杜輝?。ù髴c油田有限責(zé)任公司采油工程研究院)
二氧化碳驅(qū)封竄技術(shù)降本節(jié)能研究
杜輝(大慶油田有限責(zé)任公司采油工程研究院)
前期用于治理大慶油田CO2驅(qū)試驗(yàn)區(qū)氣竄問(wèn)題的泡沫封竄技術(shù)由于成本過(guò)高,未能進(jìn)行大規(guī)模推廣應(yīng)用??蒲腥藛T通過(guò)優(yōu)選泡沫劑與穩(wěn)泡用的弱凝膠,形成了低成本的凝膠泡沫,通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)優(yōu)選出的泡沫劑及弱凝膠的耐酸性、耐溫性的評(píng)價(jià),最終確定了凝膠泡沫配方。該體系基液黏度8~12 mPa·s;成膠時(shí)間3~7 d可控;發(fā)泡體積550 mL;泡沫半衰期60 d以上。在提高體系性能的基礎(chǔ)上,成功地將泡沫體系的單方液成本降低了60%,并實(shí)現(xiàn)了單井節(jié)約用水1000 m3;單井節(jié)約用電50400 kWh;單井節(jié)約CO21000 L。
CO2驅(qū);封竄;泡沫;弱凝膠
由于CO2在高溫、高壓下能夠有效降低原油黏度、溶解儲(chǔ)層膠質(zhì)與原油混相并使其膨脹,CO2驅(qū)作為一種高效環(huán)保的提高采收率技術(shù),自上世紀(jì)60年代起就在國(guó)內(nèi)各大油田先后進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。目前,大慶油田已建成7個(gè)CO2驅(qū)礦場(chǎng)試驗(yàn)區(qū),同時(shí)還有2個(gè)工業(yè)化的試驗(yàn)區(qū)將陸續(xù)投入開(kāi)發(fā)。但由于地層條件下超臨界CO2的黏度特性使得試驗(yàn)區(qū)近年來(lái)相繼出現(xiàn)嚴(yán)重的氣竄問(wèn)題,影響著氣驅(qū)開(kāi)發(fā)效果。前期針對(duì)氣竄問(wèn)題研制出了泡沫型配方體系,并現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)了9口井,取得了較好的封竄效果。但由于施工注入量大、周期長(zhǎng),帶來(lái)了大量的藥劑成本、施工成本和水電消耗,嚴(yán)重影響了該技術(shù)的推廣應(yīng)用,降低封竄措施成本是目前控氣竄技術(shù)的首要任務(wù)。
近年來(lái),大慶CO2試驗(yàn)區(qū)封竄用泡沫體系,主要由泡沫劑及穩(wěn)泡劑組成,配置的質(zhì)量濃度分別為9000 mg/L和6000 mg/L;3000 r/min恒速攪拌60 s,發(fā)泡體積460 mL;85℃、20 MPa下泡沫半衰期25 d[1];單方液成本260元。單井措施:水1500~2000 m3,液態(tài)CO21500~2000 t,注入周期2個(gè)月,單井施工費(fèi)18萬(wàn)元,單井藥劑費(fèi)40萬(wàn)元,單井耗電10.08×104kWh。由于CO2試驗(yàn)區(qū)的特地滲透油藏物性差,產(chǎn)能低,開(kāi)發(fā)成本高,大量高成本封竄劑的使用帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益并不理想(表1)。
表1 以往單井措施費(fèi)用及資源消耗
為了有效降低封竄劑成本,對(duì)10余種泡沫劑進(jìn)行了重新篩選,力求優(yōu)選出高效發(fā)泡劑以降低使用濃度。
將發(fā)泡劑按不同的質(zhì)量濃度(1000~5000 mg/L)分別配制成pH值為3、5、7的100 mL溶液,放入85℃烘箱老化24 h后取出,用高速混調(diào)器3000 r/ min攪拌1 min,讀取發(fā)泡體積,評(píng)價(jià)發(fā)泡能力。從表2可以看出,中性條件下,3#泡沫劑在質(zhì)量濃度為3000 mg/L時(shí)的發(fā)泡體積570 mL,明顯優(yōu)于質(zhì)量濃度為9000 mg/L的原有發(fā)泡劑的發(fā)泡體積460 mL,并在pH值為5和3時(shí)此優(yōu)勢(shì)依然明顯。
