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        降低機(jī)組液氨消耗量的措施

        2016-12-06 09:27:54王雷范燕
        綜合智慧能源 2016年8期
        關(guān)鍵詞:噴氨吹灰液氨

        王雷,范燕

        (華電內(nèi)蒙古能源有限公司包頭分公司,內(nèi)蒙古包頭 014013)

        降低機(jī)組液氨消耗量的措施

        王雷,范燕

        (華電內(nèi)蒙古能源有限公司包頭分公司,內(nèi)蒙古包頭014013)

        2013年華電蒙能包頭發(fā)電有限公司對(duì)2臺(tái)機(jī)組進(jìn)行了脫硝技術(shù)改造,取得了良好的環(huán)保效益,但液氨消耗量一直偏高。通過設(shè)備優(yōu)化、改進(jìn)調(diào)整方法和加強(qiáng)指標(biāo)管理,降低了機(jī)組液氨消耗量,取得了環(huán)保、節(jié)能、安全三重效益。

        脫硝;催化劑;液氨消耗量;環(huán)保;安全

        0 引言

        華電蒙能包頭發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱包頭發(fā)電公司)2×600 MW機(jī)組為亞臨界、中間一次再熱、強(qiáng)制循環(huán)、單爐膛平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒、固態(tài)排渣、緊身封閉、全鋼構(gòu)架∏型燃煤汽包爐。鍋爐額定蒸發(fā)量為2023 t/h,額定主蒸汽壓力為17.5 MPa,額定主、再熱蒸汽溫度為541℃。2臺(tái)鍋爐自2013年開始分別進(jìn)行脫硝系統(tǒng)改造,采用高含塵方案選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù),使用蜂窩式催化劑,初期安裝2層,同時(shí)改造低氮燃燒器,增加2層分離式燃盡風(fēng)(SOFA)風(fēng)門。采用蒸汽吹灰器與聲波吹灰器聯(lián)用的方式以滿足脫硝系統(tǒng)安全、穩(wěn)定的運(yùn)行要求。每層交錯(cuò)布置5臺(tái)聲波吹灰器與4臺(tái)半伸縮式耙式蒸汽吹灰器,吹灰器的進(jìn)程按爐深方向布置,與催化劑安裝相適應(yīng),每臺(tái)反應(yīng)器總計(jì)設(shè)15臺(tái)聲波吹灰器,12臺(tái)耙式蒸汽吹灰器,分別初裝10臺(tái)與8臺(tái),并為預(yù)留層預(yù)留吹灰器布置位置和接口。

        1 脫硝改造后存在的問題

        (1)液氨消耗量過大,每年液氨消耗量在1400 t左右,液氨市場(chǎng)價(jià)格大約2 500元/t,大量的液氨消耗降低了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。若能節(jié)約10%,將是一筆非??捎^的費(fèi)用。

        (2)催化劑、空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱空預(yù)器)堵塞。脫硝催化劑中的V等多種金屬會(huì)對(duì)SO2向SO3轉(zhuǎn)化起到催化作用。如果轉(zhuǎn)化率較高,并且運(yùn)行溫度低于催化劑的最低溫度限值時(shí),容易生成NH4HSO4,附著在催化劑表面,堵塞催化劑孔隙,導(dǎo)致催化劑活性降低,影響脫硝效率,并影響下游鍋爐空預(yù)器的安全,造成空預(yù)器堵塞。

        (3)液氨泄露。NH3噴射過多,NH3逃逸量過大,造成環(huán)境污染。NH3在局部聚集,容易引起爆炸。在投運(yùn)初期,鍋爐吸風(fēng)機(jī)房、脫硝平臺(tái)區(qū)域NH3味道重,威脅生產(chǎn)人員身體健康。

        2 采取的控制措施

        (1)投入噴氨量自動(dòng)控制系統(tǒng),加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視調(diào)整。通過開展技術(shù)培訓(xùn)、召開專題會(huì)議的方式提高運(yùn)行人員對(duì)脫硝系統(tǒng)的重視。根據(jù)包頭發(fā)電公司設(shè)備特點(diǎn),優(yōu)化、調(diào)整噴氨調(diào)門動(dòng)作曲線,提高噴氨調(diào)門出口質(zhì)量濃度設(shè)定值,在保證脫硝出口排放不超標(biāo)的情況下,將脫硝出口質(zhì)量濃度控制設(shè)定值提高至70~80 mg/m3。增加爐膛出口NOx質(zhì)量濃度高報(bào)警條件,報(bào)警值為340 mg/m3。當(dāng)機(jī)組出現(xiàn)大幅度負(fù)荷變動(dòng)或煤種變化時(shí),提醒值班人員提前手動(dòng)控制。

        (2)將液氨消耗量加入值班班組指標(biāo)競(jìng)賽。各運(yùn)行班組液氨消耗量與發(fā)電量作比較,得出每?jī)|千瓦時(shí)液氨消耗量,在小指標(biāo)競(jìng)賽中占5%權(quán)重(發(fā)生環(huán)保參數(shù)超限,此項(xiàng)計(jì)0分),督促各班組重視機(jī)組液氨消耗量。在保證環(huán)保參數(shù)的條件下,控制液氨消耗量。

        (3)降低運(yùn)行氧量。減少NOx的生成是降低液氨消耗量的關(guān)鍵。在燃燒過程中,各種化合物中N+遇到O2-時(shí)就會(huì)與之結(jié)合,形成NOx,因此,控制住氧量,可從源頭上控制燃料型、熱力型及快速型NOx的生成??偨Y(jié)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)及試驗(yàn)數(shù)據(jù),在保證燃燒穩(wěn)定的情況下,氧量可以由2.5%~4.0%降低至2.2%~3.2%。降低鍋爐氧量還可以減少煙氣生成量,降低煙氣流速,增加煙氣與催化劑的反應(yīng)時(shí)間,減少催化劑磨損。

