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        基于臺達(dá)PLC的焊絲層繞機(jī)排線技術(shù)研究

        2016-12-13 08:06:12臺達(dá)集團(tuán)中達(dá)電通股份有限公司潘賢榮
        電器工業(yè) 2016年11期
        關(guān)鍵詞:線徑排線工字

        /臺達(dá)集團(tuán)中達(dá)電通股份有限公司 潘賢榮/

        基于臺達(dá)PLC的焊絲層繞機(jī)排線技術(shù)研究

        /臺達(dá)集團(tuán)中達(dá)電通股份有限公司 潘賢榮/

        焊絲層繞機(jī)是焊絲生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備之一,排線系統(tǒng)的好壞直接影響到單盤焊絲層繞效果。目前國內(nèi)焊絲層繞及多采用機(jī)械凸輪,步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng),可靠性低且層繞速度無法提高。PLC電子凸輪功能的控制系統(tǒng)不受PLC掃描周期影響,可保證在工字盤兩端換向的快速響應(yīng)。采用滯后角排線方式極大提高排線系統(tǒng)的穩(wěn)定性和降低層繞中焊絲塌陷的情況發(fā)生?,F(xiàn)場實踐證明該系統(tǒng)能夠提升層繞質(zhì)量和生產(chǎn)效率,層繞最高線速度為1800米/分。

        PLC;伺服電機(jī);電子凸輪滯后角

        0 引言

        隨著工業(yè)自動化技術(shù)和焊接工藝的發(fā)展,對焊絲的需求大幅度增加。國內(nèi)焊絲需求已經(jīng)實現(xiàn)單盤層繞化供應(yīng),焊絲層繞機(jī)需求隨之加大。傳統(tǒng)的機(jī)械凸輪排線系統(tǒng)無法滿足不同規(guī)格線徑需求,步進(jìn)電機(jī)排線系統(tǒng)雖然可以滿足焊絲線徑的變化,但低速時容易對排線機(jī)構(gòu)造成沖擊,且響應(yīng)頻率特性也限制了層繞的最高速度,伺服電機(jī)排線系統(tǒng)能夠快速響應(yīng),一般采用PLC進(jìn)行脈沖控制,國內(nèi)同類設(shè)備大多是垂直層繞,設(shè)備容易受到干擾,焊絲張力不穩(wěn)容易導(dǎo)致層繞塌陷的情況出現(xiàn),需要倒絲后重新層繞,大大降低層繞的效率?;跍蠼强刂频淖詣优啪€系統(tǒng)可提高排線的精度和穩(wěn)定性,通過運動控制型PLC電子凸輪功能實現(xiàn)排線單元的閉環(huán)控制,使焊絲以固定的滯后角度θ在收線盤工字輪上進(jìn)行高速層繞。電子凸輪排線方式不受PLC掃描周期影響,換向的過程更加迅速,適應(yīng)從細(xì)焊絲到粗焊絲全部線徑,操作簡單便捷等優(yōu)點。

        1 層繞機(jī)的基本結(jié)構(gòu)及工藝原理

        焊絲層繞機(jī)主要由主放線電機(jī)、收線盤電機(jī)、排線伺服電機(jī)、絲杠及擺線器、張力擺桿及PLC控制系統(tǒng)組成。焊絲層繞機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 焊絲層繞機(jī)結(jié)構(gòu)

        焊絲層繞機(jī)工作原理為收線盤在連續(xù)轉(zhuǎn)動卷繞焊絲的同時,排線單元控制焊絲規(guī)則地排列在工字輪上,并且需要排列整齊,外觀美觀無塌陷,且排滿之后自動停車。這就要求收線盤每轉(zhuǎn)動一圈,排線單元就要在收線工字輪向前進(jìn)一個線徑,如此周而復(fù)始地來回層繞,直到計米或者計重滿足設(shè)定值后自動停止。

