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        石圪臺(tái)選煤廠創(chuàng)新創(chuàng)效探索與實(shí)踐

        2016-12-19 09:26:54趙星檑張佳彬白小軍張?jiān)数?/span>
        選煤技術(shù) 2016年5期
        關(guān)鍵詞:泥水創(chuàng)效煤泥

        白 龍,趙星檑,張佳彬,白小軍,張?jiān)数?/p>

        (神華神東煤炭集團(tuán) 洗選中心,陜西 榆林 719315)

        石圪臺(tái)選煤廠創(chuàng)新創(chuàng)效探索與實(shí)踐

        白 龍,趙星檑,張佳彬,白小軍,張?jiān)数?/p>

        (神華神東煤炭集團(tuán) 洗選中心,陜西 榆林 719315)

        針對(duì)制約石圪臺(tái)選煤廠提質(zhì)增效的各個(gè)因素,在充分分析產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)上,提出創(chuàng)新創(chuàng)效方案并予以實(shí)施。在該方案成功實(shí)施后,實(shí)現(xiàn)了淺槽重介質(zhì)分選機(jī)對(duì)中煤的有效回收,泥化的矸石泥被預(yù)先排出生產(chǎn)系統(tǒng),10臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)分組分等級(jí)自動(dòng)控制;商品煤的產(chǎn)率和煤泥水處理系統(tǒng)的處理效率均提高,商品煤發(fā)熱量也提高,企業(yè)生產(chǎn)成本和煤泥水處理系統(tǒng)的生產(chǎn)壓力均降低,生產(chǎn)效率提升顯著。

        提質(zhì)增效;創(chuàng)新創(chuàng)效;商品煤;煤泥水處理系統(tǒng);空壓機(jī)

        隨著煤炭市場(chǎng)的持續(xù)低迷,各煤炭企業(yè)的利潤(rùn)不斷被壓縮,甚至出現(xiàn)嚴(yán)重虧損,在這種不利的形勢(shì)下,各企業(yè)紛紛側(cè)重于創(chuàng)新管理工作。對(duì)于選煤廠而言,創(chuàng)新管理主要是探索新的洗選工藝,選用新的加工設(shè)備,研究新的藥制劑度,從而提高煤炭產(chǎn)品的綜合回收率,降低洗選加工成本,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

        石圪臺(tái)選煤廠隸屬于神華神東煤炭集團(tuán)洗選中心,始建于2005年,設(shè)計(jì)能力為12 Mt/a。洗選工藝為:原煤以1.5 mm預(yù)先脫泥,再經(jīng)25 mm分級(jí),>25 mm粒級(jí)塊煤采用淺槽重介質(zhì)分選機(jī)分選,25~1.5 mm粒級(jí)末煤采用兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,1.5~0.5 mm粒級(jí)粗煤泥采用螺旋分選機(jī)分選,<0.5 mm粒級(jí)細(xì)煤泥直接采用加壓過(guò)濾機(jī)和板框壓濾機(jī)聯(lián)合處理[1]。

        該選煤廠入選原煤來(lái)自石圪臺(tái)煤礦,為長(zhǎng)焰煤和不粘煤。石圪臺(tái)煤礦原煤分為兩個(gè)煤層,分別是2-2煤層和3-1煤層,其中2-2煤層原煤煤質(zhì)較差,矸石含量較多,在洗選加工過(guò)程中容易泥化成為細(xì)顆粒和矸石泥;由于開(kāi)采條件特殊,3-2煤層原煤水分較大,兩個(gè)煤層的原煤混合后洗選,導(dǎo)致2-2煤層原煤中的矸石泥化程度進(jìn)一步加劇,嚴(yán)重影響正常洗選和煤泥水處理。為此。該選煤廠針對(duì)工藝系統(tǒng)中的不良環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)施創(chuàng)新創(chuàng)效工作,目的是實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)。

        1 存在問(wèn)題

        通過(guò)對(duì)該選煤廠原煤煤質(zhì)和洗選加工過(guò)程分析,認(rèn)為制約提質(zhì)增效的主要原因?yàn)椋?/p>

        (1)淺槽重介質(zhì)分選機(jī)停機(jī)時(shí)中煤回收困難,造成煤炭資源浪費(fèi)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)踐,該選煤廠每天需要停車檢修一次,在停車過(guò)程中篩機(jī)首先停止給料,隨著進(jìn)入淺槽重介質(zhì)分選機(jī)物料的減少,輕產(chǎn)物對(duì)中間產(chǎn)物的上托作用減弱,原來(lái)應(yīng)該進(jìn)入輕產(chǎn)物的中間產(chǎn)物遺留在中煤層,無(wú)法從溢流堰排出。在這種情況下,設(shè)備繼續(xù)運(yùn)行一段時(shí)間后,>1.70 g/cm3的重產(chǎn)物全部通過(guò)刮板輸送機(jī)排出,剩余物料懸浮在中煤層;在合介泵停止運(yùn)行后,遺留的中間產(chǎn)物就會(huì)下沉到底部,再由刮板輸送機(jī)排到矸石脫介篩上,最終作為矸石排出[2]。

