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        玉門(mén)油田欠平衡井固井技術(shù)研究與應(yīng)用

        2016-12-09 02:04:07田群山祁文明
        西部探礦工程 2016年11期
        關(guān)鍵詞:環(huán)空固井水泥漿

        杜 江,劉 謙,田群山,祁文明

        (西部鉆探國(guó)際鉆井公司,甘肅酒泉735009)

        玉門(mén)油田欠平衡井固井技術(shù)研究與應(yīng)用

        杜江*,劉謙,田群山,祁文明

        (西部鉆探國(guó)際鉆井公司,甘肅酒泉735009)

        為了提高玉門(mén)油田欠平衡井的固井質(zhì)量,對(duì)欠平衡井的固井難點(diǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)分析,從水泥漿體系和固井工藝方面開(kāi)展了研究,制定了針對(duì)性的技術(shù)對(duì)策,體系上對(duì)水泥漿的性能進(jìn)行了優(yōu)化,工藝上改進(jìn)了前置液、優(yōu)化了環(huán)空漿柱結(jié)構(gòu)和注替參數(shù),同時(shí)結(jié)合配套技術(shù)措施,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用取得了良好的效果。

        欠平衡井;固井;尾管懸掛

        1 概述

        玉門(mén)油田青西、鴨兒峽區(qū)塊隨著多年的開(kāi)采,地層壓力逐漸降低,為了發(fā)現(xiàn)油氣層和保護(hù)油層,玉門(mén)油田部署了欠平衡井,井身結(jié)構(gòu)主要為“三層”結(jié)構(gòu),井型為定向井,完鉆井深在3600~4900m之間,統(tǒng)計(jì)前期平均井徑擴(kuò)大率為25.14%,完井采用尾管懸掛工藝固井,由于沒(méi)有一套成熟的欠平衡井固井工藝和水泥漿體系,整體固井質(zhì)量不理想。

        2 固井難點(diǎn)分析及技術(shù)對(duì)策

        2.1固井難點(diǎn)

        (1)欠平衡鉆井,受地應(yīng)力影響,井眼不規(guī)則,不利于水泥漿的頂替,影響水泥漿與地層的膠結(jié)質(zhì)量。

        (2)井徑擴(kuò)大率大,甚至超過(guò)彈性扶正器的外徑,導(dǎo)致套管居中度低,固井質(zhì)量難以保證。

        (3)欠平衡完井大多采用尾管懸掛固井,“大肚子,小出口”,施工壓力高,裸眼井段頂替排量相對(duì)較低。

        (4)由于欠平衡井大多為定向井,水泥漿性能需滿足定向井固井的要求,同時(shí)為了滿足有效頂替和保護(hù)油層的需要,需控制較短的過(guò)渡時(shí)間和較低的環(huán)空靜壓差,因此對(duì)水泥漿的要求高。

        2.2技術(shù)對(duì)策

        2.2.1水泥漿體系調(diào)試與優(yōu)選

        (1)針對(duì)欠平衡井的固井提出對(duì)水泥漿性能的要求;

        (2)對(duì)低密、常規(guī)和常規(guī)加砂水泥漿體系進(jìn)行室內(nèi)評(píng)價(jià)和優(yōu)選,提高水泥漿壁面剪切力,并不斷完善水泥漿性能,滿足玉門(mén)油田欠平衡固井的要求;

        (3)根據(jù)實(shí)鉆情況優(yōu)選水泥漿體系。

        2.2.2優(yōu)化固井工藝

        (1)采用沖洗前置液,加大前置液用量,有利于井壁清洗和水泥漿頂替;

        (2)優(yōu)化漿柱結(jié)構(gòu):通過(guò)漿柱結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,減小替漿壓力,有利于提高頂替排量;

        (3)優(yōu)化注替參數(shù):在條件允許的情況下合理設(shè)計(jì)替漿頂替排量,盡量提高環(huán)空返速,滿足最佳層流頂替。

        2.2.3其它技術(shù)要求

        (1)完鉆后循環(huán)充分鉆井液,在確保巖屑攜帶干凈的前提下,促使裸眼井壁段形成泥餅。

        (2)對(duì)雙弓和單弓彈性扶正器進(jìn)行評(píng)價(jià),并合理配套使用這2種扶正器,提高套管居中度。

        (3)固井前調(diào)整鉆井液性能滿足有效頂替的要求。

        3 技術(shù)對(duì)策研究

        3.1水泥漿體系

        3.1.1水泥漿性能要求

        水泥漿對(duì)油氣層的傷害主要有:濾液進(jìn)入儲(chǔ)層,粘土礦物發(fā)生膨脹,縮小油流孔道;水泥漿濾液與地層水和鉆井液濾液發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生沉淀,堵塞孔隙;水泥漿顆粒進(jìn)入孔隙,堵塞孔道,降低滲透率;水泥漿在初凝失重期間,水泥漿濾液及固相顆粒有充分的機(jī)會(huì)進(jìn)入儲(chǔ)層,傷害油氣層,降低滲透率。因此重點(diǎn)要控制水泥漿的游離液小于0.2mL、失水小于50mL、穩(wěn)定性(上下密度差)小于0.02g/cm3、水泥漿的過(guò)渡時(shí)間小于30min。

