左 星 周井紅 劉 慶
(1.中國石油川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院2.中國石油西南油氣田分公司川中油氣礦)
精細控壓鉆井技術(shù)在高石001-X4井的實踐與認識*
左星1周井紅2劉慶1
(1.中國石油川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院2.中國石油西南油氣田分公司川中油氣礦)
高石001-X4井是四川盆地高石梯構(gòu)造震旦系燈影組氣藏的一口開發(fā)井,該井儲層裂縫發(fā)育、安全密度窗口窄,H2S含量高,常規(guī)鉆井鉆遇裂縫后則會引發(fā)嚴重井漏、噴漏同存,造成井控風險大。應(yīng)用精細控壓鉆井技術(shù),在同一裸眼井段鉆遇多個不同壓力系數(shù)的溢漏顯示層,通過合理壓力控制,確保了鉆井作業(yè)安全順利進行,延長了鉆井井段,增大了儲層泄流面積,提高了單井產(chǎn)量,取得了良好的應(yīng)用效果,為將來采用精細控壓鉆井技術(shù)開發(fā)高石梯燈影組氣藏積累了經(jīng)驗。圖3表2參5
四川盆地高石梯燈影組高溫中含硫噴漏同存精細控壓鉆井
四川盆地川中高石梯區(qū)塊海相儲層是四川油氣田勘探開發(fā)重點區(qū)域。該區(qū)塊目的層震旦系燈影組埋藏較深,井深一般在5 500 m左右。地層壓力高、裂縫發(fā)育、氣層普遍含硫,常規(guī)鉆井使用的鉆井液密度高于地層漏失壓力系數(shù),造成了施工作業(yè)井漏頻繁、處理復雜時間長,并且井控安全風險大。據(jù)統(tǒng)計,該區(qū)塊作業(yè)的18口井中有15口井發(fā)生過井漏,平均單井漏失量達751 m3,處理復雜井況時間達到329 h。
高石001-X4井是該構(gòu)造上的一口開發(fā)井,地層壓力系數(shù)低(1.15~1.19),溫度高(約151℃),安全密度窗口窄,存在噴漏同存的極大風險,為確保該井安全、順利鉆至設(shè)計井深,實現(xiàn)地質(zhì)目標,采用了精細控壓鉆井技術(shù)。
(1)鉆進中鉆遇多個氣層,安全密度窗口窄,頻繁交替發(fā)生井漏、溢流的風險大。
(2)儲層裂縫發(fā)育,常規(guī)堵漏方式效果不佳,難以維持正常鉆井作業(yè)。
(3)本井以氣顯示為主,噴漏同存,井控風險較大。
(4)高石梯燈影組氣藏H2S含量高。鄰井高石2井天然氣中H2S含量為16.43 g/m3,高石3井天然氣中H2S含量為22.73 g/m3,高石12井天然氣中H2S含量為15.71g/m3。H2S的監(jiān)測與防護是本井作業(yè)的一大難點。
2.1鉆井方式
采用精細控壓鉆井技術(shù),根據(jù)地層實測孔隙壓力與漏失壓力,實時調(diào)整井底壓力。在鉆進、接單根等過程合理控制井底壓力,減小不同工況轉(zhuǎn)換過程井底壓力波動,實現(xiàn)井下壓力平穩(wěn)控制。
2.2井底壓力監(jiān)測方式
采用水力學計算方式結(jié)合儲存式井下壓力計,實時掌握井底壓力變化?,F(xiàn)場根據(jù)井底壓力變化情況并結(jié)合地面微流監(jiān)測技術(shù),對井下壓力進行實時調(diào)整。
2.3硫化氫防護與處理
鉆井液中預先加入1%~1.5%的除硫劑,保持鉆井液pH值在10以上;精細控壓鉆進過程采用微過平衡方式,減少地層流體進入井筒;在地面安裝固定監(jiān)測裝置,加強地面H2S的在線監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)H2S后按照井控實施細則進行處理。
2.4起下鉆方式
先帶壓起鉆至上部井段,注入重漿帽,再進行常規(guī)吊灌起鉆。
2.5溢流、井漏復雜情況處理
鉆進中發(fā)生井漏,通過降低井口壓力控制值、鉆井液排量或鉆井液密度等方式,尋找漏失壓力平衡點后,再控壓鉆進。
鉆進中發(fā)生溢流,求得地層壓力,確定壓力平衡點后,再控壓鉆進。
3.1井身結(jié)構(gòu)及鉆具組合
(1)井身結(jié)構(gòu)
高石001-X4井的井身結(jié)構(gòu)如表1所示。