        (2)矸石泥影響煤泥水處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行。螺旋分選機(jī)排出的矸石采用矸石旋流器分級(jí),旋流器溢流進(jìn)入濃縮池,其底流通過(guò)高頻篩脫水脫泥,高頻篩的篩上物外排至矸石帶式輸送機(jī),原設(shè)計(jì)篩下水返回原生煤泥桶。但高頻篩的篩下水濃度和灰分均高(為85.92%),其中的矸石顆粒容易泥化,在隨煤泥水循環(huán)時(shí)易泥化成細(xì)泥,這部分煤泥只有一個(gè)排出途徑,即經(jīng)濃縮池濃縮后采用加壓過(guò)濾機(jī)和板框壓濾機(jī)回收。生產(chǎn)實(shí)踐表明:其進(jìn)入濃縮池后極易在池內(nèi)形成懸浮層,沉降緩慢甚至難以沉降,導(dǎo)致濃縮池使用效率降低,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn);此外,板框壓濾機(jī)和加壓過(guò)濾機(jī)的使用效率均下降,混煤發(fā)熱量降低[3]。

        為了保證生產(chǎn)的流暢性,前期對(duì)其進(jìn)行了技術(shù)改造,3#濃縮池單獨(dú)用于處理矸石旋流器的溢流、矸石磁選機(jī)的尾礦、高頻篩的篩下水。但部分矸石泥沉降緩慢,而另一部分能夠迅速沉降在入料穩(wěn)流筒周圍,且壓的很緊實(shí),極易引發(fā)“壓耙”事故;此外,在設(shè)備起車過(guò)程中,底流泵經(jīng)常出現(xiàn)不上料的情況。

        (3)低壓風(fēng)機(jī)無(wú)效運(yùn)行,造成電能浪費(fèi)。該選煤廠共有10臺(tái)低壓風(fēng)機(jī),每臺(tái)設(shè)備的功率為250 kW,裝機(jī)總功率為2 500 kW。之前只要生產(chǎn)系統(tǒng)開(kāi)啟,10臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)全部運(yùn)行,且所有加卸載參數(shù)設(shè)定一致;在此過(guò)程中部分低壓風(fēng)機(jī)加卸載頻繁,造成電能浪費(fèi)。此外,10臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)全部開(kāi)啟后,加卸載現(xiàn)象頻繁發(fā)生,致使風(fēng)機(jī)各部件磨損加?。欢嗯_(tái)低壓風(fēng)機(jī)同時(shí)開(kāi)啟時(shí)發(fā)熱量增加,機(jī)房環(huán)境溫度升高,導(dǎo)致設(shè)備故障增多。

        2 創(chuàng)新創(chuàng)效與實(shí)施

        為了解決制約提質(zhì)增效的主要問(wèn)題,該選煤廠結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,展開(kāi)積極探索,將理論與實(shí)踐相結(jié)合,提出創(chuàng)新創(chuàng)效方案并予以實(shí)施。

        (1)采用犁式卸料器實(shí)現(xiàn)中煤回收。為了及時(shí)回收中煤,在淺槽重介質(zhì)分選機(jī)的矸石帶式輸送機(jī)上安裝犁式卸料器,其所卸物料通過(guò)溜槽導(dǎo)入正下方的塊精煤帶式輸送機(jī)。在正常生產(chǎn)情況下,犁式卸料器抬起,即處于不工作狀態(tài);在合介泵停止運(yùn)行后,犁式卸料器投入運(yùn)行,遺留在淺槽重介質(zhì)分選機(jī)內(nèi)部的中煤經(jīng)矸石脫介篩處理后落在矸石帶式輸送機(jī)上,最終通過(guò)卸料器卸在塊煤帶式輸送機(jī)上[4-6]。

        (2)采用砂水分離器實(shí)現(xiàn)高頻篩篩下水中矸石泥的沉降與分離。砂水分離器的箱體采用6 mm鋼板焊接而成,傳動(dòng)系統(tǒng)采用廢舊軸和軸承座加工制造,電機(jī)轉(zhuǎn)速通過(guò)變頻器和減速器雙重調(diào)節(jié);其主要特點(diǎn)是箱體上沿高度增加600 mm,箱內(nèi)容積增大,矸石泥在其中的停留時(shí)間延長(zhǎng),有利于矸石泥的沉降,進(jìn)而達(dá)到分離的目的[7-8]。

