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        水輪發(fā)電機組運行振擺特性及分析研究

        2016-12-07 02:13:14楊潔冰
        水電站機電技術(shù) 2016年11期
        關(guān)鍵詞:擺度水頭水力

        楊潔冰

        (嘉陵江亭子口水利水電開發(fā)有限公司,四川 蒼溪 628400)

        水輪發(fā)電機組運行振擺特性及分析研究

        楊潔冰

        (嘉陵江亭子口水利水電開發(fā)有限公司,四川 蒼溪 628400)

        水電站機組運行特性概括為三點內(nèi)容:一是水流能量利用特性,二是水輪機的空化和空蝕,三是機組穩(wěn)定特性。能量和空蝕空化已經(jīng)與機組的利用程度和機組的使用壽命緊緊相關(guān),通常會因為機組的振動問題而影響到機組的安全運行,進(jìn)而影響到發(fā)電機組對電網(wǎng)系統(tǒng)所做的貢獻(xiàn),此外,長久以來的振動還會對機組的很多零部件造成損傷,成為潛在的威脅機組安全運行的關(guān)鍵因素?,F(xiàn)階段,由機組振動問題所導(dǎo)致的廠房結(jié)構(gòu)振動已經(jīng)成為整個水電站重點關(guān)注和研究的對象。為了更好地了解和掌握水電站廠房的振動特性,更好地解決擺度等問題,最直接、最實用的方法就是對水電站進(jìn)行現(xiàn)場檢測,再結(jié)合相關(guān)的數(shù)據(jù)來反饋水電站廠房的特性,不僅如此,現(xiàn)場實地檢測還能夠獲得更多的一手?jǐn)?shù)據(jù),進(jìn)行處理和分析就能夠歸納出水電站的共性,為水電站運行優(yōu)化、避免機組事故等具有重要參考價值。本文結(jié)合亭子口水電站實際振動試驗,對以下內(nèi)容進(jìn)行了研究分析:

        (1)亭子口水電站機組變轉(zhuǎn)速試驗、變負(fù)荷試驗、特殊工況測試結(jié)果,對機組和廠房結(jié)構(gòu)實測數(shù)據(jù)進(jìn)行時域分析。

        (2)基于機組和廠房振擺分析結(jié)果,結(jié)合水輪機運行特性曲線并考慮機組安全運行要求,提出了機組安全的運行區(qū)域劃分的指示并對亭子口水電站運行振擺區(qū)域預(yù)測。

        (3)根據(jù)四川中鼎科技有限公司《亭子口1號機組全水頭振動區(qū)界定試驗報告》(編號:ZDKJ/BG14-472),進(jìn)行針對性開停機的非平穩(wěn)過程進(jìn)行了振源分析。

        水電站;振擺;振源

        1 研究目的和意義

        嘉陵江亭子口水利樞紐坐落于四川省廣元市,主要位于嘉陵江干流的中上游,距離當(dāng)?shù)厣n溪縣城大約15 km,整個水電站由大壩、電站、泄洪建筑物等多個部分組成。大壩為混凝土重力壩,壩軸線總長995.4m,壩頂高程465.0m,最大壩高116m。樞紐布置方式:河床中間布置8個表孔、5個底孔及消能建筑物,底孔(兼作排砂孔)布置在表孔左側(cè),河床左側(cè)布置壩后式電站廠房,河床右側(cè)布置垂直升船機,兩岸布置非溢流壩段。永久建筑物主體工程量:土石方明挖812.0萬m3,混凝土522.6萬m3,鋼筋69088 t,鋼材39 766 t。該建筑物不僅是四川省的重點建設(shè)工程,同時歸屬于水利部管轄,是一個水利民生工程,主要提供防洪和發(fā)電功能,同時兼顧航運和攔沙減淤。裝機容量為4×275MW,機組為混流式水輪發(fā)電機組。水輪機型號HLVS220-LJ-670,發(fā)電機型號SF275-60/14700。

