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        油井工作制度及配套工藝技術(shù)優(yōu)化探討

        2016-12-16 09:29:46付堯大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠
        石油石化節(jié)能 2016年6期
        關(guān)鍵詞:產(chǎn)液螺桿泵液面

        付堯 (大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)

        油井工作制度及配套工藝技術(shù)優(yōu)化探討

        付堯(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)

        油井科學(xué)合理的工作制度是確保其正常高效運(yùn)行的必要條件。以喇7-3236井為例,結(jié)合對其投產(chǎn)以來生產(chǎn)開發(fā)形勢的變化,通過開展一系列泵況診斷分析,適時采取了換大泵、轉(zhuǎn)換舉升方式等措施,并在開展上述措施的同時,對其配套工藝技術(shù)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,使得該井至今仍高效平穩(wěn)運(yùn)行。同時,結(jié)合對該井的優(yōu)化分析,總結(jié)出機(jī)采井的合理工作方式,以科學(xué)指導(dǎo)喇嘛甸油田油井的實際生產(chǎn)。

        油井;優(yōu)化;工作制度;運(yùn)行方式

        在油田開發(fā)過程中,油層條件的變化、注入端方案的調(diào)整、壓補(bǔ)堵措施的實施均可造成油井產(chǎn)液量及液面發(fā)生變化,勢必打亂油井原有正常的運(yùn)行狀態(tài),經(jīng)常需要通過調(diào)整機(jī)采方式、抽汲參數(shù)來恢復(fù)油井的正常運(yùn)行狀態(tài),并且對配套工藝技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,以提高油井的系統(tǒng)效率,確保其高效運(yùn)行[1]。通過分析喇7-3236井,結(jié)合油田開發(fā)形勢的變化,開展了其工作制度及配套工藝技術(shù)的優(yōu)化設(shè)計,確保了該井長期高效的運(yùn)行。

        1 基本生產(chǎn)情況

        喇7-3236井為喇嘛甸油田一次加密油井,1982年11月投產(chǎn)至2010年5月,生產(chǎn)水平一直相對比較穩(wěn)定,產(chǎn)液在70~90 t/d波動,液面在600~900 m波動(圖1)。

        圖1 1995年和2005年正常生產(chǎn)示功圖

        2010年6月,該井液面在井口,出現(xiàn)抽不下去現(xiàn)象,根據(jù)現(xiàn)場診斷結(jié)果于2010年7月隨檢泵實施了換大泵措施(φ57 mm換φ70 mm);2011年12月,該井大修后由于含水上升而采取堵水措施,根據(jù)堵后產(chǎn)量適時轉(zhuǎn)GLB500型螺桿泵生產(chǎn)。

        2 提高舉升能力

        2.1措施前泵況診斷

        2010年6月,該井液面一直在井口,泵效達(dá)83.8%,測試示功圖顯示為抽噴圖(圖2)?,F(xiàn)場抽壓1 min壓力上升至3 MPa,且穩(wěn)壓15 min壓力不降(圖3),同時抽壓功圖顯示正常(圖4);所以,診斷確定該井為產(chǎn)液量增加導(dǎo)致出現(xiàn)抽不下去的現(xiàn)象。

        圖2 措施前示功圖

        圖3 抽壓壓力變化曲線

        圖4 抽壓示功圖

        2.2注入量變化情況核實

        為了找到喇7-3236井產(chǎn)液量增加的原因,對注入端注入量的變化進(jìn)行核實。與該井相連通的注水井有2口(6-3226、7-3226),其中,注入井6-3226于2009年12月— 2010年6月間待大修,處于停注狀態(tài),2010年6月大修開井后,對該井的注入量為50 m3/d;注入井7-3226于2010年6月實施了壓裂措施,對該井的注入量由壓裂前的55 m3/d增加壓裂后的90 m3/d。2口注入井對該井的注入量分別增加55 m3/d和35 m3/d,合計增加注入量85 m3/ d,增加154.5%。由此可見,地層注入能力增強(qiáng)是導(dǎo)致產(chǎn)液量增加的直接原因。