        (4)調(diào)整配風(fēng)方式。隨著負(fù)荷的變化及時(shí)調(diào)整二次風(fēng)門、2層SOFA風(fēng)門的開度,改變爐內(nèi)的二次風(fēng)分配。在維持爐膛壓差在0.4~0.9 kPa的前提下,隨著爐膛出口NOx生成量的變化,450 MW負(fù)荷以下時(shí)逐步開啟下層SOFA風(fēng)門,450 MW負(fù)荷以上時(shí)繼續(xù)開啟上層SOFA風(fēng)門,并保持所有SOFA風(fēng)門開度均不大于50%。在主燃燒區(qū)域保持較低的過量空氣系數(shù),降低燃燒速度及爐膛核心溫度,減少NOx的生成。再燃段燃料富余,NOx被還原成N2。在燃盡段通過SOFA風(fēng)門送風(fēng),保證空氣供給,確保燃料燃盡,保證燃燒效率,從而實(shí)現(xiàn)了空氣分級(jí)的控制手段,其過程如圖1所示。

        圖1 調(diào)整后的配風(fēng)方式

        (5)調(diào)整吹灰方式,確保吹灰效果。用于脫硝裝置的吹灰器有聲波吹灰和蒸汽吹灰2種方式,聲波吹灰器在灰量較小時(shí)效果較為明顯,能徹底清除邊角的積灰;耙式蒸汽吹灰器在灰量較大時(shí)能起到良好作用。在投入耙式蒸汽吹灰器時(shí),一定要充分疏水,否則會(huì)造成灰塵結(jié)塊,堵塞催化劑或?qū)Υ呋瘎┰斐伤g,影響催化劑的使用壽命。合理安排催化劑區(qū)域吹灰,可有效減少催化劑表面積灰、堵塞,減小煙氣流動(dòng)阻力,保持流場(chǎng)均勻通暢,提高反應(yīng)效率。根據(jù)催化劑壓差變化趨勢(shì),調(diào)整聲波吹灰器的吹灰頻次,適時(shí)投入蒸汽吹灰器,避免催化劑表面積灰、堵塞,減小脫硝煙氣阻力,提高反應(yīng)效率。包頭發(fā)電公司對(duì)脫硝吹灰器的投運(yùn)要求如下。

        1)耙式蒸汽吹灰器每月單數(shù)日上午投運(yùn)1次,連續(xù)大負(fù)荷運(yùn)行時(shí),增加吹灰次數(shù)。

        2)催化劑壓差大于100 Pa時(shí),增加耙式蒸汽吹灰器頻次,并匯報(bào)專工。

        3)聲波吹灰器連續(xù)運(yùn)行,每班檢查其運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)登錄缺陷,聯(lián)系檢修處理。

        4)投運(yùn)吹灰器時(shí),運(yùn)行人員如實(shí)記錄吹灰部位及檢查情況。

        (6)調(diào)整噴氨格柵。煙氣脫硝裝置中,噴氨格柵是NH3擴(kuò)散及與煙氣混合的裝置。設(shè)計(jì)上,煙氣經(jīng)煙道內(nèi)擾流板均勻后通過脫硝裝置,與NH3充分發(fā)生還原反應(yīng)。但經(jīng)過一段時(shí)間的實(shí)際運(yùn)行后,煙氣流場(chǎng)、擾流板、噴氨噴嘴、催化劑的通流部分均發(fā)生磨損、堵塞等問題,造成煙氣氣流分布及噴氨流量不均,NOx和NH3的混合及反應(yīng)不均勻,脫硝效率降低,且極易造成局部噴氨過量。包頭發(fā)電公司鍋爐左、右側(cè)各有26組噴氨調(diào)門,機(jī)組投運(yùn)后一直保持所有調(diào)門全開。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)12個(gè)測(cè)點(diǎn)得到的數(shù)據(jù)偏差很大,分散控制系統(tǒng)(DCS)顯示的數(shù)值是這些數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值,這就造成脫硫塔出口NH3排放值看似達(dá)標(biāo),但部分測(cè)點(diǎn)已經(jīng)嚴(yán)重偏低,部分測(cè)點(diǎn)超排,造成大量的氨逃逸。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),將中間部分噴氨調(diào)門(10組)保持全開,西側(cè)(8組)保持75%開度,東側(cè)(8組)關(guān)至50%開度。通過調(diào)整噴氨調(diào)門,改變NH3分配,保證催化劑區(qū)域氨氣與煙氣充分混合。煙氣流量大的位置多噴氨,煙氣流量小的位置少噴氨,使各NH3噴嘴流量與煙氣中需還原的NOx含量相匹配,充分反應(yīng)又避免局部噴氨過量。

        3 結(jié)論

        通過采取以上控制措施,液氨消耗量由2014年的0.263 g/(kW·h)降至2015年的0.258 g/(kW·h),年節(jié)約液氨資金約8萬元,經(jīng)濟(jì)效益極佳。

        改造后,脫硝區(qū)域、吸風(fēng)機(jī)室內(nèi)NH3味明顯減輕,也沒有再發(fā)生NH4HSO4堵塞空預(yù)器的情況,提高了安全效益。

        (本文責(zé)編:弋洋)

        X 773

        B

        1674-1951(2016)08-0069-02

        2016-06-04;

        2016-07-29

        王雷(1983—),男,吉林松原人,工程師,從事火電廠集控運(yùn)行方面的工作(E-mail:wl2183528447@126.com)。

        范燕(1982—),女,內(nèi)蒙古包頭人,工程師,從事火電廠集控運(yùn)行方面的工作(E-mail:fanyan19821210@163.com)。

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