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        煉油裝置間熱聯(lián)合可行性分析及優(yōu)化建議

        2016-12-08 01:41:55常安翟曉靖張睿李成智
        石油石化節(jié)能 2016年11期
        關(guān)鍵詞:油漿蠟油凝結(jié)水

        常安翟曉靖張睿李成智

        (1.玉門油田分公司煉油化工總廠;2.玉門油田分公司信息中心)

        煉油裝置間熱聯(lián)合可行性分析及優(yōu)化建議

        常安1翟曉靖1張睿1李成智2

        (1.玉門油田分公司煉油化工總廠;2.玉門油田分公司信息中心)

        為進一步挖掘煉油裝置節(jié)能潛力,降低能量消耗,利用熱聯(lián)合原理對部分裝置用能進行分析,發(fā)現(xiàn)常壓原油換熱終溫過低、焦化蠟油出裝置先冷卻下游再升溫、用蒸汽進行工藝伴熱等問題,可進行常減壓原油與凝結(jié)水換熱、催化與焦化裝置熱進料和部分裝置改用熱媒水伴熱3項熱聯(lián)合改造。初步估算改造實施后可以提高原油換熱終溫10℃、節(jié)約循環(huán)水25 t/h、伴熱蒸汽節(jié)約15 t/h,累計降低全廠能耗(標油)1 kg/t左右,不但降低了能耗和運行成本,還取得較好的經(jīng)濟效益。

        煉油裝置;熱聯(lián)合;換熱終溫

        引言

        目前,降低裝置能耗,尋找節(jié)能的切入點,已經(jīng)成為煉油企業(yè)關(guān)注的熱點和追求的目標。在諸多節(jié)能措施中,熱聯(lián)合是一種有效的節(jié)能手段,已經(jīng)在眾多煉油企業(yè)中得到應(yīng)用[1],針對玉煉在節(jié)能方面存在的問題進行了分析,提出了相應(yīng)的改進措施。

        煉油裝置間的熱聯(lián)合是將上下游2套或者多套裝置作為一個整體,在大系統(tǒng)內(nèi)進行“高熱高用,低熱低用”匹配,以達到能量優(yōu)化綜合利用的目的。其實質(zhì)是在幾套裝置內(nèi)而不是孤立地在1套裝置內(nèi)考慮能量的優(yōu)化利用。由于可選擇的范圍廣,總可能找到相對合理的匹配,實現(xiàn)能量的逐級利用。

        熱供料是熱聯(lián)合的一種形式,是指2套裝置或多套裝置間的物料供給關(guān)系:上游裝置的產(chǎn)品物流不經(jīng)過冷卻或者不完全冷卻,而是直接(或經(jīng)過1個熱緩沖罐)引至下游裝置作為進料。這樣可以避免物料的冷卻和再加熱,減少換熱網(wǎng)絡(luò)的2次傳熱和火用損失[2]。

        熱媒水系統(tǒng)也是熱聯(lián)合的一種形式,它屬于低溫?zé)嵩蠢玫囊环N方式。在裝置回流或產(chǎn)品的冷卻器前增加換熱器,用冷水將多余的熱量取出,換熱后形成的熱水匯集后直接送至用能單位充當(dāng)熱源,換熱后的冷水統(tǒng)送至冷水儲罐中,再用泵抽出循環(huán)使用。這種方式遵循的是低熱低用的原則,將裝置內(nèi)的零星熱量取出,統(tǒng)一使用,從而達到能量利用最大化的目的[3]。

        1 裝置能耗現(xiàn)狀及存在的問題

        2011—2013年,玉門煉化總廠煉油能耗、原油綜合損失、單因耗能、新鮮水單耗、蒸汽單耗等均呈逐年下降趨勢。但從2014年起,煉油能耗出現(xiàn)小幅度的抬升,主要原因如下:

        1)原油性質(zhì)出現(xiàn)重質(zhì)化的趨勢,同時釩含量增加,造成催化原料性質(zhì)變差,產(chǎn)品分布變差,裝置燒焦高,導(dǎo)致煉廠能耗增加。

        2)由于汽柴油質(zhì)量升級和日益嚴格的環(huán)保要求,新增加的5套裝置按投運時間測算,可導(dǎo)致全年能耗(標油)上升約4.51 kg/t,除去停開汽油切割和小汽油加氫降低能耗(標油)1.9 kg/t,2014年相對2013年全年新裝置的投產(chǎn)預(yù)計增加能耗2.61 kg/t。

        3)自2010年以來,玉煉長期低負荷運行,裝置原設(shè)計工藝能耗較高,且缺少熱聯(lián)合和低溫?zé)峄厥绽?,也?dǎo)致煉廠能耗較高。

        因此需找合適的裝置進行熱聯(lián)合改造是玉煉節(jié)能降耗的主要措施。常減壓蒸餾、催化裂化裝置和

        焦化裝置這3個用能大戶可作為改造的重點單位。

        1.1 常減壓蒸餾裝置

        常減壓蒸餾裝置年加工原油250×104t的燃料-潤滑油型常減壓蒸餾裝置,裝置設(shè)計以加工吐哈原油為主,現(xiàn)加工吐哈、塔指、玉門混合原油,該裝置采用二次加熱、三段汽化的工藝流程。

        由于玉煉加工流程的改變,改為短流程-燃料型加工模式,不再生產(chǎn)潤滑油組分,減壓側(cè)線油全部作為裂化料進入催化裝置加工,導(dǎo)致原油換熱終溫始終達不到設(shè)計要求,基本維持在255℃左右,同時2014年進行常壓渣油直輸催化技術(shù)改造,減壓渣油減少導(dǎo)致原油終溫進一步降低,見圖1。

        圖1 常減壓裝置能耗變化情況

        2014年3季度裝置能耗(標油)10.5 kg/t。其中燃料能耗(標油)為7.525 kg/t,約占常減壓裝置能耗的75%,約占全廠能耗的10%。平均每月消耗燃料氣約1300 t[4]。

        常減壓裝置需要尋找新的熱源對原油進行預(yù)熱,以達到提高換熱終溫,降低燃料氣消耗,最終實現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。

        1.2 催化裂化裝置

        催化裝置350℃以下低溫?zé)嵩粗饕性谟蜐{系統(tǒng),循環(huán)油漿由油漿泵從分餾塔底抽出后,分為兩路,一路進循環(huán)油漿原料油換熱器與原料換熱;另一路進油漿換熱水換熱器加熱換熱水;兩路油漿合并后進油漿蒸汽發(fā)生器發(fā)生4.4 MPa飽和蒸汽。然后分為三路,第一路作為循環(huán)油漿分別返回分餾塔人字擋板上部和下部;第二路作為油漿回?zé)捴粱責(zé)捰陀蜐{混合器與回?zé)捰突旌虾笏腿氲诙嵘?;第三路作為油漿產(chǎn)品經(jīng)渣油冷卻器冷卻后送出裝置。

        就目前的操作工況,油漿自H202出來溫度約為305℃,循環(huán)量為400 t/h左右,上返塔溫度300℃,流量200 t/h,下返塔流量為200 t/h,溫度270℃,主要經(jīng)過水箱E207和E208進行冷卻。用循環(huán)水冷卻下返塔油漿不但導(dǎo)致300℃左右的低溫?zé)嵩礋o法得到有效利用,還浪費大量循環(huán)水,需要對油漿下返塔冷卻系統(tǒng)進一步優(yōu)化改造,見表1。