        2.3實施換大泵措施

        根據(jù)喇7-3236井地層注入能力的變化,及時調(diào)整該井工作制度,實施換大泵措施,以恢復(fù)該井的正常工作狀態(tài)。在實施過程中,優(yōu)化工藝配套。

        在充分考慮供排關(guān)系的前提下,以“大泵徑、長沖程、低沖速”為設(shè)計原則[2]。泵徑由φ57 mm提高到φ70 mm,沖程調(diào)至最大3 m,沖速由9 min-1下調(diào)至8 min-1,理論排量由99 t/d增加到133 t/d,增加34 t/d;實際產(chǎn)液由83 t/d增加到102 t/d,增加19 t/d;泵效由83.8%下降到76.6%,下降7.2百分點。

        進(jìn)行安全系數(shù)校核,實施桿、管合理匹配。抽油桿桿徑和管徑相應(yīng)提高一個級別。其中,桿徑由φ22 mm增加到φ25 mm,增加3 mm,最大載荷由372 kN增加到481 kN,增加109 kN,相應(yīng)安全系數(shù)增加0.5;管徑由φ73 mm增加到φ89 mm,增加16 mm,最大載荷由329 kN增加到496 kN,增加167 kN,安全系數(shù)增加1.1;過流面積由1357 mm2增加到2160 mm2,增加803 mm2。

        開展桿柱運(yùn)行頻次分析,實施參數(shù)優(yōu)化。泵徑由φ57 mm提高到φ70 mm,提高了22.8%;沖速由9 min-1下調(diào)至8 min-1,下降了11.1%;檢泵周期由457 d延長至521 d,延長64 d,延長了14.0%。

        2.4換大泵措施效果

        最后,本研究存在一些不足和需要進(jìn)一步探討的內(nèi)容。如以“意見表達(dá)”為情境編制的中庸思維問卷不能反應(yīng)中庸思維和實踐的全部內(nèi)涵,以大學(xué)生為對象描述中庸者形象尚需要在成人群體中印證,社會認(rèn)知基本維度只是一種描述框架,“大五”“大七”等框架可為中庸者提供更為豐富的描述。

        根據(jù)開發(fā)形勢,及時調(diào)整油井供排關(guān)系,優(yōu)化油井工作制度,并實施“增泵徑、降參數(shù)”的設(shè)計原則,有利于油井科學(xué)、合理和高效運(yùn)行。該井實施換大泵措施后,產(chǎn)液由83 t/d增加到102 t/d,增加19 t/d;產(chǎn)油由1.4 t/d增加到3.8 t/d,增加2.4 t/d;液面由井口下降到605 m,下降609 m,增液有效期達(dá)392 d,由于含水的變化增油有效期達(dá)150 d;系統(tǒng)效率由0增加到37.9%,較全廠平均水平高6.1百分點(圖5)。

        圖5 喇7-3236井換大泵效果曲線

        實施該措施共計投入資金18.0萬元,增油創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益93.1萬元,投入產(chǎn)出比達(dá)1∶4.2。(表1)

        表1 7-3236井換大泵經(jīng)濟(jì)效益評價

        3 轉(zhuǎn)換舉升方式

        7-3236井于2011年11月12日進(jìn)行大修,套銑至731.65 m,下新套管69根,對扣深度724.40 m。該井大修后,針對含水上升實施了堵水措施,堵后預(yù)產(chǎn)為40 t/d;同時,結(jié)合地面設(shè)備老化、維修難度大、維修頻次增加、成本增多、影響生產(chǎn)時率等問題,確定將其轉(zhuǎn)換成螺桿泵生產(chǎn)。在實施轉(zhuǎn)螺桿泵生產(chǎn)方案設(shè)計過程中,優(yōu)化工藝配套。