        3.1.2水泥漿室內(nèi)調(diào)配

        為了滿足不同井深和不同封固段的要求,室內(nèi)對(duì)低密早強(qiáng)、低密高強(qiáng)、常規(guī)和常規(guī)加砂4種水泥漿體系進(jìn)行了調(diào)試,根據(jù)玉門(mén)油田的實(shí)際鉆井情況,優(yōu)選了配方4,其配方和性能如表1所示。

        表1 室內(nèi)調(diào)試的配方

        3.2固井工藝

        3.2.1優(yōu)化前置液體系

        BCS沖洗液具有較強(qiáng)的滲透作用,能夠快速地滲入鉆井過(guò)程中在井壁上形成的泥餅,將泥餅分散和剝蝕掉,從而提高水泥漿與接觸界面的膠結(jié)能力;還具有較強(qiáng)的洗油特性,在較寬溫度范圍內(nèi)對(duì)水基和油基泥漿具有優(yōu)良的沖洗作用。能夠有效地清除和驅(qū)替井中油相物質(zhì),將井中親油界面改變?yōu)橛H水界面,提高水泥漿與界面的膠結(jié)性能;與油基和水基鉆井液具有良好的相容性。因此室內(nèi)采用BCS為主劑調(diào)試了沖洗前置液配方,配方為清水+10%沖洗劑+10%降失水劑+1%緩凝劑+0.1%消泡劑,沖洗效率能夠達(dá)到90%以上,沖洗時(shí)間小于3min。

        3.2.2漿柱結(jié)構(gòu)研究

        水泥漿柱結(jié)構(gòu)依據(jù)地層壓力、地層破裂壓力、設(shè)備的額定壓力和最高靜壓差來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì),既能保障注替過(guò)程中能壓穩(wěn)地層、不壓漏地層,又能保護(hù)油層和保障施工安全。所以要確定施工過(guò)程中的環(huán)空當(dāng)量密度范圍(以青2-69井為例,井深4820m)。

        ①環(huán)空當(dāng)量密度下限。青2-69井地層孔隙壓力梯度最大為:1.18MPa/100m,因此環(huán)空當(dāng)量密度下限為1.2g/cm3。

        ②環(huán)空當(dāng)量密度上限。青西區(qū)塊循環(huán)壓耗一般在18MPa,高壓管線的最額定壓力為35MPa,考慮安全因素,施工壓力按80%計(jì)算為28MPa,施工過(guò)程產(chǎn)生的靜壓差不超過(guò)4MPa,計(jì)算出最大環(huán)空當(dāng)量密度為1.29g/cm3。該壓力小于地層破裂壓力的當(dāng)量密度1.95g/cm3,且能夠保障施工安全,因此允許的環(huán)控當(dāng)量密度上限為1.45g/cm3。

        ③環(huán)空漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。通過(guò)環(huán)空當(dāng)量密度范圍,結(jié)合盡量減小靜壓差的原則,漿柱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為:預(yù)處理泥漿(500m井段)+沖洗前置液(300m井段)+水泥漿(封固段),通過(guò)青2-69井環(huán)空當(dāng)量密度計(jì)算為1.23g/cm3,靜壓差為3.3MPa,該漿柱結(jié)構(gòu)滿足固井要求。

        3.2.3優(yōu)化注替參數(shù)

        在現(xiàn)場(chǎng)條件一定的情況下,優(yōu)化注替參數(shù)能夠有效提高頂替效率和保障固井施工安全,其中替漿排量是參數(shù)優(yōu)化的核心。摩阻壓力梯度與頂替速度的平方成正比,頂替排量的提高可最大程度地提高水泥漿的摩阻壓力梯度,從而提高頂替效率。結(jié)合青2-69井實(shí)際情況,通過(guò)對(duì)不同排量下環(huán)空壓力的計(jì)算,排量在15L/s時(shí),環(huán)空返速能夠達(dá)到1m/s,替漿壓力能夠在25MPa以內(nèi),因此設(shè)計(jì)注替排量15L/s,碰壓時(shí)降低排量至12L/s左右,控制壓力在25MPa以內(nèi)。

        3.3其它技術(shù)措施

        為了確保施工安全,保障固井質(zhì)量,在完善固井工藝,優(yōu)化水泥漿性能的前提下,制訂了如下技術(shù)技術(shù)措施。

        (1)下套管前必須認(rèn)真通井,遇阻井段要認(rèn)真劃眼,同時(shí)循環(huán)充分鉆井液,確保巖屑攜帶干凈,促使裸眼井壁段形成泥餅,確保井眼暢通無(wú)阻。

