楊云峰
(山西通才工貿(mào)有限公司, 山西 曲沃 043400)
預(yù)精軋SM150功率模塊燒壞原因分析及處理
楊云峰
(山西通才工貿(mào)有限公司, 山西 曲沃 043400)
針對(duì)山西通才工貿(mào)有限公司雙高線A線預(yù)精軋SM150傳動(dòng)柜IGBT功率模塊燒毀情況,分析故障曲線、查看OP177故障記錄并追溯判斷故障來(lái)源,綜合各種情況并通過(guò)排除法找出燒毀原因,最終提出相應(yīng)的處理方法和注意事項(xiàng)。
預(yù)精軋 SM150傳動(dòng)柜 IGBT功率模塊 灰塵 成對(duì)更換
山西通才工貿(mào)有限公司雙高線A線于2012年5月28日正式投產(chǎn),預(yù)精軋17/18架機(jī)組為引進(jìn)達(dá)涅利高速線材預(yù)精軋機(jī)組,電機(jī)為上海電機(jī)廠生產(chǎn)的2 200 kW、3 300 V的交流異步電動(dòng)機(jī),驅(qū)動(dòng)裝置采用西門子風(fēng)冷型SINAMICS SM150,其功率元件采用IGBT模塊,控制單元為SIMOTIOND445-1。
預(yù)精軋機(jī)組在正常運(yùn)行的情況下,SM150傳動(dòng)柜報(bào)警停機(jī)。停電后打開SM150,模塊組A11-IGBT炸管,其控制板燒糊,同時(shí)造成與其相連的直流母排部分絕緣破壞,柜門內(nèi)側(cè)直流母排被不同程度地?fù)p壞。更換兩組IGBT并對(duì)母排做絕緣處理,對(duì)碳化部分進(jìn)行打磨擦拭處理,操作完成后,送電試機(jī)運(yùn)行,正常過(guò)鋼。
1.1 分析故障曲線
從故障曲線(見下頁(yè)圖1)可以看出:事故前進(jìn)線電壓從3 381 V上升至3 435 V,設(shè)定值為上限10%、下限20%,在正常范圍內(nèi);在空載情況下,力矩從1.1%下跌至-139.9%,電流從14.7%上升至199.8%;經(jīng)過(guò)0.021 s,進(jìn)線電與直流電停電,證明此時(shí)SM150已故障分閘,經(jīng)過(guò)0.035 s直流電流從3 A上升至1 598 A,IGBT被擊穿;判斷SM150出現(xiàn)異常,雖然緊急停機(jī)但未能阻止事故進(jìn)程。
1.2 分析OP177故障記錄
1.2.1 故障記錄
1)WA71/C4 communication fault operator panel。
2)WA71/C4 communication fault active infeed1。
3)WA71/C4 external pulse disable。
1.2.2 通過(guò)故障追溯判斷故障來(lái)源
1)communication fault operator panel為 OP177通訊中斷。
2)communication fault active infeed1為 SIMOTION_CX32-A_INFMV的通訊狀態(tài)字1。
3)externalpulsedisable 為 SINAMICS_Vector-TM15通訊狀態(tài)字1。
4)通過(guò)SIMOTION SCOUT也未能找到故障發(fā)生前有效的警告或異常信息。
1.3 綜合以上因素考慮各種情況
1)正常運(yùn)行時(shí),由于控制電源出現(xiàn)線路虛接或斷路器接觸不良等故障,造成控制電壓瞬間降低或丟失,裝置失電重啟,通訊出現(xiàn)中斷,IGBT導(dǎo)通失控,進(jìn)而導(dǎo)致IGBT損壞。
2)由于IGBT組件安裝工藝復(fù)雜,對(duì)操作人員要求高。日常清潔處理能將其表面浮灰清除,而部分灰塵附著在其背面難以通過(guò)普通方式得以清除,為故障的發(fā)生提供了條件??紤]可能會(huì)由于灰塵使IGBT控制板局部短路而造成IGBT錯(cuò)誤導(dǎo)通短路放炮。
3)IGBT損壞瞬間釋放較大能量形成局部放炮,導(dǎo)致其控制板損壞,而控制板的損壞造成控制電源瞬間異常,進(jìn)而造成D445-1與OP177 SIMOTION_CX32、SINAMICS_Vector通訊中斷,故障信息采集失敗。[1]
1.4 根據(jù)2.3分析所得情況對(duì)可能原因進(jìn)行排除
1)對(duì)SM150所有控制電源及其進(jìn)線進(jìn)行相關(guān)檢查,未發(fā)現(xiàn)相關(guān)部分有問(wèn)題,排除由此造成的可能。
圖1 故障曲線