表1 高石001-X4井實際井身結(jié)構(gòu)
(2)鉆具組合
Φ149.2 mmPDC鉆頭+Φ120.6 mm螺桿鉆具+ Φ120.7 mm止回閥(2只)+Ф120.7 mm存儲式壓力計+Φ120.6 mm無磁鉆鋌MWD+Φ120.6 mm懸掛短節(jié)+Φ101.6 mm斜坡加重鉆桿+Φ101.6 mm斜坡鉆桿。
3.2現(xiàn)場應(yīng)用
高石001-X4井四開采用1.10~1.15 g/cm3的鉆井液在井段5 356~5 860 m進行了精細控壓鉆井作業(yè),共鉆遇2個良好裂縫顯示層,實現(xiàn)了在嚴重井漏、噴漏同存的裂縫儲層進行安全鉆井、油氣勘探的目標。
3.2.1鉆遇裂縫的處理
(1)在5 449 m鉆遇第一個裂縫顯示層
本井鉆完水泥塞后,將鉆井液密度降至1.15g/cm3,從井深5 361 m開始精細控壓鉆進。當鉆至井深5 449 m溢流0.5 m3,關(guān)井求得儲層孔隙壓力系數(shù)1.18~1.19,循環(huán)排氣過程控壓1~3 MPa,火焰高度2~5 m,未發(fā)現(xiàn)H2S,井下出現(xiàn)微漏,計算地層漏失壓力系數(shù)介于1.19~1.20,安全密度窗口1.18~1.20。隨后根據(jù)安全密度窗口,控制井底壓力當量密度1.19~1.20 g/cm3精細控壓鉆進,鉆進過程未出現(xiàn)井漏情況。圖1為精細控壓鉆進過程井底壓力情況。
(2)在5 474 m鉆遇第二個裂縫顯示層
精細控壓鉆進至井深5 474 m放空0.08 m,漏失鉆井液1.3 m3,隨后降低排量循環(huán),漏速5~20 m3/h,根據(jù)測量的環(huán)空液面高度,分析該儲層漏失壓力系數(shù)介于1.16~1.17,略低于第一個儲層壓力系數(shù)。
現(xiàn)場針對不同壓力系數(shù)的兩個儲層,進行了井底壓力控制測試(圖2為井底壓力分析曲線):當井底壓力當量密度控制在1.16 g/cm3時,未發(fā)生井漏,但一個遲到時間后液面上漲,發(fā)生溢流,地面出氣量500~1 300 m3/h,火焰高3~7 m;當井底壓力當量密度控制在1.19~1.25 g/cm3時,出現(xiàn)不同程度井漏,未發(fā)生溢流。為確保鉆井作業(yè)安全順利實施,最終采用了在井漏狀態(tài)下的鉆進策略,并針對不同當量密度漏失情況,優(yōu)選了合理井底壓力控制范圍。圖3為井底壓力與漏速的關(guān)系曲線。
圖1 井底壓力隨井深變化曲線
圖2 井底壓力分析曲線
圖3 井底壓力與漏速關(guān)系的曲線
根據(jù)漏失情況,采用了1.10~1.13 g/cm3的鉆井液,控制套壓0~2 MPa,保持井底壓力當量密度1.19~1.20 g/cm3進行精細控壓鉆井作業(yè),在漏速1~2m3/h微漏條件下安全順利鉆至井深5860m完鉆。
3.2.2壓井堵漏作業(yè)
本井共進行了兩次壓井堵漏作業(yè),但堵漏效果均不佳。
第一次是在5 474 m鉆遇裂縫儲層,由于漏速較高,不滿足安全鉆井作業(yè)要求,后期采用了質(zhì)量體積分數(shù)為10%的堵漏鉆井液堵漏,但效果不佳。堵漏及輔助作業(yè)時間3 d,漏失鉆井液186.5 m3。
第二次是在完鉆后,為了降低完井管串下入過程溢流風險,進行了堵漏作業(yè)。采用質(zhì)量體積分數(shù)為14%的堵漏鉆井液堵漏,效果不佳,堵漏及輔助作業(yè)時間12 d,并造成鉆具水眼堵塞,漏失堵漏漿及鉆井液共計328.2 m3。
由于該類儲層裂縫發(fā)育,常規(guī)堵漏方式效果不佳,可根據(jù)安全作業(yè)窗口,在微漏條件下作業(yè),避免堵漏作業(yè)損失的時間及可能造成的井控風險。
3.2.3起下鉆作業(yè)
由于井下處于漏失狀態(tài),起鉆主要采用了注入重漿帽再吊灌的方式,下鉆采用了控壓下鉆方式。
根據(jù)儲層壓力系數(shù)1.18~1.19,采用1.13 g/cm3的鉆井液井口控壓3.5MPa,保持井底壓力當量密度約1.2 g/cm3。帶壓起鉆至3 700 m左右,注入2.04 g/cm3的鉆井液14m3,保持井底壓力大于氣層壓力約3MPa,再吊灌起鉆,每3柱灌1.13 g/cm3的鉆井液一次,為確保安全,每次多灌0.1~0.2 m3,起鉆完后,每半小時灌0.5 m3。