        四川中鼎科技有限公司已對我廠機組振動問題進(jìn)行了相應(yīng)分析和研究,針對一些問題也得出了一定的結(jié)論,對避免機組共振區(qū)域具有一定價值。2013年08月09日17∶33,我廠1號機組在成功試運行72 h之后正式并網(wǎng)發(fā)電,在此期間對廠房的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行觀察,現(xiàn)場實地檢測獲得了更多的一手?jǐn)?shù)據(jù),進(jìn)行處理和分析就能夠歸納出水電站的共性,為水電站運行優(yōu)化、避免機組事故等具有重要參考價值。為此四川中鼎科技有限公司對我廠1號機組進(jìn)行了全水頭振區(qū)界定試驗。

        1.1實際勘測試驗

        對于水電機組來說,振動現(xiàn)象毫無規(guī)律,也存在著明顯的振動差異性,現(xiàn)實中很多震源往往都不能完全搞清楚其振動機理,因而也就很難對其進(jìn)行模擬和仿真,并且不管是進(jìn)行模擬實驗還是精確的科學(xué)計算,也都不可能將所有的因素全部考慮進(jìn)來,因而只能夠選擇不同運行狀態(tài)下水位水頭來進(jìn)行研究和檢測。而為了更好地掌握和了解水電機組的振動特性,實測被認(rèn)為是最好的方法之一。現(xiàn)場測試時針對5個毛水頭進(jìn)行了測試分析。

        1)上游水位:438.6m,下游水位:373.4m,毛水頭為65.2m。

        2)上游水位:441.06m,下游水位:372.71m,毛水頭為68.35m。

        3)上游水位:447.4m,下游水位:373.8m,毛水頭為73.6m。

        4)上游水位:450.9m,下游水位:372.8m,毛水頭為78.1m。

        5)上游水位:457.4m,下游水位:373.7m,毛水頭為83.7m。

        1.2試驗依據(jù)

        試驗測點布置依據(jù)GB/T17189-2007《水力機械振動和脈動測試規(guī)程》,具體布置如下:

        上機架水平振動(簡稱上平)-X,+Y各一點

        下機架垂直振動(簡稱下垂)-X一點

        定子中部水平振動(簡稱定平)-X一點

        下機架水平振動(簡稱下平)-X,+Y各一點

        上導(dǎo)擺度(簡稱上擺)-X,+Y各一點

        下導(dǎo)擺度(簡稱下擺)-X,+Y各一點

        水導(dǎo)擺度(簡稱水?dāng)[)X,+Y各一點

        頂蓋垂直振動(簡稱頂垂)-X一點

        頂蓋水平振動(簡稱頂平)-X一點

        尾水管壓力脈動(尾壓脈動)一點

        軸位信號(簡稱軸位)-X一點

        以上一共16個觀測點。主測方向為-X,同方向的測點均安裝在機組相應(yīng)方向鉛垂面上,測點方向與廠房坐標(biāo)一致。各擺度測點安裝在機架或軸承蓋上作相對測試,各振動測點均安裝在基礎(chǔ)壁上作絕對測試。試驗中的轉(zhuǎn)軸相位為自編相位,與安裝的盤車相位不一致。

        1.3水輪發(fā)電機組振動故障因素

        根據(jù)《亭子口1號機組全水頭振動區(qū)界定試驗報告》(編號:ZDKJ/BG14-472)對我廠1號水輪機組振動因素分析。

        1.3.1轉(zhuǎn)速試驗

        啟停機組,分別在各種轉(zhuǎn)速下測量機組典型部位(上導(dǎo)、推力、下導(dǎo)、水導(dǎo))的振幅。

        比如,機組的轉(zhuǎn)速在60%到100%的額定范圍內(nèi),振幅是比較大的,對轉(zhuǎn)速進(jìn)行改變也不會對振幅造成較為明顯的變動,并且振動的頻率也會和機組轉(zhuǎn)動的頻率相同,此時,機組振動的原因大都是因為軸承存在一定的間隙、主軸的零部件存在磨損等(如上風(fēng)洞內(nèi)擋風(fēng)板)。