        2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及工作原理

        在層繞機(jī)系統(tǒng)中,層繞過程出現(xiàn)塌陷現(xiàn)象時常發(fā)生,導(dǎo)致繞線不符合客戶需求,主要是由于焊絲線徑誤差,繞線工字輪誤差,系統(tǒng)計算誤差等造成,通過對國內(nèi)外同類產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查研究及通過大量現(xiàn)場試驗和分析,最終選擇利用電子凸輪來實現(xiàn)排線,具有更換線徑靈活,層繞速度高,層繞效果好的特點。根據(jù)焊絲的線徑,工字輪長度自動計算出每層繞制圈數(shù),并自動生成對應(yīng)的電子凸輪曲線。

        2.1 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        焊絲層繞機(jī)控制系統(tǒng)由臺達(dá)脈沖型運動控制器DVP-20PM進(jìn)行控制,通過實時采樣收線盤編碼器信號至內(nèi)部處理,作為繞線主軸信號。20PM電子凸輪功能進(jìn)行排線伺服精密控制,配合剎車,張力系統(tǒng)完成整個系統(tǒng)控制。層繞機(jī)系統(tǒng)控制框圖如圖2所示。

        圖2 焊絲層繞機(jī)控制框圖

        2.2 基于滯后角排線工作原理

        層繞機(jī)自動排線單元如圖3所示。排線采用滯后角排線,伺服電機(jī)通過滾珠絲桿及滑軌推動排線器以一定角度排線。在收線工字輪的內(nèi)經(jīng)區(qū)域,當(dāng)從一側(cè)向另一側(cè)排線時,整個排線區(qū)域分為兩個部分,兩頭換向區(qū)和中部排線部分,在中部排線部分采用固定滯后角跟隨排線,在兩頭換向區(qū)采用變角度跟隨排線。由于焊絲在層繞到工字輪邊緣時,會自動向相反方向?qū)永@,在這個過程中不允許有超前角出現(xiàn),否則焊絲會出現(xiàn)縫隙,無法絲絲相扣,層繞出來的焊絲將不符合要求。因此兩頭換向區(qū)滯后角的設(shè)定和區(qū)域分割點的規(guī)劃顯得至關(guān)重要。

        圖3 焊絲層繞機(jī)排線單元

        通過電子凸輪曲線進(jìn)行層繞跟隨規(guī)劃,從工字輪左邊緣層繞到右邊緣,再從右邊緣層繞回左邊緣為一個凸輪周期,凸輪排線方法可以省掉左右換向光電開關(guān)。以從左端到右端凸輪曲線控制為例,排線機(jī)構(gòu)原點回歸后,焊絲靠在工字輪左邊緣,凸輪咬合,工字輪開始旋轉(zhuǎn),排線機(jī)構(gòu)靜止m圈,然后排線機(jī)構(gòu)凸輪跟隨工字輪進(jìn)行排線,靜止的圈數(shù)通過計算即可得到滯后角。排線至接近工字輪右邊緣時,排線單元加速追趕,補回剛才靜止的圈數(shù)m。排線單元整個換向過程如圖4所示。

        圖4 排線單元換向過程

        3 基于電子凸輪控制的程序設(shè)計

        焊絲層繞及程序主要分為收線盤工字輪編碼器采樣程序,凸輪數(shù)據(jù)計算程序,排線單元凸輪曲線規(guī)劃,恒張力控制,主放線盤變頻器VF速度控制,收線盤速度跟隨等。

        3.1 收線盤編碼器采樣

        根據(jù)排線工藝要求,排線單元需要跟隨收線盤進(jìn)行跟隨排線,收線盤末端設(shè)計安裝一個600線增量式編碼器來反應(yīng)收線盤的位置關(guān)系,20PM 有專門的編碼器輸入接口,其接線方式如圖5所示。采用PLC內(nèi)部MPG功能即可實現(xiàn)收線盤速度和脈沖個數(shù)的實時采樣。編碼器采樣PLC程序如圖6所示。

