間增大,使軸承溫度直線上升,甚至可能發(fā)生軸承咬合的現(xiàn)象。通過(guò)潤(rùn)滑油系統(tǒng)各部位油溫?cái)?shù)據(jù)變化趨勢(shì)可以確定油溫過(guò)高原因。
2.3 潤(rùn)滑油質(zhì)較差
潤(rùn)滑油應(yīng)為純度較高的油脂,保持一定的流動(dòng)性和油膜的正確形成。若油質(zhì)較差,則可能使油膜無(wú)法保持完整,較大的雜質(zhì)顆粒極易劃傷軸承金屬表面,導(dǎo)致磨粒磨損的發(fā)生。線狀劃傷極易引起潤(rùn)滑油泄漏、油膜失效并降低動(dòng)壓軸承的承載力。通過(guò)對(duì)潤(rùn)滑油的油質(zhì)進(jìn)行分析,并比對(duì)劃傷外觀可以確定油質(zhì)情況。
2.4 球面銷(xiāo)及墊片卡澀
軸瓦背面裝配有球面銷(xiāo)和墊片,在軸承運(yùn)行狀態(tài)變化時(shí)使油楔保留一定的調(diào)整空間,使軸承具有自位性能,加強(qiáng)軸承的穩(wěn)定性。當(dāng)球面銷(xiāo)及墊片出現(xiàn)故障時(shí),可能導(dǎo)致軸瓦卡澀,使軸承下邊部分軸瓦載荷分部不均勻,使局部載荷升高、油楔厚度降低,導(dǎo)致軸承摩擦,使軸承溫度上升。通過(guò)檢查球面銷(xiāo)及墊片狀態(tài)可以確定球面銷(xiāo)及墊片的故障。
2015年12月某核電站1#汽輪機(jī)組進(jìn)行168前試運(yùn)沖轉(zhuǎn),掛閘后,機(jī)組轉(zhuǎn)速開(kāi)始升高,過(guò)程中隨轉(zhuǎn)速升高,各軸瓦溫度緩慢爬升,至1100 r/min短暫穩(wěn)定時(shí),1#軸瓦溫度約52℃,2#軸瓦溫度約81℃,隨后繼續(xù)提高汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速,通過(guò)1190 r/min時(shí)刻,2#、3#軸瓦振動(dòng)值出現(xiàn)明顯峰值,其中3#軸瓦振動(dòng)峰值達(dá)約170 μm,2#瓦溫達(dá)約105℃,繼續(xù)升速中,2塊瓦溫度最高達(dá)約123℃,至2850 r/min時(shí),2#,3#軸瓦振動(dòng)值在80 μm以下,而2#軸瓦溫度約95℃,由于2#瓦溫度表現(xiàn)異常,主控進(jìn)行打閘。打閘后,在汽機(jī)轉(zhuǎn)速下降過(guò)程中2#瓦溫度峰值達(dá)到約140℃,并有反復(fù)上下波動(dòng)的情況。在汽機(jī)惰轉(zhuǎn)時(shí),2塊瓦溫度緩慢下降至約60℃,機(jī)組轉(zhuǎn)入緊急處理中。
3.1 原因分析
停機(jī)檢查后發(fā)現(xiàn):下部的2塊瓦塊已經(jīng)磨損,因此可以認(rèn)定2#瓦溫偏高的主要原因有3點(diǎn)。
(1)軸瓦局部發(fā)生磨損情況后,軸瓦間隙中存油量不足,油膜建立不良,導(dǎo)致瞬間潤(rùn)滑油的冷卻和潤(rùn)滑效果變差。
(2)軸瓦磨損后產(chǎn)生的烏金碎片阻礙潤(rùn)滑油流動(dòng),導(dǎo)致冷卻效果惡化。
(3)升速至2850 r/min過(guò)程中,2塊瓦之間的研磨引起了3#軸瓦的較高振動(dòng),進(jìn)一步促進(jìn)了2#軸瓦溫度升高。
3.2 處理方案
(1)組織現(xiàn)場(chǎng)人員檢查軸瓦烏金,對(duì)損傷的軸瓦進(jìn)行修刮,使用芯軸檢查軸瓦曲率等相關(guān)參數(shù),復(fù)核軸瓦和轉(zhuǎn)子接觸狀況。
(2)組織廠家人員使用砂紙、潤(rùn)滑油對(duì)軸頸進(jìn)行研磨。
(3)檢查軸瓦頂隙及瓦口間隙、軸系中心,并調(diào)整至合格水平。
(4)啟動(dòng)潤(rùn)滑油凈化系統(tǒng)進(jìn)行潤(rùn)滑油循環(huán)、凈化。機(jī)組啟動(dòng)后,各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)良。
在對(duì)2#軸瓦修刮并調(diào)整軸系中心后重新啟動(dòng)汽輪機(jī)進(jìn)行帶核蒸汽沖轉(zhuǎn),2#軸承溫度、潤(rùn)滑油溫度和軸承振動(dòng)值均正常。故軸承潤(rùn)滑油潤(rùn)滑效果差導(dǎo)致了一系列潤(rùn)滑惡化,如導(dǎo)致了2#軸瓦溫度持續(xù)升高,致使發(fā)生燒瓦的現(xiàn)象。汽輪機(jī)的軸承運(yùn)行參數(shù)直接反應(yīng)汽輪機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),在運(yùn)行過(guò)程中需高度重視軸承的狀態(tài),保證機(jī)組的安全運(yùn)行;在維修過(guò)程中需注意軸承的檢測(cè)和維護(hù),避免雜質(zhì)和潤(rùn)滑不暢導(dǎo)致的潤(rùn)滑持續(xù)惡化。
[1]李燦志.1000MW汽輪機(jī)低壓缸軸瓦溫度高原因分析及處理[J].科技展望,2015,(19).
[2]阮圣奇,胡中強(qiáng),劉慶剛,張輝.汽輪機(jī)軸承金屬溫度偏高原因分析[J].發(fā)電設(shè)備,2013,(1).
〔編輯 王永洲〕
TM623
B 0前言
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.11.10