        1.3.2勵磁試驗

        機組在額度轉(zhuǎn)速下,投入勵磁系統(tǒng),機組各部件會伴隨著勵磁電流的變化而變化。假如振幅會隨著勵磁電流同向變化,那么引起機組振動的主要原因就是不平衡磁拉力的存在,這個時候就需要進(jìn)一步檢測發(fā)電機的定子和轉(zhuǎn)子的空氣間隙是不是均勻存在的,磁極線圈有沒有發(fā)生短路的情況。

        1.3.3負(fù)荷或補氣試驗

        在不同水頭下改變機組的負(fù)荷,檢測水頭在不同負(fù)荷狀態(tài)下的振幅和接力器行程,進(jìn)而繪制出相應(yīng)的關(guān)系:

        A=f(N)或A=f(L)

        式中A——振幅,mm

        L——接力器行程,mm

        N——發(fā)電機有用功率,kW當(dāng)振幅伴隨著機組負(fù)荷的變化而同向變化的時候,軸承處的變化幅度比其他部位明顯,那么造成機組振動的最主要原因就是水力的不平衡。

        假如振動只是在某一個負(fù)荷區(qū)域變化比較強烈,其他區(qū)域振動明顯減弱,那么造成機組振動的最主要原因就是尾水管中可能產(chǎn)生了偏心渦帶。

        此外,再對機組振動較為強烈的區(qū)域進(jìn)行補氣實驗,再次檢測軸承處的振動幅度,如果補氣前后存在著較為明顯的出入,那么造成機組振動的最主要原因就是尾水管中可能產(chǎn)生了偏心渦帶。

        2 針對1號機組振擺特性數(shù)據(jù)分析

        1號機組安裝時上導(dǎo)軸承總間隙為350μm,下導(dǎo)軸承總間隙為700μm,水導(dǎo)軸承總間隙為500μm。各水頭分析已扣除上導(dǎo)擺度因電磁干擾影響的附加幅值。

        2.11號機組毛水頭為65.2m時的振區(qū)

        1號機組在上游水位為438.6m,下游水位為373.4m時,機組最大能帶228MW負(fù)荷。機組按20 MW負(fù)荷遞增試驗,對負(fù)荷變化時各振動、擺度進(jìn)行全程監(jiān)測。在整個帶負(fù)荷變化過程中發(fā)現(xiàn),機組在并網(wǎng)至60MW負(fù)荷區(qū)間受小開度下流態(tài)紊亂影響,導(dǎo)致大軸產(chǎn)生隨機振動,機組在80MW至160MW負(fù)荷區(qū)間受尾水管壓力脈動影響,各振動、擺度均形成了典型的低頻水力振動波形且通頻幅值明顯增大。在180MW及以上負(fù)荷時,各振動、擺度測值均較大的小于規(guī)程要求的限定值,機組運行穩(wěn)定性優(yōu)秀。

        2.21號機組毛水頭為68.35m時的振區(qū)

        1號機組在上游水位為441.06m,下游水位為372.71m時,機組最大能帶235MW負(fù)荷。機組按25MW負(fù)荷遞增試驗,對負(fù)荷變化時各振動、擺度進(jìn)行全程監(jiān)測。在整個帶負(fù)荷變化過程中發(fā)現(xiàn),機組在并網(wǎng)至75MW負(fù)荷區(qū)間受小開度下流態(tài)紊亂影響,導(dǎo)致大軸產(chǎn)生隨機振動,從而致使水?dāng)[表現(xiàn)為隨機高頻波形;機組在80MW至170MW負(fù)荷區(qū)間受尾水管壓力脈動的影響,各振動、擺度均形成了典型的低頻水力振動波形且通頻幅值明顯增大,其低頻頻率主要為0.23倍轉(zhuǎn)頻,這種低頻水力振動現(xiàn)象一直持續(xù)到175MW附近才漸趨消失。在175MW及以上負(fù)荷時,各振動、擺度測值均較大的小于規(guī)程要求的限定值,機組運行穩(wěn)定性優(yōu)秀。

