蘇長春
(安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)
商用車后處理系統(tǒng)尿素結(jié)晶問題研究
蘇長春
(安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)
文章根據(jù)商用車排氣后處理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)布置和工作原理,逐層分類對(duì)尿素結(jié)晶問題進(jìn)行分析梳理,通過理論分析、軟件模擬以及試驗(yàn)對(duì)比,并結(jié)合工作中遇到的實(shí)際案例,較全面的研究了尿素結(jié)晶可能出現(xiàn)的零部件及出現(xiàn)的原因,并針對(duì)不同的原因提出了解決措施。分析證明,通過合理的選擇重型卡車排氣后處理系統(tǒng)的零部件類型,優(yōu)化各零件安裝角度、尺寸、外形結(jié)構(gòu),增加保溫措施提高排氣溫度,優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)控制策略標(biāo)定等措施,可有效提高后處理系統(tǒng)尿素溶液反應(yīng)效率,降低尿素結(jié)晶風(fēng)險(xiǎn),從而避免整車出現(xiàn)動(dòng)力不足、排放超標(biāo)等問題。
排放;排氣系統(tǒng);保溫材料;控制策略
10.16638 /j.cnki.1671-7988.2016.10.075
CLC NO.: U467.3 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2016)10-223-04
目前我國商用車處于國Ⅳ排放階段,即將于2017年中正式開始全面實(shí)行國Ⅴ排放。為滿足國Ⅳ、國Ⅴ排放法規(guī),柴油車多通過采用發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)提高燃燒效率降低PM,排氣后處理系統(tǒng)尿素溶液選擇催化還原(SCR)降低NO的技術(shù)路線。在實(shí)踐應(yīng)用中,尿素溶液結(jié)晶問題比較容易出現(xiàn),會(huì)導(dǎo)致排氣系統(tǒng)零部件損壞、背壓升高、發(fā)動(dòng)機(jī)限扭、排放超標(biāo)等問題,嚴(yán)重影響客戶車輛的正常運(yùn)營。
1.1 SCR基本原理
尾氣從增壓器渦輪流出后進(jìn)入排氣管中,同時(shí)由安裝在排氣管上的尿素噴射單元將適量的尿素水溶液以霧狀形態(tài)噴入排氣管中,尿素液滴在高溫廢氣作用下發(fā)生水解和熱解反應(yīng),生成所需要的還原劑氨氣(NH3),氨氣在催化劑的作用下將氮氧化物(NOx)有選擇性地還原為氮?dú)猓∟2),反應(yīng)示意圖如下圖所示。有時(shí)為了防止過多的氨氣逃逸造成二次污染,還需要在SCR催化劑后方布置促進(jìn)氨氣氧化成氮?dú)獾拇呋瘎?/p>
1.2 尿素結(jié)晶形成機(jī)理
機(jī)理一:在尿素罐、尿素泵、尿素管路及尿素噴嘴中,尿素溶液中水分蒸發(fā)析出白色晶粒,或者尿素溶液所處環(huán)境溫度低于-11℃結(jié)冰,均會(huì)形成尿素結(jié)晶。
機(jī)理二:在排氣管、催化消聲器中,尿素水溶液生成氨氣需要經(jīng)過一系列復(fù)雜的水解、熱解反應(yīng)。尿素加熱至160℃~200℃時(shí)分解,產(chǎn)生氨氣同時(shí)變?yōu)榍杷?,進(jìn)一步縮合生成縮二脲、縮三脲、三聚氰酸和三聚氰胺等物質(zhì),即為尿素結(jié)晶。
2.1 尿素罐尿素溶液結(jié)晶
尿素罐主要功能為儲(chǔ)存并為整車后處理系統(tǒng)提供尿素溶液,為使尿素罐能在各種環(huán)境工況下正常工作,需為其配備專用的加熱系統(tǒng),并設(shè)置有效的通氣裝置確保尿素溶液消耗過程中尿素罐內(nèi)外氣壓平衡。