        將原煤泥水處理系統(tǒng)中去往原生煤泥桶的篩下水引至砂水分離器(圖1),其底流通過(guò)螺桿運(yùn)輸裝置直接外排至矸石帶式輸送機(jī),溢流返回濃縮池。高頻篩的篩下水經(jīng)過(guò)砂水分離器處理后,每小時(shí)可以多排出20 t矸石泥,其對(duì)煤泥水處理系統(tǒng)的影響降低,煤泥處理設(shè)備壓力減小,混煤發(fā)熱量提高,煤泥水處理系統(tǒng)得到進(jìn)一步完善[9-10]。

        (3)實(shí)現(xiàn)低壓風(fēng)機(jī)分組分等級(jí)自動(dòng)控制。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際,將10臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)分成三組,并設(shè)定各組參數(shù)。第一組4臺(tái)低壓風(fēng)機(jī),加載參數(shù)為600 kPa,卸載參數(shù)為680 kPa;第二組3臺(tái)低壓風(fēng)機(jī),加載參數(shù)為550 kPa,卸載參數(shù)為630 kPa;第三組3臺(tái)低壓風(fēng)機(jī),加載參數(shù)為500 kPa,卸載參數(shù)為600 kPa。在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)時(shí),啟動(dòng)第一組2臺(tái)、第二組1臺(tái)、第三組1臺(tái)低壓風(fēng)機(jī),第一組2臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)始終在加載狀態(tài)下運(yùn)行,其余兩組2臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)處于待機(jī)狀態(tài),且待機(jī)時(shí)電機(jī)停止工作。當(dāng)實(shí)際壓力小于加載值時(shí),待機(jī)的低壓風(fēng)機(jī)就會(huì)自動(dòng)加載;當(dāng)實(shí)際壓力大于設(shè)定值,低壓風(fēng)機(jī)就會(huì)自動(dòng)卸載。在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中,每周需要更換設(shè)定參數(shù)。

        圖1 煤泥處理系統(tǒng)原則流程

        具體工作過(guò)程為:設(shè)備正常運(yùn)行時(shí),第一組低壓風(fēng)機(jī)要求的風(fēng)包壓力在600~680 kPa之間,當(dāng)風(fēng)包壓力大于680 kPa時(shí),其中2臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)自動(dòng)卸載;當(dāng)風(fēng)包壓力小于600 kPa時(shí),其中2臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)加載。第二組低壓風(fēng)機(jī)要求的風(fēng)包壓力在550~630 kPa之間,當(dāng)風(fēng)包壓力小于550 kPa時(shí),其中1臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)加載;當(dāng)風(fēng)包壓力大于630 kPa時(shí),其中1臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)自動(dòng)卸載。第三組低壓風(fēng)機(jī)要求的風(fēng)包壓力在500~600 kPa之間,當(dāng)風(fēng)包壓力小于500 kPa時(shí),其中1臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)加載;當(dāng)風(fēng)包壓力大于600 kPa時(shí),其中1臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)卸載。根據(jù)實(shí)際情況,4臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)同時(shí)加載能夠滿足要求,即當(dāng)壓力上升至600 kPa時(shí),三組1臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)卸載;當(dāng)風(fēng)包壓力繼續(xù)增加至630 kPa時(shí),第二組1臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)卸載;當(dāng)風(fēng)包壓力小于500 kPa時(shí),第三組1臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)再次加載,從而實(shí)現(xiàn)低壓風(fēng)包的壓力在正常、異常、緊急三個(gè)狀態(tài)之間的自動(dòng)加載與卸載。

        3 應(yīng)用效果

        該選煤廠通過(guò)創(chuàng)新創(chuàng)效探索與工藝系統(tǒng)優(yōu)化,最終取得以下成果:

        (1)經(jīng)測(cè)算,在正常停車過(guò)程中,單臺(tái)淺槽重介質(zhì)分選機(jī)每次排出中煤3 t,兩臺(tái)此類設(shè)備排出的中煤質(zhì)量為6 t。按照每月停車40次計(jì)算,當(dāng)月可多回收中煤240 t,每年可多回收商品煤2 880 t。

        (2)在末煤入選率為50%的情況下,高頻篩的高灰矸石泥產(chǎn)量為15 t/h,通過(guò)砂水分離器每小時(shí)可以排出10 t,混煤產(chǎn)量為1 600 t/h;按照混煤發(fā)熱量20.08 MJ/kg、矸石泥發(fā)熱量3.77 MJ/kg計(jì)算,工藝系統(tǒng)優(yōu)化后混煤發(fā)熱量提高0.10 MJ/kg。這部分矸石泥預(yù)先排出后,濃縮池內(nèi)的矸石泥減少,藥劑用量下降約10.10個(gè)百分點(diǎn),全年可節(jié)約藥劑成本約13萬(wàn)元。