下鉆過程,常規(guī)下鉆至套管鞋處,用1.13 g/cm3的鉆井液替出2.04g/cm3的重漿帽,然后帶壓1~3MPa下鉆到底。
本井采用該方式起下鉆13趟,沒有發(fā)生溢流風險,但每次起下鉆漏失鉆井液60~80 m3,因起下鉆漏失鉆井液近千方。因此,改善起下鉆工藝對于減少鉆井液漏失量具有顯著意義。
3.2.4完井作業(yè)
本井采用裸眼完井方式,使用了裸眼封隔器。在下入裸眼封隔器時,依然使用了旋轉(zhuǎn)防噴器,在完井工具下入過程中若發(fā)生溢流,可及時進行循環(huán)排氣與控壓下鉆,避免井控風險發(fā)生。
完井管串下入過程中,采用1.21 g/cm3鉆井液,始終保持微漏狀態(tài),順利將裸眼封隔器下至設(shè)計井深,下入過程未發(fā)生溢流,共漏失鉆井液61.6 m3。
3.2.5主要成果
(1)本井鉆遇裂縫層后,采用精細控壓鉆井技術(shù),根據(jù)儲層安全密度窗口合理調(diào)節(jié)井底壓力,保持穩(wěn)定的微過平衡狀態(tài),既提高了裂縫儲層鉆井作業(yè)的安全性,還確保了在嚴重井漏儲層中的順利鉆進,實現(xiàn)了裂縫儲層的安全、高效鉆探作業(yè)。
(2)鉆遇窄安全密度窗口儲層后,通過精確控制井底壓力,實現(xiàn)了微過平衡、微漏鉆進,減少了鉆進過程中的鉆井液漏失量,鉆進中漏失量僅占四開鉆井作業(yè)漏失量的9%。四開儲層段漏失鉆井液共計約1 611.1 m3,其中鉆進漏失鉆井液150.9 m3,堵漏及起下鉆作業(yè)漏失鉆井液1 460.2 m3。
(3)本井采用精細控壓鉆井技術(shù),有效延長了儲層井段,增大了泄油面積,完井后測試產(chǎn)量108.33×104m/d,是鄰井平均產(chǎn)量的3.46倍。為鄰井與本井的產(chǎn)量對比情況如表2所示。
表2 產(chǎn)量對比情況表
(1)精細控壓鉆井技術(shù)是解決類似高石梯燈影組裂縫儲層井下復雜難題的有效技術(shù),不但能提升井控安全性,更能有效延伸鉆井井段,增大儲層暴露面積,提高單井產(chǎn)量。
(2)本井在5 474 m鉆遇裂縫及完鉆后,進行了多次堵漏作業(yè),但效果不佳,不但造成了大量的鉆井液漏失,增加了非生產(chǎn)作業(yè)時間,還可能造成儲層傷害。鑒于精細控壓鉆井技術(shù)能有效解決窄安全密度窗口井漏嚴重、井控風險大的工程難題,建議在類似儲層中鉆遇裂縫后,不需進行堵漏作業(yè),直接按精細控壓鉆井技術(shù)要求繼續(xù)施工作業(yè)。
(3)當前針對窄安全密度窗口儲層,起下鉆主要采用重漿帽+吊灌方式,鉆井液漏失量較大,建議針對起下鉆方式做進一步研究。
[1]左星,肖潤德,梁偉,等.精細控壓鉆井技術(shù)在高石19井實踐與認識[J].鉆采工藝,2014,37(6):9-10
[2]左星,楊玻,海顯貴.精細控壓鉆井技術(shù)在磨溪-高石梯海相地層應(yīng)用可行性分析[J].鉆采工藝,2015,40(4):15-17
[3]楊玻,左星,韓烈祥,等.控壓鉆井技術(shù)在NP23-P2016井的應(yīng)用[J].鉆采工藝,2014,37(1):11-13
[4]孫海芳,馮京海,朱寬亮,等.川慶精細控壓鉆井技術(shù)在NP23-P2009井的應(yīng)用研究[J].鉆采工藝,2012,35(3):1-4.
[5]王宇.磨溪高石梯區(qū)塊震旦系探井鉆井完井完整性評價[J].鉆采工藝,2014,37(1):4-7
(修改回稿日期2016-06-27編輯景岷雪)
中國石油川慶鉆探工程公司科研計劃項目(編號CQ2014B-32-Z1)高效防漏堵漏及井控配套技術(shù)研究課題。
左星,男,1981年出生,碩士,工程師;2007年畢業(yè)于西南石油大學油氣井工程專業(yè),長期從事欠平衡/控壓鉆井研究及服務(wù)工作。地址:(618300)四川省廣漢市中山大道鉆采工程技術(shù)研究院。電話:13320876791。E-mail:zuox_ccde@cnpc.com.cn