根據(jù)以上分析,可得出尿素罐中尿素溶液結(jié)晶原因有以下兩點(diǎn):
(1)環(huán)境溫度低于-11℃,尿素罐加熱系統(tǒng)失效。具體原因?yàn)楹筇幚硐到y(tǒng)斷水電磁閥損壞失效、尿素加熱管路堵塞、尿素加熱水管過長、尿素加熱水溫度過低等;
(2)尿素罐通氣裝置失效,尿素罐內(nèi)負(fù)壓過大開裂。具體原因?yàn)槟蛩毓尥夤芑蛲忾y被堵塞,尿素罐內(nèi)負(fù)壓增大吸癟,薄弱部位出現(xiàn)裂紋析出尿素溶液,溶液中水分蒸發(fā)形成結(jié)晶。
2.2 計(jì)量泵和尿素管中尿素溶液結(jié)晶
計(jì)量泵又稱尿素泵,是排氣后處理系統(tǒng)中的一個(gè)關(guān)鍵控制單元,主要功能為按照發(fā)動(dòng)機(jī)ECU或者DCU發(fā)出的信號(hào),從尿素罐中吸取適量的尿素溶液,通過尿素管及尿素噴嘴噴射到排氣管中,并將多余尿素溶液回送至尿素罐中。在此過程中,計(jì)量泵還需完成尿素管路及自身內(nèi)部殘余尿素溶液的吹掃或回吸任務(wù),避免尿素溶液遺留在尿素罐以外的零件內(nèi)。
因此,計(jì)量泵和尿素管中尿素溶液結(jié)晶的主要原因有:
(1)計(jì)量泵內(nèi)部結(jié)構(gòu)損壞,失去吹掃及回吸功能,尿素溶液在尿素泵及尿素內(nèi)長時(shí)間殘留,水分蒸發(fā)結(jié)晶;
(2)車輛熄火后電源被立即關(guān)閉,計(jì)量泵回吸或吹掃工作時(shí)間過短,回吸或吹掃不徹底,導(dǎo)致計(jì)量泵和尿素管中尿素溶液殘留,進(jìn)而水分蒸發(fā)結(jié)晶。
2.3 尿素噴嘴中尿素溶液結(jié)晶
尿素噴嘴安裝在排氣管或催化消聲器上,主要功能為接收尿素管中尿素溶液并以噴霧的形式將其與尾氣混合,發(fā)生分解反應(yīng)。一些尿素噴嘴上設(shè)置有冷卻水管接頭,可對(duì)噴嘴進(jìn)行降溫,防止噴嘴因無法承受排氣管中的高溫發(fā)生結(jié)構(gòu)損壞。
尿素噴嘴中產(chǎn)生尿素結(jié)晶的原因有:
(1)尿素噴嘴受熱不均衡,冷卻不足,尿素溶液在噴射前高溫蒸發(fā)出水分結(jié)晶;
(2)尿素噴嘴安裝角度不合適,尤其在倒置安裝的情況下,尿素噴嘴內(nèi)沉積尿素溶液進(jìn)而倒置結(jié)晶。
2.4 排氣管中尿素結(jié)晶
前三種尿素結(jié)晶產(chǎn)生的機(jī)理一致,而排氣管中出現(xiàn)尿素結(jié)晶與之不同,產(chǎn)生機(jī)理不一,是重型卡車發(fā)生最多的一種結(jié)晶形式,且會(huì)直接導(dǎo)致排氣管被堵塞、排氣背壓增大、排放故障燈亮、動(dòng)力不足等后果,因此對(duì)整車性能的影響也最大。
排氣管中發(fā)生尿素結(jié)晶的原因較多,根本原因是由于尿素溶液分解不徹底,產(chǎn)生其它物質(zhì)導(dǎo)致,本文從以下幾個(gè)方面進(jìn)行具體分析。
2.4.1 尿素噴嘴損壞或安裝角度不當(dāng)
尿素噴嘴安裝在排氣管或者催化消聲器進(jìn)氣端,需確保尿素溶液噴出后形成噴霧,與尾氣充分混合并發(fā)生分解反應(yīng)生產(chǎn)氨氣。尿素噴嘴損壞或安裝角度不合適導(dǎo)致的尿素結(jié)晶有以下兩種:
(1)尿素噴嘴損壞,噴射孔處尿素溶液呈大顆?;蛞褐鶢顟B(tài)噴出,則無法充分反應(yīng),堆積在排氣管內(nèi)壁上,排氣高溫蒸發(fā)出水分形成結(jié)晶;
(2)尿素噴嘴安裝角度不當(dāng),尿素溶液噴射出后無法與尾氣充分混合,大量粘附在排氣管壁上,進(jìn)而因排氣高溫蒸發(fā)出水分形成結(jié)晶。
2.4.2 排氣管內(nèi)排氣溫度過低
