鄭 濤, 潘存孝, 路丹丹, 侯文敏, 徐 巖, 劉 偉
(山東豐源輪胎制造股份有限公司, 山東 棗莊 277300)
側(cè)壁白字輪胎胎側(cè)口型關(guān)鍵點設(shè)計
鄭 濤, 潘存孝, 路丹丹, 侯文敏, 徐 巖, 劉 偉
(山東豐源輪胎制造股份有限公司, 山東 棗莊 277300)
側(cè)壁白字輪胎胎側(cè)從口型板研修到實現(xiàn)兩條對稱的胎側(cè)(一條白、一條黑)同時完美擠出,須在口型上控制3個關(guān)鍵點,即a點厚度決定胎側(cè)屈撓性能,影響輪胎路面使用性能;b點厚度決定覆蓋膠厚度,影響成品輪胎最后一道工序的打磨;c點厚度決定白膠與胎側(cè)膠搭接的坡面,影響部件生產(chǎn)時覆蓋膠的貼合質(zhì)量及胎胚成型后的外觀質(zhì)量。
口型板;胎側(cè)屈撓;側(cè)壁白字
隨著社會的發(fā)展,汽車已成為現(xiàn)代生活的必需品,更新?lián)Q代和新產(chǎn)品開發(fā)步伐日益加快。人們對汽車輪胎也有了新的要求,不僅僅要求汽車輪胎能提供其特有的性能要求,對外觀也越來越重視了,尤其對轎車輪胎的外觀要求越來越高[1]。除字體美觀外,胎側(cè)顏色的設(shè)計也變得更加重要。輪胎側(cè)壁白字技術(shù)在此背景下應(yīng)運而生。該開發(fā)項目主要研究的內(nèi)容包括:1)輪胎側(cè)壁白字技術(shù),主要是將輪胎側(cè)壁商標與花紋標示部分制造成白色的,在整條黑色輪胎中凸顯出來,使輪胎外形看起來更加美觀;2)輪胎側(cè)壁白邊技術(shù),主要是將輪胎側(cè)壁環(huán)形部分制造成白色,增加輪胎的美觀度。
輪胎側(cè)壁白字技術(shù)的關(guān)鍵:
1)白膠、覆皮膠等膠料的配方技術(shù),應(yīng)能滿足產(chǎn)品的性能要求;
2)胎側(cè)部件設(shè)計應(yīng)有專門滿足白膠與黑膠的四復合技術(shù),設(shè)計的擠出流道、預口型、口型板專門用于側(cè)壁白字輪胎的半部件制造;
3)側(cè)壁白字輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計。
本文主要針對“胎側(cè)部件設(shè)計”方面對白胎側(cè)口型進行優(yōu)化設(shè)計。
白胎側(cè)生產(chǎn)所用三復合壓出線為120C/250C/150C復合擠出機組。
Φ120×14D型銷釘機筒冷喂料擠出機:
螺桿直徑:Φ120 mm
螺桿長徑比:L/D=14
螺桿轉(zhuǎn)速:5~55 r/min
銷釘數(shù)量:6個,10排
擠出最大產(chǎn)量:850 kg/h
Φ250×16D型銷釘機筒冷喂料擠出機:
螺桿直徑:φ250 mm
螺桿長徑比:L/D=16
驅(qū)動電機功率:500 kW,AC380 V
銷釘數(shù)量:10個,12排,帶60個盲銷釘
螺桿轉(zhuǎn)速:2.6~26 r/min
螺桿與機筒間隙:<0.7 mm
最大排膠量(敞開機頭):3500 kg/h
Φ150×16D型銷釘機筒冷喂料擠出機:
螺桿直徑:Φ150 mm
螺桿長徑比:L/D=16
螺桿轉(zhuǎn)速:4.5~45 r/min
銷釘數(shù)量:8個,10排
擠出最大產(chǎn)量:1300 kg/h
其中白膠擠出所用擠出機為Φ120×14D型銷釘機筒冷喂料擠出機。
