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        遼河油田加熱爐提效技術(shù)應(yīng)用*

        2016-12-08 01:41:57馬強(qiáng)遼河油田公司質(zhì)量節(jié)能管理部
        石油石化節(jié)能 2016年11期
        關(guān)鍵詞:標(biāo)煤遼河油田集輸

        馬強(qiáng) (遼河油田公司質(zhì)量節(jié)能管理部)

        遼河油田加熱爐提效技術(shù)應(yīng)用*

        馬強(qiáng) (遼河油田公司質(zhì)量節(jié)能管理部)

        遼河油田是我國最大的稠油、高凝油生產(chǎn)基地,各生產(chǎn)環(huán)節(jié)用熱負(fù)荷較大,加熱爐數(shù)量較多,導(dǎo)致能源消耗量大。由于油氣田加熱爐分布零散、工作環(huán)境惡劣、運(yùn)行負(fù)荷多變,以及運(yùn)行時間長、設(shè)備老化、自動化水平低等原因,加熱爐熱效率普遍偏低。遼河油田通過開展優(yōu)化核減、設(shè)備更新、技術(shù)改造、運(yùn)行管理等工作,實(shí)現(xiàn)加熱爐提效5%,平均熱效率達(dá)到85.5%,實(shí)現(xiàn)節(jié)能量2.38×104t標(biāo)煤,圓滿完成了加熱爐提效工作目標(biāo)。

        油氣田;加熱爐;熱效率

        1 加熱爐運(yùn)行現(xiàn)狀

        遼河油田共有加熱爐10 452臺(表1),其中井口加熱爐7511臺,站場加熱爐2941臺。

        表1 加熱爐現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)

        加熱爐燃料為天然氣,年折合總能耗為43.07×104t標(biāo)煤。2012年監(jiān)測加熱爐600臺,平均熱效率為80.5%(表2)。

        表2 600臺加熱爐監(jiān)測數(shù)據(jù)

        2 存在的問題

        遼河油田以加熱爐為核心的供熱系統(tǒng)主要存在的問題為:安裝數(shù)量較大、裝機(jī)容量偏小;設(shè)備老化,新度系數(shù)低;運(yùn)行負(fù)荷率低;空氣系數(shù)高、排煙損失大;配套不完備,自控水平低;運(yùn)行指標(biāo)較差,現(xiàn)場參數(shù)調(diào)整及運(yùn)行管理欠缺等。

        2.1 使用年限較長,設(shè)備老化嚴(yán)重

        由于遼河油田開發(fā)年限較長,現(xiàn)場加熱爐普遍存在老化現(xiàn)象,爐體表面腐蝕嚴(yán)重,保溫效果差;由于多數(shù)位于井口,結(jié)垢嚴(yán)重,換熱效率低;同時加熱爐燃燒器約五成以上為普通燃燒器,燃燒效果極差(圖1)。此外,老式加熱爐的點(diǎn)火方式均采用人工點(diǎn)火,存在回火、爆燃、傷人等安全隱患[1]。

        圖1 加熱爐老化

        2.2 油田遞減嚴(yán)重,運(yùn)行負(fù)荷偏低

        隨著油田產(chǎn)量的不斷遞減,目前產(chǎn)能水平無法達(dá)到投產(chǎn)初期的設(shè)計(jì)規(guī)模,雖然部分井站實(shí)施了“關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)、減”,但工藝流程仍較落后。同時由于氣候變化等原因,部分設(shè)備還存在“大馬拉小車”現(xiàn)象,加熱爐運(yùn)行負(fù)荷差異很大,導(dǎo)致加熱

        爐運(yùn)行熱效率偏低[2]。

        2.3 現(xiàn)場工藝復(fù)雜,綜合性能較差

        遼河油田是一個集稠油、超稠油、高凝油、稀油等多種油品性質(zhì)的老油田,油品性質(zhì)差異大,油氣集輸及處理工藝復(fù)雜多樣,加熱負(fù)荷變化較大。但由于加熱爐綜合性能較差,不能應(yīng)對復(fù)雜多樣的油品性質(zhì)和負(fù)荷變化(圖2),個別加熱爐是多通道加熱爐(最多是4路,輸油、摻水,采暖、拉油伴熱),加熱爐運(yùn)行隨季節(jié)變化很大,加熱爐運(yùn)行負(fù)荷差異很大[3]。

        圖2 加熱爐工藝流程現(xiàn)場

        2.4 安裝區(qū)域分散,管理難度增加

        由于油田生產(chǎn)性質(zhì),大量的加熱爐都分散在野外,地處環(huán)境復(fù)雜,工作區(qū)域條件惡劣,日常管理和維護(hù)難度較大,加熱爐運(yùn)行達(dá)不到實(shí)時調(diào)整,不能長期實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)行。同時,在加熱爐運(yùn)行過程中由于現(xiàn)場缺乏必要的氧含量測試儀,現(xiàn)場人員不能及時按煙氣中氧含量的變化,合理地調(diào)節(jié)燃燒器的進(jìn)風(fēng)量和燃料量的配比[4]。