尿素溶液所處排氣管溫度來源于發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器出氣溫度,重型卡車所匹配的柴油機(jī)增壓器最高出氣溫度一般為500℃到650℃,而由于重型卡車車型平臺(tái)較多,路況復(fù)雜,零部件種類多樣,排氣管尺寸規(guī)格也較多。通過排氣管溫降試驗(yàn)顯示,在環(huán)境溫度為20℃時(shí),排氣管溫降每米為50℃,隨著環(huán)境溫度的降低,排氣管溫降增大。
某些雙前橋載貨車車型排氣管達(dá)到4m左右,排氣溫度散失較嚴(yán)重,導(dǎo)致尿素噴嘴處溫度過低,尿素溶液轉(zhuǎn)換效率過低,產(chǎn)生尿素結(jié)晶。
2.4.3 發(fā)動(dòng)機(jī)控制策略不合理
不合理的尿素噴射控制策略、尿素啟噴溫度和低溫下尿素噴射量,均不利于尿素液滴的霧化和快速分解,均會(huì)加劇在排氣管和催化消聲器中的尿素結(jié)晶,進(jìn)一步會(huì)轉(zhuǎn)化成結(jié)石。因此,需要進(jìn)行合理的尿素啟噴溫度設(shè)定和尿素噴射策略的標(biāo)定。
2.4.3.1 尿素啟噴溫度對(duì)尿素結(jié)晶生成量的影響
某研究單位在試驗(yàn)中保持排氣流速為20m/s,尿素噴射速率為8.33g/min,排氣溫度分別控制在203℃、227℃、245℃和272℃,收集不同排氣溫度下尿素沉積物的生成量,時(shí)間為30min.
試驗(yàn)結(jié)果:排氣溫度分別為203℃、227℃、245℃時(shí),尿素沉積物占尿素消耗量的 12.5%、7.8%和4%,當(dāng)排氣溫度升高到272℃時(shí),則無尿素沉積物生成。在相同的尿素噴射速率下,隨著排氣溫度的增加,尿素沉積物的生成量逐漸減少。
2.4.3.2 尿素噴射速率對(duì)尿素結(jié)晶生成量的影響
在發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架上進(jìn)行同一排氣溫度和流量下尿素溶液噴射速率對(duì)尿素沉積物生成量影響的試驗(yàn)研究。試驗(yàn)中保持排氣流速為20m/s,排氣溫度分別控制在227℃和245℃,尿素噴射速率設(shè)計(jì)為8.33g/min和5g/min,收集尿素沉積物的生成量,收集時(shí)間為30min。
試驗(yàn)證明:尿素溶液噴射速率對(duì)沉積物生成量也有較大的影響,排氣溫度在227℃和245℃,尿素溶液噴射速率從8.33g/min下降到5g/min后,均不再產(chǎn)生尿素沉積物。
3.1 尿素罐內(nèi)尿素結(jié)晶的預(yù)防措施
為尿素罐設(shè)置可確保尿素罐通氣順暢、不易堵塞的通氣裝置,尿素加熱水電磁閥參數(shù)與發(fā)動(dòng)機(jī)后處理控制信號(hào)相匹配,定期對(duì)尿素罐通氣管、尿素罐內(nèi)濾網(wǎng)、尿素加熱水電磁閥進(jìn)行檢查維護(hù),可有效避免尿素罐出現(xiàn)結(jié)晶問題。
3.2 計(jì)量泵及尿素管內(nèi)尿素結(jié)晶的預(yù)防措施
提高尿素泵噴射及吹掃、回吸壓力,車輛停駛后留足夠的時(shí)間給尿素泵進(jìn)行吹掃或回吸,采用電加熱尿素管,均可避免尿素溶液在計(jì)量泵及尿素管路中殘留結(jié)晶。
3.3 尿素噴嘴內(nèi)尿素結(jié)晶的預(yù)防措施
采用合理的尿素噴嘴結(jié)構(gòu)及安裝角度,確保尿素噴嘴冷卻水循環(huán)運(yùn)行通暢以降低尿素噴嘴溫度,優(yōu)化尿素噴嘴受熱不均勻情況,可避免尿素噴嘴內(nèi)尿素結(jié)晶堵塞。
3.4 排氣管及催化消聲器中尿素結(jié)晶的預(yù)防措施
3.4.1 優(yōu)化尿素噴嘴角度
某車型尿素噴嘴安裝于催化消聲器前的混合器上,尿素噴嘴底座與混合器成30°夾角,后處理系統(tǒng)工作時(shí),部分尿素溶液被噴射到排氣管壁上,導(dǎo)致排氣管局部溫度降低、尿素溶液中水分蒸發(fā),進(jìn)而形成并逐漸堆積尿素結(jié)晶。利用STAR-CCM+8.04軟件對(duì)不同尿素噴嘴安裝角度下尿素溶液在排氣管中噴射狀態(tài)進(jìn)行模擬計(jì)算可以證明,合理的噴嘴安裝角度,可有效避免尿素溶液噴射到排氣管壁上結(jié)晶。經(jīng)過驗(yàn)證,采用安裝在排氣管折彎角處,尿素噴射方向與排氣管中心線成4°—6°角狀態(tài),為最佳噴嘴安裝角度。