        2.31號機組毛水頭為73.6m時的振區(qū)

        1號機組在上游水位為447.4m,下游水位為373.8m時,機組可帶滿負(fù)荷運行。機組按20MW負(fù)荷遞增試驗,對負(fù)荷變化時各振動、擺度進(jìn)行全程監(jiān)測。在整個帶負(fù)荷變化過程中發(fā)現(xiàn),機組在并網(wǎng)至80MW負(fù)荷區(qū)間受小開度下流態(tài)紊亂影響,導(dǎo)致大軸產(chǎn)生隨機振動,從而致使水?dāng)[表現(xiàn)為隨機高頻波形;機組在80MW至180MW負(fù)荷區(qū)間受尾水管壓力脈動的影響,各振動、擺度均形成了典型的低頻水力振動波形且通頻幅值明顯增大,其低頻頻率主要為0.23倍轉(zhuǎn)頻,這種低頻水力振動現(xiàn)象一直持續(xù)到200MW附近才漸趨消失。在200MW及以上負(fù)荷時,各振動、擺度測值均較大的小于規(guī)程要求的限定值,機組運行穩(wěn)定性優(yōu)秀。

        2.41號機組毛水頭為78.1m時的振區(qū)

        1號機組在上游水位為450.9m,下游水位為372.8m時,機組可帶滿負(fù)荷運行。機組按20MW負(fù)荷遞增試驗,對負(fù)荷變化時各振動、擺度進(jìn)行全程監(jiān)測。在整個帶負(fù)荷變化過程中發(fā)現(xiàn),機組在并網(wǎng)至60MW負(fù)荷區(qū)間受小開度下流態(tài)紊亂影響,導(dǎo)致大軸隨機振動,從而致使水?dāng)[表現(xiàn)為隨機高頻波形;機組在80MW至180MW負(fù)荷區(qū)間受尾水管壓力脈動的影響,各振動、擺度均形成了典型的低頻水力振動波形且通頻幅值明顯增大,其低頻頻率主要為0.23倍轉(zhuǎn)頻,這種低頻水力振動現(xiàn)象一直持續(xù)到200MW附近才漸趨消失。在200MW以上時,各振動、擺度測值均較大的小于規(guī)程要求的限定值,機組運行穩(wěn)定性優(yōu)秀。

        2.51號機組毛水頭為83.7m時的振區(qū)

        1號機組在上游水位為457.4m,下游水位為373.7m時,機組可帶滿負(fù)荷運行。機組按20MW負(fù)荷遞增試驗,對負(fù)荷變化時各振動、擺度進(jìn)行全程監(jiān)測。在整個帶負(fù)荷變化過程中發(fā)現(xiàn),機組在并網(wǎng)至60MW負(fù)荷區(qū)間受小開度下流態(tài)紊亂影響,導(dǎo)致大軸隨機振動,從而致使水?dāng)[表現(xiàn)為隨機高頻波形;機組在80MW至180MW負(fù)荷區(qū)間受尾水壓力脈動的影響,各振動、擺度均形成了典型的低頻水力振動波形且通頻幅值明顯增大,其低頻頻率主要為0.23倍轉(zhuǎn)頻,這種低頻水力振動現(xiàn)象一直持續(xù)到200MW附近才漸趨消失。在200MW以上時,各振動、擺度測值均較大的小于規(guī)程要求的限定值,機組運行穩(wěn)定性優(yōu)秀。

        通過五個水頭的試驗分析,1號機組大致應(yīng)分為四個負(fù)荷運行區(qū)域,即小開度區(qū)、水力振動區(qū)、過渡區(qū)和穩(wěn)定運行區(qū),圖1為不同水頭下運行區(qū)域劃分示意圖。

