郝曉強 顏士遠 馬超
(江蘇省電力公司檢修分公司)
一例110kV流變色譜超標原因分析
郝曉強 顏士遠 馬超
(江蘇省電力公司檢修分公司)
本文介紹了一起110kV流變B相色譜超標的缺陷,再通過局放耐壓,高壓介損試驗數(shù)據(jù)驗證了流變發(fā)生內(nèi)部局放故障。闡述了該流變內(nèi)部發(fā)生局放的原因,提出防止流變發(fā)生類似故障的措施。
電容式電流互感器(CT);介損;色譜;局放
110kV及以上電壓等級戶外電流互感器,多為油浸倒置式。為及時發(fā)現(xiàn)設備的絕緣缺陷,應定期對設備進行預防性試驗,油微水及色譜分析。通過相應的絕緣試驗手段診斷運行中的設備絕緣故障,然后再通過油微水及色譜分析進一步確定潛伏性故障性質(zhì),可有效避免電網(wǎng)事故發(fā)生。
2015年8月,試驗人員發(fā)現(xiàn)220kV某變110kV836間隔流變B相油色譜分析氫氣超過注意值。此臺流變是某電力電瓷廠2009年出廠,型號為LVB-110W型。由于最初的停電試驗數(shù)據(jù)并無異常,決定對該設備進行跟蹤色譜分析。歷次色譜分析數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 2011~2015年歷次數(shù)據(jù)比較
從表1中可以看出,進入2015年底,色譜特征氣體中出現(xiàn)C2H2,H2也顯著增長,總烴也逐步接近注意值,總烴相對產(chǎn)氣率也已超過10%/月。巡視時發(fā)現(xiàn)B相油位指示異常偏高,故立即向調(diào)度申請停電,進行診斷試驗分析。
停電后現(xiàn)場對B相流變進行外觀檢查,結(jié)果顯示該相流變外表清潔、連接可靠,未見閃絡、滲油及其他異常,但是頂部膨脹器油位異常升高。
測試流變一次繞組,二次繞組及末屏的絕緣電阻,一次繞組,二次繞組的直流電阻、變比、伏安特性,測試結(jié)果均正常,且與交接試驗數(shù)據(jù)無明顯差異。
測試一次繞組對末屏的介損及電容量,介損為0.827%,接近注意值1%,且遠高于交接試驗0.283%的測試值;銘牌電容量527.3pF,測試值與歷次試驗數(shù)據(jù)變化不大。
接著對該相流變進行高壓介損測試,試驗電壓從10kV升到Um/(70kV)。介質(zhì)損耗從10kV下0.823%增長到70kV下1.243%,增量0.42%,超過狀態(tài)檢修規(guī)程要求的增量±0.3%,且70kV下的介質(zhì)損1.243%也超過規(guī)程要求的1%。如表2所示。
表2 介質(zhì)損耗隨電壓變化數(shù)據(jù)
在解體前進行油耐壓試驗及局部放電測試,發(fā)現(xiàn)1.2Um/(80kV)下局部放電量為578pC,超過規(guī)程規(guī)定的20pC,局部放電嚴重超標。起始放電電壓為52kV,熄滅電壓為40kV。
為了確定故障性質(zhì),對流變進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)電容屏絕緣紙間大量蠟狀物析出,絕緣紙發(fā)粘硬化。劃芯檢查還發(fā)現(xiàn)絕緣紙有明顯褶皺處。見圖1~圖2。
圖1 絕緣紙的褶皺處
圖2 絕緣紙層間蠟狀析出物
綜合以上試驗結(jié)果可以判斷該故障相流變運行過程中,因內(nèi)部絕緣缺陷發(fā)生局部放電,導致絕緣水平下降。局放產(chǎn)生的氣體又加劇了放電過程,導致惡性循環(huán),絕緣油不斷劣化分解,油位異常升高。