        3.1合理設(shè)計泵型

        針對轉(zhuǎn)速對偏磨的影響,采取“靠近上級”的選泵原則。根據(jù)地質(zhì)提供的預(yù)產(chǎn)40 t/d,泵型設(shè)計有2種方案:設(shè)計泵型為GLB400,轉(zhuǎn)速應(yīng)達(dá)到116 r/min方能滿足生產(chǎn),且繼續(xù)上調(diào)參數(shù)空間較??;設(shè)計泵型為GLB500,轉(zhuǎn)速需93 r/min即能滿足生產(chǎn),且繼續(xù)上調(diào)參數(shù)空間較大。因此,設(shè)計采用第2套方案,不僅減緩桿管偏磨,而且留有較大的調(diào)整空間,可有效治理高沉沒度井。

        3.2個性化布置扶正器

        3.3設(shè)計應(yīng)用等壁厚螺桿泵

        等壁厚螺桿泵與常規(guī)螺桿泵對比,橡膠襯套厚度為8 mm均勻相等,提高了泵的工作穩(wěn)定性;定子泵筒外觀呈雙螺旋曲線形狀,散熱性能較好,提高了螺桿泵的工作壽命;單級承壓能力1.0 MPa以上,提高了系統(tǒng)效率[3]。

        試驗后該井泵效保持在60%以上,提高9.8百分點;電流5 A,降低4 A;系統(tǒng)效率提高7.0百分點;百米噸液耗電下降0.13 kWh(表2)。

        表2 7-3236井轉(zhuǎn)螺桿泵后生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計

        該井轉(zhuǎn)螺桿泵生產(chǎn)212 d后,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)液由41 t/d下降到32 t/d,下降22.0%;液面由454 m上升至291 m,上升35.9%;電流由5 A上升到9 A,上升80%。

        針對產(chǎn)液下降、液面上升、電流上升的情況,立即開展了泵況診斷。現(xiàn)場抽壓1 min壓力上升至3 MPa,穩(wěn)壓15 min壓力不降,停機(jī)能穩(wěn)住,且驅(qū)動桿有反向轉(zhuǎn)矩,結(jié)合生產(chǎn)參數(shù)確定為結(jié)蠟。及時采取洗井措施,洗井后恢復(fù)正常生產(chǎn)水平,目前已平穩(wěn)運(yùn)行1401 d。

        優(yōu)化油井工作制度,實施“大泵徑、低轉(zhuǎn)速”設(shè)計原則,有利于高效平穩(wěn)運(yùn)行。

        4 幾點認(rèn)識

        1)根據(jù)機(jī)采井生產(chǎn)動態(tài)變化過程,結(jié)合檢泵作業(yè)及時調(diào)整供排關(guān)系,優(yōu)化機(jī)采井工作制度,確保其科學(xué)、合理和高效運(yùn)行。

        2)科學(xué)合理判斷機(jī)采井運(yùn)行工況,并采取有效措施。

        3)遵循“大泵、低參”的設(shè)計原則,確保機(jī)采井平穩(wěn)運(yùn)行。

        4)結(jié)合實際生產(chǎn)情況,適時轉(zhuǎn)換舉升方式,充分發(fā)揮各自優(yōu)勢。

        [1]遲學(xué)慶,范國良,李云飛,等.抽油機(jī)井的量化調(diào)參[J].國外油田工程,2007,23(5):48-50.

        [2]賀清松.抽油機(jī)井調(diào)參措施優(yōu)化方法探討[J].內(nèi)蒙古石油化工,2013,6(4):22-24.

        [3]陳濤平,胡靖邦.石油工程[M].北京:石油工業(yè)出版社, 2000:328-335.

        (編輯王艷)

        10.3969/j.issn.2095-1493.2016.06.015

        付堯,工程師,2008年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院(石油工程專業(yè)),從事采油工程舉升設(shè)備管理及舉升技術(shù)配套攻關(guān),E-mail:dqfuyao@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠工程技術(shù)大隊,163114。

        2016-02-26

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