        (2)在井眼條件一定的情況下,每根套管加放一只扶正器,雙弓和單弓彈性扶正器交替加放,通過(guò)軟件計(jì)算,裸眼井段的套管居中度能夠達(dá)到80%,有利于提高了頂替效率。

        (3)準(zhǔn)備隔離液15m3左右,密度在鉆井液和水泥漿之間,粘度低于70s,替漿時(shí)在中心管位置替入,防止水泥漿污染,保障施工安全。

        (4)套管入境后在保證鉆井液性能穩(wěn)定的前提下,降低鉆井液的塑性粘度和動(dòng)切力,使其低于水泥漿切力,控制粘度在50s左右、屈服值小于15Pa,有利于水泥漿的頂替。

        (5)在尾管坐掛前,為了將巖屑攜帶干凈,需充分循環(huán)鉆井液2周以上,要求鉆井液性能穩(wěn)定且滿足固井施工要求。

        4 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況

        4.1基本情況

        該技術(shù)目前在玉門(mén)油田運(yùn)用5口井(鴨西6井、鴨西7井、青2-69井、青2-70井和青2-76井),固井質(zhì)量合格率100%。其中青2-69井是酒泉盆地酒西坳陷青西凹陷窟窿山構(gòu)造的一口開(kāi)發(fā)定向井,該井定向井段為3026~3294m,3294m之后穩(wěn)斜鉆井,中完井深4452.00m,三開(kāi)采用?165mm鉆頭液相欠平衡鉆進(jìn),泥漿密度1.15g/cm3,完鉆井深4822m,平均井徑225.65mm,最大井斜25.54°/4650m,最大狗腿度3.6°/ 4500m。完井下入?127mm油層套管至井深4820m,采用尾管懸掛方式固井,下套管和固井施工安全、順利。青2-69井的井徑井斜曲線見(jiàn)圖1。

        圖1 青2-69井的井徑井斜曲線圖

        4.2主要技術(shù)措施

        該井在運(yùn)用欠平衡井固井技術(shù)的同時(shí),采用了如下技術(shù)措施:

        (1)為了起到?jīng)_刷、過(guò)渡和隔離的作用,配置了密度為1.15 g/cm3預(yù)處理泥漿,粘度50s。

        (2)由于該井封固段不長(zhǎng),為了有效封固裸眼井段,采用了常規(guī)加砂水泥漿體系,水泥漿性能滿足設(shè)計(jì)要求,稠度系數(shù)為0.93Pa·sn,動(dòng)切力33Pa。

        (3)為了防止中心管拔出后水泥漿和鉆井液污染,在懸掛器位置替入隔離液7m3,其密度為1.15g/cm3,漿體流動(dòng)性和沉降穩(wěn)定性良好。

        (4)固井前充分循環(huán)了泥漿,調(diào)整了性能,粘度71s,屈服值(9.9Pa)低于水泥漿的屈服值(23Pa)。

        4.3固井施工及質(zhì)量評(píng)價(jià)

        該井固井準(zhǔn)備工作充分,套管下入和尾管坐掛倒扣順利,注入水泥漿18m3,平均密度為1.9cm3,施工排量在14~16L/s之間,最高施工壓力23MPa,碰壓明顯,套管密封良好,后期測(cè)井固井質(zhì)量合格,優(yōu)質(zhì)井段占60.5%。

        5 認(rèn)識(shí)

        (1)欠平衡井固井的水泥漿體系能夠滿足固井要求,但有待于進(jìn)一步完善。

        (2)預(yù)處理泥漿和沖洗前置液優(yōu)化了漿柱結(jié)構(gòu),起到了隔離、過(guò)渡和沖洗的作用,且有利于提高頂替效率。

        (3)定向井段每根套管加放一只扶正器,有利于套管的順利下入和居中。

        (4)在尾管懸掛固井中,采用隔離液的防污染技術(shù)對(duì)固井施工安全尤為重要。

        (5)對(duì)于只是發(fā)現(xiàn)油層而采用欠平衡鉆井的井,可以實(shí)施固井,但對(duì)為了保護(hù)油藏實(shí)施的欠平衡鉆井,不建議實(shí)施固井。

        [1]樊朝斌,補(bǔ)成中,等.川西深層欠平衡鉆井井壁穩(wěn)定的幾個(gè)問(wèn)題[J].石油地質(zhì)與工程,2007,21(1).

        [2]劉德平,王仕水,等.高壓低滲透氣井欠平衡固井技術(shù)[J].天然氣工藝,2009,29(8).

        TE256

        B

        1004-5716(2016)11-0081-03

        2015-12-08

        2016-01-18

        杜江(1984-),男(漢族),貴州甕安人,工程師,現(xiàn)從事固井技術(shù)研究與現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作。

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