通過解體前的高壓介損試驗,繪制了高壓介質(zhì)損耗隨電壓升高變化趨勢圖,見圖3。可以看出在起始放電電壓40kV以下時,介質(zhì)損耗增長較平緩。試驗電壓超過40kV時,局放現(xiàn)象加劇,氣泡放電成為放電的主體因素,介質(zhì)損增長明顯加劇。介質(zhì)損耗從10kV下0.823%增長到70kV下1.243%,增量0.42%,超過狀態(tài)檢修規(guī)程要求的增量±0.3%。且70kV下的介質(zhì)損1.243%已超過規(guī)程要求的1%。結(jié)合解體后絕緣紙褶皺的情況,以及油裂解產(chǎn)生的蠟狀物,可以判定故障流變內(nèi)部絕緣缺陷導致局部放電,油裂解產(chǎn)生氣泡,運行電壓下發(fā)生氣隙放電,導致介質(zhì)損耗顯著增大。
色譜分析如下特點,H2占氫烴總量較高,達到85.2%~97.9%。CH4占總烴比例較高,達到90%以上。H2/CH4大于10,兩者基本上同比增加。進入故障晚期,C2H6開始加快增加,最后出現(xiàn)C2H2氣體。根據(jù)溶解氣體解釋表[4],C2H2/C2H4大于1,CH4/H2小于0.1,C2H4/ C2H6小于0.2,特征故障為局部放電,如表3所示。
表3 溶解氣體分析解釋表
根據(jù)氣體比值圖示法[4],使用立體圖示法或大衛(wèi)三角形法予以判定。計算H4占CH4、C2H4、C2H2三者和的98%以上,即可判定為局放故障。由最后一次色譜分析數(shù)據(jù)可知,H4、C2H4、C2H2三者和為69.8μL/L,而CH4為69.4μL/L,占比高達99%,判定為局放故障。
如何避免流變內(nèi)部局放故障,防范故障最終發(fā)展成絕緣擊穿、爆炸等惡性事故,是試驗人員關(guān)心的問題。根據(jù)以上110kV流變故障特征發(fā)展過程,我們給出以下幾點建議:
1)互感器廠家應加強生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理,特別是絕緣處理環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。因為生產(chǎn)環(huán)節(jié)的任何一個缺陷,即使是很小的缺陷,都會引發(fā)影響運行環(huán)節(jié)安全穩(wěn)定運行的重要問題。
2)當對油浸式流變絕緣產(chǎn)生懷疑時,應進行高壓介損試驗。該試驗是絕緣檢查的重要手段,能靈敏反應電流互感器的絕緣狀況。較常規(guī)預防性試驗,高壓介損更能反映出設備內(nèi)部絕緣潛在薄弱環(huán)節(jié)及高電壓下局部放電故障。
3)色譜分析對油浸設備的放電故障可以早期發(fā)現(xiàn),定期開展該項試驗有助于提高設備安全穩(wěn)定運行。特別是剛投運的新設備,更應該開展此類試驗,建立數(shù)據(jù)檔案。
4)加強設備的巡視工作,如果發(fā)現(xiàn)設備油位異常一定要加以重視,進一步開展停電診斷試驗及色譜分析。
電流互感器是電網(wǎng)運行的重要設備,加強巡視和診斷性試驗分析是保證其安全穩(wěn)定運行的管理措施和技術(shù)手段,兩者缺一不可。及早發(fā)現(xiàn)設備的早期缺陷,把故障消滅在萌芽狀態(tài),保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,應引起試驗人員的高度重視。
[1]陳化剛.電氣設備預防性試驗方法[M].北京:水利電力出版社,1994.
[2]西南電業(yè)管理局試驗研究所.高壓電氣設備試驗方法[M].北京:水利電力出版社,1984.
[3]清華大學,西安交通大學,合編.高電壓絕緣[M].北京:電力工業(yè)出版社,1980年.
[4]GB/T 7252—2001 變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則[S].2001.
(2016-08-12)