高玉丹,李雅潔,胡曉麗(濟南邁特力科技集團有限公司,濟南 250000)
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DKZ 6300立車數(shù)控化改造方案研究
高玉丹,李雅潔,胡曉麗
(濟南邁特力科技集團有限公司,濟南250000)
摘 要:針對普通立式車床的不足之處,在保留右刀架機械結(jié)構(gòu)和操作功能不變的基礎(chǔ)上,對DKZ6300立式車床的左刀架進給系統(tǒng)進行了數(shù)控化改造。左刀架采用滾珠絲杠、伺服電機和一級齒輪減速,并利用SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng)的半閉環(huán)控制實現(xiàn)左刀架的X軸和Z軸聯(lián)動控制,機床改造后,大大擴大了機床的加工范圍,同時提高了生產(chǎn)效率和加工精度。本文簡要介紹立式車床的數(shù)控化改造過程及802D數(shù)控系統(tǒng)的安裝調(diào)試和部分功能說明。
關(guān)鍵詞:立車數(shù)控化改造;數(shù)控系統(tǒng)802D;直流調(diào)速裝置 6RA70
DKZ6300為某機械廠上世紀七十年代初期從德國引進的立式超重型車床。該機床承擔(dān)著重要的任務(wù),但是近幾年來,故障頻繁不斷。該機床原為普通機床,無法完成復(fù)雜曲面的加工,刀架垂直和水平快速移動由普通三項交流電機驅(qū)動,進刀時通過機械連接,由工作臺轉(zhuǎn)動帶動各軸同步運動,進刀量與工作臺轉(zhuǎn)速成正比,進刀減速箱復(fù)雜,檔位多,傳動間隙大,故障率高。工作臺拖動采用了電機擴大機——直流發(fā)電機——直流電動機的三聯(lián)機組方式,造成故障率高,體積大、電耗大、效率低、技術(shù)落后。根據(jù)實際情況進行了仔細討論和分析,決定對該機床進行大修改造并增加數(shù)控系統(tǒng)。
DKZ6300立車的結(jié)構(gòu)為雙柱龍門式,兩個刀架附于橫梁,工作臺由三聯(lián)機組拖動(55KW)。由于電氣元件老化,刀架機械精度下降,決定將其中一個刀架改為數(shù)控刀架,工作臺拖動電機用直流調(diào)速裝置控制,重新制作電氣控制柜,更換所有元器件。為實現(xiàn)銑削和磨削加工目的,在數(shù)控刀架上安裝可拆卸的電主軸銑頭和磨頭,用變頻器調(diào)速。
經(jīng)過反復(fù)的比較,我們選擇了802D數(shù)控系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有免維護,其核心部件PCU 將CNC、PLC、人機界面和通訊等功能集成于一體,可靠性高、易于安裝等優(yōu)點,在改造過程中,驅(qū)動裝置采用西門子系統(tǒng)配套的標準配置,以達到最佳的系統(tǒng)性能,保證機床改造后運行的穩(wěn)定性和可靠性,且便于日后的維護。原主軸電機為三聯(lián)機組驅(qū)動直流電機,改造后去掉電機擴大機、直流發(fā)電機,直流電機直接由西門子6RA70直流調(diào)速裝置驅(qū)動,主軸速度給定由數(shù)控系統(tǒng)提供,根據(jù)主軸編程速度指令S由MCPA自動轉(zhuǎn)化為模擬電壓,由指令M3、M4控制主軸旋轉(zhuǎn)方向。
銑頭和磨頭為新增加的部件,銑頭功率為7.5KW,磨頭功率為5.5KW,按傳統(tǒng)設(shè)計需用兩臺變頻器,成本高,且占用電柜空間大,因銑頭和磨頭不會同時使用,經(jīng)過研究比對,西門子MM440變頻器可通過參數(shù)切換控制兩臺規(guī)格參數(shù)不同的變頻電機,經(jīng)調(diào)試完全能滿足技術(shù)要求,節(jié)約了成本。
3.1拓撲驅(qū)動器
802D為簡化驅(qū)動器調(diào)試,專門設(shè)計了驅(qū)動調(diào)試向?qū)?,通過調(diào)試向?qū)?,可輕松實現(xiàn)驅(qū)動的調(diào)試。
3.2PLC模塊匹配及使用
PP72/48 上標有“POWER” 和“EXCHANGE” 的兩個綠燈亮 – 表示PP72/48 模塊就緒,且有總線數(shù)據(jù)交換。如無法檢測到硬件地址,則可能是接線錯誤,電源和地沒接全,1如不接0V,輸入點無法檢測到,47、48、49、50如不接24V,輸出無法帶動繼電器。
PLC程序需要處理相關(guān)軸信號:V380*0001.5(測量系統(tǒng)1)、V380*0002.1(伺服使能)、V380*4001.7(脈沖使能),三個軸信號必須為1,軸才能運行。
3.3系統(tǒng)初始化
在802D的工具盒中提供了車床、銑床等的初始化文件。初始化的方法是利用工具軟件RCS 802 或CF 卡將所需的初始化文件傳入802D系統(tǒng)。從WINDOWS 的“開始”中找到通訊工具軟件RCS 802,啟動并建立在線連接;找到初始化文件,在“Control 802D”中選擇“Start-up archive (NC/PLC)”,復(fù)制并粘貼該文件;NC 斷電、上電后初始化文件生效。
3.4直流調(diào)速裝置6RA70調(diào)試
調(diào)試前需進行參數(shù)的總清(恢復(fù)到出廠缺省值),初始化完成后方可進行參數(shù)調(diào)試。
參數(shù)分為設(shè)定參數(shù)和監(jiān)控參數(shù),分別實現(xiàn)設(shè)備運行功能定義以及運行狀態(tài)監(jiān)控??筛鶕?jù)設(shè)備調(diào)試說明書中的介紹順序調(diào)試。例如:實際速度檢測數(shù)據(jù)設(shè)定,使用模擬測速機,P083 = 1速度實際值由“主實際值”通道(K0013)提供,P741=55V 最高轉(zhuǎn)速時的測速機電壓。
為了得到更優(yōu)的運行曲線,達到更好的控制精度,當(dāng)設(shè)備初步調(diào)試能夠運行后,還需要對各軸進行優(yōu)化。驅(qū)動裝置必須在運行狀態(tài)o7.0 或o7.1 (停機!)拆除給定信號4-5;分別設(shè)置參數(shù)P51=25、P51=26、P51=27,P143=1500,P081=1優(yōu)化運行后,設(shè)置P169=0、P170=1、P51=28;按下“P”鍵,系統(tǒng)處于等待優(yōu)化狀態(tài)顯示—070;接通37號端子,驅(qū)動裝置運行在07.0或07.1狀態(tài);接通38號端子,優(yōu)化開始,顯示O70—2 3 4,按下“P”鍵后,如果在30S之內(nèi)不接通38號端子,系統(tǒng)報F052故障,需重新優(yōu)化。
數(shù)控改造后DKZ6300立式車床左刀架的重復(fù)定位精度、定位精度、精車外圓精度、端面平行度等機床的技術(shù)性能參數(shù)均得到了提升。機床改造后,可加工內(nèi)外球面和各種流線型回轉(zhuǎn)面等,定位精度和加工精度要好于機床改造前,自動化程度大大提高,確保了設(shè)備高精度、高性能、高效率地滿足各種加工的需要。
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作者簡介:高玉丹(1985-),女,河南新鄉(xiāng)人,本科,助理工程師,主要從事:自動化方向的研究。
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.03.238