劉向輝,趙仕清,黎均紅,魏功亮,宋明明
(重慶鋼鐵股份有限公司,重慶 401258)
重鋼2500m3高爐停爐節(jié)能減排技術(shù)的研究實(shí)踐
劉向輝,趙仕清,黎均紅,魏功亮,宋明明
(重慶鋼鐵股份有限公司,重慶 401258)
文章介紹了重鋼(2500m3)高爐空料線打水停爐的具體操作方法。與重鋼以往打水降料線停爐過程中一開始便放散煤氣不同的是,此次是在料線到達(dá)爐腹部位時(shí)才開始放散煤氣,較以往停爐方式更經(jīng)濟(jì)、更環(huán)保。
高爐;空料線;煤氣回收;停爐
為配合公司電網(wǎng)改造及處理熱風(fēng)爐三叉口部分耐火磚垮塌,重鋼高爐(2500m3)于2015年3月19日實(shí)施了空料線打水停爐。在停爐前一天05∶56首先進(jìn)行預(yù)休風(fēng)操作,為進(jìn)一步加快停爐的進(jìn)程,空料線提前至8m,于12∶22復(fù)風(fēng)降料面,20∶47放散煤氣,05∶26高爐休風(fēng),降料面過程中回收煤氣8h5min,累計(jì)回收煤氣約172萬m3。本次停爐第一次采用深空料線回收煤氣的技術(shù),也就是將料線降至爐腹位置時(shí)放散煤氣,與過去的停爐方式相比,新的方式更經(jīng)濟(jì)、更環(huán)保。
1.1 預(yù)休風(fēng)前的準(zhǔn)備工作
(1)洗爐。鑒于高爐在停爐前長期處于低強(qiáng)度冶煉,而且有爐缸局部堆積現(xiàn)象存在,為改善渣鐵流動性,最大限度減緩爐缸堆積,達(dá)到清洗爐缸的目的,于3月12日16∶49開始加錳礦600kg/批,3月13日加至800kg/批。同時(shí),由于2高爐爐墻溫度有下降趨勢,爐墻存在粘結(jié)現(xiàn)象,為使降料面過程的順利進(jìn)行及爐墻粘結(jié)物的清理,3月16日14∶07起料批中添加螢石400kg/批,至3月17日19∶27添加量達(dá)到600kg/批。洗爐期間操作參數(shù)一般控制為:[Si]=0.6~0.8%、[Mn]=0.8%左右、R2=1.00~1.05,保證爐缸熱量充沛,鐵水物理熱≥1500℃。
(2)其它調(diào)整手段。從配比3.9%開始逐步降低自產(chǎn)釩鈦球的配比,直至取消。焦炭負(fù)荷由3.95t/t逐步退降低3.59t/t,直至改全焦。適當(dāng)降低配料堿度,由1.05逐漸降低至0.96。具體調(diào)整情況見表1。
(3)預(yù)休風(fēng)前校核所有儀器儀表,重點(diǎn)校核好煤氣在線分析儀及爐頂溫度等,以及安裝好爐頂打水臨時(shí)管道、煤氣取樣管道,管道安裝完畢后要求試水、試壓。
(4)提前一天將放鐵的鐵口角度提高,從正常的10°提高至最大角度。
1.2 預(yù)休風(fēng)經(jīng)過
2014年10月以來,高爐長期處于低強(qiáng)度冶煉狀態(tài),有爐缸堆積現(xiàn)象存在,風(fēng)口小套頻繁燒壞。2015年3月17日對風(fēng)口中、小套及爐體各部位進(jìn)行檢查,預(yù)休風(fēng)更換了漏水小套。同時(shí),捅掉所有風(fēng)口陶瓷套。3月17日12∶23采取復(fù)風(fēng)操作后爐況順行,按既定措施于19∶27改為加全焦停爐料,改全焦后出現(xiàn)滑料和煤氣利用下降的情形,未得到及時(shí)控制,從而導(dǎo)致爐溫下行。18日00∶00出現(xiàn)低爐溫,鐵水中[Si]降至0.13%,隨即通過減風(fēng)措施控滑料提爐溫,2h后爐溫回升滑料消除,使得高爐能夠按原計(jì)劃按時(shí)休風(fēng)。為了進(jìn)一步加快停爐的進(jìn)程,18 日03∶00逐步降低料線,05∶56高爐開始進(jìn)行休風(fēng),休風(fēng)期間共加38批料,之后加入蓋面凈焦60t,料線降至8m。預(yù)休風(fēng)從05∶56至12∶22共計(jì)6h26min,在爐頂安裝臨時(shí)打水槍3根,安裝并調(diào)試?yán)走_(dá)3#探尺使其至26m,采用雙鐵口出鐵,休風(fēng)后沒有奪余鐵凼。預(yù)休風(fēng)前的出鐵見表2。
表2 爐前出鐵情況
1.3 預(yù)休風(fēng)期間的設(shè)備安裝
相比于重鋼以往降料線的停爐方式,該方法對爐頂打水裝置要求較高,特別是霧化效果要求較高。同時(shí),對爐頂煤氣成分監(jiān)控設(shè)備要求也高。