        表1 E-207/208操作工況

        1.3 焦化裝置

        玉煉延遲焦化裝置由洛陽設(shè)計院設(shè)計,采用1爐2塔工藝,設(shè)計能力為50×104t/a。裝置原料為減壓渣油,操作彈性上限為110%,下限為60%;循環(huán)比設(shè)計為0.15,同時在0.1~0.2可調(diào),焦化蠟油作為催化原料,冷卻后進入催化原料罐,流程如下:

        焦化裝置的重蠟油一路經(jīng)熱媒水-重蠟油換熱器(E-134A/B)冷卻到預(yù)定溫度,與輕蠟油匯合為混合蠟油出裝置。輕蠟油從熱媒水-輕蠟油換熱器(E-133A/B)與重蠟油匯合為混合蠟油出裝置,具體操作工況見表2。

        表2 E-133/134A/B操作工況

        輕重蠟油經(jīng)過各自的冷卻器冷卻到90℃左右進入催化原料罐,催化裝置再將原料抽出換熱到200℃左右與渣油混合進入霧化噴嘴,該流程存在上游裝置先冷卻、再在下游裝置加熱升溫的問題。

        冬季時輕重蠟油的熱量可以得到有效利用,但是夏季時只能靠循環(huán)水冷卻,浪費了大量的低溫?zé)?,建議焦化蠟油在夏季時改為熱直輸。

        2 熱聯(lián)合方案

        2.1 焦化裝置和催化裝置熱進料

        焦化輕重蠟油不進催化原料罐時,改為直輸。重蠟油不經(jīng)過重蠟油換熱器E-134A/B,輕蠟油不經(jīng)過輕蠟油換熱器E-133A/B,匯合后(每年約12×104t)在190℃左右,直輸進入催化裝置。輕重蠟油不經(jīng)過各自的換熱器可以節(jié)省大量的循環(huán)水,初步估算每小時節(jié)約循環(huán)水共計25 t。

        2.2 常減壓原油和凝結(jié)水管網(wǎng)熱聯(lián)合

        玉煉現(xiàn)在建有1套凝結(jié)水管網(wǎng)系統(tǒng),分為東區(qū)環(huán)路和西區(qū)環(huán)路,主要生產(chǎn)裝置集中在東區(qū),凝結(jié)水匯總到東區(qū)環(huán)路后在油品裝置附近和入廠的除鹽水進行換熱降溫至60℃進入凝結(jié)水罐,西區(qū)環(huán)路只有酸性水裝置,每小時產(chǎn)生0.7 MPa的熱水7 t,溫

        度在170℃以上,由于缺少冷源,該熱水直接排放至凝結(jié)水管網(wǎng)。

        由于進廠原油管線經(jīng)過酸性水裝置附近管廊,建議在酸性水裝置內(nèi)增加1個換熱器,用凝結(jié)水加熱原油,進而提高原油的換熱終溫。

        以純逆流換熱器,熱水壓力按1.4 MPa計算熱量。

        Q=ΔT mC式中:Q——熱量,kJ;

        ΔT——溫升,℃;

        m——流量,kg/h;

        C——熱容,kJ/(kg·K)。

        通過熱量公式計算出凝結(jié)水與原油換熱操作5個模擬方案,見表3。

        表3 凝結(jié)水與原油換熱操作模擬

        熱水每上升1℃時,原油可以升高0.076℃。由于原油量與水量相差比較大,在水溫度降至40℃左右時,原油溫度可上升至35.55℃,并且不會有較大幅度的溫升。以原油換熱終溫提高10℃計算,提高至270℃左右,可以降低常減壓能耗0.5 kg/t,同時每月消耗燃料可減少100 t左右。每年可以節(jié)省全廠運行成本約72萬元左右。

