何麗萍
(安徽馬鋼工程技術(shù)集團有限公司)
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馬鋼南山礦凹山選廠利用磁選柱提質(zhì)降雜半工業(yè)試驗
何麗萍
(安徽馬鋼工程技術(shù)集團有限公司)
介紹了馬鋼南山礦凹山選廠現(xiàn)有磨選工藝流程及利用磁選柱提質(zhì)降雜半工業(yè)試驗流程,通過對比半工業(yè)試驗系統(tǒng)選別指標(biāo)與凹選3段磨礦系統(tǒng)選別指標(biāo)表明,在控制三磁精細度為-0.125 mm時,磁選柱精選可將鐵精礦全鐵品位由62.5%~63%提高到64.0%~65.5%,即可使鐵精礦品位提高1.5~2.5個百分點,并可有效降低鐵精礦中的雜質(zhì)含量,其中Al2O3含量可降至2%以下,SiO2含量可降至6%以下,K2O、Na2O含量均明顯下降。
磁選柱 提質(zhì)降雜 半工業(yè)試驗
南山礦業(yè)公司凹山選礦廠已有50多年的生產(chǎn)歷史,主要處理凹山礦的鐵礦石。隨著近幾年凹山礦石產(chǎn)量的下降,以及接替礦山高村鐵礦的建成投產(chǎn),凹山選礦廠開始處理凹山鐵礦和高村鐵礦的混合礦石,其礦石中主要有用鐵礦物為磁鐵礦,選礦工藝經(jīng)過不斷的技術(shù)進步和擴建改造,綜合處理能力達700萬t/a。
隨著凹山資源枯竭,高村礦石進入凹選的比例增加。高村礦相對于凹山礦鐵品位低,一般在19%左右,且高村礦部分礦石嵌布粒度較細,礦石難磨難選,部分需要細磨深選,才能獲得合格品位的鐵精礦。同時,凹山選礦廠在幾次改擴建工程中,由于受到地形地物的限制,工藝上也存在一些問題制約著生產(chǎn)。如:超細碎系統(tǒng)的粗精礦輸送與分配、超細碎全閉路系統(tǒng)的生產(chǎn)能力不足的問題;磨礦系統(tǒng)中,由于超細碎系統(tǒng)的粗精礦與原礦混磨,造成1段磨礦效率低,2段、3段磨礦負荷較大,導(dǎo)致精礦品位波動也較大,其鐵精礦品位不能適應(yīng)股份公司對高品質(zhì)鐵精礦的需求。
為此,進行了提質(zhì)降雜半工業(yè)試驗,試驗采用磁選柱精選,在控制三磁精的細度為-0.125 mm時,磁選柱精選可將鐵精礦的全鐵品位由62.5%~63%提高到64%~65.5%,即可使鐵精礦品位提高1.5~2.5個百分點,并有效降低了雜質(zhì)含量。
1.1 凹山選礦廠磨選工藝流程
南山礦業(yè)公司凹山選礦廠原處理礦量500萬t/a,采用的工藝流程為3段1閉路破碎—階段磨選—中礦再磨再選流程。2007年經(jīng)過高壓輥磨超細碎改造后,在碎礦與磨選系統(tǒng)之間增設(shè)了高壓輥磨超細碎—濕式篩分磁選系統(tǒng),其年處理原礦量增加至700萬t[1]。南山礦業(yè)公司于2010年2月下旬針對凹選3段磨礦能力嚴重不足的問題,對凹選3段磨礦進行了改造,改造后1段、2段磨選系統(tǒng)保持不變,2臺3段磨礦分級設(shè)備恢復(fù)用作2段磨礦分級,實現(xiàn)主廠房1段、2段磨礦一對一配置,利用重選廠房新建3段磨礦細篩磁選系統(tǒng)。3段磁選后的精礦通過德瑞克細篩(篩孔0.1 mm)篩分,篩下磁選獲得合格精礦,篩上濃縮磁選后進入3段球磨機閉路磨礦,再磨再選。
凹山選礦廠現(xiàn)有磨選工藝流程為3段1閉路破碎—高壓輥磨機超細碎—濕式篩分磁選粗粒拋尾—粗精礦階段磨礦—階段磁選—細篩再磨再選。主廠房1段、2段磨選采用階段磨選,1段磨機為MQG2736球磨機,1段分級為2FG-20φ2 000 mm高堰式雙螺旋分級機,1段磨礦分級溢流給入10臺CTN-1030磁選機拋尾,粗精礦自流到2段磨礦分級;2段磨機為MQY2736球磨機,2段分級為2FC-20φ2 000 mm沉沒式雙螺旋分級機,2段磨礦分級溢流給入CTB-1021磁選機進行2段、3段磁選拋尾;三磁粗精礦自流到3段磨礦廠房的重精泵池,通過150ZJ-I-A65渣漿泵輸送給入φ2 000 mm八流礦漿分配器,分配到細篩的8個五流礦漿分配器,礦漿給入8臺細篩分級;篩上自流到2臺NCT-1230濃縮磁選機脫水后,自流到2臺MQY3 600 mm×6 000 mm溢流型球磨機磨礦,磨機排礦自流到磨礦排礦泵池,用150/100D-AH渣漿泵輸送返回八流礦漿分配器閉路磨礦,篩下-0.074 mm粒級占92%自流到CTB-1230磁選機進行4段磁選拋尾,精礦自流到精礦泵池。