3.4.2 縮短排氣管長度
針對(duì)某些車型排氣管過長,排氣溫度降低過多導(dǎo)致尿素溶液反應(yīng)效率過低結(jié)晶的問題,可對(duì)排氣管及催化消聲器結(jié)構(gòu)及布置進(jìn)行優(yōu)化。
某6×2中體載貨車型原采用筒式催化消聲器,受整車布局限制,消聲器布置在二橋后方車架上,排氣管長度達(dá)4.5m,對(duì)此車型排氣系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化后,將催化消聲器改為箱式,并安裝在第一、二前橋之間的車架上,排氣管縮短為2m,排氣溫度損失減少55%以上。
3.4.3 排氣管增加保溫措施
針對(duì)排氣管無法縮短,且溫降過大無法滿足尿素溶液反應(yīng)所需的情況,可在排氣管外包裹保溫材料,以減少排氣管內(nèi)熱量散失。
排氣管保溫材料結(jié)構(gòu)如下圖所示:
排氣管保溫包裹材料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)需注意以下兩點(diǎn):
(1)由保溫層和保護(hù)層組成。保溫結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)必須保證其在經(jīng)濟(jì)壽命年限內(nèi)的完整性,應(yīng)保證其有足夠的機(jī)械強(qiáng)度,不允許在自重或者夠然輕微外力作用下被破壞的現(xiàn)象發(fā)生。
(2)保護(hù)層必須切實(shí)起到保護(hù)保溫層的作用,以阻擋環(huán)境和外力對(duì)保溫材料的影響,延長保溫結(jié)構(gòu)的使用壽命,并使保溫結(jié)構(gòu)外形整齊美觀。
鑒于排氣管高溫、走向空間有限的特點(diǎn),保溫材料的選擇需遵循以下原則:
(1)在滿足包裹排氣管所需的導(dǎo)熱系數(shù)和厚度的基礎(chǔ)上,優(yōu)先選用密度小、價(jià)格低廉、便于維護(hù)、環(huán)境友好的材料,同時(shí)所有保溫包裹材料必須保證不得含有國家明令禁止的物質(zhì);
(2)保溫材料應(yīng)滿足耐熱要求,保溫層能耐700℃以上的高溫。保溫材料整體燃燒等級(jí)要求達(dá)到A級(jí)(不燃),具體標(biāo)準(zhǔn)按GB 8410-2006執(zhí)行;
(3)保溫材料在-30℃時(shí)不脆化、龜裂,安裝方便,連接可靠,外形美觀。
針對(duì)某4×2載貨車進(jìn)行排氣管保溫包裹試驗(yàn)對(duì)比,在車輛常用轉(zhuǎn)速1000-1500 r/min,繞某試驗(yàn)場地行駛相同圈數(shù)后,選取相同的六個(gè)地點(diǎn)讀取催化消聲器前排氣溫度傳感器數(shù)值,對(duì)比結(jié)果如下:
表1 排氣管保溫對(duì)比試驗(yàn)
由此可見,包裹保溫材料一時(shí),車輛排氣管溫度散失最少,催化消聲器內(nèi)溫度最高,尿素結(jié)晶的概率也較小。
3.4.4 優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)后處理控制策略
發(fā)動(dòng)機(jī)后處理控制策略對(duì)整車排氣系統(tǒng)尿素結(jié)晶的產(chǎn)生影響很大,提高尿素啟噴溫度,減小低溫下尿素噴射速率,可有效提高尿素溶液轉(zhuǎn)化效率,降低尿素結(jié)晶風(fēng)險(xiǎn)。
本文根據(jù)重型卡車排氣后處理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)布置和工作原理,逐層分類對(duì)尿素結(jié)晶問題進(jìn)行分析梳理,通過理論分析、軟件模擬以及試驗(yàn)對(duì)比,并結(jié)合工作中遇到的實(shí)際案例,較全面的研究了尿素結(jié)晶可能出現(xiàn)的零部件及出現(xiàn)的原因,并針對(duì)不同的原因提出了解決措施。
