張永生,戴寧迎,沈 浩
(國網(wǎng)江蘇省電力公司檢修分公司蘇州分部,江蘇 蘇州 215004)
一起2套備自投裝置均拒動的事故分析
張永生,戴寧迎,沈浩
(國網(wǎng)江蘇省電力公司檢修分公司蘇州分部,江蘇 蘇州215004)
介紹了某變電站一起2套備自投裝置均拒動的事故,通過現(xiàn)場檢查分析,得出備自投跳進線開關(guān)電纜誤接入手跳回路和開關(guān)柜就地操作開關(guān)是導致事故發(fā)生的直接原因,并提出了相應(yīng)的處理措施。
備自投裝置;合后繼電器;閉鎖;拒動
某日01:16,某變電站220 kV I母母差保護動作,跳開1號主變2501開關(guān)并連跳主變3側(cè)開關(guān),造成10 kV側(cè)I,II母失電。該變電站一次接線如圖1所示。事故發(fā)生時,2號主變及10 kV側(cè)III,IV母正常運行,但100和110開關(guān)的分段備自投保護均未動作,最終導致10 kV側(cè)I,II母損失負荷71 MVA。
圖1 變電站一次接線示意
該變電站100和110開關(guān)備自投裝置為南瑞繼保電氣有限公司生產(chǎn)的RCS9651C,采用分段備自投方式,正常運行時,4段母線分裂運行,每臺主變帶2段母線,I,IV母及II,III母均互為暗備用。
RCS9651C的充電條件為(以I,IV母為例):I母、IV母均3相有壓;100開關(guān)在分位,101,104開關(guān)在合位。滿足以上2個條件,經(jīng)一定時限后充電完成。充電條件邏輯框圖如圖2所示。
圖2 RCS9651C充電條件邏輯框圖
RCS9651C的放電條件為(以I,IV母為例):I母、IV母均無壓;控制字或軟壓板退出自投功能;101,104,100開關(guān)的TWJ異常;100開關(guān)在合位或檢修;有外部閉鎖信號;相關(guān)開關(guān)拒跳等。滿足以上任意1個條件,則備自投裝置放電。放電條件邏輯框圖如圖3所示。
圖3 RCS9651C放電條件邏輯框圖
RCS9651C的動作過程為(以I母失電為例):I母無壓啟動、101開關(guān)無電流,IV母有壓,則經(jīng)T1延時后跳開101開關(guān)。確認101開關(guān)跳開后,經(jīng)T2延時,且I母無壓則合上100開關(guān)。
II,III母備自投充放電條件及動作過程與I,IV母相似。
斷路器控制回路如圖4所示?,F(xiàn)場檢查100開關(guān)分段備自投裝置運行記錄如下:0時刻,備自投啟動;45 ms,備自投動作,跳101開關(guān);56 ms,閉鎖備自投開入;65 ms,備自投放電。從備自投裝置運行記錄推斷,備自投在動作過程中收到了閉鎖信號,導致備自投放電而無法完成備自投功能。而閉鎖信號是由KKJ(合后繼電器)常閉接點啟動中間繼電器的接點開入的。由圖4可知,KKJ只有在手跳或遙控跳閘(YTJ接點閉合)時才會復歸,保護跳閘(BTJ接點閉合)時是不復歸的,即手跳或遙控跳閘才會有閉鎖備自投開入。由此推斷,應(yīng)該是備自投動作跳101開關(guān)二次回路錯接到了手跳回路。檢查備自投跳閘回路接線,發(fā)現(xiàn)備自投跳101開關(guān)的電纜確實沒有接在主變保護屏的保護跳閘回路,而是接到了手跳回路;手跳回路經(jīng)過408檔接入KKJ的復歸線圈,使KKJ復歸后常閉接點閉合,從而導致備自投被閉鎖。進一步檢查100開關(guān)備自投跳104開關(guān)電纜,發(fā)現(xiàn)該電纜也錯誤地接到了手跳回路,若IV母失電,100開關(guān)備自投同樣會因被閉鎖而拒動。
現(xiàn)場檢查110開關(guān)備自投裝置運行記錄,發(fā)現(xiàn)故障時備自投裝置沒有動作記錄,也沒有放電記錄。查看備自投開入量,發(fā)現(xiàn)103開關(guān)的KKJ開入為0,而實際103開關(guān)在合位。由于KKJ開入為0,備自投判斷為103開關(guān)未合閘,不滿足充電條件。因此,在故障發(fā)生時,備自投由于未充電而拒動。對2號主變低壓側(cè)操作箱進行檢查,未發(fā)現(xiàn)問題。查閱2號主變相關(guān)操作票、后臺機操作記錄和主變測控裝置操作記錄,發(fā)現(xiàn)2號主變在最近一次操作時,只有2502,1102和104開關(guān)的遙控合閘記錄,沒有103開關(guān)的遙控或測控裝置合閘記錄。由此推斷,當時運行人員對103開關(guān)的合閘操作不是通過后臺遙控或測控裝置操作把手進行的,而是在開關(guān)柜就地合閘的。由圖4可知,當遙控或測控裝置手合開關(guān)時,KKJ繼電器得電動作,翻轉(zhuǎn)為合后位,此時備自投裝置通過KKJ的接點開入信號得到開關(guān)合位信息。但在開關(guān)柜就地的分/合閘把手操作并不經(jīng)過103開關(guān)操作箱,導致103開關(guān)的KKJ繼電器無法得電,備自投收不到KKJ的接點開入信號,進而導致備自投未能收到103開關(guān)位置而無法充電,最終導致備自投拒動。