        圖5 編碼器接線

        圖6 編碼器采樣程序

        3.2 排線單元凸輪關(guān)鍵點規(guī)劃

        層繞機(jī)排線部分采用臺達(dá)脈沖型運動控制器DVP-20PM 內(nèi)部電子凸輪功能實現(xiàn),通過臺達(dá)PMsoft PLC編程軟件可以很輕松地建立自己需求的凸輪曲線。

        通過實驗測試對比發(fā)現(xiàn),凸輪咬合后收線軸開始收線,排線單元先靜止m圈(1~4圈)之后,此時排線單元出線口和收線工字盤之間已經(jīng)拉出滯后角,此時排線單元開始實時跟隨收線盤勻速排線,排線到工字盤另一側(cè)邊緣附近最后n圈時,排線單元開始加速到邊緣,即收線軸轉(zhuǎn)m圈,排線單元走(m+n)根線徑距離,保證在到達(dá)邊緣時排線和收線盤是垂直關(guān)系。同樣,排線軸再次靜止m圈后反方向運動到起始點附件加速回到起始點,此為一個凸輪周期,整個層繞過程即為多個凸輪周期運動的組合,兩個凸輪周期間無需程序干預(yù),凸輪自動加載執(zhí)行。根據(jù)排線工作原理,需要通過PMsfot軟件建立7個凸輪關(guān)鍵點,凸輪曲線規(guī)劃如圖7所示。主軸為收線盤編碼器采樣,從軸為排線單元位置。7個關(guān)鍵點運動關(guān)系如圖8所示。

        圖7 排線單元凸輪曲線

        圖8 凸輪運動關(guān)系

        3.3 凸輪數(shù)據(jù)計算

        電子凸輪規(guī)劃7個關(guān)鍵點是這個排線系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù),如果更換線徑,則會通過PLC自動計算生成對應(yīng)的凸輪關(guān)鍵點,工字盤層繞根數(shù)可以通過收線盤工字輪盤踞和線徑計算得出。計算公式如下

        計算得到層繞根數(shù)只是半個周期的層繞根數(shù),層繞過程為一去一回,所以主軸的整個周期根數(shù)為2s,所有7個關(guān)鍵點的關(guān)系如下表所示。表中,p1為收線軸系數(shù),p2為排線軸系數(shù)。

        表 凸輪關(guān)鍵點規(guī)劃

        編碼器選用600線AB相輸出。當(dāng)收線盤旋轉(zhuǎn)1圈,編碼器發(fā)出600×4=2400脈波,即p1=2400;系統(tǒng)選用絲杠導(dǎo)程L=2mm,減速機(jī)減速比為i=2.5∶1。通過如下公式即可得到p2。

        系統(tǒng)電子凸輪關(guān)鍵點計算PLC程序如程序1和2所示。

        3.4 凸輪實時更新

        焊絲層繞機(jī)時常會更換不同的線徑進(jìn)行加工,更換線徑時,PLC通過自動計算凸輪關(guān)鍵點之后,還需要對凸輪進(jìn)行實時更新,凸輪實時更新采用PLC內(nèi)部凸輪更新功能塊CamCurveUpdate實現(xiàn)。

        程序1 主軸凸輪關(guān)鍵點計算

        程序2 從軸凸輪關(guān)鍵點計算

        4 結(jié)束語

        焊絲層繞機(jī)采用臺達(dá)脈沖型運動控制器DVP-20PM電子凸輪功能控制,利用滯后角提升系統(tǒng)穩(wěn)定性的方法,可以使得焊絲層繞張力均勻,換向平穩(wěn),焊絲層繞質(zhì)量和效率大大提高。通過若干工程設(shè)備實驗測試和客戶現(xiàn)場驗證,該方法完全符合焊絲層繞機(jī)系統(tǒng)工藝需求,性能達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

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