1.2 凹山選礦廠現(xiàn)狀分析
因公司生產(chǎn)計劃的需要,凹選自2012年后,原礦年處理量達750萬t以上,超過了設(shè)計處理能力,1段、2段磨機處理量與生產(chǎn)原礦處理量不匹配,磨礦細度達不到設(shè)計要求,凹選3段磨礦改造設(shè)計1段磨礦細度為-0.074 mm 55%,2段磨礦細度為-0.074 mm 85%,但在凹選的實際生產(chǎn)中未達到,導(dǎo)致3段磨礦產(chǎn)品細度及最終精礦品位達不到設(shè)計要求。同時,由于凹選處理原礦中高村采場礦石所占比例逐年上升,高村礦石與凹山礦石相比品位低、結(jié)晶粒度細,影響了鐵精礦質(zhì)量。
2014年為應(yīng)對嚴峻市場形勢,股份公司按照“精料降本”的原則,對南山礦業(yè)公司鐵精礦質(zhì)量提出更高要求,如何有效解決凹山選廠產(chǎn)能與質(zhì)量矛盾問題,提高鐵精礦質(zhì)量是馬鋼南山礦業(yè)公司急需解決的問題。
2.1 半工業(yè)試驗方案
鑒于凹山選礦廠目前的實際生產(chǎn)情況,采用常規(guī)磁選設(shè)備(筒式磁選機)不能有效提高鐵精礦全鐵品位。磨礦細度偏粗,礦石不能有效單體解離,磁鐵礦與脈石的連生體的磁化率仍屬強磁性礦物的范疇,常規(guī)磁選設(shè)備把它們回收到磁性產(chǎn)品中,由于磁性夾雜的存在,使常規(guī)磁選設(shè)備磁性產(chǎn)品鐵品位不高,從而用單一磁選方法難以獲得高品位磁鐵礦精礦。
磁選柱作為提質(zhì)降雜精選設(shè)備,已在全國大中小磁選廠得到了廣泛應(yīng)用[2-5],此次半工業(yè)試驗采用磁選柱精選工藝。試驗原礦為三磁粗精礦,主要試驗方案為細篩篩下產(chǎn)品用磁選柱精選,磁選柱的精礦產(chǎn)品為最終鐵精礦,磁選柱尾礦與細篩篩上產(chǎn)品進3段再磨。同時,半工業(yè)試驗過程中適當(dāng)放寬細篩篩孔。
采用磁選柱精選的試驗工藝為:三磁粗精礦礦漿從三磁粗精泵出口管路開DN100支管引出(管路設(shè)置閘閥控制引流量,同時安裝DN100管道脫磁器),自流至NCT-600 mm×900 mm濃縮磁選機脫水;濃縮磁選精礦自流到隔渣篩,篩孔為0.125 mm,篩下自流到φ1 000 mm攪拌桶,攪拌5 min,自流到磁選柱選別;磁選柱精礦自流到精礦泵池,尾礦與篩上一起自流到NCT-1 000 mm×1 000 mm濃縮磁選機脫水;濃縮磁選精礦自流給入MQY900 mm×1 800 mm 試驗球磨機,磨礦產(chǎn)品自流到FGCT-10060試驗磁選機磁選拋尾,磁選精礦利用ZB50渣漿泵輸送返回到攪拌桶,尾礦自流到尾礦溜槽。磁選柱提質(zhì)降雜半工業(yè)試驗取樣流程見圖1。
圖1 磁選柱提質(zhì)降雜半工業(yè)試驗取樣流程
2.2 半工業(yè)試驗設(shè)備
半工業(yè)試驗設(shè)備主要有φ600 mm×900 mm濃縮磁選機,2 000 mm×2 000 mm細篩,沈陽華大φ400 mm磁選柱,φ1 000 mm×1 000 mm濃縮磁選機,MQY900 mm×1 800 mm球磨機,F(xiàn)GCT-10060磁選機。半工業(yè)試驗取樣過程中對選廠生產(chǎn)流程平行取樣,分別對比磁選柱提質(zhì)降雜工藝與現(xiàn)有生產(chǎn)3段磨選工藝選別指標(biāo)。
3.1 半工業(yè)試驗結(jié)果
半工業(yè)試驗系統(tǒng)選取隔渣篩篩孔為0.125 mm,原礦處理能力為1.0 t/h左右,調(diào)整磁選柱磁場強度為27.87 kA/m。在調(diào)整好所有試驗設(shè)備的工藝參數(shù)后開始磁選柱提質(zhì)降雜半工業(yè)試驗,半工業(yè)試驗按取樣流程及取樣工作安排對各個點進行取樣,并測定其濃度、粒度及全鐵品位。每次取樣時監(jiān)測試驗原礦的處理量。