        2.3 伴熱蒸汽管線熱媒水改造

        煉化總廠伴熱線大部分為蒸汽伴熱,沒有建立單獨的熱水循環(huán)伴熱系統(tǒng),伴熱后的蒸汽只能進入凝結(jié)水系統(tǒng)造成極大的能耗損失,同時也增加了運行成本。建議以煉化總廠南區(qū)的焦化、氣分MTBE和催化裝置為中心建立伴熱水循環(huán)系統(tǒng),該系統(tǒng)以全廠采暖水管網(wǎng)為基礎(chǔ),利用焦化裝置和催化裝置的低溫?zé)嵩?,將這3套裝置中符合條件的蒸汽伴熱管線全部改為熱水伴熱。

        原流程:采暖水自管網(wǎng)流入焦化裝置,經(jīng)過熱源頂循環(huán)、熱源柴油、E133和E134混合蠟油、穩(wěn)定汽油,將采暖水溫度由40℃左右提高至100℃左右,最后進入采暖水管網(wǎng)。

        改造后流程為:采暖水自管網(wǎng)流入焦化裝置,經(jīng)過熱源頂循環(huán)、熱源柴油、穩(wěn)定汽油,將采暖水溫度由40℃左右提高至95℃左右,然后在換熱器出口抽出60 t/h左右的采暖水,新增1臺熱水泵,將熱煤水以并聯(lián)的方式分別進入焦化裝置、氣分MTBE裝置和催化裝置作為伴熱水替換原有的蒸汽伴熱,回水溫度為60℃左右,在催化裝置新增1臺換熱器,熱源為進水箱前的下返塔油漿,3個裝置的伴熱水回水進入該換熱器,升溫至100℃左右,進入熱水站。

        經(jīng)濟效益測算:改造后焦化裝置可節(jié)約伴熱蒸汽6 t/h,氣分MTBE裝置可節(jié)約伴熱蒸汽4 t/h,催化裝置節(jié)約伴熱蒸汽5 t/h。

        冬季伴熱時間為10月15日至次年4月30日,合計4680 h,每年可節(jié)約伴熱蒸汽:70 200 t,以每噸蒸汽(1MPa)90元計算,每年可節(jié)約631萬元,降低全廠能耗0.5 kg/t。

        3 總結(jié)

        1)必須實現(xiàn)新建焦化裝置和催化裝置的熱進料,輕重焦化蠟油不進入催化原料罐直輸進入催化裝置,可以節(jié)約大量的循環(huán)水。

        2)優(yōu)先考慮裝置間熱聯(lián)合來提高原油換熱終溫。利用東路凝結(jié)水管網(wǎng)中多余的熱量,采用凝結(jié)水和原油換熱,可將原油換熱溫度提高10℃,確保原油換熱終溫達到270℃以上,進一步降低全廠能耗。

        3)以全廠采暖水管網(wǎng)為基礎(chǔ),用采暖水作為熱媒水,利用各裝置余熱建立伴熱水循環(huán)系統(tǒng),代替能耗較高的蒸汽伴熱,可以減少蒸汽用量,降低全廠運行成本,同時降低全廠能耗0.5 kg/t。

        [1]曾惠平.煉油事業(yè)部裝置熱聯(lián)合節(jié)能效果明顯[J].高橋石化,2007,22(2):38.

        [2]齊鐵忠.供料直供料技術(shù)在煉油裝置中的綜合應(yīng)用[J].石油石化節(jié)能,2008,19(5):30-34.

        [3]李繼炳,余達榮,姚孝勝.熱媒水回收利用多個工藝裝置的低溫余熱[J].煉油技術(shù)與工程,2006,36(10):59-62.

        [4]王向蒙.常減壓加熱爐技術(shù)改造[J].石油化工設(shè)備,2001,30(B05):67-69.

        10.3969/j.issn.2095-1493.2016.11.002

        2016-05-06

        (編輯 鞏亞清)

        常安,工程師,2006年畢業(yè)于石油大學(xué)(華東),從事煉廠工藝管理和技術(shù)改造工作,E-mail:ymchangan@petrochina. com.cn,地址:甘肅省玉門市老市區(qū)煉油化工總廠技術(shù)科,735200。

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