分析證明,通過合理的選擇重型卡車排氣后處理系統(tǒng)的零部件類型,優(yōu)化各零件安裝角度、尺寸、外形結(jié)構(gòu),增加保溫措施提高排氣溫度,優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)控制策略標(biāo)定等措施,可有效提高后處理系統(tǒng)尿素溶液反應(yīng)效率,降低尿素結(jié)晶風(fēng)險(xiǎn),從而避免整車出現(xiàn)動(dòng)力不足、排放超標(biāo)等問題。
[1] 趙航,王務(wù)林,楊建軍等.車用柴油機(jī)后處理技術(shù)[M].北京:中國科學(xué)技術(shù)出版社,2010.
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Commercial vehicle post-processing system of urea crystallization problem research
Su Changchun
( Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd., Anhui Hefei 230601 )
According to truck exhaust after treatment system structure and working principle of classification of layer-by-layer analysis of urea Crystal issues, through theoretical analysis, software simulations and experiments, and combined with the actual case work, more comprehensive studies of urea crystals may appear parts and the cause of, and proposes solutions for different reasons. Analysis shows that, through the rational selection of heavy duty truck exhaust after treatment system component type, optimize the structure of parts mounting angle, dimension, shape, increased insulation measures to increase the exhaust temperature, optimum calibration of engine control strategy and other measures, can effectively improve the handling system of urea solution after the reaction efficiency, reduce the risk of urea crystals, so as to avoid underpowered vehicle, excessive emissions and other issues.
Emission; exhaust system; insulation; control strategy
U467.3
A
1671-7988(2016)10-223-04
蘇長春,男,(1987.1-)本科,就職于安徽江淮汽車股份有限公司。2011年至今在江淮汽車公司從事重卡排氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作。