2)灰塵對(duì)IGBT控制板的損害主要集中在兩個(gè)方面:一是粉塵對(duì)電路板的腐蝕。事故發(fā)生時(shí),控制板部分已經(jīng)損毀,剩余部分在30倍放大鏡下未發(fā)現(xiàn)明顯腐蝕情況,對(duì)電路板元件使用儀表進(jìn)行單獨(dú)測(cè)試,發(fā)現(xiàn)所有元件性能正常。二是灰塵積聚過(guò)厚,會(huì)與濕氣形成電阻,可能會(huì)導(dǎo)致電源短路和控制失靈。但此SM150為風(fēng)冷型,控制室冷卻由空調(diào)完成,而空調(diào)本身具有除濕功能且事故當(dāng)天天氣晴朗,室內(nèi)環(huán)境較為干燥,從控制板損壞現(xiàn)象看更接近于由外部對(duì)其造成的傷害,據(jù)此考慮灰塵可能為故障的發(fā)生提供了條件但不是主要原因。
3)SM150電壓為3.3 kV,IGBT塊被串聯(lián)連接用于電壓分布,串聯(lián)IGBT運(yùn)行時(shí),因其個(gè)體的性能差異和外圍電路參數(shù)不一致等原因會(huì)造成串聯(lián)各IGBT上出現(xiàn)分壓不均衡的現(xiàn)象,即靜態(tài)均壓失衡和動(dòng)態(tài)均壓失衡。靜態(tài)均壓失衡的主要原因是器件的斷態(tài)阻抗不同,串聯(lián)后在器件上造成電壓的分配不均。由于串聯(lián)的lGBT開通和關(guān)斷過(guò)程不同步而引起的瞬態(tài)電壓分配不均被稱作動(dòng)態(tài)均壓失衡。均壓失衡的后果是導(dǎo)致某個(gè)或某幾個(gè)器件出現(xiàn)電壓尖峰。均壓失衡和動(dòng)態(tài)均壓失衡都會(huì)引起器件被擊穿,隨著使用年限的增加,IGBT的性能差異不斷增強(qiáng),當(dāng)這種變化達(dá)到一定條件,就會(huì)發(fā)生故障[2]。另外,IGBT橋臂在正常運(yùn)行時(shí),IGBT將依次開通和關(guān)斷,其開通時(shí)間和關(guān)斷時(shí)間不是嚴(yán)格一致的。為了避免橋臂直通,在控制中設(shè)定一個(gè)死區(qū)時(shí)間。要首先關(guān)斷其中一個(gè),然后在死區(qū)時(shí)間結(jié)束時(shí)開通另外一個(gè),這樣就能夠避免由于開通時(shí)間和關(guān)斷時(shí)間不對(duì)稱造成的直通現(xiàn)象,但在實(shí)際使用過(guò)程中隨著IGBT的逐漸老化,原有的死區(qū)時(shí)間不能滿足要求,就會(huì)造成兩個(gè)IGBT同時(shí)導(dǎo)通,引起擊穿[3]。
1)利用P0070直流母線電壓實(shí)際值總值[0]= P0070直流母線電壓實(shí)際值正極對(duì)M極[1]+P0070直流母線電壓實(shí)際值負(fù)極對(duì)M極[2],經(jīng)D445-1與主軋線PLC通訊將此三個(gè)信號(hào)通過(guò)IBAPDA進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,并在PLC中編輯程序,當(dāng)P0070[1]與P0070[2]差值大于1‰時(shí)程序開始報(bào)警。
2)保持傳動(dòng)柜內(nèi)元器件清潔對(duì)設(shè)備安全運(yùn)行至關(guān)重要,但預(yù)精軋機(jī)SM150柜因采用風(fēng)機(jī)冷卻,柜內(nèi)灰塵積聚太多,死角無(wú)法清理,存在安全隱患。于是決定對(duì)傳動(dòng)柜進(jìn)行密封處理,盡量減少灰塵影響,并由西門子專業(yè)人員對(duì)SM150進(jìn)行定期預(yù)維護(hù)。
3)鑒于SM150對(duì)電氣人員素質(zhì)要求較高,因此在今后一段時(shí)間內(nèi)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)電氣人員的技術(shù)培訓(xùn),提高檢修人員的操作技能。
4)對(duì)于SM150柜內(nèi)模塊的更換,必須成對(duì)更換,西門子提供備件也是成對(duì)提供的,并且在模塊的端側(cè)貼有相同編號(hào)的標(biāo)記。隨意單獨(dú)更換某一個(gè)損壞的模塊,將會(huì)因模塊性能的微小偏差,造成成對(duì)模塊開關(guān)不同步,本應(yīng)由兩個(gè)模塊共同承受的的電壓,瞬間會(huì)由一個(gè)模塊承擔(dān),時(shí)間稍長(zhǎng)就會(huì)造成另一個(gè)模塊損壞。如第95頁(yè)表1所示,成對(duì)組件為:A11+A12和A13+A14,A21+A22和 A23+A24,
表1 IGBT在整流柜內(nèi)布置
相UVW功率組件1 A11 A21 A31功率組件2 A12 A22 A32 A15 A25 A35功率組件3 A13 A23 A33功率組件4A14A24A34
TG333.11
A
1672-1152(2016)05-0091-02
10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2016.05.32
2016-08-11
楊云峰(1983—),男,電氣工程師,主要負(fù)責(zé)雙高線電氣設(shè)備管理工作。