開發(fā)設(shè)計的白胎側(cè)示意圖見圖1。
圖1 白胎側(cè)示意圖
傳統(tǒng)式三復合壓出線生產(chǎn)胎側(cè)所需的口型板為上下板結(jié)構(gòu)形式,對于簡單的胎側(cè)與子口膠的復合,此形式可完美實現(xiàn)胎側(cè)擠出。
針對圖1所示的白胎側(cè)擠出,常規(guī)的上下板式口型板無法滿足白胎側(cè)擠出生產(chǎn)所需。
1.1 口型板形式的改變
針對上述問題,通過綜合對比行業(yè)內(nèi)口型板的形式,將常規(guī)口型板改造為帶內(nèi)口型的口型板。效果圖詳見圖2。
圖2 口型對比圖
1.2 側(cè)壁白字輪胎口型關(guān)鍵點設(shè)計
1.2.1 口型制作原理
以式(1)的計算為依據(jù),算出新制作的口型外形(profile)的理論設(shè)計尺寸。
式中:D為新開口型須研修部位的理論尺寸,mm;A為類似口型板須研修部位的理論尺寸,mm;B為新開口型須研修部位第一次修整后的實測尺寸,mm;C為類似口型板須研修部位修整后的實際尺寸,mm。
根據(jù)式(1),以下比例關(guān)系成立:類似口型開口/類似口型實際測定值=新口型開口/新口型測定值。
其中A:類似口型開口為之前3個批次或規(guī)格的參照值。也就是在相同擠出機進行擠出后,口型各位置類似的寬度、厚度變化。
1.2.2 原因分析
通過多次擠出試驗發(fā)現(xiàn),白胎側(cè)口型存在3個關(guān)鍵點。3個關(guān)鍵點對應(yīng)胎側(cè)位置詳見圖3。
圖3 白胎側(cè)口型關(guān)鍵點
針對白胎側(cè)的3個關(guān)鍵生產(chǎn)點,展開如下工藝研究:
1) a點厚度決定胎側(cè)屈撓性能,影響輪胎路面使用性能。
2) b點厚度決定覆蓋膠厚度,影響成品輪胎最后一道工序的打磨、成品美觀性、生產(chǎn)成本。
3) c點厚度決定白膠與胎側(cè)膠搭接的坡面,影響部件生產(chǎn)時覆蓋膠的貼合質(zhì)量及胎胚成型后的外觀質(zhì)量。
2.1 a點厚度
通過白胎側(cè)口型調(diào)整,使關(guān)鍵點a呈不同厚度,通過試驗測試屈撓性能。
試驗設(shè)備:屈撓試驗機,型號為高鐵 GT-7011-DG。具體測試數(shù)據(jù)詳見表1。
表1 屈撓測試數(shù)據(jù)(第一輪)
實驗數(shù)據(jù)顯示,關(guān)鍵點a的厚度范圍1.0~1.5 mm,屈撓測試數(shù)值顯示效果最好。
在第一輪測試數(shù)據(jù)的提示下,為進一步優(yōu)化、細化測試數(shù)據(jù),并選定最優(yōu)點,再進行第二輪測試。第二輪測試a點厚度分別通過口型研修控制在1.0~1.5 mm 6個不同的厚度,并對屈撓次數(shù)數(shù)據(jù)進行優(yōu)化。測試時取相同a點厚度的胎側(cè),平板硫化后制作三個相同的試樣,測量屈撓次數(shù)后取平均值。具體測試數(shù)據(jù)見表2。
表2 屈撓測試數(shù)據(jù)(第二輪)
經(jīng)過2次試驗后,白胎側(cè)關(guān)鍵點a厚度口型控制標準定為(1.4±0.1)mm。
2.2 b點厚度
通過白胎側(cè)口型調(diào)整,使關(guān)鍵點b呈不同厚度,查看白胎側(cè)生產(chǎn)效果。
表3 b點厚度對應(yīng)生產(chǎn)效果(第一輪測試)