(1)安裝打水槍。預(yù)休風(fēng)后,檢查并更換霧化效果差的噴霧槍,并調(diào)試水量,確保能夠達(dá)到120t/h。另外,在爐頂小道門、休風(fēng)道門及點(diǎn)火道門分別增加管徑1.5寸的打水槍,每根槍上安裝有2個(gè)1寸的螺旋霧化噴頭,如圖1。接3根1.5寸的水管到爐頂,將供水管放置于安裝位置,并在風(fēng)口平臺水管處安裝控制閥及流量計(jì),最終要求打水能力達(dá)到150t/h以上。采用中壓工業(yè)水水源,在直徑250mm的中壓工業(yè)水管上接一根80mm水管到風(fēng)口平臺,并安裝有總閥,總閥隨后分成3根1.5寸的水管,安裝有流量計(jì)和控制閥,然后分別接到爐頂3個(gè)道門處,并將附近3個(gè)風(fēng)口的出水接至流量計(jì)前備用。
(2)其它安裝。①安裝雷達(dá)探尺,將3#長探尺量程調(diào)至26m;②將煤氣光譜分析儀搬至中控室,以便及時(shí)分析爐頂煤氣成分;③重點(diǎn)檢查爐頂壓力、上升管溫度等檢測點(diǎn),確保降料線過程正常使用。
圖1 重鋼2500m3高爐臨時(shí)打水槍安裝示意圖
表3 重鋼2500m3高爐降料面過程參數(shù)控制
各項(xiàng)準(zhǔn)備工作完畢后,于18日12∶22復(fù)風(fēng)開始降料面,復(fù)風(fēng)2h58min后,采用直徑70mm鉆頭開雙鐵口放出鐵水,累計(jì)放鐵量351t。20∶00雷達(dá)探尺損壞,無法檢測實(shí)際料面位置,采用風(fēng)耗估算料面位置,并結(jié)合煤氣成分分析及在線分析,認(rèn)為料面進(jìn)入爐腹,20∶47開始進(jìn)行煤氣放散。由于不能直接檢測實(shí)際料面,于02∶00輪流觀察風(fēng)口,以風(fēng)耗并結(jié)合以往停爐經(jīng)驗(yàn),03∶00放下3#探尺,得到料面位置為24.93m,隨即出鐵。03∶14開3#鐵口,03∶20開1#鐵口,之后在3#鐵口上方進(jìn)行空吹操作,05∶20全部進(jìn)行空吹,05∶26進(jìn)行休風(fēng)操作并堵鐵口。降料面過程參數(shù)控制見表3。
在本次降料面操作中,風(fēng)量消耗為271.6萬m3,打水量為1556t。除第4點(diǎn)爐頂溫度偏高外,其他三點(diǎn)爐頂溫度均在350℃以下,平均290℃。在整個(gè)過程中,借助3#長探尺、雷達(dá)探尺、耗風(fēng)量、煤氣分析綜合判斷料面位置,趨勢(見圖2)。整個(gè)過程順利,較好地控制了壓量關(guān)系,沒有出現(xiàn)爐頂爆震,風(fēng)口無灌渣、無損壞。
圖2 現(xiàn)場煤氣取樣分析和計(jì)算機(jī)煤氣在線分析
(1)預(yù)算爐內(nèi)剩余鐵量。根據(jù)預(yù)休風(fēng)后的料線計(jì)算爐身上部容積為487.01m3,扣除102m3的附加焦炭體積,根據(jù)以往停爐經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為爐身下部1m處有渣鐵,對應(yīng)體積約為1745.81m3,則實(shí)際正料體積為1156.8m3,爐內(nèi)剩余鐵量為559t。
(2)實(shí)際的出鐵情況。在降料面過程總共有兩次出鐵,具體情況見表4,爐渣參數(shù)見表5,合計(jì)出鐵約708t,比計(jì)算多出149t。
(1)本次停爐歷時(shí)17h4min,打水1556t,耗風(fēng)271.6萬m3,回收煤氣8h25min,約172萬m3,相當(dāng)于少排放63.7萬m3的CO2,整個(gè)停爐過程安全、有序、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保。
(2)本次停爐過程爐頂溫度基本可以控制在350℃以內(nèi),在煤氣放散前后,爐內(nèi)的風(fēng)壓、風(fēng)量、風(fēng)溫控制較為合理,無爐頂零爆震、風(fēng)口破損和灌渣現(xiàn)象。
(3)預(yù)算爐內(nèi)渣鐵存量時(shí),由于每座高爐生產(chǎn)情況不盡相同,軟熔帶位置差別比較大,計(jì)算理論鐵量時(shí)容易與實(shí)際產(chǎn)生一定的差異。
(4)最后一爐鐵出鐵量356.6t,出渣鐵后不久,風(fēng)口開始吹空,停爐后大部分料面距風(fēng)口中心線超過1.5m以上,說明本次停爐最后一次渣鐵存量控制比較合理。
表4 降料面過程爐前出鐵情況
表5 降料面過程爐渣參數(shù)
S210.4
A
1671-3818(2016)04-0001-03