        3 提效措施

        3.1 強(qiáng)化日常管理維護(hù),保證加熱爐高效運(yùn)行

        加強(qiáng)日常管理與維護(hù),使加熱爐處于最佳運(yùn)行狀態(tài),是加熱爐提高熱效率最為直接的方法和手段。遼河油田以“精細(xì)化管理”活動為契機(jī),強(qiáng)化加熱爐日常管理與維護(hù),從落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度、加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)、優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行和嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查等方面入手,科學(xué)調(diào)整加熱爐運(yùn)行狀態(tài),制定加熱爐除垢運(yùn)行計(jì)劃等措施,保持加熱爐高效率運(yùn)轉(zhuǎn)。同時深入推進(jìn)加熱爐能效對標(biāo)工程,以加熱爐熱效率為主要指標(biāo),建立對標(biāo)指標(biāo)體系,與國內(nèi)外同行業(yè)最優(yōu)指標(biāo)廣泛開展橫向?qū)?biāo),進(jìn)一步保證了加熱爐高效運(yùn)行。共建立管理制度3項(xiàng),修訂操作規(guī)程3項(xiàng),開展技術(shù)培訓(xùn)10余次。累計(jì)實(shí)施運(yùn)行管理1463臺次,實(shí)現(xiàn)節(jié)能量0.44×104t標(biāo)煤。

        3.2 改造落后生產(chǎn)工藝,實(shí)現(xiàn)熱爐優(yōu)化核減

        隨著油田開發(fā)進(jìn)入全面遞減階段,早期的三級布站、三管伴熱等集輸工藝,日益凸顯出低負(fù)荷、高能耗的不足,優(yōu)化簡化集輸流程,實(shí)施“關(guān)停并轉(zhuǎn)減”,引進(jìn)平臺輸油、小環(huán)集輸、數(shù)字化油田等先進(jìn)的油氣集輸理念與技術(shù),適時開展冷輸技術(shù)應(yīng)用,擴(kuò)大冷輸技術(shù)實(shí)施規(guī)模。合理利用稠油、超稠油注汽開采的余熱資源,提高熱能綜合利用率,提高加熱系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷、提升加熱系統(tǒng)熱效率。打造“稠油、高凝油加熱系統(tǒng)提效示范工程”。實(shí)施了“沈陽油田高凝油區(qū)塊綜合節(jié)能示范區(qū)工程”、“曙光稀油區(qū)塊三管伴熱集輸工藝改造”等生產(chǎn)工藝優(yōu)化類項(xiàng)目6項(xiàng),優(yōu)化核減加熱爐125臺,核減總?cè)萘?7.37 MW,實(shí)現(xiàn)節(jié)能量0.45×104t標(biāo)煤[5]。

        3.3 推廣應(yīng)用成熟技術(shù),優(yōu)化加熱爐運(yùn)行狀態(tài)

        近年來,遼河油田成功實(shí)施了加熱爐提效技術(shù),主要包括加熱爐自控技術(shù)、節(jié)能燃燒器技術(shù)、新型保溫技術(shù)、加熱爐清洗除垢技術(shù)及余熱利用技術(shù)。這些技術(shù)的應(yīng)用,提高了加熱爐的自動化管理水平,提高了燃料的燃盡率,降低了排煙溫度和爐體熱損失,極大地減輕了操作強(qiáng)度。累計(jì)實(shí)施加熱爐措施改造342臺次,實(shí)現(xiàn)節(jié)能量0.41×104t標(biāo)煤。

        3.4 開展設(shè)備更新淘汰,提高加熱爐新度系數(shù)

        針對油田開發(fā)建設(shè)初期安裝的老式加熱爐運(yùn)行年限長(20年以上)、設(shè)備老化嚴(yán)重,與生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)不匹配,運(yùn)行負(fù)荷差等原因,實(shí)施老舊加熱爐合力減容更新淘汰,確保加熱爐安全高效運(yùn)行[6]。累計(jì)更新淘汰加熱爐407臺,核減加熱爐容量16.98 MW,實(shí)現(xiàn)節(jié)能量1.0×104t標(biāo)煤,加熱爐新度系數(shù)由0.29提高到0.38。