根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)情況,半工業(yè)試驗時間安排在下午,每天取樣兩批,具體取樣時間分別為13:00~14:00,15:00~16:00。試驗設(shè)備每天上午均正常運轉(zhuǎn),每批取樣前確認具備取樣條件后開始取樣,每隔20 min取樣1次,2個樣合并作為一批樣。
現(xiàn)有3段磨選系統(tǒng)與半工業(yè)試驗系統(tǒng)主要數(shù)據(jù)對比見圖2、圖3,3段磨選系統(tǒng)與半工業(yè)試驗系統(tǒng)鐵精礦多元素分析對比見表1。
圖2 3段磨選系統(tǒng)與半工業(yè)試驗系統(tǒng)鐵精礦全鐵品位對比圖
圖3 3段磨選系統(tǒng)與半工業(yè)試驗系統(tǒng)鐵精礦全鐵回收率對比圖
表1 3段磨選系統(tǒng)與半工業(yè)試驗系統(tǒng)鐵精礦多元素分析結(jié)果對比 %
3.2 試驗結(jié)果分析
(1)按可比條件對比半工業(yè)試驗系統(tǒng)選別指標(biāo)與凹選3段磨礦系統(tǒng)選別指標(biāo),采用磁選柱精選,凹山選廠處理高村采場鐵礦石時,可將鐵精礦的全鐵品位由62.5%~63%提高到64.05%~65.5%,即可使鐵精礦全鐵品位提高1.5~2.5個百分點。鐵精礦中鐵回收率下降0.6~5.0個百分點,半工業(yè)試驗系統(tǒng)鐵精礦中鐵回收率基本在95%以上。
(2)半工業(yè)試驗系統(tǒng)鐵精礦中全鐵回收率下降的主要原因是細度問題,生產(chǎn)中3段磨礦系統(tǒng)采用高頻細篩分級,篩孔為0.1 mm,半工業(yè)試驗系統(tǒng)采用隔渣篩篩孔為0.125 mm,在采用磁選柱精選條件下,放粗給礦細度仍然可以起到提高鐵精粉質(zhì)量的目的,但由于磁選柱的高效分選勢必導(dǎo)致磁選柱精選作業(yè)尾礦品位的提高。半工業(yè)試驗中隔渣篩篩上及磁選柱尾礦通過濃縮磁選后進入MQY900 mm×1 800 mm球磨機再磨,通過取樣數(shù)據(jù)分析5批試驗中進入試驗球磨機的礦量依次為0.43、0.21、0.25、0.46、0.18 t/h。3段磨礦系統(tǒng)MQY3 600 mm×6 000 mm球磨機處理量為0.25 t/(m3·h),據(jù)此計算出在控制磨礦細度為-0.074 mm 85%時,MQY900 mm×1 800 mm球磨機處理量應(yīng)為0.11 t/h。由此可見,試驗過程中磨機給礦量遠遠超出其生產(chǎn)能力,球磨機處理能力不足導(dǎo)致磨礦細度滿足不了試驗要求,從而引起磁選拋尾尾礦品位上升,鐵精粉中鐵回收率下降。
(3)利用磁選柱進行精選時,所得鐵精礦中的雜質(zhì)含量較生產(chǎn)所得鐵精礦中的雜質(zhì)含量均有所降低,其中Al2O3含量可降至2%以下,SiO2含量可降至6%以下,K2O、Na2O含量均明顯下降。
(4)磁選柱分選過程包括磁聚合-分散-磁聚合多次反復(fù),可在一機上實現(xiàn)多次精選。較常規(guī)磁選設(shè)備而言,磁選柱精選有利于分選出三磁精中夾帶的單體脈石及中、貧連生體。因此,采用磁選柱精選可以獲得高品位的鐵精礦。
(1)在控制三磁精的細度為-0.125 mm時,磁選柱精選可以將鐵精礦的全鐵品位由62.5%~63%提高到64.0%~65.5%,可使鐵精礦品位提高1.5~2.5個百分點。
(2)采用磁選柱精選,可有效分選出三磁精中夾帶的單體脈石及中、貧連生體,提高鐵精礦質(zhì)量,降低鐵精礦中的雜質(zhì)含量,其中Al2O3含量可降至2%以下,SiO2含量可降至6%以下,K2O、Na2O含量均明顯下降。
(3)此次半工業(yè)試驗雖然可以驗證磁選柱精選提質(zhì)降雜的可行性,但由于球磨機選型的疏忽,所選球磨機能力不足,磨礦細度不能滿足試驗要求,導(dǎo)致鐵精粉中全鐵回收率下降,后續(xù)仍需通過更加完整的工業(yè)試驗驗證該流程分選選別的可行性。
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2016-10-25)
何麗萍(1983—),女,工程師,碩士,243000 安徽省馬鞍山市。