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        液壓油箱開裂故障分析與對策

        2016-12-12 13:04:40劉勇齊鵬飛
        中文信息 2016年10期
        關鍵詞:開裂故障分析

        劉勇+齊鵬飛

        摘 要: 本文介紹了工程機械液壓系統(tǒng)油箱開裂的故障分類、原因分析、改進辦法及應用。針對液壓油箱的開裂位置及狀況,運用ANSYS軟件進行了準確的分析,并采取了相應的工藝措施。

        關鍵詞:液壓油箱 開裂 故障分析 結構改進設計

        中圖分類號:U262.3 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9082(2016)10-0271-01

        裝載機在使用過程中,由于液壓油箱開裂,造成液壓油泄露,液壓油浪費,故障率升高,液壓油清潔度難以保障;而且液壓油箱拆解困難,維修成本很高。因此,有必要針對實際使用過程中出現(xiàn)的故障進行分析,查找原因并改進相關工藝,達到降低油箱開裂及內(nèi)部污染等故障的發(fā)生率。

        一、問題的提出

        DL503G型工程車的液壓油箱開裂經(jīng)常發(fā)生在筋板趾部、內(nèi)部隔板焊縫、外側立縫等部位。其中,筋板趾部開裂的故障發(fā)生率較高,總體開裂率近半年約為3.48%,具體見表1 所示。

        油箱整體結構如圖1所示:

        在使用過程中,內(nèi)部筋板與5t鋼板焊接位置焊縫接頭及鋼板均開裂,與另一側6t鋼板連接位置焊縫開裂,鋼板未開裂。部分油箱外側焊縫處開裂,均為母材開裂,數(shù)量相對較少。經(jīng)檢查,油箱內(nèi)部存在大量雜質。

        用戶在工作過程中,反映出一下問題:

        1.液壓油箱外側出現(xiàn)流痕,施工灰塵玷污于油箱上。

        2.油箱故障率高,維修成本高。

        3.維修困難,需要拆解眾多部件更換,維修時間長;更換時大量液壓油泄露浪費,造成環(huán)境污染;且由于條件有限,造成液壓系統(tǒng)污染。

        4.液壓油清潔度無法保障。

        二、油箱開裂故障測定

        液壓油箱的生產(chǎn)工藝流程:

        下料(等離子切割)——折彎——組焊、點焊、滿焊組件、外部焊縫滿焊——試壓(是否返修)——酸洗磷化、涂裝——吸塵器清潔處理油箱內(nèi)部——安裝油箱各附屬部件——力矩檢測(是否返修)——螺栓連接油箱至車架上——連接各油管——功能試驗(是否返修)——入庫——使用反饋。

        1.經(jīng)過對產(chǎn)品測定,選定的母材材料成分達到了標準要求,外協(xié)廠購買材料時,附有質量證明書,結果均符合相應國標要求。

        2.對材料板厚的過程能力測試如圖2所示:

        測試結果可知,材料厚度可以達到標準要求。

        3.由于小彎板折彎角度制造不良(偏?。斐蓱?。而工序現(xiàn)場無試用檢測工具、樣板;制造角度無法檢測,不能保證制造角度符合圖紙要求。

        4.對60個焊縫收弧位置,未發(fā)現(xiàn)收弧裂紋,故不存在由于收弧裂紋擴展,造成母材開裂漏油。

        5.焊接設備不良引起焊接缺陷,易造成應力集中引起母材開裂。而工序現(xiàn)場無相應檢測設備,無法檢驗焊接設備電流、電壓顯示是否準確,無檢驗記錄證明設備符合工藝標準要求。

        6.通過檢測40個焊縫裝配間隙,其中8個裝配間隙超過3毫米,焊縫間隙偏大,不符合圖紙要求,因此存在焊縫間隙過大問題,可能由此引起焊縫開裂。

        7.通過對現(xiàn)場焊絲及母材進行目視檢查,未發(fā)現(xiàn)受潮、污染問題。故焊絲及母材干燥、清潔,焊材及母材受潮污染引起焊接缺陷致母材開裂原因不成立。

        8.通過對50臺開裂油箱進行內(nèi)部目視檢驗,發(fā)現(xiàn)開裂油箱焊縫均存在焊接缺陷。焊縫中存在裂紋、未熔合、咬邊、焊瘤等缺陷,可引起應力集中、強度降低造成母材開裂。

        9.通過對現(xiàn)場焊接作業(yè)人員操作記錄并與標準書比較,焊接參數(shù)與作業(yè)標準書嚴重不符。故存在焊接參數(shù)、焊接順序使用不當,造成焊接缺陷引起應力集中造成母材開裂的可能。

        10.通過對焊接現(xiàn)場目視檢查,焊工操作參數(shù)差異很大,焊縫存在缺陷;

        11.焊縫焊角尺寸過大,引起焊縫強度過大,趾部應力集中造成母材損傷。

        12.客戶已經(jīng)對液壓油箱及時清理、定期更換液壓油和濾芯,不會造成濾芯堵塞而腔內(nèi)壓力升高。

        13.經(jīng)過與競爭社類似機種選用參數(shù)比較,設計濾芯選擇精度、濾芯旁通閥開啟壓力合適,不存在明顯偏高、偏大。

        14.對加強筋結構及回油腔彎板設計圓角半徑進行有限元應力分析,故障開焊位置存在嚴重的應力集中,最大應力達到539MPa,超出了鋼材的應力極限474-500MPa,回油腔彎板設計圓角半徑R30設計合理。

        綜上所述,小彎板折彎角度制造不良、焊接設備不良、焊縫間隙偏大、焊縫中存在裂紋、未熔合、咬邊、焊瘤等缺陷、焊接參數(shù)、焊接順序使用不當、焊工操作參數(shù)差異很大、焊縫焊角尺寸過大、加強筋結構開焊位置應力集中等工藝問題是造成油箱開裂的原因。

        三、改進措施

        針對上面所述造成油箱開裂的原因,我們采取了以下工藝改進措施:

        1.購買鉗形表自行對測量焊接參數(shù)的電流表、電壓表定期進行檢測。

        2.培訓教育,保證組焊間隙達到標準要求。

        3.焊工技能教育培訓、考試提高焊工技能水平。

        4.完整完善作業(yè)標準書,培訓教育焊工按標準書作業(yè)。

        5.回油腔結構設計變更為圓筒結構,使用T4鋼板,取消加強筋結構。

        6.增大折彎角度。

        通過對DL503G回油腔壓力對比測試,說明Φ6孔對回油腔壓力的建立無影響,但是形成了對系統(tǒng)液壓油污染的隱患,所以,取消了Φ6孔。

        采用新工藝措施后,油箱開裂率下降明顯,各部位開裂率低于2.65%,油箱內(nèi)部液壓油的污染問題也得到了很好的解決。

        作者簡介:劉勇,男,(1981-),江西宜春人,講師,碩士研究生學歷,主要研究方向:模具設計與制造。

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