        3.5 開展提效技術(shù)研究,全面提升加熱爐效率

        根據(jù)加熱爐提效工作的總體安排,積極開展了《油氣田加熱爐及熱力系統(tǒng)提效技術(shù)研究與應(yīng)用》中課題一《新型高效加熱爐研制》及課題四《加熱爐與注汽鍋爐監(jiān)測及評價技術(shù)研究》的研究課題。在合理減小設(shè)計(jì)余量,提高運(yùn)行負(fù)荷的前提下,最大限度地提高加熱爐設(shè)計(jì)熱效率和制造加工質(zhì)量,匹配生產(chǎn)工藝,研究加熱爐運(yùn)行負(fù)荷率與熱效率的數(shù)學(xué)模型,研發(fā)反燒式井場加熱爐,保證在負(fù)荷變化時仍能高效運(yùn)行。為加熱爐提效工程的順利開展提供了技術(shù)支持。通過課題的研究,形成了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《稠油熱采濕蒸汽發(fā)生器監(jiān)測規(guī)范》和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《油氣田用加熱爐監(jiān)測規(guī)范》,獲得發(fā)明專利2項(xiàng)、軟件著作權(quán)1項(xiàng)。新研制的反燒式井場加熱爐設(shè)計(jì)熱效率達(dá)到87%,運(yùn)行效率達(dá)到80%以上。

        3.6 啟動加熱爐技術(shù)篩選,實(shí)施加熱爐準(zhǔn)入管理

        為了從源頭實(shí)施加熱爐質(zhì)量控制,依據(jù)

        GB24848—2010《石油工業(yè)用加熱爐能效限定值及能效等級》要求,遼河油田節(jié)能主管部門會同生產(chǎn)管理、采油管理、物資采購、安全環(huán)保、工程設(shè)計(jì)等部門,聯(lián)合對加熱爐生產(chǎn)單位的設(shè)計(jì)制造資質(zhì)、生產(chǎn)及檢驗(yàn)?zāi)芰Α⒅饕a(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性、服務(wù)業(yè)績等方面進(jìn)行綜合評審,形成嚴(yán)格的加熱爐準(zhǔn)入技術(shù)界限,為今后加熱爐的選用和保證加熱爐效率奠定了基礎(chǔ)。

        4 實(shí)施效果

        2013—2015年遼河油田加熱爐提效工作,主要通過實(shí)施優(yōu)化核減、設(shè)備更新、技術(shù)改造、運(yùn)行管理等4項(xiàng)措施的實(shí)施,實(shí)施工作量2337臺次,使加熱爐熱效率提高到85.5%(表3),累積投入資金8 592.08萬元,實(shí)現(xiàn)節(jié)能量2.38×104t標(biāo)準(zhǔn)煤,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益3 574.3萬元(表4)。

        表3 加熱爐平均熱效率對比

        表4 加熱爐提效整體實(shí)施效果匯總

        5 結(jié)論

        1)遼河油田通過開展優(yōu)化核減、設(shè)備更新、技術(shù)改造、運(yùn)行管理等工作,實(shí)現(xiàn)加熱爐提效5%,平均熱效率達(dá)到85.5%,實(shí)現(xiàn)節(jié)能量2.38× 104t標(biāo)煤。

        2)形成了一系列加熱爐標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),填補(bǔ)了加熱爐制造、監(jiān)測、運(yùn)行及管理等方面的歷史空白。

        3)通過建立加熱爐管理長效機(jī)制,進(jìn)一步提高加熱爐運(yùn)行效率,保障加熱爐能夠長期高效運(yùn)行。

        [1]王洪杰.真空相變原油加熱爐技術(shù)在油田聯(lián)合站的應(yīng)用[J].石油石化節(jié)能,2014,4(4):16-19.

        [2]馬強(qiáng),婁銀環(huán).相變加熱式水蒸氣導(dǎo)入技術(shù)在礦場油氣集輸系統(tǒng)的應(yīng)用[J].節(jié)能,2013,32(5):55-57.

        [3]王東.相變加熱爐在礦場油氣集輸系統(tǒng)的低碳化應(yīng)用[J].石油石化節(jié)能,2013,3(10):19-20.

        [4]高峰.自力式井口加熱爐[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2013(6):80.

        [5]馬強(qiáng).基于節(jié)能率的節(jié)能量計(jì)算方法研究[J].石油石化節(jié)能,2015,5(3):50-51.

        [6]李秀敏.COH原油加熱爐在油田節(jié)能系統(tǒng)中的綜合應(yīng)用[J].石油和化工節(jié)能,2014(3):21-24.

        10.3969/j.issn.2095-1493.2016.11.010

        2016-07-20

        (編輯 鞏亞清)

        馬強(qiáng),高級工程師,2012年畢業(yè)于東北石油大學(xué)(石油與天然氣工程專業(yè)),從事節(jié)能管理工作,E-mail:starmq@163. com,地址:遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)惠賓街91號遼河油田質(zhì)量節(jié)能管理部節(jié)能技術(shù)科,124010。

        中國石油天然氣股份有限公司重大科技專項(xiàng)“低碳關(guān)鍵技術(shù)研究”,項(xiàng)目編號:2011E24。

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