圖4 斷路器控制回路
本次事故暴露出多個環(huán)節(jié)的問題,既有施工質(zhì)量、驗收質(zhì)量的問題,也有運行檢修人員日常維護不良、操作不規(guī)范的問題。查明事故原因后,采取了如下反事故措施。
(1) 對公司范圍內(nèi)備自投裝置進行現(xiàn)場巡檢,檢查備自投裝置是否已充電,運行是否正常。檢查備自投裝置的相關(guān)二次回路,重點檢查是否存在誤接手跳回路等情況,對于有錯誤接線的,立即整改。
(2) 進一步明確備自投傳動驗證流程。備自投裝置投運前的驗收工作,必須通過實際傳動開關(guān)進行驗證。對于老變電站新增或改造的備自投裝置,也必須向調(diào)度部門申請停電傳動開關(guān),嚴禁用二次回路檢查代替二次回路傳動。
(3) 加強運維人員操作規(guī)范性的管理。正常情況下,運維人員對開關(guān)的操作需通過后臺機遙控或測控屏操作把手進行,嚴禁在開關(guān)柜就地分合開關(guān)。
(4) 加強備自投保護及相關(guān)邏輯培訓,提升員工技能水平。
在本次事故中,2套備自投裝置拒動的原因都比較具有代表性。備自投跳進線開關(guān)電纜誤接入手跳回路曾經(jīng)多次發(fā)生,施工和驗收時要重點關(guān)注;開關(guān)柜就地操作開關(guān)和遙控操作開關(guān)的區(qū)別需要運行人員了解,防止因錯誤的操作方法對設(shè)備正常運行造成影響。
國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司全力應(yīng)對“獅子山”確保供電安全
受今年第10號臺風“獅子山”影響,8月31日至9月5日,內(nèi)蒙古東部地區(qū)的興安盟、通遼市等地出現(xiàn)明顯強降雨及雷雨大風天氣,氣象部門發(fā)布暴雨黃色預警。國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司第一時間啟動防汛應(yīng)急預案,全面做好各項防臺防汛措施,迎戰(zhàn)“獅子山”,確保了蒙東電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。
為積極應(yīng)對臺風帶來的強對流天氣,該公司未雨綢繆,提早部署、提前行動,在較短時間內(nèi)完成了所轄變電站和220 kV及以上輸電線路的桿塔基礎(chǔ)和護坡加固,重點排查低洼變電站防汛情況,確保站所內(nèi)部抽水泵等設(shè)備正常,防汛沙袋充足并擺放到位。
該公司加強搶修作業(yè)安全管理,從各單位抽調(diào)精干人員組成多支應(yīng)急搶修隊伍開展防汛應(yīng)急演練培訓,保證搶修隊伍在急難險重任務(wù)中勇?lián)蠕h。該公司執(zhí)行24 h防汛值班制度及領(lǐng)導帶班制度,隨時應(yīng)對可能發(fā)生的汛情,調(diào)動搶修隊伍和應(yīng)急物資,應(yīng)急發(fā)電車處于隨時待命狀態(tài),保證蒙東地區(qū)供電平穩(wěn)。
堅強的電網(wǎng)和有效防汛措施在應(yīng)對“獅子山”過程中發(fā)揮了重要作用。在臺風肆虐期間,蒙東電網(wǎng)保持了安全穩(wěn)定運行,并對特殊客戶開展了防汛專項保電服務(wù),保證了蒙東百姓生產(chǎn)生活有序進行。該公司還將與氣象部門保持密切聯(lián)系,實時關(guān)注天氣變化動向,優(yōu)化應(yīng)急響應(yīng)機制,確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。
(來源:國家電網(wǎng)公司網(wǎng)站 2016-09-08)
2016-04-24。
張永生(1981-),男,工程師,主要從事變電檢修工作,email:zhangys2006@163.com。
戴寧迎(1978-),男,高級工程師,主要從事變電二次檢修管理工作。
沈浩(1980-),男,高級工程師,主要從事變電二次檢修管理工作。