表2 發(fā)泡能力對(duì)比評(píng)價(jià)
由于泡沫自身具有隨時(shí)間緩慢消泡的特性,重新篩選了穩(wěn)泡體系來(lái)降低穩(wěn)泡劑成本。
決定泡沫穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素在于液膜的強(qiáng)度,而液膜強(qiáng)度主要決定于表面吸附膜的堅(jiān)固性,在實(shí)驗(yàn)上即以表面黏度為其量度。為此,科研人員優(yōu)選了一套適用于CO2試驗(yàn)區(qū)地層條件并與3#泡沫劑相配伍的弱凝膠體系,該體系可在地層條件下成膠并穩(wěn)定60d以上,大幅度提升了泡沫體系的穩(wěn)定性并減少注入量,達(dá)到縮短工期降低成本的目的。
弱凝膠體系在地層條件下老化60d后取出觀察黏度變化。老化前凝膠黏度2200 mPa·s,老化后黏度2000 mPa·s,黏損率低于10%,抗老化性良好。
將弱凝膠與3#發(fā)泡劑復(fù)配后形成的凝膠泡沫在不同成膠階段分別放入羅氏米爾儀中,以15 mL/ min的流速吹氣3 min,記錄發(fā)泡體積。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,隨著凝膠黏度的增加,應(yīng)用吹氣法得出的泡沫體積下降并不明顯,凝膠體系的引入并未對(duì)發(fā)泡效率產(chǎn)生負(fù)面影響(表3)。
表3 不同成膠時(shí)期發(fā)泡能力評(píng)價(jià)
通過(guò)耐酸性及吹氣法發(fā)泡能力評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)的驗(yàn)證,最終確定了凝膠泡沫體系配方,該體系基液黏度8~12 mPa·s;成膠時(shí)間3~7 d可控;發(fā)泡體積550 mL;穩(wěn)定性60 d以上,較原配方的25 d提高了140%;單方液成本小于100元,相同注入量下,單井藥劑成本可節(jié)約60%(表4)。
表4 凝膠泡沫性能
2015年11月,在樹(shù)101 CO2驅(qū)試驗(yàn)區(qū)應(yīng)用弱凝膠和凝膠泡沫封竄體系成功試驗(yàn)了2口井,單井注入量由2000 m3降為1000 m3,工期縮短了1個(gè)月。
◇由于藥劑性能得到提高,單井注入液量由2000 m3降為1000 m3,單井節(jié)約用水1000 m3;
◇單井施工周期由2個(gè)月縮短為1個(gè)月,單井設(shè)備及人工費(fèi)節(jié)省6萬(wàn)元,單井節(jié)約用電5.04×104kWh;
◇由于研發(fā)的弱凝膠可單獨(dú)在段塞中部使用,避免了大段塞泡沫劑注入易產(chǎn)生的發(fā)泡效率低的現(xiàn)象,通過(guò)段塞優(yōu)化省去了氣液混注工藝,單井節(jié)約CO21000 t。
[1]劉向斌.控制二氧化碳?xì)飧Z泡沫配方體系的研制與應(yīng)用——以宋芳屯油田芳48斷塊為例[J].油氣地質(zhì)與采收率,2011(5):51-53.
(編輯李珊梅)
10.3969/j.issn.2095-1493.2016.06.003
杜輝,工程師,2008年畢業(yè)于東北石油大學(xué)(石油工程專業(yè)),從事二氧化碳驅(qū)控氣竄技術(shù)研究現(xiàn)工作,E-mail:cyydh@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)西賓路9號(hào)采油工程研究院油田化學(xué)研究室,163453。
氣驅(qū)提高采收率技術(shù),大慶外圍油田CO2驅(qū)開(kāi)發(fā)技術(shù)研究與試驗(yàn)——CO2驅(qū)低成本控氣竄工藝技術(shù)研究,110011333016017。
2015-12-16