        (3)該選煤廠工藝系統(tǒng)優(yōu)化后,在生產(chǎn)系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),只需開(kāi)啟4臺(tái)低壓風(fēng)機(jī),不但可以延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,降低材料消耗,而且能夠節(jié)約大量電能,減少生產(chǎn)成本。根據(jù)預(yù)測(cè),每年可以節(jié)約電能4 927 500度,按照電價(jià)0.56 元/度計(jì)算,每年可節(jié)約277萬(wàn)元。此外,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),每年低壓風(fēng)機(jī)需要大型保養(yǎng)一次,每次每臺(tái)的保養(yǎng)費(fèi)用為2.50萬(wàn)元,目前其保養(yǎng)周期延長(zhǎng)至2 a,平均每年節(jié)約保養(yǎng)費(fèi)用12.50萬(wàn)元。

        綜上分析,在對(duì)工藝系統(tǒng)優(yōu)化后,該選煤廠每年可以創(chuàng)收290萬(wàn)元以上,經(jīng)濟(jì)成效顯著;同時(shí),每年可以多回收2 880 t商品煤,減少了煤炭資源的浪費(fèi),具有一定社會(huì)效益。

        4 結(jié)語(yǔ)

        石圪臺(tái)選煤廠通過(guò)創(chuàng)新創(chuàng)效使生產(chǎn)效率提高,實(shí)現(xiàn)了10臺(tái)低壓風(fēng)機(jī)分組分等級(jí)自動(dòng)控制,商品煤產(chǎn)量得到提高,混煤發(fā)熱量得以提升,節(jié)約了一定生產(chǎn)成本,這充分體現(xiàn)了創(chuàng)新創(chuàng)效在選煤廠的重要作用,對(duì)于提高選煤廠效益有著重要意義。

        [1] 栗金貴,朱子祺.神東石圪臺(tái)選煤廠煤泥水試驗(yàn)研究[J].潔凈煤技術(shù),2011,17(2):21-24.

        [2] 謝廣元.選礦學(xué)[M].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,2001.

        [3] 張明旭.選煤廠煤泥水處理(第1版)[M].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,2005:87-168.

        [4] 陳占文,郭 德. 我國(guó)中煤再選研究現(xiàn)狀與可行性分析[J]. 煤炭科學(xué)技術(shù),2014,42(5):114-117.

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        [6] 張相國(guó),韓春龍,沈笑君,等. 中煤再選的研究與探討[J]. 選煤技術(shù),2007(3):45-48.

        [7] 陳 璐,陳凡陣,王 文,等.城市污水處理廠除砂系統(tǒng)設(shè)計(jì)選型的探討[J]. 工業(yè)用水與刻水, 2008,39(1):72-74.

        [8] 馮 莉,劉炯天,張明青,等.煤泥水沉降特性的影響因素分析[J].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2010,39(5):671-675.

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        [10] 李敏賢. 新型連續(xù)式砂濾器的設(shè)計(jì)與研究[D]. 北京:北京化工大學(xué),2012.

        Study and implementation of the innovation and economic improvement schemes at Shigetai Coal Preparation Plant

        BAI Long, ZHAO Xing-lei, ZHANG Jia-bin, BAI Xiao-jun, ZHANG Yun-long

        (Coal Preparation Centre, Shenhua Shendong Coal Group, Yuli, Shaanxi 719315, China)

        Product upgrading and improvement of economic performance at Shigetai Coal Preparation Plant are subject to the restriction imposed by a series of factors. Based on the result of an in-depth analysis of the causes giving rise to these factors, a technical innovation and economic improvement scheme is proposed and put into practice. The successful implementation of the scheme makes it possible for the plant to realize effective recovery of middlings with shallow-trough heavy-medium separator, pre-removal of degraded fine slime from coal washing system, automatic control of 10 air compressors by groups and grades, increase of yield and calorific value of saleable coal and efficiency of slurry treatment system, cutdown of operating cost, reduction of load imposed on slurry treatment system, and increase of production efficiency.

        1001-3571(2016)05-0088-03

        TD94

        A

        Keywordsproduct upgrading and increase of efficiency; innovation and improvement of economic performance; saleable coal; coal slurry treatment system; air compressor

        2016-09-26

        10.16447/j.cnki.cpt.2016.05.024

        白 龍(1987—),男,陜西省榆林市人,工程師,碩士,從事選煤廠生產(chǎn)工藝、煤質(zhì)、科技創(chuàng)新管理工作。

        E-mail:bailong1987@126.com Tel:15591283907

        白 龍,趙星檑,張佳彬,等.石圪臺(tái)選煤廠創(chuàng)新創(chuàng)效探索與實(shí)踐[J]. 選煤技術(shù),2016(5):88-90,94.

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