現(xiàn)場生產(chǎn)結(jié)果顯示,關(guān)鍵點b的厚度在0.7~1.0 mm之間生產(chǎn)的白胎側(cè)半部件,胎側(cè)與覆蓋膠之間不會存在胎側(cè)反包后破洞的現(xiàn)象,且使用的覆蓋膠數(shù)量最少,可降低生產(chǎn)成本。
在第一輪測試數(shù)據(jù)的提示下,為進一步優(yōu)化、細化測試數(shù)據(jù),并選定最佳覆蓋膠厚度,現(xiàn)做第二輪測試。第二輪測試b點厚度分別通過調(diào)整兩輥壓延機輥距,將覆蓋膠厚度控制在0.6~0.9 mm之間,取5個不同的厚度,并對貼合效果進行驗證,具體生產(chǎn)結(jié)果見表4。
表4 b點厚度對應(yīng)生產(chǎn)效果(第二輪測試)
經(jīng)過2次試驗后,白胎側(cè)關(guān)鍵點b厚度(即覆蓋膠厚度)控制標準定為(0.70±0.05)mm。
2.3 c點厚度
在確認了白胎側(cè)關(guān)鍵點a、b點的厚度后,白胎側(cè)的貼合過程仍存在氣泡問題。為解決白胎側(cè)貼合覆蓋膠的氣泡問題,通過對白胎側(cè)口型板及胎側(cè)施工進行分析,決定通過試驗調(diào)整關(guān)鍵點c的厚度來解決貼合氣泡問題。初始施工設(shè)計關(guān)鍵點c的厚度為2 mm,具體調(diào)整試驗數(shù)值見表5。
表5 c點厚度對應(yīng)生產(chǎn)效果
實驗數(shù)據(jù)表明,關(guān)鍵點c的厚度范圍0.4~0.5 mm生產(chǎn)的白胎側(cè)半部件,胎側(cè)與覆蓋膠之間貼合時基本不會存在氣泡問題。
白胎側(cè)關(guān)鍵點c厚度(即白膠與胎側(cè)膠的高點落差厚度)繼續(xù)降低至0.3 mm時,白字凸顯效果受到影響。
最終白胎側(cè)關(guān)鍵點c厚度控制標準定為(0.40±0.05)mm。
上述調(diào)整保證了白胎側(cè)輪胎部件生產(chǎn)的穩(wěn)定性,口型板白膠出膠口位置與白胎側(cè)預口型對應(yīng)。按白膠寬度設(shè)計出白膠所在的位置,與預口型白膠出膠口平行一致,可實現(xiàn)兩條對稱的胎側(cè)(一條白、一條黑)同時完美擠出。效果圖詳見圖4。
圖4 白胎側(cè)的生產(chǎn)
最終生產(chǎn)出了品質(zhì)優(yōu)良且外形美觀的輪胎。成品效果圖詳見圖5。
圖5 側(cè)壁白字輪胎成品
通過對三復合壓出線側(cè)壁白字輪胎胎側(cè)口型板進行改造優(yōu)化,找準影響側(cè)壁白字輪胎胎側(cè)生產(chǎn)的3個關(guān)鍵點。即,在保證胎側(cè)屈撓性能的同時,通過調(diào)整白膠與胎側(cè)膠搭接的坡面高度,解決覆蓋膠與白胎側(cè)貼合的各項質(zhì)量問題;通過優(yōu)化調(diào)整覆蓋膠厚度,既保證了成品輪胎經(jīng)過最后一道工序打磨后的外形美觀,又降低了生產(chǎn)成本。
[1] 鄧世濤,王傳鑄,單國玲. 白胎側(cè)輪胎設(shè)計及生產(chǎn)工藝[J].輪胎工業(yè), 2003,23(6):33-35.
[責任編輯:朱 胤]
TQ 336.1
B
1671-8232(2016)10-0040-04
2016-02-05
鄭濤(1982—),男,山東棗莊人,工程師,主要從事輪胎現(xiàn)場工藝研究和管理工作。