        圖1 不同水頭下運行區(qū)域劃分示意圖

        3 高水位高水頭下機組和廠房結(jié)構(gòu)振動區(qū)域分析

        正是因為水輪發(fā)電機組的振動存在著較為復(fù)雜的特性,特別是一些振動機理到現(xiàn)在還不是清晰明了,再加上水力振動還存在著一系列不確定性,這就造成實際工作當(dāng)中,針對不同水位的電阻情況無法做出有效的預(yù)測,整個工作的難度加大許多。所以,只能夠根據(jù)一些實際測量的數(shù)據(jù)來進(jìn)行一定的推理和分析預(yù)測。

        通常而言,混流式水輪機存在著葉片不可調(diào)節(jié)的情況:當(dāng)導(dǎo)葉開度較小的時候,水流會對轉(zhuǎn)輪進(jìn)口進(jìn)行沖擊,而在葉片的背面進(jìn)行脫流,這就造成轉(zhuǎn)輪的出口處會帶有一定的正環(huán)量;當(dāng)導(dǎo)葉開度較大的時候,葉片的正面脫流,轉(zhuǎn)輪出口水流的絕對速度角度是大于90°的;而在最優(yōu)工況的時候,水流的相對速度的方向會和轉(zhuǎn)輪進(jìn)口完全相同,水流會平行于葉片的骨線而進(jìn)入轉(zhuǎn)輪,并不會產(chǎn)生相應(yīng)地沖擊,也就不會造成能量的損耗,避免脫流現(xiàn)象的發(fā)生。

        伴隨著水頭的不斷加大,一直變化著的水頭會產(chǎn)生不同的負(fù)荷,相應(yīng)地流量會進(jìn)一步減小,導(dǎo)葉的開度也會減小,此時就有可能形成葉道渦,造成較強的壓力脈動,葉片正常脫流的現(xiàn)象就會隨著水頭的不斷變化而變化,敏感度也會變得越來越高,因而也就可以斷定穩(wěn)定運行區(qū)域的邊界和過渡區(qū)域的邊界都會處于高負(fù)荷的偏移狀態(tài),但是考慮到高水頭高水位高負(fù)荷的狀態(tài)下會存在一定的上限限制,因而當(dāng)負(fù)荷超過設(shè)計工況的時候,較少可能會出現(xiàn)柱狀渦帶和反向渦帶。

        4 結(jié)論

        水電站發(fā)電機組一旦出現(xiàn)振動和擺動就會產(chǎn)生一系列的危害,會對整個發(fā)電站帶來威脅,因而成為專家和學(xué)者爭相研究的熱門課題。想要更好地了解和掌握水輪機機組振動的特性,最主要、最有效的方法就是進(jìn)行實地檢測,在獲得大量的一手?jǐn)?shù)據(jù)以后,綜合分析和研究廠房結(jié)構(gòu),進(jìn)而找出廠房和機組運行工況之間的關(guān)系。對于水電站廠房本身而言,負(fù)載較多,能夠引起震源的可能性也是非常廣泛的,不僅如此,水電站各個部位的振動往往又都是相互聯(lián)系的,相關(guān)的規(guī)律性會比較弱,但是這只是針對水平振動,在垂向振動上,相應(yīng)地變化規(guī)律基本一致,這就能夠解釋機組和廠房的下機架存在著一定的緊密聯(lián)系。

        [1]四川中鼎科技有限公司.亭子口1號機組全水頭振動區(qū)界定試驗報告(編號:ZDKJ/BG14-472)[Z].

        [2]劉洋.大型水電站機組及廠房振蕩測試分析[D].天津:天津大學(xué),2006.

        TM312

        B

        1672-5387(2016)11-0008-04

        10.13599/j.cnki.11-5130.2016.11.003

        2016-09-01

        楊潔冰(1990-),男,助理工程師,從事水電站運行工作。

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